吳 濤
(甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,甘肅 武威 733006)
礦山掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備是礦山的關(guān)鍵設(shè)備,其工作環(huán)境往往十分惡劣,給礦山施工增加了難度,嚴(yán)重制約了施工進(jìn)度,隨著現(xiàn)代化生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步,掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備的自動(dòng)化設(shè)計(jì)逐漸成為研究熱點(diǎn),自動(dòng)化的操作模式也在逐漸取代原有的操作模式。因此,提出礦山掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備的電氣自動(dòng)化改造研究,優(yōu)化掘進(jìn)設(shè)備的電氣自動(dòng)化性能,使其協(xié)調(diào)性滿足實(shí)際應(yīng)用需求,解決上述中存在的問題。
礦山掘進(jìn)設(shè)備的電氣自動(dòng)化改造融合了多個(gè)領(lǐng)域的相關(guān)知識(shí),所以其發(fā)展往往會(huì)受到外界多種因素的影響。諸如:在針對(duì)電氣自動(dòng)化技術(shù)進(jìn)行研發(fā)工作的時(shí)候,運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)技術(shù)以及專業(yè)控制技術(shù)的效果,都與電氣自動(dòng)化技術(shù)的成效存在密切的關(guān)聯(lián)。其次,電氣自動(dòng)化的運(yùn)用并非是簡單的程序,其涉及到了諸多的復(fù)雜工序,并且具有較高的危險(xiǎn)性,所以在將其與礦山掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備加以綜合運(yùn)用的時(shí)候,需要對(duì)其適用性加以全面的分析研究,保證將其作用能夠充分的施展出來[1]。其次,要想保證技術(shù)的作用能夠被徹底的發(fā)揮出來,利用有效的方法對(duì)電氣自動(dòng)化改造的實(shí)用性加以檢驗(yàn),利用電子設(shè)備進(jìn)行模擬。自動(dòng)化技術(shù)在電氣工程控制技術(shù)之中作用是十分巨大的,并且也是整個(gè)領(lǐng)域中的關(guān)鍵部分,在實(shí)施專門的研究工作的時(shí)候,要全面的對(duì)相關(guān)信息加以收集,結(jié)合各方面情況,制定正確的研究目標(biāo)。
就以往陳舊的電氣自動(dòng)化技術(shù)實(shí)際情況來說,其中最為突出的問題就是控制系統(tǒng)的性能較差不能滿足礦山掘進(jìn)工作的實(shí)際需要。在實(shí)踐使用陳舊的電氣自動(dòng)化技術(shù)的時(shí)候,整個(gè)操作過程十分的復(fù)雜,并且操作的準(zhǔn)確性較差。電氣自動(dòng)化控制所針對(duì)的對(duì)象并非是固定的,所以也會(huì)對(duì)電氣自動(dòng)化控制的效果造成不良影響[2]。與控制設(shè)備的使用效果存在關(guān)聯(lián)的因素較多,控制的模式不需要綜合控制對(duì)象來進(jìn)行調(diào)整,所以諸多負(fù)面因素是可以實(shí)現(xiàn)避免的,并且能夠?qū)τ陔姎庾詣?dòng)化控制準(zhǔn)確度的提升起到良好的影響。這也充分的說明了,電氣工程運(yùn)行因?yàn)樽詣?dòng)化技術(shù)的運(yùn)用,充分的表現(xiàn)出了便利性,從而實(shí)現(xiàn)地電氣系統(tǒng)運(yùn)行切實(shí)控制的目的,這樣才能為自動(dòng)化控制器運(yùn)行效率的不斷提升創(chuàng)造良好的基礎(chǔ)。
根據(jù)掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備電氣自動(dòng)化功能需求,以及掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備所處的復(fù)雜的工作環(huán)境,設(shè)計(jì)的可編程控制器必須具有較強(qiáng)的抗干擾能力和較強(qiáng)的穩(wěn)定性。因此,在可編程控制器設(shè)計(jì)中,選用西門子S7-319PLC作為核心模塊,配合數(shù)字量模擬量擴(kuò)展模塊和其它模塊,實(shí)現(xiàn)機(jī)械設(shè)備的自動(dòng)化。
S7-319為掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備的實(shí)際應(yīng)用提供了一個(gè)多點(diǎn)接口和DP接口,多點(diǎn)接口有助于實(shí)時(shí)更新控制程序,DP接口可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化工作中各個(gè)模塊之間的無障礙通信。由于S7-319沒有集成的裝載存儲(chǔ)器,在使用中必須插入微存儲(chǔ)卡,用以備份用戶程序和自動(dòng)化數(shù)據(jù)。
掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備的自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)需要液壓模塊和控制模塊的話合作,兩者之間的協(xié)調(diào)合作需要大量輸入輸出端口,S7-319的應(yīng)用已經(jīng)為其提供了眾多種類的擴(kuò)展模塊。根據(jù)功能不同,將控制模塊設(shè)計(jì)為主從模式,主機(jī)PLC負(fù)責(zé)與其它模塊進(jìn)行通信,通過模擬量輸入模塊和數(shù)字量輸入模塊讀取用戶指令和控制參數(shù)。根據(jù)掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備自動(dòng)化需求,統(tǒng)計(jì)需要的模擬量輸入接口數(shù)目、數(shù)字量輸出接口數(shù)目和數(shù)字量輸入接口數(shù)目。
