金永琪
(浙江同濟科技職業(yè)學院,浙江 杭州 311231)
浙江省小水電資源十分豐富,小水電是全省農(nóng)村的重要能源,全省山多雨多,山能資源比較豐富,500 kW及以下的農(nóng)村小水電站有3 000多座,大多為村集體或個人投資建造,電站的防洪能力較低,遇到臺風季節(jié),容易引起低壓水輪發(fā)電機定子繞組遭到洪水浸泡,從而使發(fā)電機定子繞組絕緣電阻下降到0,為了減少洪水造成損失,急需對發(fā)電機定子繞組進行烘干處理。農(nóng)村小型水輪發(fā)電機定子線圈受潮后的干燥處理方法一般有3種方式:三相短路干燥法、自然空氣干燥法、通以直流電干燥法。①三相短路干燥法:將發(fā)電機出線三相短路,啟動發(fā)電機組到額定轉(zhuǎn)速,逐步調(diào)節(jié)發(fā)電機勵磁電流(勵磁功率由廠用電提供),使發(fā)電機定子短路電流升至額定電流的80%~90%,利用旋轉(zhuǎn)勵磁與發(fā)電機定子繞組中產(chǎn)生短路電流而發(fā)熱進行干燥,主要用于暫停運行一段時間的發(fā)電機出現(xiàn)絕緣降低時,采用這種方法,該方法技術(shù)成熟,安全可靠。②自然空氣干燥法:啟動水輪機,使發(fā)電機轉(zhuǎn)動至額定轉(zhuǎn)速,用自然冷風將發(fā)電機內(nèi)潮氣吹掉。這樣,干燥的時間必然很長。為縮短烘干時間,可在發(fā)電機的進風口裝設(shè)電爐或其他電熱設(shè)備,以增加發(fā)電機的進風溫度。③通以直流電干燥法:將發(fā)電機定子繞組接成開口三角形,將直流電焊機作為干燥電源,直接將電流通入定子繞組內(nèi),以電流通過繞組的發(fā)熱來進行烘干,烘干電流的大小,一般不超過發(fā)電機的額定勵磁電流。
大昆水電站位于嵊州市西部長樂江支流大昆江上,集雨面積25 km2,設(shè)計水頭73 m,流量0.55 m3/s,裝機容量285 kW(160 kW+125 kW),1989年5月建成投產(chǎn),發(fā)電機組運行30年之久,設(shè)備絕緣老化較嚴重,受到2019年8月10日第9號超強臺風“利奇馬”的影響,特大洪水襲擊了該電站,導致洪水進入廠房,造成2臺發(fā)電機受淹,使發(fā)電機定、轉(zhuǎn)子鐵心全部繞組浸入水中。洪水過后,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機內(nèi)有大量泥漿、雜草等,發(fā)電機不能運轉(zhuǎn)。為及早恢復電站生產(chǎn),減少經(jīng)濟損失,必須及時對發(fā)電機進行烘干處理(吊出轉(zhuǎn)子)。由于發(fā)電機浸泡水中的時間較長(約5 h),在開展災后搶修工作中,如何解決發(fā)電機定子繞組干燥問題,有2種解決方案:1是將發(fā)電機運回廠家進行修理。據(jù)估算至少需要15 d左右的時間,由于正值汛期,不僅修理費用高而且還影響整個電站的搶修進度,錯過汛期發(fā)電的大好時機。2是采用現(xiàn)場烘干處理。經(jīng)過對烘干處理方案充分論證后,認為目前的定子繞組已不能采用三相短路烘干方法來進行干燥。另外由于大昆電站處于山區(qū),交通不便,烘干設(shè)備如大電流發(fā)生器等一時難以找到,采用發(fā)電機外部熱風吹干燥法效果不佳。為充分利用水電站自身設(shè)備,節(jié)約處理成本,提高工作效率。決定利用電站主變用作大電流發(fā)生器對發(fā)電機進行烘干處理。
