蘇日古格
(天津普林電路股份有限公司,天津 300308)
近年來,印制電路板(PCB)行業(yè)快速發(fā)展,助推了我國國民經(jīng)濟的快速增長。但由于PCB制程中產(chǎn)生含重金屬污染物排放,有機物排放等,所以也帶來了環(huán)境問題。隨著我國環(huán)境問題的突出,市場競爭的激烈,作為生產(chǎn)制造業(yè)不得不面對市場和環(huán)境兩方面的壓力。在提升產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)量的同時,還需提升企業(yè)生產(chǎn)制程的環(huán)境友好度,降低排放。
在三廢處理中,廢水的處理是重點,如何降低廢水產(chǎn)生量、降低排放水中各污染物的濃度以及降低廢水處理成本,成為清潔生產(chǎn)的主要課題。我公司從降低廢水產(chǎn)生量角度,對清潔生產(chǎn)這方面的工作投入了大量精力。
PCB生產(chǎn)用水點位很多,隨著PCB制程的多序化,結(jié)構(gòu)的復(fù)雜化,每片PCB在制造過程中消耗掉的水量將會不斷提升。
行業(yè)中各個企業(yè)對于節(jié)水工程的管理力度并不相同,在單位面積電路板制造水量(用水單耗)參差不齊,業(yè)內(nèi)較高水平的印制電路企業(yè),可以將用水單耗管理在0.7 t/m2~0.8 t/m2范圍內(nèi),節(jié)水工作力度投入較小的工廠,也有用水單耗在1.5 t/m2~1.8 t/m2的情況,這會直接導(dǎo)致工廠整體成本上升,不僅用水多,而且也給廢水處理造成壓力。目前我國對于水資源的管理現(xiàn)狀,已經(jīng)更多趨向于排污管理的逐漸嚴格,因此本文更加注重的是PCB企業(yè)在降低廢水排放的同時減少整體制程的水資源消耗,從降低水資源的消耗過程實現(xiàn)清潔生產(chǎn)的目的,使企業(yè)更加符合國家環(huán)保標準。PCB制造過程中需要使用大量的水,按照水質(zhì)大致可以分為三類(見表1所示)。
其中過濾水制水工藝最簡單,制水成本最低,應(yīng)用工序最廣,例如電鍍后水清洗、蝕刻后水清洗、阻焊后水清洗均采用過濾水。反滲透(RO)水可以被去離子(DI)水取代,但考慮整體消耗成本,部分工廠仍在顯影前水洗、條件后水洗等位置使用RO水。DI水制水成本最高,應(yīng)用面也較廣泛,尤其在我國北方大部分地區(qū),新取水方式多為自來水廠供水,自來水水質(zhì)較差,必須通過去離子的方式來獲得DI水。
PCB制造企業(yè)在清潔生產(chǎn)方面的工作多著眼于生產(chǎn)環(huán)節(jié),而忽視供應(yīng)環(huán)節(jié)的改善工作,純水制作便是其中一環(huán)。在上述的三種水,DI水的制水過程是最復(fù)雜的,而DI水又占PCB生產(chǎn)過程用水的很大一部分,故DI水制水過程產(chǎn)生的廢水排放也成了清潔生產(chǎn)的重要的可管控環(huán)節(jié)。
傳統(tǒng)的DI水制水過程采用反滲透加混床的方式,這種方式不僅運行成本高而且在樹脂再生過程中,會產(chǎn)生較大量的酸洗、堿洗廢水和沖洗廢水。由于混床制水工藝的特殊性,還有可能對樹脂造成磨損,導(dǎo)致部分樹脂伴隨廢水一同流入排水管路。
我司為了進一步提高清潔生產(chǎn)工作效果,采用了反滲透加EDI(電滲析技術(shù)又稱連續(xù)電解除鹽技術(shù))制純水工藝(圖1)。
將和離子交換技術(shù)科學(xué)的融為一體。該技術(shù)是二十世紀八十年代以來逐漸興起的新技術(shù)。經(jīng)過十幾年的發(fā)展,EDI技術(shù)已經(jīng)在北美及歐洲占據(jù)了相當部分的超純水市場。
EDI裝置將離子交換樹脂充夾在陰、陽離子交換膜之間形成EDI單元。EDI單元中間充填了離子交換樹脂的間隔為淡水室。EDI單元中陰離子交換膜只允許陰離子透過,不允許陽離子透過;而陽離子交換膜只允許陽離子透過,不允許陰離子透過。
在EDI組件中將一定數(shù)量的EDI單元羅列在一起形成單元組。單元組中每個單元間用網(wǎng)狀物隔開,形成濃水室。與此同時在單元組兩端設(shè)置陰、陽電極,在直流電的推動下,通過淡水室水流中的陰陽離子分別穿過陰陽離子交換膜,進入到濃水室而被從淡水中去除。而通過濃水室的水將離子帶出系統(tǒng),形成濃水。
