晁萌,楊麗夢(大慶油田采氣分公司,黑龍江 大慶 163000)
中淺層氣田自1987年投入開發(fā),采出已開發(fā)儲量的19%。隨著開發(fā)年限延長,現有13口氣井產能及地層壓力逐年下降,井口壓力接近或低于地面外輸管網壓力,處于間開狀態(tài),此部分氣井剩余井控儲量在0.2~1.2億立方米之間,采出程度在29%~71%之間,仍有一定開發(fā)潛力。
中淺層氣田現有2座集氣站出現低壓氣井,分別為SY集氣站和SS集氣站。SY集氣站管轄氣井27口,其中間開井11口,該站地面工藝采用“多井高壓集氣、站內換熱節(jié)流、輪換分離計量”工藝流程。SS集氣站管轄氣井2口,均為間開井,該站地面工藝采用“氣井高壓集氣、站內分別換熱節(jié)流計量、混合計量”工藝流程。
上述13口氣井開井后井口壓力2 h后降低至地面管網壓力,難以外輸生產,開井時率低。
為恢復低壓氣井生產,對SY集氣站和SS集氣站進行增壓改造并開展現場試驗。
SY集氣站管轄氣井數量多,高、低氣井共存,為保障高、低壓氣井同時生產,同時應對個別低壓氣井措施后壓力存在恢復的可能,在輪換生產閥組新建增壓匯管,低壓氣井可以通過增壓匯管進入增壓站,也可以通過輪換閥組正常生產,增壓站采用分離、壓縮、分離工藝。壓縮機采用國產往復式壓縮機,驅動方式為電驅[1]。
SS集氣站管轄2口氣井均為低壓井,為使2口井既可以單獨增壓,也可同時增壓,在2口氣井進站閥組前端引出天然氣匯合進入壓縮機,增壓后分成兩支回到進站閥組后端,進站閥組作為旁通工藝。壓縮機采用進口往復式壓縮機,驅動方式為燃驅。
SY集氣站采用電機驅動往復式橇裝壓縮機,橇內2個氣缸V型對稱設置,氣缸前端設置0.2 m3緩沖罐1臺,排液方式為手動。冷卻方式是在橇外建設風機對出口天然氣管道進行冷卻,風機內置直徑2 m風扇。
配套工藝主要從安全方面考慮建設:
一是橇外在壓縮機入口分離器出口管道配套超壓放空工藝,防止上游壓力突然升高導致安全閥起跳停產。
二是在壓縮機進出口設置跨線,跨線通過調壓閥控制,當入口壓力過低時,高壓氣調壓后回流至入口,作為低壓補氣,防止壓縮機抽空負荷過大。
SS集氣站采用燃氣驅動往復式橇裝壓縮機,橇內8個氣缸V型對稱設置,其中4個動力氣缸布置在一側,動力直接通過曲軸傳給4個壓縮氣缸,氣缸前端設置分液包2臺,可自動排液,排液閥門均為氣動閥,氣源引自燃料氣。冷卻方式是在橇內尾部設置冷卻箱,箱內風扇吸風冷卻,冷卻動力缸、冷卻液循環(huán)系統和氣缸出口天然氣管道。
配套工藝主要從平穩(wěn)運行、安全生產、提高適應性三方面考慮建設:
一是壓縮機自帶旁通工藝,旁通工藝設置單向閥,當壓縮機進口壓力超過額定壓力,進口調壓閥關閉,旁通單向閥打開;當進口壓力下降,旁通閥關閉,進口調壓閥打開,在進口天然氣壓力存在較大波動時,可保障壓縮機平穩(wěn)生產。
二是在壓縮機前端出現凍堵情況下,進口壓力降至負壓則自動停機,在壓縮機后端出現凍堵情況下,出口壓力升高到外輸壓力則自動停機,可保障增壓工藝安全運行。
