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        降低磷復(fù)肥產(chǎn)品包裝溫度的技術(shù)與應(yīng)用

        2021-05-31 02:23:40白保生
        磷肥與復(fù)肥 2021年4期
        關(guān)鍵詞:無塵產(chǎn)品包裝冷卻系統(tǒng)

        白保生,陳 虹

        (云南云天化紅磷化工有限公司 生產(chǎn)制造中心 化肥廠,云南 開遠(yuǎn) 661600)

        當(dāng)今磷復(fù)肥市場處于供過于求的狀態(tài),市場競爭異常激烈,產(chǎn)品質(zhì)量決定著企業(yè)的競爭能力,產(chǎn)品外觀質(zhì)量作為最明顯的特征,可謂重中之重。因此,不斷提高產(chǎn)品外觀質(zhì)量一直是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的重點。目前顆粒磷復(fù)肥生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品冷卻工藝通常選用回轉(zhuǎn)冷卻窯、流化床[1]等設(shè)備,但難以達(dá)到滿意的效果。云南云天化紅磷化工有限公司(以下簡稱公司)30萬t/a磷復(fù)肥裝置原有冷卻設(shè)備為流化床,產(chǎn)品包裝溫度為50~60℃。因產(chǎn)品包裝溫度過高,往往造成諸多不利影響,如出現(xiàn)產(chǎn)品泛白、結(jié)塊、雜花等現(xiàn)象[2]。不合格品返回系統(tǒng)加工處理不但降低生產(chǎn)效率,而且增加了生產(chǎn)成本。因此,降低產(chǎn)品包裝溫度、確保產(chǎn)品質(zhì)量至關(guān)重要。如何選用先進、經(jīng)濟、高效的產(chǎn)品冷卻技術(shù)為目前磷復(fù)肥企業(yè)所面臨的技術(shù)難題。2019年公司對30萬t/a磷復(fù)肥裝置產(chǎn)品冷卻系統(tǒng)進行優(yōu)化改造,選用固體無塵冷卻系統(tǒng)代替流化床冷卻系統(tǒng)。項目實施后,產(chǎn)品包裝溫度明顯降低,解決了因產(chǎn)品包裝溫度高帶來的一系列問題,產(chǎn)品冷卻系統(tǒng)實現(xiàn)負(fù)壓操作,改善了現(xiàn)場環(huán)境條件,而且實現(xiàn)了節(jié)能降耗。

        1 磷復(fù)肥生產(chǎn)裝置采用各種冷卻設(shè)備對冷卻系統(tǒng)物料溫度的影響分析

        根據(jù)目前磷復(fù)肥行業(yè)常用的產(chǎn)品冷卻設(shè)備,結(jié)合公司實際使用情況分析其對冷卻系統(tǒng)物料溫度的影響。

        1.1 回轉(zhuǎn)冷卻窯的應(yīng)用分析

        公司27萬t/a磷酸二銨(DAP)裝置、18萬t/a DAP裝置于1993年投產(chǎn),裝置經(jīng)過不斷升級改造,目前可生產(chǎn)多種磷復(fù)肥產(chǎn)品,如DAP、GMAP(粒狀磷酸一銨)、NPK復(fù)合肥等。2套裝置的產(chǎn)品冷卻設(shè)備為回轉(zhuǎn)冷卻窯,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 回轉(zhuǎn)冷卻窯結(jié)構(gòu)

        冷卻工作原理:驅(qū)動裝置帶動大小齒輪裝置使筒體圓周旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)動的過程中抄板將產(chǎn)品抄起形成料幕,產(chǎn)品在筒體內(nèi)由通入的自然風(fēng)冷卻降溫。2018年在不同氣溫及生產(chǎn)負(fù)荷下進行產(chǎn)品冷卻系統(tǒng)物料溫度監(jiān)控,結(jié)果如表1所示。

        表1 不同氣溫及生產(chǎn)負(fù)荷下冷卻系統(tǒng)物料溫度

        該冷卻系統(tǒng),進入回轉(zhuǎn)冷卻窯的物料溫度約為82℃,冷卻后溫度約為75℃,溫度降幅5~8℃,降溫幅度小,效率較低。并且產(chǎn)品溫度受環(huán)境溫度及生產(chǎn)負(fù)荷波動影響大,不利于生產(chǎn)調(diào)節(jié)控制。

        1.2 流化床冷卻器的應(yīng)用分析

        公司30萬t/a磷復(fù)肥裝置為2015年建成投用,是一套能生產(chǎn)NPK復(fù)合肥、DAP、GMAP等產(chǎn)品的復(fù)合型裝置,原產(chǎn)品冷卻采用流化床冷卻器,其冷卻系統(tǒng)如圖2所示。

        圖2 流化床冷卻系統(tǒng)

        冷卻工作原理:顆粒產(chǎn)品經(jīng)布料器均勻進入一級流化床,在一級流化床鼓風(fēng)機的作用下形成懸浮流體向前浮動[1],經(jīng)過二級流化床后進入下一道生產(chǎn)工序。每臺流化床上部分別設(shè)置1臺引風(fēng)機把流化床內(nèi)的熱風(fēng)帶走。2018年30萬t/a磷復(fù)肥裝置流化床冷卻系統(tǒng)物料溫度監(jiān)控見表2。

