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        轉(zhuǎn)化系統(tǒng)換熱器對制酸生產(chǎn)的影響及對策

        2021-06-10 08:02:26李兆鈞劉建萍呂克新李兆宏張均杰
        硫酸工業(yè) 2021年3期
        關(guān)鍵詞:電爐換熱器入口

        李兆鈞,劉建萍,呂克新,李兆宏,張均杰

        (煙臺國潤銅業(yè)有限公司,山東煙臺 264002)

        煙臺國潤銅業(yè)有限公司(以下簡稱國潤銅業(yè))是一家生產(chǎn)陰極銅、硫酸、黃金和白銀的銅冶煉生產(chǎn)企業(yè),其中銅冶煉系統(tǒng)始建于1970年。2017年7月進行技術(shù)改造,銅冶煉系統(tǒng)采用富氧側(cè)吹爐熔煉-多槍頂吹爐連續(xù)吹煉-反射爐精煉工藝,實現(xiàn)了熱態(tài)三連爐連續(xù)煉銅生產(chǎn)工藝;制酸系統(tǒng)也進行相應(yīng)改造,采用稀酸洗滌凈化、二轉(zhuǎn)二吸工藝,凈化工序為單系列,干吸轉(zhuǎn)化為雙系列,硫酸系統(tǒng)設(shè)計能力達(dá) 370 kt/a。

        1 轉(zhuǎn)化系統(tǒng)工藝

        凈化后的煙氣在電除霧器出口分為2股,一股送往現(xiàn)有制酸干吸、轉(zhuǎn)化工序(一系統(tǒng)),另一股送往新建干吸、轉(zhuǎn)化工序(二系統(tǒng)),原有系統(tǒng)硫酸尾氣與新建系統(tǒng)硫酸尾氣分別經(jīng)過尾氣脫硫系統(tǒng)后合并在一起由煙囪排放。轉(zhuǎn)化工藝流程見圖1~2。

        一系統(tǒng)采用ⅣⅠ-ⅢⅡ、“3+1”二轉(zhuǎn)二吸工藝。來自干燥塔的SO2煙氣經(jīng)SO2風(fēng)機送入Ⅳ,Ⅰ換熱器,與來自四段和一段的熱SO3煙氣進行氣氣換熱,冷煙氣經(jīng)加熱由1#電爐進入1#轉(zhuǎn)化器一段,轉(zhuǎn)化后氣體經(jīng)Ⅰ換熱器管外換熱進入轉(zhuǎn)化器二段進行轉(zhuǎn)化,二段轉(zhuǎn)化后的氣體進入Ⅱ換熱器管內(nèi)降溫后再進入2#轉(zhuǎn)化器三段,在三段轉(zhuǎn)化后的氣體進入Ⅲ換熱管內(nèi)降溫后經(jīng)1#熱管鍋爐再進一吸塔。一吸塔吸收SO3后的煙氣經(jīng)Ⅲ,Ⅱ換熱器分別與轉(zhuǎn)化器三段和二段出口的高溫?zé)煔鈸Q熱,經(jīng)2#電爐進入轉(zhuǎn)化器四段進行二次轉(zhuǎn)化,二次轉(zhuǎn)化后的煙氣經(jīng)Ⅳ換熱器換熱后到2#鍋爐,然后進入二吸塔。

        二系統(tǒng)采用ⅢⅠ-ⅣⅡ、“3+1”二轉(zhuǎn)二吸工藝。來自干燥塔的SO2煙氣經(jīng)SO2風(fēng)機送至Ⅲ,Ⅰ換熱器,與來自三段和一段的熱SO3煙氣進行氣氣換熱,冷煙氣經(jīng)加熱由1#電爐進入轉(zhuǎn)化器一段,轉(zhuǎn)化后氣體經(jīng)Ⅰ換熱器換熱進入轉(zhuǎn)化器二段,轉(zhuǎn)化后的煙氣經(jīng)Ⅱ換熱器換熱進入轉(zhuǎn)化器三段,之后煙氣在Ⅲ換熱器管內(nèi)降溫,經(jīng)余熱鍋爐進入一吸塔。一吸塔吸收SO3后的煙氣經(jīng)Ⅳ,Ⅱ換熱器分別與轉(zhuǎn)化器四段出口、二段出口的高溫?zé)煔鈸Q熱,經(jīng)2#電爐進入轉(zhuǎn)化器四段進行二次轉(zhuǎn)化,二次轉(zhuǎn)化后的煙氣經(jīng)Ⅳ換熱器換熱進入二吸塔。

