蔣圣鵬,黃子祥,巫頔,劉志忠,張志誼*
1 上海交通大學 振動、沖擊、噪聲研究所,上海 200240
2 中國艦船研究設(shè)計中心,湖北 武漢 430064
降低艦船振動噪聲不僅能夠提高艦員生活和工作的舒適性,保證艦載設(shè)備的使用性能,改善艦船水下聲輻射性能,還有利于提高艦船的作戰(zhàn)性能。艦船作為復雜的噪聲源,其輻射噪聲主要來源于機械噪聲、水動力噪聲和螺旋槳噪聲[1]。隨著減振技術(shù)的廣泛應(yīng)用和船舶建造工藝的提高,機械噪聲顯著下降。水動力噪聲在低航速時并不明顯,但在高航速時又不及螺旋槳噪聲顯著。研究結(jié)果表明,艦船低頻段輻射噪聲與艉部激勵密切相關(guān),降低由艉部激勵引起的振動噪聲十分必要[2]。螺旋槳激勵引起的結(jié)構(gòu)振動噪聲是影響艦船水下輻射噪聲的重要因素。
針對艉部結(jié)構(gòu)振動與聲輻射問題,有學者通過對船體結(jié)構(gòu)進行參數(shù)優(yōu)化取得了良好的抑制振動效果。例如,吳曉璐[3]通過對船體安裝基座和機箱結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化設(shè)計,討論了不同方案對船體振動特性的影響;劉洋[4]采用加密加強筋和增加板厚的措施增加結(jié)構(gòu)強度,使艙室振動得到抑制。然而,結(jié)構(gòu)優(yōu)化并非不受限制,在結(jié)構(gòu)確定的情況下,通過隔振器[5-6]、阻振質(zhì)量[7-8]、約束阻尼層[9-10]、動力吸振器[11-12]等附加裝置進行振動控制顯得更為重要。對于螺旋槳激勵下的船艉系統(tǒng)振動控制,鄭洪波等[13]、黃志偉[14]進行了槳-軸系統(tǒng)縱向主動控制,使得系統(tǒng)第1階縱向振動下降了90%,第2階縱向振動下降了50%;Dylejko等[15]針對艇體縱向振動問題,研究了共振轉(zhuǎn)換器和結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化。與縱向振動相比,螺旋槳激勵引起的橫向振動更加復雜,這是因為船艉結(jié)構(gòu)是一個與螺旋槳軸系高度耦合的系統(tǒng),橫向彎曲模態(tài)密集,振動具有多個傳遞通道,而且傳遞特性復雜,這給橫向振動控制帶來了很大挑戰(zhàn)。此外,艉部結(jié)構(gòu)振動與聲輻射研究主要集中在理論計算[16-17]和數(shù)值仿真[18-19]方面,而試驗驗證[20]作為理論到應(yīng)用的重要環(huán)節(jié)則有待深入開展。
本文以船艉結(jié)構(gòu)試驗臺架為對象,擬對螺旋槳激勵下的艉部結(jié)構(gòu)振動控制進行試驗和測試,包括配重盤激勵下艉部結(jié)構(gòu)振動傳遞特性測試和3種艉部結(jié)構(gòu)振動控制方法測試,通過試驗獲得不同方法對艉部結(jié)構(gòu)振動的抑制效果。
圖1所示為軸系-船艉振動試驗臺的縮比系統(tǒng)。試驗臺總長7 m,寬1.68 m,高0.75 m,總重約3.5 t,由艉部船體和軸系組成,其中軸系及其驅(qū)動裝置如圖2所示。整個試驗臺安裝在4個剛度為2.6×106N/m的彈簧-油液減振器上,整體振動頻率小于5 Hz,遠低于艉部結(jié)構(gòu)一階固有模態(tài)頻率(約21 Hz)。系統(tǒng)的前4階典型模態(tài)如圖3所示,主要表現(xiàn)為殼體的扭轉(zhuǎn)和彎曲振動。
圖 1 船艉結(jié)構(gòu)振動控制試驗臺Fig.1 Test bench for vibration control of the stern structure
圖 2 試驗臺軸系Fig.2 Shaft of the test bench
圖 3 系統(tǒng)典型模態(tài)Fig.3 Typical vibration modes of the system
試驗測試主要包括2個部分:配重盤激勵下的振動傳遞特性和軸系-船艉耦合系統(tǒng)振動控制效果。
為便于在轉(zhuǎn)動條件下的測試,本文傳遞特性測試采用了錘擊法,將激勵力施加于配重盤處,測試在軸系靜止和低速轉(zhuǎn)動條件下各軸承座的振動加速度頻響曲線,進而獲得耦合系統(tǒng)的振動傳遞特性。
對于軸系-船艉耦合系統(tǒng)振動控制效果測試,在軸系末端的配重盤上施加橫向隨機激勵(激勵頻率為5~2 000 Hz),同時測量各船艉結(jié)構(gòu)的加速度響應(yīng),通過比較控制前、后各測點的振級來評價振動控制效果。
