劉振龍,安 剛
(1.新疆額爾齊河斯流域開發(fā)建設管理局,新疆 烏魯木齊 830000;2.新疆水利水電勘測設計研究院,新疆 烏魯木齊 830000)
LSW水電站位于新疆北部,采用壩后引水式開發(fā),裝機容量為4×8 MW。電站實際運行水頭比原機組額定水頭高的時間較多,實際運行條件與機組不匹配,導致原機組經(jīng)常需要超負荷發(fā)電,影響機組安全運行及壽命,有增效擴容潛力。目前電站部分機電設備老化,可靠性降低,水輪機、發(fā)電機運行年份較久,電站效率較低,存在安全隱患。
(1)電站水能利用
從電站運行多年的實際情況看,電站若要保持高水位運行則棄水時間較多。上游近年已建大型水庫的調(diào)節(jié)作用,可以長期保持正常水位發(fā)電,運行水頭比原水輪機額定工況水頭運行高的時間較多,水輪機和發(fā)電機經(jīng)常存在超負荷發(fā)電現(xiàn)象,導致機組損耗較大、效率低、運行不安全。電站水能利用和裝機容量都尚有增大的空間。
(2)機組運行效率評價
電站裝有4臺水輪發(fā)電機組,型號為HLFN70—LJ—160,機組額定容量8 MW。近年來,由于機組水輪機氣蝕嚴重,且存在超發(fā)、設備老化等因素,機組效率下降。目前,在額定工況時,機組滿發(fā)出力時效率水平已低于88%,單位電能耗水率增大。由于機組效率低,嚴重影響了電站經(jīng)濟效益的發(fā)揮。
(3)電站增效擴容的可行性評價
從充分利用水能和機組運行效率提高方面來說,進行增效擴容是可行的。電站實施增效擴容改造可增加發(fā)電效益,提高生產(chǎn)效率,消除安全隱患,非常有益于企業(yè)本身。同時,對于流域水能資源的充分利用、促進當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展和節(jié)能環(huán)保也十分有利。
(1)嚴格執(zhí)行《小型水電站技術改造規(guī)程》,從實際出發(fā),在不改變水庫水位、發(fā)電引水系統(tǒng)、水輪機安裝高程、機墩、水輪機蝸殼、座環(huán)和尾水管混凝土部分及埋件的前提下,優(yōu)先選用能量指標先進、空化性能特性優(yōu)良、運行穩(wěn)定性好,并有改造成功實例的水輪機轉(zhuǎn)輪,在優(yōu)先增效的基礎上進行擴容。
(2)由于本電站屬于改造工程,機組流道、尾水管、蝸殼、座環(huán)等結構已確定。原機組的轉(zhuǎn)輪直徑為1.6 m,為保證流道及其埋件與改造后相匹配,本次更新改造新機組的轉(zhuǎn)輪直徑仍然保持在1.6 m左右,據(jù)此進行機組選型設計。
電站屬低水頭段中小型容量機組,目前國內(nèi)在滿足轉(zhuǎn)輪直徑為1.6 m左右時可用于該水頭段的轉(zhuǎn)輪中,工況較好的轉(zhuǎn)輪主要有A551、A904a、A551C、JF3636,各轉(zhuǎn)輪的模型參數(shù)如下所示(見表1)。
表1 模型轉(zhuǎn)輪基本參數(shù)
從表1中4個轉(zhuǎn)輪的模型參數(shù)可以得知,均在模型轉(zhuǎn)輪最大使用水頭范圍之內(nèi)。分別對4個轉(zhuǎn)輪進行選型計算,其初選方案如下所示(見表2)。
表2 電站初選方案水輪機主要參數(shù)比較
從表2可以看出,A551轉(zhuǎn)輪與A904a轉(zhuǎn)輪在額定點滿負荷時氣蝕情況最好,但其轉(zhuǎn)速為333.3 r/min,與電站原機組轉(zhuǎn)速375 r/min不一致;同時轉(zhuǎn)輪直徑也偏離原機組轉(zhuǎn)輪直徑1.6 m較大。此次改造的基本原則是流道及其座環(huán)、尾水管等埋件不變動,轉(zhuǎn)輪直徑增加會造成轉(zhuǎn)輪與座環(huán)、尾水管等基礎埋件干涉。
