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        合成氣制氫裝置分液罐防堵技術(shù)探析

        2021-06-07 09:18:56張海峰方傳鎖
        化工生產(chǎn)與技術(shù) 2021年2期
        關(guān)鍵詞:工藝流程

        張海峰,方傳鎖

        (榮盛集團(tuán)中金石化有限公司,浙江 寧波315000)

        寧波某石化公司100×103m3/h合成氣制氫裝置,采用焦氣化裝置(自產(chǎn)石油焦與外購(gòu)煤制成的混合漿同氧氣,在四噴嘴氣化爐內(nèi)反應(yīng)生成一氧化碳和氫氣)產(chǎn)出的原料合成氣(主要為一氧化碳、二氧化碳、氫氣和水),首先通過(guò)3段變換爐在催化劑的作用下發(fā)生變換反應(yīng),使合成氣中的一氧化碳與水反應(yīng),生成二氧化碳和氫氣;然后通過(guò)N-甲基二乙醇胺(MDEA)脫硫單元,脫除大部分硫化氫和部分二氧化碳;接著再經(jīng)過(guò)變壓吸附脫碳(VPSA)單元脫除大部分二氧化碳;最后經(jīng)過(guò)壓縮單元提壓至1.8 MPa后,再經(jīng)變壓吸附(PSA)氫提純單元脫除雜質(zhì)后,產(chǎn)出質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于99.9%的氫氣并全廠氫氣管網(wǎng)使用。

        因氣化裝置產(chǎn)生的合成氣出氣化爐后帶灰?guī)^多,而合成氣的除灰降溫單元——旋風(fēng)分離器和水洗塔對(duì)合成氣中挾帶的灰和水的分離效果也不太理想,一部分灰和水會(huì)跟隨合成氣進(jìn)入后續(xù)制氫裝置[1]。因此在制氫裝置原料氣進(jìn)口處設(shè)置了合成氣氣液分離罐,并在氣液分離罐后設(shè)置脫灰槽,以此進(jìn)一步對(duì)合成氣除灰除水,以防止合成氣中的灰和水對(duì)后續(xù)處理單元造成不利影響。

        然而,實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行了一段時(shí)間以后,合成氣分液分離罐錐底液相排出管線發(fā)生了堵塞現(xiàn)象。

        1 存在問(wèn)題

        1.1 技改前工藝流程

        圖1為技術(shù)改造之前進(jìn)料分液罐底部排水工藝流程。

        圖 1技改前工藝流程Fig 1 Process flow before technical transformation

        由圖1可知,鍋爐水沖洗點(diǎn)設(shè)置在止回閥V5之后,當(dāng)初工藝流程設(shè)計(jì)時(shí)并未考慮進(jìn)料分液罐錐底發(fā)生堵塞的情況,只考慮了止回閥V5之后進(jìn)凝液汽提塔這一段管線可能出現(xiàn)堵塞的情況,屬于設(shè)計(jì)漏洞。此外,實(shí)際施工配管流程中采用彎頭較多(6個(gè)彎頭)增大了液體在管道內(nèi)的動(dòng)能損失,且在彎頭處易形成灰垢堆積造成堵塞,因此在技術(shù)改造中應(yīng)當(dāng)盡量減少?gòu)濐^的使用[2]。

        1.2 現(xiàn)象及危害

        由于合成氣中的灰在氣液分離罐底部的堆積效應(yīng),導(dǎo)致合成氣分液分離罐錐底液相排出管線堵塞,液相水無(wú)法正常排出,分液罐液位持續(xù)上漲超出控制指標(biāo),從而使合成氣帶水穿過(guò)脫灰槽進(jìn)入變換爐內(nèi),變換爐爐溫急劇下降。除了會(huì)使合成氣變換反應(yīng)無(wú)法正常進(jìn)行之外,還會(huì)導(dǎo)致昂貴的鈷鉬系耐硫變換催化劑粘連結(jié)塊、偏流、反硫化甚至組分流失以及冷凝液中挾帶的雜質(zhì)還可能導(dǎo)致催化劑中毒失活等嚴(yán)重后果,造成巨大經(jīng)濟(jì)損失[3]。

