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        某轉(zhuǎn)軸試驗(yàn)臺(tái)扭矩檢測(cè)設(shè)備供電系統(tǒng)改造

        2021-06-17 03:59:58張采泉
        電子制作 2021年9期
        關(guān)鍵詞:斷電插座蓋板

        張采泉

        (航空工業(yè)直升機(jī)所,江西景德鎮(zhèn),333001)

        1 某轉(zhuǎn)軸試驗(yàn)臺(tái)扭矩檢測(cè)使用現(xiàn)狀

        軸的動(dòng)態(tài)扭矩測(cè)試,主要分為測(cè)應(yīng)變測(cè)扭矩、測(cè)轉(zhuǎn)角測(cè)扭矩和測(cè)反作用力測(cè)扭矩等3 類方式。本文所述某轉(zhuǎn)軸試驗(yàn)臺(tái)需要測(cè)量豎直向上軸系統(tǒng)的功率,但功率數(shù)據(jù)較難獲得,通常采取測(cè)量軸的扭矩和相應(yīng)轉(zhuǎn)速,通過換算得到。該測(cè)試軸為空心軸,且軸內(nèi)有控制機(jī)械組件,空間緊湊,無法安裝傳統(tǒng)的集流環(huán)測(cè)扭矩的不動(dòng)組件,因此采用貼應(yīng)變片測(cè)扭矩的方法。由于測(cè)試軸周圍環(huán)境復(fù)雜,設(shè)備安裝尺寸不足,無法安裝有線供電系統(tǒng)和短距離信號(hào)接收設(shè)備,因此使用隨軸轉(zhuǎn)動(dòng)的供電模塊和無線采集/發(fā)射模塊。使用過程中發(fā)現(xiàn)以下問題:

        (1)采集/發(fā)射模塊在試驗(yàn)臺(tái)使用200Hz 工況發(fā)射頻率下電量消耗較大,且原電路安裝方式經(jīng)常拆裝容易造成接線損耗和松脫,扭矩檢測(cè)設(shè)備在未使用情況下不進(jìn)行斷電操作會(huì)持續(xù)消耗電量,導(dǎo)致試驗(yàn)期間電池使用時(shí)間遠(yuǎn)低于預(yù)期,試驗(yàn)過程中經(jīng)常因?yàn)殡姵仉娏坎蛔銓?dǎo)致無扭矩信號(hào),不能滿足連續(xù)在線使用3 小時(shí)的要求。

        (2)斷開接線進(jìn)行斷電操作,3 天內(nèi)未使用連續(xù)發(fā)現(xiàn)2 次電池鼓包現(xiàn)象,排故后發(fā)現(xiàn)原因是在不使用期間僅斷開正極,負(fù)極仍然連接著電路,在環(huán)境潮濕情況下短路造成的。

        (3)反復(fù)拆裝電池蓋板進(jìn)行充電,已造成基座和蓋板螺紋受損。

        2 供電系統(tǒng)改造

        試驗(yàn)過程中隨軸轉(zhuǎn)動(dòng)的除了供電模塊與發(fā)射生模塊外,還有用于固定模塊的夾具,對(duì)于轉(zhuǎn)速較大軸來說,其動(dòng)特性影響非常大。針對(duì)已發(fā)現(xiàn)的問題,還需考慮以下內(nèi)容:

        ■2.1 問題描述

        原有供電系統(tǒng)的通斷電方式(見圖2)是通過固定螺釘?shù)牟鹧b從而實(shí)現(xiàn)接頭的插拔,這種方式容易破壞線纜接頭,且充電時(shí)需要將電池拆卸下來,會(huì)造成前后測(cè)試一致性較差。對(duì)于尾傳動(dòng)軸(此軸上的供電模塊與采集/發(fā)射模塊之間通過專用膠帶進(jìn)行固定),每次充電均需要拆除膠帶,試驗(yàn)時(shí)又要重新纏繞膠帶以固定各模塊,重復(fù)拆裝會(huì)增加額外的人力和物力。由于原有供電系統(tǒng)通斷電方式為接線螺柱固定式,使用時(shí)需要將內(nèi)芯裸露的電源線固定在螺柱內(nèi),反復(fù)使用對(duì)電源線的損耗大,且試驗(yàn)臺(tái)在工作狀態(tài)下有松脫風(fēng)險(xiǎn),這會(huì)造成試驗(yàn)時(shí)的數(shù)據(jù)信號(hào)不穩(wěn)定,甚至斷線影響試驗(yàn)安全。

