郭明全
三門(mén)峽騰躍同力水泥有限公司(472411)
目前,我國(guó)大部分新型干法水泥生產(chǎn)線通常采用立磨進(jìn)行煤粉制備,此工藝通常從窯頭篦冷機(jī)中溫段或窯尾高溫風(fēng)機(jī)出口處取熱風(fēng)。從窯頭取熱風(fēng)時(shí),由于熱風(fēng)的溫度較高,所以粉磨效率高,出磨煤粉的水分易控制,但容易發(fā)生煤粉燃燒等事故;從窯尾取熱風(fēng)時(shí),由于煙氣中氧氣含量低、二氧化碳含量高,煤粉制備系統(tǒng)運(yùn)行相對(duì)安全,但廢氣中含有生料粉。這些物料混入到煤粉中,致使煤粉的灰分通常比進(jìn)廠原煤的灰分高。如果進(jìn)煤磨系統(tǒng)的熱氣體經(jīng)過(guò)了除塵處理,混入到煤粉中的物料會(huì)少些。正常情況下,出磨煤粉灰分比進(jìn)廠原煤灰分高1%~2%。如果相差太大,說(shuō)明煤質(zhì)貧化嚴(yán)重,此時(shí)生產(chǎn)工藝設(shè)備或除塵設(shè)施可能出現(xiàn)了問(wèn)題。
我公司5 000 t/d熟料生產(chǎn)線煤磨系統(tǒng)置于窯尾,采用窯尾廢氣作為烘干熱源。窯尾廢氣中的生料粉含量較高,約為80 g/Nm3。廢氣在進(jìn)煤磨前是采用旋風(fēng)筒除塵,除塵效率不到70%,所以一部分窯灰會(huì)隨著窯尾熱風(fēng)進(jìn)入煤磨。加入窯灰后的煤粉的含灰量比理論上煤粉的含灰量高出3.5%。根據(jù)灰分對(duì)煤粉發(fā)熱值的經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算,每1%的灰分會(huì)使煤粉熱值降低約0.4 MJ/kg,此生產(chǎn)線出磨煤粉熱值實(shí)際降低了1.5 MJ/kg左右,造成煤熱值損耗增大。
表1 改造前后燃煤熱值的對(duì)比情況
煤熱值貧化還給熟料煅燒帶來(lái)不利影響,主要表現(xiàn)在三個(gè)方面:①直接導(dǎo)致煤粉熱值降低,造成熱值浪費(fèi),不利于燒成帶溫度的提高,給生產(chǎn)高質(zhì)量熟料造成困難;②摻入煤粉的窯灰大部分為未分解的生料粉,生料粉摻入到煤粉中在噴出燃燒器后進(jìn)行分解,吸收大量的熱,不利于煤粉的完全燃燒。窯尾煤粉燃燒不完全時(shí),會(huì)產(chǎn)生大量結(jié)皮,造成預(yù)熱器堵塞等工藝事故;③生料粉的黏性較大,混入煤粉后,在煤粉倉(cāng)內(nèi)堆積,流動(dòng)性變差,會(huì)造成煤粉秤下煤不暢,進(jìn)而引起煅燒工況的大幅波動(dòng),在影響煤耗指標(biāo)的同時(shí),也降低了熟料的質(zhì)量[1]。
1)在高溫風(fēng)機(jī)還有富余能力的情況下,通過(guò)提高預(yù)熱器C1旋風(fēng)筒的收塵效率的方式來(lái)減少預(yù)熱器的飛灰含量。有關(guān)研究表明,當(dāng)下料管處的漏風(fēng)率為2.0%~2.5%時(shí),分離效率降低20%~40%[1]??刹扇∫韵麓胧?①把C1旋風(fēng)筒下料管上的單翻板閥拆除,改成兩臺(tái)串聯(lián)安裝的微動(dòng)雙板鎖風(fēng)閥;②將C1旋風(fēng)筒的內(nèi)筒由3 550 mm加長(zhǎng)到4 150 mm。
圖1 預(yù)熱器加裝的微動(dòng)雙板鎖風(fēng)閥
2)可將入煤磨熱風(fēng)管道旋風(fēng)收塵內(nèi)筒由原來(lái)的3 000 mm加長(zhǎng)到3 500 mm,同時(shí)在旋風(fēng)筒下料管原有雙翻板鎖風(fēng)閥的基礎(chǔ)上增設(shè)一臺(tái)回轉(zhuǎn)下料器,以提高其鎖風(fēng)效果。通過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,對(duì)煤的熱值貧化指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),其由原來(lái)的1.55 MJ/kg左右降低至1.17 MJ/kg左右,說(shuō)明改造取得了一定效果。
