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        赤泥堆場回水處理方案的試驗研究

        2021-05-26 06:29:34王勝安
        輕金屬 2021年4期
        關(guān)鍵詞:赤泥濾餅混合液

        王勝安

        (貴陽鋁鎂設(shè)計研究院有限公司,貴州 貴陽 550081)

        赤泥堆場均設(shè)置有回水系統(tǒng)[1]來收集堆場匯水區(qū)域內(nèi)的降雨,回水系統(tǒng)主要包括排水井(或斜槽)、排水管(或隧洞)、回水池、回水泵等設(shè)施。由于赤泥成份中含有Na2O[2],雨水經(jīng)過赤泥面時不可避免的因洗滌赤泥表層而帶堿,故從堆場內(nèi)出來的回水全部為含堿污水,正常情況下需返回氧化鋁廠工藝流程使用,不能直接外排。

        目前,我國大多數(shù)赤泥堆場配套的回水池均較小,容積從幾千到一兩萬方不等(少數(shù)氧化鋁廠已建成容積達數(shù)十萬方的回水池),但赤泥堆場一次降雨的雨水可達四五十萬方,加上氧化鋁廠回水能力不足(根據(jù)氧化鋁廠產(chǎn)能不同而回水不同,一般為100~800 m3/h),導(dǎo)致降雨不能及時排出赤泥堆場,堆場經(jīng)常不得已成為存水庫,嚴重影響赤泥堆場的安全[3],存在潰壩、漫壩、泄漏等安全環(huán)保風(fēng)險。近年來國內(nèi)赤泥堆場泄漏事件時有發(fā)生,隨著國家對赤泥堆場安全、環(huán)保監(jiān)管力度的不斷加大,針對赤泥堆場回水的妥善處理工作顯得尤為迫切和重要。

        赤泥堆場回水中主要超標的污染物指標為pH、COD(化學(xué)需氧量)、懸浮物等,部分地區(qū)可能存在色度、硫化物、氨氮、揮發(fā)酚等超標的現(xiàn)象。

        針對南方某氧化鋁廠工程實際情況,企業(yè)同時運行的有濕法、干法兩個赤泥堆場,運行過程中將會產(chǎn)生濕法赤泥庫滲濾液(源自濕法赤泥庫)、壓實濾餅干赤泥淋洗液(源自干法赤泥堆場內(nèi)干赤泥已壓實區(qū)域)、未壓實濾餅干赤泥淋洗液(源自干法赤泥堆場內(nèi)干赤泥未壓實區(qū)域)三種水體。根據(jù)干法赤泥堆場的生產(chǎn)運行實際和設(shè)計要求,濾餅干赤泥為分區(qū)堆存,壓實濾餅干赤泥區(qū)域面積約為70%,未壓實濾餅干赤泥區(qū)域面積約為30%。另外,干法、濕法赤泥堆場回水均可通過回水管輸送至同一回水池進行混合,兩者回水量可通過管道閥門控制,本次試驗就是在上述工程實際的基礎(chǔ)上進行的。

        為解決上述水體中污染物指標超標問題,結(jié)合該企業(yè)生產(chǎn)實際的情況,本次對三種淋洗液進行水處理試驗,通過不同的水體、混合液組合及試驗方案,尋求滿足《污水綜合排放標準》、《鋁工業(yè)污染物排放標準》等國家相關(guān)標準、規(guī)范要求的處理方法,為后續(xù)工程設(shè)計提供技術(shù)支撐。

        1 試驗水體水質(zhì)分析

        本次試驗三種水體分別為:

        (1)濕法赤泥庫滲濾液:該水體為現(xiàn)有濕法庫收集至回水池內(nèi)的滲濾液;

        (2)壓實濾餅干赤泥淋洗液:該水體為壓實的濾餅干赤泥,按項目所在地多年平均的最大1小時降雨量均值淋洗0.5小時取得;

        (3)未壓實濾餅干赤泥淋洗液:該水體為未壓實的濾餅干赤泥,按項目所在地多年平均的最大1小時降雨量均值淋洗0.5小時取得。

        三種試驗水體水質(zhì)分析結(jié)果詳見表1。

        表1 試驗水體水質(zhì)分析結(jié)果表

        根據(jù)上述表1中的水質(zhì)分析結(jié)果可知,赤泥堆場回水的主要污染物指標為pH、COD、懸浮物,本次試驗亦主要針對上述三項指標進行處理方案研究。

        2 回水處理試驗

        為得到高效、低成本的赤泥堆場回水處理方案,本次根據(jù)三種水體的不同水質(zhì)情況,進行了三類試驗研究,實驗處理方法及實驗試劑量參照已有工程經(jīng)驗,實驗室試驗的主要內(nèi)容如下:

        (1)單獨處理每種水體的試驗;

        (2)壓實與未壓實濾餅干赤泥淋洗液混合液的試驗;