        由表2可知,進入流化床冷卻器的物料溫度約為82℃,冷卻后溫度約為65℃,溫度降幅15~18℃,溫度降幅相比回轉(zhuǎn)冷卻窯有所提高,但仍未達(dá)到理想效果,產(chǎn)品因包裝溫度過高而產(chǎn)生泛白、結(jié)塊等現(xiàn)象仍未杜絕。另外該冷卻方式能耗較高,4臺離心風(fēng)機的總功率約500 kW,每年耗用電能約430萬kW·h,不利于節(jié)能環(huán)保及生產(chǎn)成本的控制。因2臺鼓風(fēng)機及2臺引風(fēng)機高速運行,設(shè)備周圍會產(chǎn)生噪聲、正壓及揚塵現(xiàn)象,不利于周圍環(huán)境衛(wèi)生的維護,影響職工的身心健康。

        表2 30萬t/a磷復(fù)肥裝置流化床冷卻系統(tǒng)物料溫度狀況

        1.3 固體無塵冷卻器的應(yīng)用分析

        2019年公司對30萬t/a磷復(fù)肥裝置產(chǎn)品冷卻系統(tǒng)進行改造,采用固體無塵冷卻器代替流化床冷卻器,其冷卻系統(tǒng)如圖3所示。

        圖3 固體無塵冷卻系統(tǒng)

        固體無塵冷卻系統(tǒng)工作原理:固體顆粒物料經(jīng)產(chǎn)品輸送設(shè)備(斗提機或者輸送皮帶等)輸送進入固體無塵冷卻器,依靠自身重力作用自上而下通過冷卻板通道,與冷卻板內(nèi)部呈逆流形式的冷卻水在冷卻板壁面實現(xiàn)間壁換熱,從而實現(xiàn)固體顆粒物料的冷卻。冷卻器由4部分組成:①進料裝置,保證物料均勻分布在冷卻板組成的各個通道內(nèi);②冷卻主體裝置,該裝置設(shè)有3層冷卻板束,冷卻板束串聯(lián)工作;③下料裝置,可根據(jù)進料情況調(diào)節(jié)出口物料流量,保證各個流道內(nèi)的物料均勻下落;④PLC控制系統(tǒng)(可編程邏輯控制器),實時監(jiān)測物料流量、料位及溫度變化,通過自動調(diào)節(jié)下料器的開度控制設(shè)備處于最佳工作狀態(tài)。同時,設(shè)備設(shè)有干燥空氣管路,對板片和物料進行吹掃,防止發(fā)生結(jié)露、結(jié)塊。30萬t/a磷復(fù)肥裝置采用固體無塵冷卻器后物料溫度有了顯著下降,2019年該裝置改造后冷卻系統(tǒng)物料溫度監(jiān)控見表3。

        由表3可以看出,該冷卻系統(tǒng)物料進固體無塵冷卻器的溫度約為82℃,冷卻后溫度約為50℃,溫度降幅30~32℃。溫度降幅相比回轉(zhuǎn)冷卻窯及流化床冷卻器有了大幅度提升,達(dá)到了理想效果。溫度為50℃的產(chǎn)品再經(jīng)過皮帶輸送機、產(chǎn)品散裝庫等生產(chǎn)工序后,包裝時溫度已降至36~40℃,完全解決了因包裝溫度過高而產(chǎn)生泛白、結(jié)塊的問題。

        表3 采用固體無塵冷卻器后30萬t/a磷復(fù)肥裝置冷卻系統(tǒng)物料溫度狀況

        2 磷復(fù)肥生產(chǎn)裝置采用各種冷卻設(shè)備的技術(shù)經(jīng)濟對比分析

        根據(jù)公司使用情況,從技術(shù)性能、冷卻效果及能耗方面分析各種冷卻設(shè)備的技術(shù)性能及經(jīng)濟性,結(jié)果見表4、表5。

        表4 設(shè)備技術(shù)性能對比

        通過表4、表5對比分析,固體無塵冷卻器應(yīng)用于磷復(fù)肥產(chǎn)品冷卻相比傳統(tǒng)的回轉(zhuǎn)冷卻窯、流化床冷卻器有著顯著的優(yōu)勢,首先冷卻效果提高,其次固體無塵冷卻器具有占地面積小、能耗低的優(yōu)點,并且不會造成周圍環(huán)境的正壓,現(xiàn)場環(huán)境好。

        表5 冷卻效果、經(jīng)濟效益及環(huán)境影響對比

        3 結(jié)束語

        公司采用固體無塵冷卻技術(shù)以后,磷復(fù)肥產(chǎn)品的包裝溫度明顯下降,完全杜絕了因包裝溫度過高造成的產(chǎn)品泛白、結(jié)塊等不良現(xiàn)象,產(chǎn)品質(zhì)量得到有效提高,在改善裝置環(huán)境條件、降低生產(chǎn)能耗方面也取得了顯著成果。

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