        圖2是變換爐進(jìn)水爐溫變化曲線。

        圖 2變換爐進(jìn)水爐溫變化曲線Fig 2 Temperature curve of conversion furnace when feeding with water

        由圖2可知,一旦合成氣分液罐中的液相水進(jìn)入變換爐,就會(huì)導(dǎo)致變換爐床層溫度短時(shí)迅速下降,一次變換爐進(jìn)水就會(huì)導(dǎo)致?tīng)t溫快速下降近100℃,從而使變換反應(yīng)無(wú)法進(jìn)行,并對(duì)催化劑造成損壞。

        因此,當(dāng)生產(chǎn)期間出現(xiàn)進(jìn)料分液罐堵塞時(shí),出于對(duì)催化劑的保護(hù),往往都是被迫緊急停工進(jìn)行疏堵?lián)屝蕖R淮尉o急停工檢修所造成的電、蒸汽、合成氣、燃料氣、氧氣、氮?dú)?、氫氣、脫鹽水、鍋爐水等等各種能源損失高達(dá)300多萬(wàn)元。除此之外,還會(huì)導(dǎo)致上下游關(guān)聯(lián)裝置降負(fù)荷運(yùn)行,并且對(duì)全廠公用介質(zhì)如酸性氣、燃料氣、氫氣、氮?dú)狻⒄羝裙芫W(wǎng)壓力造成較大的波動(dòng)。由此可見(jiàn),必須對(duì)合成氣分液罐進(jìn)行技術(shù)改造,解決易堵的生產(chǎn)難題。

        2 技改方案及實(shí)施

        圖3為技術(shù)改造后的工藝流程。

        圖 3技改后工藝流程Fig 3 Process flow after technical transformation

        根據(jù)原工藝流程存在的缺陷,主要作出3點(diǎn)技術(shù)改造:

        1)更改鍋爐水沖洗點(diǎn)位置。在止回閥V5閥前增加1個(gè)手動(dòng)閥V6(選擇閘閥或是球閥均可,不可選擇截止閥),將鍋爐水沖洗點(diǎn)改至V5與V6之間。當(dāng)進(jìn)料分液罐錐底堵塞時(shí),可關(guān)閉V1、V3打開(kāi)V6、V7往分液罐反向沖洗疏通;當(dāng)止回閥V5閥后至凝液汽提塔管線堵塞時(shí),可關(guān)閉V6打開(kāi)V7往凝液汽提塔正向沖洗疏通。

        2)增設(shè)錐底排水旁通管線。在進(jìn)料分液罐下部距錐底350 mm的位置開(kāi)孔增加1條DN80的排液旁通管線(與底部排液管線管徑一致),并設(shè)旁通管線控制閥V4,旁通管線末端設(shè)定在底部排水閥門(mén)組LV1之后,可避免因閥門(mén)組LV1堵塞時(shí),旁通無(wú)效的情形出現(xiàn)[4]。旁通管線開(kāi)孔點(diǎn)位置的選擇,主要是考慮了分液罐正常運(yùn)行時(shí)液位控制在400~500 mm,此旁通管線正常運(yùn)行時(shí)不用,只在錐底堵塞液位超過(guò)控制指標(biāo)時(shí)啟用。同時(shí)考慮旁通管線控制閥V4在長(zhǎng)時(shí)間使用后可能出現(xiàn)內(nèi)漏的情況,因此將開(kāi)孔點(diǎn)設(shè)定在液面以下,形成液封的作用,從而可以防止因V4內(nèi)漏導(dǎo)致分液罐內(nèi)的合成氣竄入凝液汽提塔對(duì)汽提工況造成影響。

        3)重新布局管線減少?gòu)濐^數(shù)量。根據(jù)管道走向及管廊空間,重新布局凝液排放管線位置,由原先6個(gè)彎頭改為2個(gè)彎頭,以此減小液體在彎頭處的動(dòng)能損失以及灰垢在彎頭處的堆積效應(yīng)。此外,管線閥門(mén)的安裝應(yīng)當(dāng)與彎頭保持一定距離(2 m以上),不可離的太近,以此減輕灰垢堆積效應(yīng)。