2.2.1 清洗定子及鐵心
首先拆開發(fā)電機端蓋、通風口,把淤積在發(fā)電機定子、轉(zhuǎn)子間隙的泥沙、灰塵等用低壓水龍頭直接沖洗干凈,避免用木棍及其他較硬的東西撬、摳,以免損傷定子繞組。定子、轉(zhuǎn)子間隙初步清洗干凈后,及時將轉(zhuǎn)子抽出,再用水龍頭仔細把機架、鐵心、通風口、繞組及端部清洗干凈,然后用干凈的白沙布擦干凈,再用2臺軸流風機從不同的角度對定子吹12 h以上,待其表面水分蒸發(fā)干燥后。用白沙布沾上工業(yè)酒精清洗鐵心及繞組表面的油污,搶修人員要注意個人防護,必要時戴防護用品,用這種方法反復清洗幾遍,吸附在鐵心、繞組表面的油污可清洗干凈。在清洗過程中一定要仔細、認真、耐心,注意不得使硬物和利器損傷發(fā)電機線圈繞組。
2.2.2 電站主變烘干發(fā)電機接線圖
自備TSGC2-6三相調(diào)壓器1臺,容量為6 kVA,輸入電壓為(380±10%)V,輸出電壓為0~430 V,輸出電流8 A;三相調(diào)壓器的容量可根據(jù)SN=KK3I2R(VA),KK為可靠系數(shù)取3~4倍,主要考慮烘干消耗的功率和主變損耗的功率,I為最大烘干電流,R為發(fā)電機定子繞組直流電阻。HK2-16/3三相閘刀一把,輸出電流為16 A,額定電壓380 V;配備少量連接線。按以下順序進行接線:①拆下發(fā)電機出線電纜,將定子繞組接成開口三角形。②斷開發(fā)電機勵磁回路的電源線,將發(fā)電機勵磁三相橋式整流裝置的交流電源輸入端接于發(fā)電機出線電纜。③將三相橋式整流裝置直流輸出端接于發(fā)電機定子繞組開口三角形的兩端。④將調(diào)壓器輸出端接入主變高壓側(cè)(斷開主變高壓側(cè)跌落式熔斷器,并做好安全措施),調(diào)壓器輸入端接380 V廠用電,用三相閘刀控制電源通斷,接線如圖1所示。原一次設(shè)備如:隔離開關(guān)、空氣開關(guān)等均保持電氣連接。同時,發(fā)電機控制盤內(nèi)的三相電流表、勵磁電流表(可反映定子繞組烘干電流值)都能正確反映烘干全過程。如圖1所示。
圖1 電站主變壓器烘干發(fā)電機定子接線示意圖
2.2.3 接線原理分析(以125 kW發(fā)電機為例)
烘干接線圖上的主要電氣設(shè)備技術(shù)參數(shù),主變1T:額定容量400 kVA,變比10 kV/0.4 kV,高壓側(cè)電流18.5 A,低壓側(cè)電流462 A,短路電壓百分比4.69%,Y/Yo-12接線方式;發(fā)電機1G:額定功率125 kW,額定電壓400 V,額定電流225 A,額定勵磁電壓31 V,額定勵磁電流124 A,額定轉(zhuǎn)速750 r/min,功率因素0.8,Y接線方式。
從圖1接線圖分析可知,加在主變高壓側(cè)的電壓為0~400 V,則低壓側(cè)電壓約為0~16 V,如低壓側(cè)電壓直接送入發(fā)電機定子繞組,由于發(fā)電機阻抗較大,產(chǎn)生的電流較小,達不到繞組烘干的要求。為此,將主變低壓側(cè)電源送給發(fā)電機勵磁整流器,然后將整流后的直流電流送入發(fā)電機定子繞組。因定子繞組的直流電阻很小(經(jīng)實測為0.029 Ω/相),從電力電子技術(shù)知識可知,勵磁整流橋輸出電壓Ud=1.35U2,U2為主變低壓側(cè)線電壓;勵磁整流橋輸出的輸出電壓:Ud=3IR=3×0.029×124=10.8 V,此時U2控制在8 V左右即可。在烘干過程中,通過三相調(diào)壓器嚴格控制發(fā)電機勵磁整流橋輸出電流不超過額定勵磁(124 A),此電流約占發(fā)電機定子額定電流的55%,因此本接線方案能夠滿足定子繞組需要大電流的烘干要求。