EDI這種純水制作工藝的優(yōu)勢在于不采用混床樹脂工藝,這樣避免了樹脂的再生過程,也進一步避免了樹脂再生過程產(chǎn)生的廢酸堿液排放。EDI制水過程中的濃水電導(dǎo)率在20 μs/cm~40 μs/cm左右,可以應(yīng)用在離子清潔度要求較低的用水環(huán)節(jié),加之EDI制出的純水電導(dǎo)率可以達到5 μs/cm以下甚至1 μs/cm,可應(yīng)用于對離子濃度要求比較苛刻的工藝中。
EDI制水技術(shù)也有一定的缺點,與混床制水一樣,均需要先做反滲透處理。EDI進水電導(dǎo)率要求在10 μS/cm以下,以保證EDI樹脂塊去離子速度滿足生產(chǎn)要求。通常此問題可以通過更換高脫鹽率反滲透膜的方式來滿足供水要求,這方面的設(shè)備改造程度較小,資金投入較低。
除此之外EDI制水工藝還有運行成本極低,人員工時消耗極低的優(yōu)勢,EDI模塊在正常生產(chǎn)情況下,基本不產(chǎn)生物料消耗,僅用電即可。
按照我司半年內(nèi)DI水供水能力35 t/h計算??傻贸龀杀緦Ρ热绫?所示。
由此可見,EDI技術(shù)和混床技術(shù)相比,全年節(jié)約成本28.19%左右,加之EDI制水水質(zhì)較混床優(yōu)秀許多,兩者相比,EDI在印制電路行業(yè)的應(yīng)用有十分巨大的潛力。
表1 用水類型簡介
我公司應(yīng)用EDI技術(shù)后,EDI產(chǎn)水部分,DI水電導(dǎo)率明顯提升,運行成本逐漸降低,再生混床時產(chǎn)生的廢舊酸堿液量從每月10噸左右直接降低為0。
溢流水洗是PCB制造設(shè)備商經(jīng)常采用的一種洗滌方式(見圖2),這種方式有利于在一定潔凈度要求下,實現(xiàn)節(jié)水管控的目的。據(jù)統(tǒng)計,溢流水洗水量在PCB生產(chǎn)工廠內(nèi),占全廠水用量的40%~50%。溢流水洗本身是一種很好的節(jié)水方法,若能再控制流量,節(jié)水的效果會更加明顯。溢流水洗時水流量的設(shè)定值,是許多同行正在考慮的問題。根據(jù)文獻參考,酸性藥水業(yè)內(nèi)普遍采用1次/小時的循環(huán)量,堿性藥水普遍采用1.5次/小時的循環(huán)量。這個經(jīng)驗值具有一定的實用效果,但若想進一步降低用水單耗,需要嚴謹?shù)目茖W(xué)模型來指導(dǎo)研究方向見圖2所示。
圖1 EDI內(nèi)部原理簡圖
溢流水洗在連續(xù)生產(chǎn)的情況下持續(xù)進水,這種方式使得整個水槽內(nèi)的污染物存在一個平衡濃度,在水槽大小恒定,板面污染物帶出量恒定的情況下,這個平衡濃度的值就會和進水量成反比關(guān)系見圖3所示。
表2 純水車間EDI與混床成本對比表
圖2 溢流水洗方式示意圖
即在一臺固定的生產(chǎn)設(shè)備中,持續(xù)進水的情況下,經(jīng)過一段時間的連續(xù)生產(chǎn),污染物濃度會達到平衡值(有效近似值)并不再變化。在這個過程中溢流水洗槽各個參數(shù)的變化服從如式(1)。
τ——平衡濃度到達時間
CK——該槽平衡濃度有效近似值
ω——進板量(面積)
V——板面附含污水量
V0——洗滌槽有效容積
C1——進水污染物濃度
在正常生產(chǎn)的情況下,必然是產(chǎn)量越大越有利于設(shè)備開動率的提升,故進板量應(yīng)為一個常數(shù),板面帶有的污水量受到車速和設(shè)備設(shè)計的影響也為常數(shù)。結(jié)合進水量越低、成本越低,從公式中可以得出,改變進板量和清水進水量可以改變平衡濃度,即提高清洗水的潔凈度;同時若減小有效的設(shè)備盛水容積,既可降低平衡濃度也能達到縮短平衡時間的效果。故在水洗槽污染物濃度和印制電路板產(chǎn)量恒定的情況下,降低水槽有效容積可以達到降低進水量的效果。但同時應(yīng)考慮設(shè)備啟動時需要的水量,以避免循環(huán)泵空轉(zhuǎn)。
綜上所述,在沖水洗水槽清潔度不變的情況下,降低水洗槽體積可以相應(yīng)地降低持續(xù)進水的水量,同時不影響設(shè)備產(chǎn)能。
