鄭 斌
(廣西華磊新材料有限公司,廣西 百色 531400)
鋁電解過程中陽極更換是一項(xiàng)重要的作業(yè),陽極更換消耗的人力多、物力多,對(duì)鋁電解經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的影響顯著。
傳統(tǒng)的方法是采用人工斗尺劃線確定殘極底掌高度,然后在殘極底掌高度的基礎(chǔ)上考慮預(yù)留高度、殘極新極高度差,最終確定新極放置高度。使用這種方法換極過程中,斗尺會(huì)發(fā)生形變,劃線使用粉筆,容易產(chǎn)生誤差,降低了換極的精度,從而影響到電解槽的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。同時(shí),換極時(shí)工人需要靠近鋁電解高溫熔鹽和高溫的殘極,有燙傷的風(fēng)險(xiǎn)[1-3]。
為了提高換極精度,降低人工換極安全風(fēng)險(xiǎn),國內(nèi)一些企業(yè)開發(fā)了鋁電解預(yù)焙陽極自動(dòng)測(cè)高系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用機(jī)械裝置代替人工測(cè)量換極過程中高度數(shù)據(jù),提高了換極精度,降低了人工換極安全風(fēng)險(xiǎn)[3-5]。某企業(yè)調(diào)研后發(fā)現(xiàn)了國內(nèi)不少企業(yè)在采用預(yù)焙陽極自動(dòng)測(cè)高系統(tǒng)后獲得良好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),也開展自動(dòng)測(cè)高系統(tǒng)的工業(yè)應(yīng)用,并進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)評(píng)估。
鋁電解預(yù)焙陽極自動(dòng)測(cè)高系統(tǒng)主要部件包括齒輪齒條,位移傳感器(增量編碼器),參考基準(zhǔn),顯示屏和控制系統(tǒng)等。齒輪和位移傳感器固定在天車的固定位置,齒條固定在陽極活動(dòng)架上。
陽極提升機(jī)構(gòu)上下運(yùn)動(dòng)時(shí),垂直直線運(yùn)動(dòng)經(jīng)過齒輪齒條轉(zhuǎn)換為圓周運(yùn)動(dòng),通過光電傳感器輸出脈沖信號(hào),再由信號(hào)處理裝置處理為實(shí)際距離值給予顯示、控制。為保證新極殘極的同水平度,需去掉新極殘極的高度差。換極過程中通過測(cè)量殘極底掌水平面到參考平面之間的高度h,保持此高度不變,并在該參考平面上用新陽極換下殘極,此時(shí)就消除新陽極和殘極的高度差,同時(shí)考慮新極的預(yù)留高度,在此基礎(chǔ)上將新陽極垂直移動(dòng)h高度,就可以保證電解槽上新陽極與殘極同水平度。
使用鋁電解預(yù)焙陽極自動(dòng)測(cè)高系統(tǒng)換極過程主要包括四個(gè)步驟,①測(cè)量殘極在電解槽的高度,即殘極初值a;②測(cè)量殘極底掌水平面基于參考基準(zhǔn)平面的相對(duì)值值b;③測(cè)量新極底掌水平面基于參考基準(zhǔn)平面的相對(duì)值,獲得新陽極與殘極底掌水平面到參考基準(zhǔn)平面之間的高度差h;④獲得新極高度計(jì)算值d=a-h,按照高度計(jì)算值放置新極。
(1)提高陽極換極質(zhì)量。
鋁電解預(yù)焙陽極自動(dòng)測(cè)高系統(tǒng)的測(cè)量精度可以達(dá)到±1mm,這為提高換極精度提供了硬件保障。換極作業(yè)工人經(jīng)過培訓(xùn)后,換極質(zhì)量大幅提高。原來采用人工斗尺劃線時(shí),新陽極與殘極底掌水平高度差降低到±2mm,為提高電解槽的運(yùn)行質(zhì)量提供了基礎(chǔ)。
圖1 使用鋁電解預(yù)焙陽極自動(dòng)測(cè)高系統(tǒng)換極過程示意圖
(2)電解槽運(yùn)行穩(wěn)定性提高,經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)優(yōu)化。
采用鋁電解預(yù)焙陽極自動(dòng)測(cè)高系統(tǒng)后,新陽極與殘極底掌水平高度差降低到±2mm,新極16h導(dǎo)電合格率提高,電解槽的針振和擺動(dòng)降低。原來斗尺換極需要兩個(gè)人配合作業(yè),采用鋁電解預(yù)焙陽極自動(dòng)測(cè)高系統(tǒng)后,一個(gè)人可以完成殘極、新陽極高度測(cè)量和新極位置確定,節(jié)省了換極工的時(shí)間和精力,換極工有更多的時(shí)間和精力對(duì)電解槽進(jìn)行精細(xì)化管理,改善了電解槽的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。
(3)改善了換極工的操作環(huán)境,降低電解高溫熔鹽和高溫殘極燙傷換極工的風(fēng)險(xiǎn)。
企業(yè)一個(gè)工區(qū)46臺(tái)電解槽使用一套鋁電解預(yù)焙陽極自動(dòng)測(cè)高系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行一年,采用鋁電解預(yù)焙陽極自動(dòng)測(cè)高系統(tǒng)后,電解槽的年平均電壓由3.865V降低到3.852V,降低13mV;年平均電流效率由90.6%提高到90.8%,提高0.2%;年平均直流電耗由12713kWh/t-Al降低到12642kWh/t-Al,降低71kWh/t-Al。
一個(gè)工區(qū)電流效率提高0.2%,每年多產(chǎn)原鋁約73噸,每年多消耗氧化鋁140噸,按鋁價(jià)1.35萬元/噸,氧化鋁價(jià)格2200元/噸,產(chǎn)生效益67.75萬元。直流電耗降低71kWh/t-Al,電價(jià)按照0.35元/kWh計(jì)算,相當(dāng)于噸鋁成本降低24.85元,一個(gè)工區(qū)年產(chǎn)原鋁約3.7萬噸,降低成本近92萬元。
綜合考慮,使用鋁電解預(yù)焙陽極自動(dòng)測(cè)高系統(tǒng)后,工區(qū)降本增效約160萬元。
某企業(yè)開展了鋁電解預(yù)焙陽極自動(dòng)測(cè)高系統(tǒng)的應(yīng)用,該系統(tǒng)應(yīng)用后提高了換極質(zhì)量,新陽極與殘極底掌水平高度差±2mm以內(nèi)。
改善了換極工的操作環(huán)境,降低電解高溫熔鹽和高溫殘極燙傷換極工的風(fēng)險(xiǎn)。電解槽運(yùn)行穩(wěn)定性提高,經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化,電解槽的年平均電壓降低13mV;年平均電流效率提高0.2%;年平均直流電耗降低71kWh/t-Al,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。