三是橇內設置兩級分離器,底部通過排污管道聯通,管道通過單項閥控制,二級分離器內部上下分為分離腔和排污腔兩個隔絕空間,排液時排污管道單向閥關閉,排液工作不會對分離工作產生任何擾動,進一步保障了壓縮機氣缸平穩(wěn)運行。排液閥后端兩個分支,一支可連接污水罐,另一支與增壓后天然氣管道匯合,方便壓縮機安裝在站內或者偏遠井場,提高了壓縮機適應性[2]。
表1 壓縮機技術參數對比表
SY集氣站增壓試驗氣源進口壓力0.55 MPa,不產水,試驗時間3 h,試驗期增壓工藝運行穩(wěn)定,壓縮機進出口壓力均處于穩(wěn)定狀態(tài),單井折算日增產3 138.2 m3,具備一定增產效果,存在問題如下:一是緊急停機操作后,僅是關斷壓縮機電機電源,并沒有切斷氣源及聯鎖放空。二是入口分離器出口放空調壓閥為彈簧式,對于壓力感知并不敏感,當壓力突然升高時,閥門不能及時動作,導致分離器后端壓力仍然會升高,超出壓縮機入口額定壓力。
SS集氣站增壓試驗氣源氣量為400 m3/d、進口壓力1.5 MPa,第一天增壓加載20 min后,氣、水、壓力上升,恢復連續(xù)生產7天,壓力再次降至外輸壓力,再次連續(xù)增壓加載,增壓可保持連續(xù)生產。試驗期共計16天,恢復試驗井連續(xù)生產,增產氣量1.966×105m3、水量102 m3,存在問題如下:
一是試驗井增壓后產氣量、產水量、壓力大幅上升,由于試驗前該站所轄井基本不產水,站內已建分離工藝存在不適應的情況,分水不徹底,自用氣含水導致加熱爐頻繁熄火,同時分離器為手動排液,需人工密切關注液位,勞動強度高,生產管理難度大。
二是試驗中期進入冬季,壓縮機未建設廠房,低溫導致壓縮機散熱管頻繁凍堵,造成故障停機,影響增壓工藝平穩(wěn)運行,氣井增壓開采效果受限。
SS集氣站壓縮機在適應性、安全性保障方面均優(yōu)于SY集氣站壓縮機,主要表現以下幾方面:
一是SS集氣站壓縮機入口壓力范圍大,超壓自動走跨線,低壓可自動停機。SY集氣站超壓時放空調壓閥動作不及時,撬內安全閥易起跳。
二是SS集氣站壓縮機驅動力更強,入口壓力可低至-0.07 MPa,可將井底積液抽出,起到排水采氣作用。SY集氣站壓縮機入口壓力不能為負值。
三是SS集氣站壓縮機氣缸4個,串聯運行,實現撬內多級增壓,通過調整氣缸運行數量,可調整增壓級數,提高壓縮比。SY集氣站壓縮機壓縮比不可調整。
四是SS集氣站壓縮機燃氣驅動,動力缸與壓縮缸連軸對稱設置,連軸末端為風機散熱,不需要額外配置控制系統、電纜、氣瓶等配件,結構緊湊,占地面積小。SY集氣站壓縮機需要配套電源、站控系統等[3]。
五是SS集氣站壓縮機撬內二級分離、自動排液、燃料氣驅動,分水能力8 m3/d。SY集氣站壓縮機無分水能力,需額外配套分離器。
表2 壓縮機適應性對比表
(1)試驗中的低壓氣井可開展增壓開采,增產效果顯著,增壓開采可在中淺層氣田推廣應用。
(2) SS集氣站采用的進口壓縮機配套了兩級分離、超壓跨線生產、4級氣缸可調增壓、燃氣驅動及氣動閥組、氣液混輸、超壓停機、自備風機工藝,可在偏遠條件較差的井場增壓開采,適應性比SY集氣站的國產壓縮機更強。
(3)增壓開采后有可能出現積液排出的情況,需在增壓工藝前端設置分離工藝。冬季低溫影響壓縮機運行,需配套保溫廠房。