黃建林
(中化重慶涪陵化工有限公司,重慶涪陵 408000)
硫磺制酸生產(chǎn)中儲存于液硫儲罐內(nèi)的液硫進精硫槽,并通過精硫槽上方安裝的立式精硫泵將液硫噴入焚硫爐中焚燒,因而精硫槽內(nèi)液硫液位及溫度控制尤為重要。
操作人員通過操作室內(nèi)JX300-XP DCS系統(tǒng)的上位機顯示界面集中監(jiān)視精硫槽內(nèi)液硫溫度、液位和立式液硫泵向焚硫爐噴射液硫流量,若槽內(nèi)液硫液位、溫度出現(xiàn)變化需要調(diào)整向焚硫爐噴放的液硫量時,可通過對講機與現(xiàn)場巡查操作員溝通,調(diào)節(jié)相應的手動閥。
由于操作人員精力有限,有時會出現(xiàn)以下問題:①液硫最佳溫度為130~150 ℃,若精硫槽內(nèi)液硫溫度出現(xiàn)較大波動,超出該范圍,會影響液硫輸送,嚴重時會堵塞焚硫爐的液硫噴槍、損壞精硫槽上安裝的精硫泵,甚至燒毀精硫泵的電機;②若液硫液位過低,則會導致焚硫爐無液硫燃燒,嚴重影響生產(chǎn),而且精硫泵空泵運行將受到損壞;若液硫自精硫槽溢出,又會浪費液硫原料,夜間溢出甚至引發(fā)安全事故。
此外,需向焚硫爐噴放液硫時,按下現(xiàn)場啟停按鈕箱的“啟動”鍵,配電室控制柜的電機自鎖控制單元開始操作,精硫泵運行,此時再人工調(diào)節(jié)閥門開度,就會出現(xiàn)工藝指標波動較大的現(xiàn)象。原精硫槽液硫溫度、液位以及噴射流量監(jiān)控流程見圖1。
針對上述問題,中化重慶涪陵化工有限公司對已有的JX-300XP DCS系統(tǒng)編寫相應自動控制程序,并對精硫槽進行一系列技改。
圖1 原精硫槽內(nèi)液硫溫度、液位及噴射流量監(jiān)控流程
精硫槽自動控制系統(tǒng)主要包括檢測、執(zhí)行和控制環(huán)節(jié)。
檢測環(huán)節(jié)包括溫度檢測和液位檢測。
溫度檢測用溫度傳感器附帶法蘭裝配式Pt100熱電阻,由精硫槽頂部插入槽內(nèi),用螺絲固定于槽頂上,插入長度大于液位檢測環(huán)節(jié)中自制浮球,從而保證精硫槽內(nèi)液硫液位即使處于低位,溫度傳感器仍能將檢測到的槽內(nèi)液硫?qū)崟r溫度轉(zhuǎn)換成電信號傳輸至JX-300XP DCS系統(tǒng)的溫度控制組態(tài)程序加以運算處理,同時將精硫槽液硫?qū)崟r溫度顯示在DCS系統(tǒng)上位機顯示屏上,供操作人員監(jiān)控,確保槽內(nèi)液硫溫度始終處于穩(wěn)定范圍。
液位檢測用液位傳感器為浮球連續(xù)式液位計,它與其輔助設施一同監(jiān)測精硫槽中液硫液位。液位檢測輔助設施由自制浮球、連接滑板和支架組成。
自制浮球材質(zhì)為316L不銹鋼,長度小于溫度傳感器插入精硫槽的深度和精硫泵放入精硫槽的長度,從而保證槽內(nèi)液硫處于浮球檢測最低位置時,溫度傳感器能檢測到液硫溫度和精硫泵泵殼與葉輪是否處于液硫中,避免精硫泵因空泵旋轉(zhuǎn)而損壞。
連接滑板與自制浮球連接之處用鉆孔焊接固定,與液位傳感器連接之處的鉆孔徑略大于液位傳感器桿徑。因為精硫槽中液硫液位一旦變化,自制浮球就會發(fā)生位移,帶動連接滑板移動,于是又推動液位傳感器桿上的浮球也移動,同時把位移變化量轉(zhuǎn)換成電信號傳輸至JX300-XP DCS系統(tǒng),再經(jīng)系統(tǒng)組態(tài)程序中的液位控制模塊組加以運算處理,輸出電信號來控制伴熱不銹鋼電動開關球閥的開關,從而達到控制槽內(nèi)液硫液位的目的。
支架的作用是支撐與固定液位傳感器。
配電室內(nèi)變頻器接收JX300-XP DCS系統(tǒng)輸出的變頻器控制信號,通過控制液硫泵轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)向焚硫爐噴放液硫的流量。精硫槽內(nèi)液硫溫度、液位及噴射流量自動控制流程見圖2,精硫槽內(nèi)液硫溫度、液位及噴射流量自動控制設備布置俯視見圖3。
圖2中FT是帶遠傳功能的金屬管轉(zhuǎn)子流量計,監(jiān)控向焚硫爐噴放的液硫流量。電動調(diào)節(jié)球閥接收JX300-XP DCS系統(tǒng)輸出的溫度調(diào)節(jié)信號,再去控制進入伴熱盤管的蒸汽量,保證精硫槽中液硫溫度在工藝指標內(nèi)。JX300-XP DCS系統(tǒng)輸出的開關信號控制伴熱不銹鋼電動開關球閥開合,進而控制液硫儲罐內(nèi)的液硫流入精硫槽,保證精硫槽中液硫液位在控制范圍內(nèi),確保生產(chǎn)連續(xù)性和設備完好。