從機(jī)PLC負(fù)責(zé)控制液壓模塊,通過上訴中的輸出模塊,控制掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備的各個(gè)變化,同樣在設(shè)計(jì)時(shí)需要根據(jù)實(shí)際需求,統(tǒng)計(jì)模擬量輸入接口數(shù)目、數(shù)字量輸出接口數(shù)目和數(shù)字量輸入接口數(shù)目。
在確定所有模塊后,選用合適功率的電源模塊支持各個(gè)模塊的供電,以此保證掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備的正常運(yùn)行。S7-319作為核心模塊,在選擇之前,計(jì)算核心模塊所需的功率,以及其它相關(guān)擴(kuò)展模塊的功率,預(yù)留一定比例的余量。在考慮上述各種因素的情況下,選用PS307電源擴(kuò)展模塊,輸入220V交流電,為掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備的各個(gè)模塊提供24V/5A的穩(wěn)定輸出,保證機(jī)械設(shè)備穩(wěn)定工作。在安裝中,將其安裝在核心模塊的左側(cè)[3]。
制動(dòng)模塊的優(yōu)化,主要結(jié)合前人的研究經(jīng)驗(yàn)和成果,建立制動(dòng)模塊的數(shù)學(xué)模型,基于該模型對(duì)制動(dòng)模塊內(nèi)的傳遞函數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。制動(dòng)模塊的原理圖如圖1所示。
圖1 制動(dòng)模塊的原理圖
礦山掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備是一個(gè)復(fù)雜的機(jī)電設(shè)備,其制動(dòng)模塊是通過改變送向電液比例閥的電流大小,來實(shí)現(xiàn)對(duì)制動(dòng)模塊的壓力輸出,進(jìn)而控制制動(dòng)力矩,實(shí)現(xiàn)對(duì)掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的控制。
礦山掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備的電氣自動(dòng)化改造實(shí)驗(yàn)研究,需要對(duì)掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行多項(xiàng)目測試,為了保證機(jī)械設(shè)備的正常運(yùn)行,在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行模擬測試,實(shí)驗(yàn)測試完成后,聯(lián)合掘進(jìn)設(shè)備的配電系統(tǒng)和液壓系統(tǒng),模擬礦山環(huán)境,對(duì)掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備的各項(xiàng)功能進(jìn)行測試及研究。
根據(jù)掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備的功能需求和硬件配置,在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)搭建模擬實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),完成相關(guān)程序設(shè)計(jì)和硬件配置。在正式實(shí)驗(yàn)前,測試程序中的工作流程和功能切換邏輯,若存在異常問題,在測試過程中修正邏輯錯(cuò)誤和功能問題??紤]到機(jī)械設(shè)備的電氣自動(dòng)化與控制性能息息相關(guān),為了保證實(shí)驗(yàn)結(jié)果的公平公正,實(shí)驗(yàn)中設(shè)置統(tǒng)一的控制參數(shù),如表1所示。
表1 控制參數(shù)設(shè)置
引入常規(guī)的電氣自動(dòng)化改造方法,設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)性對(duì)比實(shí)驗(yàn),依據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析各個(gè)電氣自動(dòng)化改造方法的實(shí)際應(yīng)用性能。
基于上述內(nèi)容,整理各個(gè)電氣自動(dòng)化改造方法下的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,具體內(nèi)容如表2所示。
表2 不同方法的協(xié)調(diào)性實(shí)驗(yàn)結(jié)果
通過表1中數(shù)據(jù)分布情況可知,常規(guī)的電氣自動(dòng)化改造方法1在控制度逐漸增加的情況下,其速度斜率逐漸下降,對(duì)應(yīng)的制動(dòng)力也有所減少,說明其控制效果比較差,自身協(xié)調(diào)性不理想;常規(guī)的電氣自動(dòng)化改造方法2存在相同的問題。與前兩組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)相比,提出的電氣自動(dòng)化改造方法速度斜率變化穩(wěn)定,其相對(duì)應(yīng)的制動(dòng)力變化也同現(xiàn)穩(wěn)定,該方法的協(xié)調(diào)性效果能夠達(dá)到理想狀態(tài),消除了倒轉(zhuǎn)現(xiàn)象,完全可以取代手動(dòng)操作。
本文以礦山掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備為研究目標(biāo),在大量文獻(xiàn)資料的支持下,提出了礦山掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備的電氣自動(dòng)化改造研究。并在方法設(shè)計(jì)完成后,通過大量對(duì)比實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證了提出的電氣自動(dòng)化改造方法的可靠性,解決了常規(guī)方法中存在的缺陷,為礦山掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備的自動(dòng)化提供更多的可能。