        圖2 原有供電系統(tǒng)接線實(shí)物圖

        圖3 原有供電系統(tǒng)工作和充電時(shí)的電路圖

        ■2.2 第一次改造

        基于原有供電系統(tǒng)的缺點(diǎn),使用接線端子對(duì)原有系統(tǒng)進(jìn)行改造,如圖4 所示。改造后,試驗(yàn)時(shí)的數(shù)據(jù)信號(hào)穩(wěn)定且不斷線,但多次通斷電后,發(fā)現(xiàn)接線螺柱的損耗也比預(yù)期的大,且在線充電時(shí)仍需要將接線端子斷開后連接充電器以進(jìn)行充電。所以,通過接線端子改進(jìn)后的通斷電方式并沒有完全解決原有供電系統(tǒng)所存在的問題,不滿足扭矩測(cè)試系統(tǒng)的要求。

        圖4 改造過程及改造后的接頭

        ■2.3 第二次改造

        為了徹底解決原有供電系統(tǒng)所存在的問題,需要設(shè)計(jì)特殊的通斷電方式。在設(shè)計(jì)此通斷電方式時(shí),使用CATIA 軟件在供電模塊和采集/發(fā)射模塊之間設(shè)計(jì)一個(gè)充電接口安裝控件,要求如下:

        (1)滿足電池在不拆卸情況下直接充電;

        (2)充電過程中供電模塊需要與采集/發(fā)射模塊斷開;

        (3)充電過程中采集/發(fā)射模塊不能帶電。

        手機(jī)等電子設(shè)備的Ф5.5 耳機(jī)插口的電路對(duì)應(yīng)的插座滿足使用要求,為DC 電源插座,它是由橫向插口、縱向插口、絕緣基座、交叉接觸彈片、定向鍵槽組成,叉型接觸彈片一端為接線口,外露在基座圓柱體頂面,供連接輸入電源用,叉型接觸彈片另一端由基體互連的兩只彈性臂組成,設(shè)置在DC 插頭插入方向絕緣基座插孔內(nèi),供給電器使用,使之正常工作。插入配套Ф5.5插頭后,能夠自動(dòng)斷開電路內(nèi)部電源。插座內(nèi)芯采用PC 耐高溫塑料材質(zhì)組成,即使在工作溫度高達(dá)125℃時(shí)候,插座也不易產(chǎn)生自燃或起火。

        為保證接線的便利性,以及反復(fù)插拔的可靠性、插頭的具體結(jié)構(gòu)和固定方式等因素,DC-017 基座方便在電池蓋板上進(jìn)行限位,且插座引腳布置便于在蓋板中空部分進(jìn)行接線,因此設(shè)計(jì)使用DC-017 插座(見圖5),主要技術(shù)指標(biāo)如下:

        圖5 DC-017 插座

        ①拔出和插入力度2.94-29.4N;

        ②機(jī)械壽命:5000 次;

        ③額定:DC 12V 1A;

        ④接觸電阻≤0.03Ω;

        ⑤絕緣電阻≥100MΩ。

        DC-017 引腳定義:⑤電源正極,②負(fù)極靜觸點(diǎn),③負(fù)極動(dòng)觸點(diǎn)。

        基于DC-017 插座進(jìn)行充電接頭安裝控件的設(shè)計(jì),最終控件如圖6 所示。充電接口安裝控件由DC-017 插座和電池蓋板組成,通過左右兩排螺釘進(jìn)行連接。

        圖6 新充電接口安裝控件

        本裝置使用DC-017 電源插座進(jìn)行充電,電源插頭插入插座時(shí),供電模塊與采集/發(fā)射模塊間的連接自動(dòng)斷開,充電器給電池進(jìn)行充電,如圖7 所示。

        當(dāng)插入插頭后,頂開動(dòng)觸電③,切斷電路內(nèi)部電池負(fù)極通路,內(nèi)部電源停止供電,隨即接入外電源負(fù)極,與⑤③腳組成外電源供電通路,具體電路圖如圖7 所示。

        圖7 改造后電路圖

        3 機(jī)械固定方式校核

        旋轉(zhuǎn)部件動(dòng)平衡直接影響其振動(dòng)水平,不平衡是旋轉(zhuǎn)機(jī)械產(chǎn)生噪聲和發(fā)生故障的主要原[1],降低振動(dòng)值可以使得關(guān)鍵部件磨損、疲勞斷裂和突然失效的可能性降低,保證旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的使用安全,提高運(yùn)行的可靠性。

        若軸上設(shè)備質(zhì)量不均勻或上面存在不平衡力,當(dāng)旋轉(zhuǎn)時(shí),就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)向外的離心力,造成主軸振動(dòng)[2]。在設(shè)計(jì)時(shí)已經(jīng)平衡考慮的軸以及相關(guān)部件,由于制造和裝配的不精確,材質(zhì)不均勻等原因,又會(huì)產(chǎn)生新的不平衡。因此軸上安裝完所有測(cè)試系統(tǒng)后,需要進(jìn)行動(dòng)平衡調(diào)整,降低其振動(dòng)值至可接受的范圍。