        3 技改效果評(píng)價(jià)

        3.1 運(yùn)行效果

        合成氣分液罐的技術(shù)改造施工實(shí)施完成之后,通過(guò)對(duì)裝置實(shí)際運(yùn)行期間連續(xù)3個(gè)多月的運(yùn)行觀察,得出以下結(jié)論:

        1)進(jìn)料分液罐在正常運(yùn)行期間,改造之后LV1閥門(mén)開(kāi)度比未改造之前偏小,說(shuō)明液體在管道內(nèi)阻力損失減小,流速比之前加快,因此可以判斷通過(guò)重新布局管線減少?gòu)濐^個(gè)數(shù),降低了液體在管道內(nèi)流動(dòng)時(shí)的阻力損失,增大了液體流動(dòng)的速度,對(duì)防堵有效。

        2)3個(gè)多月合成氣分液罐總共出現(xiàn)過(guò)4次程度不同的堵塞現(xiàn)象。其中止回閥V5閥后至凝液汽提塔管線堵塞過(guò)1次,此時(shí)通過(guò)關(guān)閉V6打開(kāi)V7利用鍋爐水正向沖洗,一般沖洗0.5 h即可疏通,從而也說(shuō)明了止回閥V5閥后一段管線一般形成的都是輕微堵塞,相對(duì)比較容易沖洗疏通。

        3)另外3次堵塞情況均發(fā)生在合成氣分液罐錐底部位,也說(shuō)明了合成氣分液罐錐底一段直管段較容易形成灰垢堵塞(針對(duì)此種情況日常工藝操作時(shí)要求運(yùn)行班組每班定時(shí)對(duì)錐底反沖洗0.5 h,以減輕灰垢堆積效應(yīng))。當(dāng)堵塞輕微時(shí),關(guān)閉V1和V3打開(kāi)V6和V7通過(guò)鍋爐水反向沖洗,比較容易沖洗疏通;而當(dāng)堵塞較為嚴(yán)重時(shí)則沖洗時(shí)間相對(duì)較久,但此時(shí)打開(kāi)V4,配合旁通管線,形成反向沖洗通路,疏通效果更佳。因此,從實(shí)際沖洗疏堵效果來(lái)看,鍋爐水沖洗點(diǎn)的更改以及錐底旁通管線的增設(shè),能夠?qū)崿F(xiàn)在線正反向疏堵的目的。

        3.2 經(jīng)濟(jì)效益

        此次技改,新增閥門(mén)、管線及人工施工成本合計(jì)不足5萬(wàn)元,但可以實(shí)現(xiàn)制氫裝置在不停工的運(yùn)行狀態(tài)下進(jìn)行在線疏堵的目標(biāo),成功避免了裝置一次停工所造成的300多萬(wàn)元的物料、能源、人工和檢修等經(jīng)濟(jì)損失,潛在經(jīng)濟(jì)效益可觀。同時(shí)也可避免停工時(shí)各類(lèi)有毒有害易燃易爆氣體的緊急排放,大大降低了發(fā)生安全事故的風(fēng)險(xiǎn)。

        4 總 結(jié)

        1)止回閥V5閥后管線及LV1閥門(mén)組出現(xiàn)堵塞時(shí),通過(guò)正向沖洗,較易疏通;止回閥V5閥前至錐底部位出現(xiàn)堵塞時(shí),通過(guò)反向沖洗,根據(jù)堵塞嚴(yán)重程度,相應(yīng)沖洗時(shí)間需要延長(zhǎng)。

        2)當(dāng)錐底出現(xiàn)較為嚴(yán)重堵塞時(shí),鍋爐水反向沖洗配合旁通閥V4打開(kāi),形成沖洗通路,沖洗疏通效果更好,且日常定期對(duì)錐底進(jìn)行反沖洗操作可減輕灰垢的堆積效應(yīng),防止出現(xiàn)嚴(yán)重堵塞情況。

        3)裝置實(shí)際運(yùn)行效果表明,此次合成氣分液罐防堵技術(shù)改造有效,能夠?qū)崿F(xiàn)裝置不停工進(jìn)行在線疏堵的目標(biāo)。

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