圖4所示為振動傳遞特性測試系統(tǒng)。在配重盤處施加脈沖激勵,測試系統(tǒng)主要由力錘、振動傳感器、數(shù)據(jù)采集分析儀等組成,其中振動響應(yīng)采用三向加速度傳感器,分別固定在齒輪箱基座、推力軸承座、Ⅰ號中間軸承座、Ⅱ號中間軸承座、艉管水潤滑軸承座和艉軸承座上,對應(yīng)參數(shù)如表1所示,布置位置盡量設(shè)在局部剛度較大處,以避免結(jié)構(gòu)局部振動對測試結(jié)果造成影響。表中,X,Y,Z分別表示軸系的縱向、垂向以及水平方向。
在軸系靜止和低速轉(zhuǎn)動(轉(zhuǎn)速300 r/min)狀態(tài)下,通過在配重盤處施加沖擊激勵獲得各個軸承座的三向振動頻響函數(shù),由此計算在等效的單位白噪聲激勵下,與靜止和低速轉(zhuǎn)動工況對應(yīng)的軸承座三向加速度頻譜,然后按照式(1)計算隨機響應(yīng)的功率譜密度。
圖 4 振動傳遞特性測試系統(tǒng)Fig.4 Test system of vibration transmission characteristics
表 1 傳感器布置Table 1 Arrangement of sensors in the test of vibration transmission
根據(jù)功率譜密度,由式(2)和式(3)計算給定頻段 (f0,ft)內(nèi)的功率譜有效值A(chǔ)0及振級A。
式中:fi為 頻率值;Pfi為fi頻率對應(yīng)的功率譜密度;Ar為參考值,取值 1×10-6m/s2。計算結(jié)果如表2所示。
表 2 不同工況下各測點的振級Table 2 Vibration levels of each measurement point under different working conditions
由表可以看出:
1) 在軸系末端的配重盤處施加垂向激勵,除推力軸承座和Ⅰ號中間軸承座外,其他軸承座的垂向振動響應(yīng)略高于縱向和水平方向響應(yīng)值,說明三向振動的耦合較明顯。
2) 在齒輪箱和所有軸承座中,艉管水潤滑軸承和艉軸承的垂向振動響應(yīng)總體上高于其他位置,而且從圖5可以看出,在1 000 Hz以內(nèi)的大部分頻段,艉軸承較艉管軸承的加速度響應(yīng)大。因此,振動控制需重點關(guān)注艉軸承處的傳遞。
圖 5 艉管軸承與艉軸承垂向振動功率譜密度Fig.5 Vibration power spectral densities of the stern-tube bearing and the stern bearing
3) 在軸系靜止和低速運轉(zhuǎn)狀態(tài)下,配重盤處激勵引起的軸系各軸承座振動自艉部至艏部逐漸下降,變化趨勢相當。
船艉結(jié)構(gòu)振動控制重點考慮艉軸承的振動傳遞控制,3種控制方法如圖6所示。
圖 6 3種振動控制措施Fig.6 Three vibration control methods
具體包括:
1) 在艉軸架與船艉結(jié)構(gòu)連接處采用隔振器,抑制軸系振動向船體的傳遞。控制前,艉軸架與船艉結(jié)構(gòu)之間為剛性支承,支承剛度高于1010N/m。在保證軸系對中的前提下,將剛性支承改為彈性支承,支承剛度為5×108N/m。
2) 在連接艉軸架的船艉結(jié)構(gòu)上均勻布置阻振質(zhì)量,限制振動波傳遞。根據(jù)式(4)計算模型布置阻振質(zhì)量后的結(jié)構(gòu)加速度響應(yīng)并利用遺傳算法進行參數(shù)優(yōu)化,再結(jié)合試驗參數(shù)驗證,最終確定本試驗中單個阻振質(zhì)量塊為0.5 kg,間隔200 mm。
式中:Xi和Xj分別為響應(yīng)點和阻振質(zhì)量安裝點的位移響應(yīng);Fi和Fj分別為系統(tǒng)外激勵力和阻振質(zhì)量對系統(tǒng)的激勵力;Hii和Hji為外激勵力下的位移導納;Hji和Hjj為阻振質(zhì)量激勵下的位移導納。
3) 在連接艉軸架的船艉結(jié)構(gòu)上鋪設(shè)約束阻尼層,耗散振動能量。阻尼層主要為無溶劑聚氨酯/環(huán)氧樹脂IPN體系填料,約束阻尼層主要為無溶劑環(huán)氧樹脂體系。約束阻尼層的損耗因子高,阻尼溫域?qū)挘腋街?。通常情況下,約束阻尼層的總厚度為基材厚度的2倍。本試驗中,船艉板材厚度為8 mm,鋪設(shè)的阻尼層厚度為1 mm,約束層厚度為15 mm。