        系統(tǒng)供電插頭設(shè)計(jì)的安裝方向與旋翼轉(zhuǎn)動(dòng)方向相反,旋翼轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),由于不存在制動(dòng)系統(tǒng),插頭不會(huì)甩出。而頻繁拆裝隨軸轉(zhuǎn)動(dòng)的供電模塊較繁瑣,且容易影響動(dòng)平衡,因此需要設(shè)計(jì)隨軸轉(zhuǎn)動(dòng)電源模塊的快速通斷電,且電源模塊的轉(zhuǎn)換效率需要高、體積小、質(zhì)量輕,隨轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生的振動(dòng)小,以及不拆卸充電結(jié)構(gòu)和電路設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)原則如下:

        (1)由于設(shè)備跟隨測(cè)試軸一同旋轉(zhuǎn),需要制作專用夾具固定安裝設(shè)備,夾具質(zhì)量需要足夠小,且兩側(cè)質(zhì)量相等,盡可能考慮到圓周方向上質(zhì)量的均勻分布,不影響軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)的動(dòng)平衡;

        (2)頻繁拆裝隨軸轉(zhuǎn)動(dòng)的供電模塊較繁瑣,且容易影響動(dòng)平衡,設(shè)計(jì)隨軸轉(zhuǎn)動(dòng)電源模塊的快速通斷電以及不拆卸充電結(jié)構(gòu)和電路設(shè)計(jì)。

        在本文扭矩測(cè)試系統(tǒng)中,安裝軸為直徑56.6mm,豎直向上。根據(jù)需要固定的各模塊的重量、尺寸(如表1 所示),并考慮安裝空間和質(zhì)量在圓周上的分布設(shè)計(jì)了工裝夾具。

        表1 安裝在軸上的模塊尺寸和重量

        如圖8 所示,已設(shè)計(jì)安裝的工裝夾具(白色)由兩瓣緊湊的組件組成,組件之間通過兩排左右對(duì)稱的螺栓(每排3 個(gè)且不共線)連接,從而確保電源模塊和采集/發(fā)射模塊測(cè)試過程中不松動(dòng);由于電源模塊和采集/發(fā)射模塊的重量和尺寸都相差不大,兩瓣組件幾乎為對(duì)稱設(shè)計(jì),僅在與各模塊安裝接口存在較小的差異,從而可盡量保證質(zhì)量在圓周上均勻分布;組件材料為鋁合金,其具有強(qiáng)度高、質(zhì)量輕、尺寸小、易固定等特點(diǎn)。通過設(shè)計(jì)的工裝夾具供電模塊和采集/發(fā)射模塊安裝在軸上的效果如下圖所示,圖中藍(lán)色為可充電電池,綠色為采集/發(fā)射模塊,紅色為防滑膠墊(根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,可選裝)。

        圖8 工裝夾具及其安裝效果(軸直徑=56.6mm)

        安裝在軸上各模塊實(shí)物重量測(cè)量結(jié)果見表2,電源模塊與采集/發(fā)射模塊的重量差為28g,對(duì)稱安裝,兩者的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量會(huì)相互抵消一部分,經(jīng)過校核,剩余部分對(duì)于整機(jī)動(dòng)平衡水平的影響在允許范圍內(nèi),滿足扭矩測(cè)試系統(tǒng)的使用要求。

        表2 模塊(含夾具)對(duì)應(yīng)重量、重心及轉(zhuǎn)動(dòng)慣量

        圖9 為電池蓋板及其詳細(xì)尺寸,除插座處的安裝面外,其形狀和尺寸與原蓋板相近;其重量為12.3g,較原蓋板重1.1g。通過轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量計(jì)算[3]后,質(zhì)量影響遠(yuǎn)小于軸系統(tǒng),滿足使用要求。

        圖9 電池蓋板及其尺寸

        4 使用對(duì)比

        軸上新供電系統(tǒng)的安裝效果如圖10 所示,可通過帶紅色警示帆布袋的插頭快速進(jìn)行通斷電操作且可進(jìn)行電池的不拆卸充電。

        圖1 改造方法設(shè)計(jì)框圖

        通過對(duì)新供電系統(tǒng)的使用,可以省去每次試驗(yàn)安裝拆卸供電模塊和采集/發(fā)射模塊的復(fù)雜程序,可以大大優(yōu)化整個(gè)系統(tǒng),提高可靠性,并提升工作效率。

        圖10 新供電系統(tǒng)安裝效果

        5 結(jié)束語

        扭矩檢測(cè)設(shè)備供電系統(tǒng)改造后的優(yōu)點(diǎn)是安裝方便、充電斷電操作簡(jiǎn)單、易于管理和維護(hù),提高了工作效率,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。通過對(duì)供電系統(tǒng)的改造,可直接在線進(jìn)行充電,不需要反復(fù)拆裝供電模塊蓋板和插接線纜操作,提高了電路和模塊的可靠性和安全性。從目前試驗(yàn)的情況來看,扭矩檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行較好,數(shù)據(jù)穩(wěn)定,安全性好。

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