        圖1 一系統(tǒng)轉(zhuǎn)化工藝流程

        圖2 二系統(tǒng)轉(zhuǎn)化工藝流程

        2 換熱器問題對生產(chǎn)造成的影響

        首先是換熱器漏氣。一系統(tǒng)尾吸用堿量較以往增多,轉(zhuǎn)化三段溫度比控制指標(biāo)低約10 ℃,用于轉(zhuǎn)化四段入口升溫的2#電爐需常開5組(每組120 kW),造成電耗較高。一系統(tǒng)一吸塔進口煙氣溫度比控制指標(biāo)高約20 ℃,熱量后移,加大了酸冷卻器的負(fù)荷。

        其次是換熱器面積與實際所需面積相差較大。二系統(tǒng)中二、三段溫度超過設(shè)計溫度,轉(zhuǎn)化率低于設(shè)計值99.93%,熱量后移,二系統(tǒng)中吸收塔入口溫度高于設(shè)計溫度,鍋爐產(chǎn)汽量低于設(shè)計值。

        3 原因分析及對策

        3.1 換熱器漏氣

        干吸系統(tǒng)的熱量源于轉(zhuǎn)化熱量后移,尾吸所用堿量與轉(zhuǎn)化率高低密切相關(guān),由此可從轉(zhuǎn)化系統(tǒng)入手加以分析。

        3.1.1 壓降

        由定期的正壓壓降檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計可看出,Ⅲ換熱器殼程阻力異常,再綜合之前的大修情況,推測問題根源是在Ⅲ換熱器。

        究其歷史,2011年大修前換熱器殼程阻力為1.1 kPa,后利用大修之際更換換熱器,阻力達(dá)600 Pa,隨后的幾個月運行中阻力較為平穩(wěn)。同年11月,換熱器殼程阻力從900 Pa上升至1.7 kPa,2012年9月更換纖維除霧器才徹底解決阻力問題,2012年10月至2017年1月,阻力呈現(xiàn)波動增長趨勢,為避免阻力再次上漲,在大修時進行清理,檢修后阻力又恢復(fù)正常。

        2017年1—5 月,阻力由1.1 kPa持續(xù)上升至1.6 kPa,SO2風(fēng)機負(fù)荷較大。國潤銅業(yè)利用大修機會清理酸泥,更換纖維除霧器,同年7—9月?lián)Q熱器阻力降至1.2 kPa,但阻力仍呈上升趨勢,說明問題并未得到徹底解決。

        3.1.2 工藝流程

        Ⅱ換熱器是轉(zhuǎn)化三段入口的氣氣換熱器,用以降低二段出口SO3煙氣的溫度,提高三段入口SO2煙氣的溫度,因此三段入口溫度不達(dá)標(biāo)與Ⅱ換熱器密切相關(guān)。Ⅲ換熱器是轉(zhuǎn)化三段出口的氣氣換熱器,用以降低三段出口SO3煙氣的溫度,提高四段入口SO2煙氣的溫度,換熱器出口連接1#轉(zhuǎn)化鍋爐,煙氣經(jīng)鍋爐到一吸塔,若Ⅲ換熱器發(fā)生故障會影響到熱量后移,如果四段入口溫度不達(dá)標(biāo),可啟動2#電爐保證自熱平衡。

