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        空調發(fā)電車燃油系統(tǒng)管路結構工藝優(yōu)化

        2021-06-06 10:43:09丘明秦海洋
        內(nèi)燃機與配件 2021年9期

        丘明 秦海洋

        摘要:結合空調發(fā)電車燃油系統(tǒng)結構,針對現(xiàn)有燃油系統(tǒng)中車上油箱內(nèi)憋氣、泵油、排油慢等問題,提出優(yōu)化燃油管路連接結構的方案,并進行試驗驗證,優(yōu)化后相關成本未增加、同時安全性能得到提高,有效解決了燃油系統(tǒng)中存在的問題。

        關鍵詞:發(fā)電車;車上油箱;燃油管路

        中圖分類號:U273.95 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1674-957X(2021)09-0023-03

        1 ?現(xiàn)狀分析

        1.1 結構分析

        燃油系統(tǒng)作為發(fā)電裝置的重要附屬裝置,系統(tǒng)內(nèi)部因憋氣造成內(nèi)部空氣及燃油的流通不良,嚴重影響著機組的使用效果。圖1所示即為現(xiàn)有發(fā)電車的燃油系統(tǒng)的主要管路結構,圖中箭頭所示燃油系統(tǒng)中燃油流向,系統(tǒng)運行原理如圖2所示。

        1.2 存在問題

        分析燃油系統(tǒng)管路結構后,選取5輛帶有相同容積的車上油箱(容積為322L)的發(fā)電車進行泵油、排油試驗。試驗結果如表1所示,經(jīng)數(shù)據(jù)分析得出的主要問題如下所示:

        ①燃油系統(tǒng)中泵、排油速度均較慢;②排油管管徑為DN25,吸油管管徑為DN20,但是排油速度明顯比泵油速度小太多;③相同車車上油箱泵、排油速度也存在一定差距。

        打開車上油箱頂部管座上堵頭后,重新進行泵油、排油試驗。

        通過表2所示,說明在車上油箱處于非完全密閉環(huán)境的情況下,泵油速度在原有基礎上略有加快、而排油速度明顯加快許多,且同一油箱泵、排油耗時差明顯縮小,且觀察泵、排油過程開口管座明顯有呼、吸氣情況,說明發(fā)電車現(xiàn)有燃油系統(tǒng)中車上油箱內(nèi)空氣不夠流通,存在一定的車上油箱憋氣情況,導致了泵油及排油慢的問題。

        2 ?改進方案

        綜上所述,要解決燃油系統(tǒng)中車上油箱憋氣的問題,須改變車車上油箱現(xiàn)有進排氣結構。燃油系統(tǒng)中唯一的進排氣裝置位于下油箱頂部,通過圖1、圖2燃油系統(tǒng)結構原理所示,車上油箱唯一的進排氣裝置為上下油箱之間的溢油管(進排氣管)。然而車上油箱排油管及溢油管共用一根管路,存在溢油管被燃油堵塞,導致車上油箱內(nèi)空氣無足夠流通量的問題。因此現(xiàn)有燃油管路結構需做出相應改造,以解決問題。

        2.1 方案1:在車上油箱上增加一根呼吸管

        如圖3所示,在原5輛試驗發(fā)電車車上油箱頂部連接1根管路作為呼吸管(圖中序號1),同時在呼吸管上的方便操作位置加1個球芯閥(圖中序號2)。在車上油箱泵、排油時打開球芯閥。管路加裝完成后進行泵油、排油試驗,統(tǒng)計結果如表3所示,泵、排油時間縮短、速度加快。

        2.2 方案2:將排油管與溢油管分開后與一位吸油管連接

        將原5輛試驗發(fā)電車車上油箱排油管單獨引至下油箱至單筒濾油器的一位吸油管上,即為排油管與吸油管連接,如圖4所示。

        在圖4中序號1、序號2的排油管位置上各加上1個球芯閥,這樣既不會對一位吸油管泵油造成影響,也能保證立式排油管不會處于長期存積油的狀態(tài),以減少漏油的風險,而且還能保證其中1個排油閥故障無法使用情況下,也不影響機組及車輛的正常使用。按此結構變更后燃油系統(tǒng)運行原理如圖5所示,進行泵、排油試驗,結果如表4所示,泵、排油時間縮短、速度加快。

        2.3 將排油管與溢油管分開后直接與下油箱連接

        將原5輛試驗發(fā)電車車上油箱排油管與上油箱溢油管分隔開,分別直接與下油箱連接。確保上油箱排油管、溢油管為獨立管路,管路連接如圖6所示,按此結構變更后燃油系統(tǒng)運行原理如圖7所示,管路安裝完后進行泵、排油試驗,結果如表5所示,泵、排油時間縮短、速度加快。

        3 ?優(yōu)化方案選擇

        通過表1、2、3、4、5比對,以及平均速度匯總表6進行比對,說明三種方案皆能保證車上油箱有單獨的空氣流通路,確保車上油箱內(nèi)空氣壓力、下油箱內(nèi)空氣壓力與外界大氣壓力基本保持一致,解決車上油箱憋氣問題,泵油及排油速度都明顯加快。因此現(xiàn)需將三種方案進行比對,選擇最優(yōu)方案對后續(xù)發(fā)電車燃油系統(tǒng)管路結構進行改造。

        方案2、方案3對比方案1的優(yōu)勢主要在于車上開口油管路不會增多,降低車上漏油等安全隱患;車輛運行過程中無需在泵油時,無需頻繁操作,操作簡便。

        方案2對比方案3優(yōu)勢主要在于可以在現(xiàn)有燃油系統(tǒng)基礎上不增加管座及少量增加管路,同時無需在狹小空間內(nèi)在下油箱上增加管座及對油泵接油盤改造,降低了檢修成本,降低空洞封堵防火難度的同時,極大地簡化了操作難度。

        通過以上3種方案的試驗和論證,方案2在檢修成本最低的情況下,還具有施工改造簡單、操作簡便、安全系數(shù)高、能適用所有車型的優(yōu)點,改造后可以達到預期的效果。因此方案2總體來說為三種方案的最優(yōu)方案。

        4 ?結束語

        確定可行性的改造方案后,2018年以來已按照方案要求對超過100輛發(fā)電車進行燃油系統(tǒng)管路改造,通過各型不同發(fā)電車的試驗驗證,以及后期運行效果,證明改造后的燃油系統(tǒng),可以同時解決燃油系統(tǒng)中車上油箱憋氣而造成車上油箱泵油、排油慢的問題,極大的提高了發(fā)電車使用效率。

        參考文獻:

        [1]鐵路客車電氣裝置檢修規(guī)則,北京:中國國家鐵路集團有限公司.

        [2]鐵路客車廠修規(guī)程,北京:中國國家鐵路集團有限公司.

        [3]TB/T 2396-2017,鐵路客車發(fā)電車[S].北京:中國國家鐵路集團有限公司.

        作者簡介:丘明(1988-),男,福建龍巖人,工程師,工學學位,從事修理鐵路客車的工藝設計工作。

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