因此,本項目不推薦采用A551及A904a這兩個轉(zhuǎn)輪。
相對而言,A551C和JF3636轉(zhuǎn)輪在各項水力參數(shù)上均能滿足電站增效擴容的要求。下面就以上兩種方案機型的其他主要水力參數(shù)進行比較,以便更好地選出最適用于本電站的機型。
首先,A551C轉(zhuǎn)輪模型最優(yōu)效率為93.55%,JF3636轉(zhuǎn)輪模型最優(yōu)效率為93.78%,JF3636轉(zhuǎn)輪比A551C轉(zhuǎn)輪模型最優(yōu)效率高0.23%。但A551C轉(zhuǎn)輪額定工況效率為93.13%,JF3636轉(zhuǎn)輪額定工況效率為93.01%,A551C轉(zhuǎn)輪比JF3636轉(zhuǎn)輪高0.12%。兩者各有優(yōu)劣,都能滿足電站增效擴容的實際需求。
其次,就氣蝕性能來說,兩者數(shù)據(jù)基本接近,都優(yōu)于原電站的設計吸出高度,都能滿足電站安裝高程不變的需求。
再次,A551C和JF3636轉(zhuǎn)輪的導葉高度比分別為0.304、0.365,真機導葉高度分別為486.4、565.75,可以看出A551C轉(zhuǎn)輪的真機導葉高度更接近改造前機組的實際導葉高度496 mm,流道相對來說過渡更平滑,水力損失更小。
綜上所述,推薦采用A551C轉(zhuǎn)輪,改造前后水輪機初選參數(shù)對比如下所示(見表3)。
表3 水輪機初選參數(shù)對比
(1)蝸殼、座環(huán)、尾水管等埋設部件仍保留使用。為滿足現(xiàn)有轉(zhuǎn)輪與原有流道的匹配性,需要對尾水錐管進行一定程度上的修復。原水機中心線至尾水管進口高度尺寸為690 mm,尾水管進口直徑φ1 618.8 mm,A551C轉(zhuǎn)輪中心至轉(zhuǎn)輪底平面高度尺寸為700 mm,轉(zhuǎn)輪出口直徑φ1 705 mm。為保證轉(zhuǎn)輪出口與尾水管的匹配性,需要在電站配割原有尾水管,再焊接如圖1尺寸φ1 705×145 mm的尾水套環(huán)(見圖1)。
圖1 尾水管進口段改造裝配示意
(2)更換轉(zhuǎn)輪,整體采用不銹鋼材料。
(3)更換水輪機主軸、水導軸承。
(4)活動導葉需要根據(jù)轉(zhuǎn)輪重新設計更換,采用不銹鋼材料。導水機構全部重新設計更換改造,活動導葉各軸套采用鋼背自潤滑復合材料軸套。頂蓋、底環(huán)重新設計制造。
(5)原主軸密封裝置設置在主軸通過頂蓋的部位,結構不合理,漏水量大,檢修困難,需要結合頂蓋的改造重新設計制造。
(6)原水輪機補氣裝置設置結構不合理,轉(zhuǎn)輪氣蝕嚴重,需要結合水輪發(fā)電機結構重新設計制造。
(7)應根據(jù)電站原有機坑的尺寸,重新設計制造導葉接力器。
(8)應根據(jù)電站的調(diào)速器系統(tǒng)、自動化和油氣系統(tǒng)配置進行改造。
(9)水輪機的設備零部件需要根據(jù)機組拆除后的實際情況進行更新或者翻新處理。
針對電站的具體運行狀況,進行因地制宜分析及合理化改造研究,是水輪機增效擴容改造需解決的關鍵課題。合理的設計方案也為后續(xù)施工、運行、維護奠定了堅實的基礎,使電站增效擴容取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。