為了徹底解決熱風(fēng)中的粉塵問(wèn)題,綜合參考了電改袋收塵器的技術(shù)方案經(jīng)驗(yàn),計(jì)劃采用高溫袋式收塵器替代原入煤磨熱風(fēng)管道上的旋風(fēng)收塵器。經(jīng)仔細(xì)核算,在原旋風(fēng)收塵器的位置,增大支承面積,重新設(shè)計(jì)、安裝1臺(tái)高溫袋式收塵器。整套收塵系統(tǒng)的設(shè)計(jì)收塵效率可以達(dá)到99.9%。袋式收塵器有很高的收灰效率,采用高溫濾袋后,其適用溫度可高達(dá)250℃。
改造后,袋式收塵器收集的窯尾灰利用原輸送機(jī)、回轉(zhuǎn)卸料器輸送到生料庫(kù)中。收塵器的設(shè)計(jì)風(fēng)量為100 000 m3/h,正常溫度為225℃。袋式收塵器由原旋風(fēng)收塵器的建筑框架基礎(chǔ)及新增加的鋼框架支撐,并對(duì)原熱風(fēng)管道進(jìn)行局部調(diào)整而不影響其它工藝管道。收塵器系統(tǒng)采用獨(dú)立的PLC控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)包括就地控制柜、PLC控制柜、接線箱等。PLC控制柜對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行控制,包括遠(yuǎn)程信號(hào)控制系統(tǒng)。
為保障收塵器的安全運(yùn)行,在收塵器入口加裝了冷風(fēng)閥門(mén)、溫度傳感器、火花捕捉器等設(shè)備,以消除因高溫而引起的安全運(yùn)行隱患。為了降低熱損失,充分利用高溫?zé)犸L(fēng),收塵器及管道的保溫材料選用新型納米高效節(jié)能巖棉,與普通巖棉相比,其導(dǎo)熱系數(shù)低、耐高溫,保溫效果更好,從而將熱風(fēng)自收塵器入口到煤磨熱風(fēng)入口的溫降控制在10℃以內(nèi),有效利用了熱風(fēng)資源。
圖2 改造后的耐高溫收塵器
系統(tǒng)改造后,由于原煤粉磨過(guò)程中帶入的窯灰被充分去除,在同樣的原煤質(zhì)量情況下,出磨煤粉的熱值提高了1.5 MJ/kg。煤粉熱值提高后,煅燒系統(tǒng)改善顯著,節(jié)煤效果明顯,根據(jù)2019年至2020年的煤耗統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),噸熟料實(shí)物煤耗降低3.1 kg,按照全年生產(chǎn)110萬(wàn)t熟料計(jì)算,可節(jié)約原煤3 410 t,按1 t原煤600元計(jì)算,全年可節(jié)約費(fèi)用204.6萬(wàn)元。由于回轉(zhuǎn)窯煅燒溫度的提高,熟料質(zhì)量得到明顯提升,熟料的3 d強(qiáng)度提高了1.5 MPa,28 d強(qiáng)度提高了2.1 MPa,為降低水泥生產(chǎn)成本創(chuàng)造了條件。
此次改造,不僅取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益,而且取得了較好的環(huán)境效益。按節(jié)約3 410 t煤炭、收到基原煤發(fā)熱量23.9 MJ/kg來(lái)計(jì)算,年減少NOx排放約44 t、CO2排放7 092 t、SO2排放68.2 t,響應(yīng)了國(guó)家節(jié)能減排、綠色發(fā)展的號(hào)召。