控制環(huán)節(jié)包括液硫泵轉(zhuǎn)速調(diào)頻控制組態(tài)程序、液硫溫度控制組態(tài)程序和液硫液位控制組態(tài)程序。
液硫泵轉(zhuǎn)速調(diào)頻控制組態(tài)程序由輸入端、手操器模塊和輸出端Q1組成。按下現(xiàn)場啟停按鈕箱“啟動”鍵,配電室內(nèi)變頻器逐漸運行至設定頻率,帶動液硫泵電機運轉(zhuǎn),電機再帶動液硫泵運轉(zhuǎn),將液硫輸送到焚硫爐燃燒,操作人員通過上位機人機交互界面根據(jù)生產(chǎn)實際情況輸入需要的頻率值,經(jīng)虛擬輸入端I1(虛)傳至JX-300XP DCS系統(tǒng)的精硫泵調(diào)頻控制程序手操器HC的M端,經(jīng)手操器HC運算處理,由輸出端Q1輸送至變頻器C3,改變其頻率,進而控制液硫泵噴放到焚硫爐的液硫量,實現(xiàn)遠程控制目的。
圖2 液硫溫度、液位及噴射流量自動控制流程
圖3 液硫溫度、液位及噴射流量自動控制設備布置俯視圖
JX-300XP DCS系統(tǒng)液硫溫度控制組態(tài)程序由輸入端、調(diào)節(jié)器模塊PID和輸出端Q2組成。精硫槽中液硫?qū)崟r溫度由溫度傳感器通過JX-300XP DCS系統(tǒng)物理輸入端I1(實)傳送給PID模塊的PV端,操作人員通過上位機人機交互界面將工藝要求的控制溫度值,經(jīng)虛擬輸入端I3(虛)傳送給PID模塊的SV端,PID模塊的工作狀態(tài)選擇,由操作人員根據(jù)實際需要通過上位機人機交互界面發(fā)出指令經(jīng)虛擬輸入端I2(虛)傳送給PID模塊的A/M端。
當處于自動狀態(tài)“A”時,液硫溫度控制調(diào)節(jié)器PID模塊SV端和PV端輸入的信號進行比較后,在模塊中做PID運算處理,并將運算處理信號經(jīng)輸出端Q2傳送給電動調(diào)節(jié)球閥C2,調(diào)節(jié)蒸汽輸送量至伴熱盤管A1~A4,使連續(xù)自動控制精硫槽中液硫溫度符合工藝指標。
當處于手動狀態(tài)“M”時,PID模塊SV端和PV端輸入的信號不會進行比較,操作人員通過上位機人機交互界面輸入閥門開度值,經(jīng)虛擬端子I4(虛)將開度值信號傳送給PID模塊的MV端,在模塊中進行運算處理,并將運算處理信號經(jīng)輸出端Q2傳送給電動調(diào)節(jié)球閥C2,調(diào)節(jié)蒸汽輸送量至伴熱盤管A1~A4,實現(xiàn)遠程手動控制精硫槽中液硫溫度。
PID模塊通常處于自動狀態(tài)“A”,若遇緊急狀況,為保證生產(chǎn)連續(xù)性,才將PID模塊處于手動狀態(tài)“M”??刂凭虿垡毫蛞何徊扇晌豢刂品ǎㄝ斎攵?、高液位比較模塊GT、低液位比較模塊LT和SR觸發(fā)器模塊以及輸出端。操作人員通過上位機人機交互界面將高液位和低液位設定值,經(jīng)虛擬輸入端I5(虛)和I6(虛)分別傳送給模塊GT的GV端和LT的LV端,精硫槽液硫?qū)嶋H液位由液位傳感器及其附屬設施組成的檢測機構(gòu)檢測,再轉(zhuǎn)換成電信號經(jīng)物理輸入端I2(實)和I3(實)分別傳送GT模塊和LT模塊的PV端,這兩組PV信號分別與GT模塊和LT模塊的GV、LV設定信號比較處理后,經(jīng)SR觸發(fā)器模塊運算處理,并將運算處理信號經(jīng)輸出端Q3開關信號控制伴熱不銹鋼電動開關球閥C1的打開與閉合,確保精硫槽液硫液位低于設定值時能及時打開閥C1,將液硫儲罐中的液硫補充到精硫槽內(nèi);當精硫槽液硫液位補充到設定的高限值時也能及時關閉閥C1,避免液硫從精硫槽中溢出,確保精硫槽有液硫,保證生產(chǎn)連續(xù)性[1]。精硫槽內(nèi)液硫溫度、液位及噴射流量自動控制DCS系統(tǒng)邏輯控制見圖4。
圖4 液硫溫度、液位及噴射流量自動控制DCS系統(tǒng)邏輯控制
通過將原有精硫槽控制方式改為自動控制,經(jīng)實際運行發(fā)現(xiàn),該自動控制滿足生產(chǎn)裝置的連續(xù)性和后續(xù)工藝指標的穩(wěn)定性,減輕了操作人員的勞動強度,可以更好地避免液硫浪費、運行設備損壞及人員安全事故等現(xiàn)象發(fā)生。