2.2.4 烘干過程
(1)正確接線并做好保溫措施。按照圖1接線圖并檢查無誤后,用2層塑料薄膜把整個定子全部蓋住,并在頂部開1個20 cm見方的孔方便潮氣排出。合上發(fā)電機控制盤內(nèi)的隔離開關(guān)1QS、空氣開關(guān)1QF。
(2)在定子繞組上安裝酒精溫度計。在烘干過程中,為了能夠全面測量定子繞組的溫度,在定子圓周均勻設(shè)置6個溫度觀測點,安放位置從鐵心外圓通風槽直接插入,盡量貼近繞組,這樣所測得的溫度比實際繞組內(nèi)部的溫度低10 ℃左右,以實測溫度加上10 ℃左右溫差作為發(fā)電機絕緣所允許的最高溫度。
(3)通電操作過程。合上三相電源刀閘,緩緩調(diào)節(jié)三相調(diào)壓器,并操作發(fā)電機勵磁調(diào)節(jié)器,觀察送入發(fā)電機定子繞組的烘干電流(發(fā)電機控制盤內(nèi)勵磁電流表),開始時,控制烘干電流為發(fā)電機額定電流的25%(56 A),烘干4 h左右。
(4)烘干溫度控制。經(jīng)發(fā)電機額定電流的25%為烘干電流進行通電干燥后,無異常,電流升到接近最大安全電流(124 A),進行烘干。這時,由于定子電流加大,且發(fā)電機風道堵塞,發(fā)電機溫度將很快上升,因此應密切監(jiān)視發(fā)電機的溫度變化,把發(fā)電機的溫度控制在75 ℃左右(用手觸摸定子鐵心感到熱而不燙,即酒精溫度計的溫度控制在65 ℃左右)。也可調(diào)節(jié)發(fā)電機通風道通氣孔的大小或調(diào)節(jié)供給主變電源的調(diào)壓器來實現(xiàn)發(fā)電機定子繞組烘干電流的大小,從而達到控制溫度的目的。
(5)定期測量發(fā)電機絕緣。在烘干過程中,每隔4 h測量絕緣電阻一次,當測得定子熱態(tài)狀態(tài)下的絕緣電阻為0.5 MΩ及以上時,說明絕緣已經(jīng)滿足要求,即告烘干完畢。
(6)烘干完畢后(本次烘干約48 h,再加上前期的拆裝、清洗、風吹等共計4 d左右時間);然后用同樣方法烘干160 kW發(fā)電機。最后恢復發(fā)電機組、主變壓器的接線,發(fā)電機組即可投入正常試運行。
由于山區(qū)小水電站烘干裝備比較簡陋,可以將主變用作大電流發(fā)生器對發(fā)電機定子進行烘干處理, 通過對被洪水浸泡過的發(fā)電機定子進行現(xiàn)場干燥并取得成功,達到以下目的。①解決山區(qū)小水電站一般無大電流發(fā)生器配備的實際問題;②解決山區(qū)小水電站交通不便所帶來采辦搶修物資之困難;③充分利用電站自身設(shè)備進行烘干處理,節(jié)約檢修成本;④操作簡單、安全可靠。烘干全過程可參照正常發(fā)電時的操作步驟進行操作、全程監(jiān)控發(fā)電機定子繞組烘干電流;⑤工作效率高??s短電站停機時間,減少電站停機而造成的電量損失,尤其是徑流電站,其效果更為明顯。利用電站主變對發(fā)電子定子繞組烘干方法可以推廣使用。