為獲得船艉結(jié)構(gòu)振動控制效果,采用電磁激振器對配重盤施加垂向隨機激勵(軸系不轉(zhuǎn)),同時測量艉支架連接板和艉部殼體的加速度響應(yīng)。測試系統(tǒng)和測點布置及其靈敏度如圖7和表3所示,其中,測點分布于艉軸架連接板和艉部殼體上,傳感器沿接觸面法向布置。
圖 7 船艉結(jié)構(gòu)振動測試系統(tǒng)Fig.7 Vibration measurement system of the stern structure
表 3 船艉結(jié)構(gòu)各振動控制測點布置及靈敏度Table 3 Sensitivity of measurement points at different vibration control in the stern structure
試驗臺不同部位的振動加速度響應(yīng)存在差異,即使是同一部位,不同位置的振動加速度也有所不同,因此常常對拾取的多個加速度響應(yīng)值按照式(2)計算每個傳感器對應(yīng)的振動有效值,再利用式(5)分別計算艉軸架連接板和艉部殼體的總振動,最后根據(jù)式(3)計算總振級。
式中,N為測點總數(shù)。
根據(jù)艉軸架連接板和艉部殼體振動加速度響應(yīng)計算200~1 500 Hz內(nèi)的振級,如表4所示。
表 4 控制前/后的振級Table 4 Vibration levels before/after controling
由表4可見,3種方法都不同程度地抑制了船艉結(jié)構(gòu)的響應(yīng),具體如下:
1) 隔振使艉軸架連接板振動下降了3.2 dB,艉部殼體振動總級下降了4.0 dB,局部共振峰抑制效果明顯,如圖8(a)和圖9(a)所示。同時,由于支承剛度減小,系統(tǒng)共振頻率前移(例如77 Hz降為62 Hz),且因艉支承剛度改變后系統(tǒng)傳遞特性的變化,造成隔振后部分頻段(例如1 100~1 300 Hz)的振動變大,所以需采取其他控制措施。
2) 在隔振的基礎(chǔ)上,繼續(xù)在艉軸架連接板上布置阻振質(zhì)量,測試結(jié)果如圖8(b)和圖9(b)所示。結(jié)果表明,連接板的振動幾乎不變,但艉部殼體的振動下降1.2 dB,且1 100~1 300 Hz頻段內(nèi)的振動響應(yīng)得到明顯抑制,說明阻振質(zhì)量能有效抑制軸系振動經(jīng)艉軸架向船艉結(jié)構(gòu)的傳遞。
3) 在隔振和阻振的基礎(chǔ)上,繼續(xù)在艉軸架連接板上添加約束阻尼層,測試結(jié)果如圖8(c)和圖9(c)所示。結(jié)果表明,約束阻尼層單獨作用下,共振峰得到抑制,且在高頻段表現(xiàn)出了較好的寬頻抑制效果。
4) 在3種控制措施聯(lián)合作用下測試的結(jié)果表明,艉部結(jié)構(gòu)振動加速度下降了6 dB以上,共振峰幅值和高頻寬帶振動得到抑制,如圖8(d)和圖9(d)所示。
本文通過試驗研究螺旋槳激勵下的船艉結(jié)構(gòu)振動控制,對隔振、阻振質(zhì)量和約束阻尼層3種方法的減振效果進行了測試,主要結(jié)論如下:
1) 在螺旋槳激勵下,振動經(jīng)軸系各軸承座傳至艉部結(jié)構(gòu),其中通過艉軸承的傳遞明顯大于其他路徑。因此,在進行振動控制時應(yīng)重點關(guān)注艉軸承位置。
圖 8 艉部殼體振動響應(yīng)對比Fig.8 Vibration responses comparison of the stern shell
圖 9 艉軸架連接板振動響應(yīng)對比Fig.9 Vibration responses comparison of the connecting plate of shaft bracket
2) 隔振、阻振質(zhì)量和約束阻尼的綜合運用可使艉部結(jié)構(gòu)振動加速度下降6 dB以上,降低共振峰幅值,抑制高頻寬帶振動。
3) 在進行艉部結(jié)構(gòu)振動控制時,以上3種振動控制方法具有不同的特點:軸承座隔振降低中低頻共振峰值的效果有限;阻振質(zhì)量對限制振動向艉部船體的傳播比較有效;阻尼涂層對抑制中高頻振動峰幅值效果明顯。在工程中可根據(jù)需求選擇相應(yīng)的控制措施。