根據(jù)企業(yè)設(shè)備的特點,從供水環(huán)節(jié)和用水環(huán)節(jié)水線設(shè)計上進行改進(積水滾輪材質(zhì),電磁閥位置等);我公司生產(chǎn)線大多數(shù)為連續(xù)進料情況,我們在總進水管道安裝電磁閥控制閥門,電磁閥在設(shè)備運行時自動開啟,在設(shè)備停止運轉(zhuǎn)時自動關(guān)閉。部分龍門生產(chǎn)線體由于設(shè)計古老,僅在總進水位置加裝了電磁閥。通過我司對這些設(shè)備進行改造——在分管路上均增加電磁閥,實現(xiàn)了在制板進入某槽體內(nèi)時,該槽自動打開進水電磁閥;而當在制板離開該槽體時不產(chǎn)生用水消耗的效果。
在設(shè)備設(shè)計時,也可根據(jù)實際情況酌情進行改造。例如化學(xué)清洗線,全線24 h滿負荷生產(chǎn),這樣的生產(chǎn)線沒有必要在支路上安裝電磁閥;而某些生產(chǎn)線是專門用于首枚產(chǎn)品試生產(chǎn),這種設(shè)備進板不連續(xù),加裝支路電磁閥是有必要的。
同時,員工節(jié)水意識的培養(yǎng)也是用水管理的重要環(huán)節(jié),同時還可以從給一線生產(chǎn)員工制定適當?shù)挠盟笜恕⑹沟媚繕肆炕姆绞?,來達到節(jié)水的目的。這樣也可以培養(yǎng)員工環(huán)境保護和資源節(jié)約的意識,將工作具體到實際利益。
PCB企業(yè)大部分采用集中供水的方式進行供水管理,在供水末端(設(shè)備端)采用流量計進行管控,這種方式雖然整體規(guī)劃方便,管理便捷,但是不利于全廠管控,在供水壓力一定的情況下,全廠設(shè)備的開動率就直接影響了用水單耗的變化。
PCB制造企業(yè)的廢水處理工藝一般為化學(xué)沉淀法,這種廢水處理方法在類似的涉重金屬生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)也被廣泛采用。沉淀池處理后的廢水一般為堿性,這部分廢水需要在最終調(diào)節(jié)池回調(diào)pH值才能進行排放,但由于廢水量巨大,調(diào)節(jié)此堿性廢水需要投入大量化學(xué)藥品和資金。
相對于PCB制造企業(yè)的堿性廢水,大多數(shù)PCB制造環(huán)節(jié)使用酸性化學(xué)藥品進行板面圖形蝕刻的方式,部分生產(chǎn)線的前處理還需要稀硫酸進行微蝕沖洗,因此類處理環(huán)節(jié)而產(chǎn)生的廢氣大多為酸性廢氣,這部分產(chǎn)生的硫酸霧和氯化氫氣體,需要進行堿液噴淋吸收的方式才能去除。
結(jié)合PCB制造行業(yè)產(chǎn)生堿性廢水和酸性廢氣的現(xiàn)狀,將堿性的中水應(yīng)用于處理酸性廢氣的處理塔中,不僅降低了廢氣塔中堿液的添加量,同時也降低了中水在調(diào)節(jié)pH環(huán)節(jié)的酸液添加量,降低了用藥成本;加之因廢氣塔噴淋塔配藥取用的新鮮水減少,一定程度上也降低了廢水的排放量;總體上實現(xiàn)了廢水回用和資源節(jié)約。
經(jīng)驗證發(fā)現(xiàn),在長期使用中水噴淋的過程中,由于溶解性總固體(TDS)過高,廢氣塔中的泰勒環(huán)極易滋生細菌形成結(jié)晶,從而降低廢氣的風(fēng)量甚至堵塞廢氣處理塔。定期使用高壓水槍對廢氣塔中的泰勒環(huán)進行沖洗可以解決該問題,由于環(huán)上結(jié)晶疏松,高壓水槍可以輕易地將結(jié)晶和細菌沖洗掉,不會增加過多的維修保養(yǎng)壓力。
環(huán)保、節(jié)能和減排工作中節(jié)約用水和減少廢水排放一直是重點,PCB行業(yè),也多次響應(yīng)并推動清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗的工作開展。在清潔生產(chǎn)的改進過程中,我公司在充分發(fā)揮節(jié)約資源的同時也學(xué)習(xí)其他行業(yè)的領(lǐng)先經(jīng)驗,對現(xiàn)有制水、供水環(huán)節(jié)進行了改造,改造成果顯著。
從長遠角度看,隨著推進綠色發(fā)展,循環(huán)發(fā)展,低碳發(fā)展的不斷深入,我國在污染物排放標準、核定排放總量以及資源降耗方面加強加嚴控制水平。故我們更應(yīng)盡早、盡快、盡所能地落實國家法規(guī),執(zhí)行相應(yīng)標準,在廢水排放、資源消耗等方面投入更多精力,研發(fā)新技術(shù)、新工藝以求節(jié)水減排,同時以清潔生產(chǎn)為基準,給企業(yè)帶來資源節(jié)約方面最直觀的收益。