        3.1.3 換熱計算分析

        一系統(tǒng)換熱器核算見表1[1]。

        表1 一系統(tǒng)換熱器核算

        2017年5 月大修堵漏后,Ⅲ換熱器面積減少了20%,約440 m2,直接影響轉(zhuǎn)化自熱平衡,而Ⅱ換熱器富裕量較高又直接影響轉(zhuǎn)化器三段入口溫度。

        綜合考慮老系統(tǒng)生產(chǎn)用地情況、設(shè)備投資、換熱效果和節(jié)能降耗等因素,國潤銅業(yè)對設(shè)備加以優(yōu)化:

        1)將Ⅲ換熱器由原來的旋流網(wǎng)板光管更換為旋流網(wǎng)板急擴加速流縮放管式換熱器,具有空間利用率高、占地面積小、設(shè)備投資低、節(jié)能降耗等優(yōu)點[2]。

        2)采用旋流網(wǎng)板支撐,旋流片迫使流體做強烈的蘭維螺旋運動,增強流動湍流度,同時使流體沖刷壁面減薄邊界層,在保持大孔隙率的基礎(chǔ)上,充分利用流體自旋流,加強低阻、高效的傳熱優(yōu)勢[3]。

        3)縮放管污垢值較光管低[4],傳熱系數(shù)高,而急擴加速流縮放管改變了普通縮放管縮放段與急擴段占比,增強傳熱協(xié)同作用,進一步加強縮放管傳熱效果,使此次技術(shù)改造具備實用效果[5]。

        4)將Ⅱ換熱器短路兩個氣體通道,換熱面積縮小到 1 928 m2。

        3.2 換熱器面積與實際所需面積相差大

        二系統(tǒng)采用ⅢⅠ-ⅣⅡ換熱流程,Ⅲ,Ⅰ換熱器提高轉(zhuǎn)化器一段溫度,Ⅳ,Ⅱ換熱器提高轉(zhuǎn)化器四段溫度。對工藝流程、換熱面積和實際溫度進行分析,發(fā)現(xiàn)Ⅲ換熱器面積的富裕量直接影響二段進口溫度及鍋爐產(chǎn)汽量。

        二系統(tǒng)換熱器核算見表2。

        表2 二系統(tǒng)換熱器核算

        最終實施的改造方案是在Ⅲ換熱器煙氣進口到Ⅲ換熱器煙氣出口之間增加1條DN1 000短路管線,手動閥門控制。

        4 技改后運行情況

        改造后,一系統(tǒng)的Ⅲ換熱器殼程阻力約600 Pa,三段溫度達(dá)到工藝指標(biāo),2#電爐不開,轉(zhuǎn)化率超過99.9%,尾吸塔入口φ(SO2)低于0.015%,用堿量明顯減少。此外,酸冷卻器負(fù)荷顯著降低,可操作范圍擴大。Ⅱ換熱器的改造對系統(tǒng)影響更為明顯,三段溫度達(dá)標(biāo),轉(zhuǎn)化率得以提升。從長遠(yuǎn)看,Ⅲ換熱器的改造使轉(zhuǎn)化系統(tǒng)自熱平衡、干吸熱量及尾吸用堿量得到控制。

        改造后的二系統(tǒng)轉(zhuǎn)化工序短路閥開度控制在30%~50%,轉(zhuǎn)化二段進口溫度達(dá)到設(shè)計指標(biāo),轉(zhuǎn)化率較之前有所提高,干吸多余熱量從轉(zhuǎn)化鍋爐移出,汽量達(dá)到設(shè)計值3 t/h。

        5 結(jié)語

        制酸系統(tǒng)換熱器一旦出現(xiàn)問題,應(yīng)對整體系統(tǒng)進行理論及數(shù)據(jù)分析,轉(zhuǎn)化系統(tǒng)自熱平衡對干吸系統(tǒng)至關(guān)重要,技改時不能僅局限于其中一部分,應(yīng)追溯根源再進行改造,最終使系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

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