        (3)三種水體混合液的試驗。

        2.1 單獨處理每種水體的試驗

        2.1.1 濕法赤泥庫滲濾液的處理試驗

        針對濕法赤泥庫滲濾液pH、COD值偏高的特點,本次試驗采用的處理方法為:滲濾液-加酸調(diào)節(jié)pH值(逐漸將滲濾液pH值調(diào)至4左右)-芬頓反應(yīng)-加堿液調(diào)節(jié)pH值(pH值調(diào)節(jié)至7~9)-加助凝劑混凝沉淀-重復(fù)上述過程至COD達標。

        采用上述方法能有效去除水體中的 COD、色度,但泥水分離困難,需要重復(fù)芬頓氧化反應(yīng)次數(shù)高達5次,混凝沉降時間很長,污泥量很多。

        圖1 濕法赤泥庫滲濾液的處理試驗照片

        2.1.2 壓實濾餅干赤泥淋洗液的處理試驗

        壓實濾餅干赤泥淋洗液各項指標均較低,但懸浮物值較高,超出相關(guān)排放標準。本次試驗采用的處理方法為:壓實濾餅干赤泥淋洗液(100 mL)-加入硫酸(0.025 mL)-加0.1%助凝劑混凝沉淀(0.5 mL)。

        圖2 壓實濾餅干赤泥淋洗液的處理試驗照片

        采用上述方法處理壓實濾餅干赤泥淋洗液的時沉淀效果較好,色度脫除和懸浮物去除效果較好,COD 的去除基本沒有效果,而且是呈上升的趨勢。

        2.1.3 未壓實濾餅干赤泥淋洗液的處理試驗

        未壓實濾餅干赤泥淋洗液各項指標均較低,但pH、懸浮物值均很高,超出相關(guān)排放標準。本次試驗采用的處理方法為:未壓實濾餅干赤泥淋洗液(100 mL)-加入硫酸(0.05 mL)-加0.1%助凝劑混凝沉淀(0.5 mL)。

        圖3 未壓實濾餅干赤泥淋洗液的處理試驗照片

        采用上述方法處理未壓實濾餅干赤泥淋洗液,沉淀效果較好,色度脫除和懸浮物去除效果較好,COD 的去除有一定的效果,總體呈下降的趨勢,達到鋁工業(yè)污染物排放標準(GB25465-2010)中表2標準限值。

        2.2 壓實與未壓實濾餅干赤泥淋洗液混合液的試驗

        根據(jù)工程實際,干法赤泥堆場內(nèi)壓實干赤泥濾餅堆存區(qū)域與未壓實干赤泥濾餅堆存區(qū)域比例約為7∶3,初步估計壓實赤泥液和未壓實赤泥液水量比例為7∶3,故本次試驗按照7∶3的比例形成壓實與未壓實濾餅干赤泥淋洗液混合液。試驗采用的處理方法為:混合液(100 mL)-加入硫酸(0.03 mL)-加0.1%助凝劑混凝沉淀(0.5 mL)。

        圖4 壓實與未壓實濾餅干赤泥淋洗液混合液的處理試驗照片

        本次處理壓實赤泥液∶未壓實赤泥液=7∶3的混合液時,沉淀效果較好,COD、色度脫除和懸浮物去除效果較好,能夠達到要求。

        2.3 三種水體混合液的試驗

        根據(jù)赤泥堆場的運行實際及上述試驗結(jié)果,盡量降低水處理運行成本,考慮將三種回水水體進行統(tǒng)一處理外排。

        針對混合液(壓實赤泥液∶未壓實赤泥液=7∶3)和濕法庫滲濾液進行不同比例的二次混合液試驗分析,初步擬定體積比例為2∶1、3:1的兩種二次混合液進行試驗分析。根據(jù)相關(guān)經(jīng)驗,本次采用下述三種方法進行試驗分析,詳見表2。

        表2 混合液試驗方法統(tǒng)計表

        按照上述試驗方法進行試驗,各階段主要指標pH、COD的參數(shù)變化詳見表3。

        表3 混合液試驗階段主要指標變化統(tǒng)計表

        圖5 三種不同試驗方法處理后的試驗照片

        通過上述試驗分析結(jié)果可知,通過二次高級氧化后,試驗① 達不到COD≤60 mg/L的要求;試驗② 可以達到COD≤60 mg/L的要求,且在一次和二次高級氧化是均不需要調(diào)節(jié)pH,也沒有沉淀產(chǎn)生,工藝流程短,不產(chǎn)生污泥;試驗③ 基本達到COD≤60 mg/L的要求,但試驗③ 的處理工藝流程較長,在芬頓后會產(chǎn)生大量的污泥。

        3 結(jié) 論

        本次通過對赤泥堆場回水進行實驗室處理試驗,對不同的水體及混合液采用不同的試驗方法的處理試驗分析,使處理后的水體能滿足相關(guān)國家規(guī)范的排放要求。由試驗可知,單獨處理濕法赤泥庫滲濾液時藥劑成本高,混凝沉淀和去除 COD的效果不好,泥水難以分離;單獨處理壓實赤泥液或未壓實赤泥液時,沉淀效果較好,色度脫除和懸浮物去除效果較好,COD 的去除效果一般:壓實赤泥液處理后是呈上升的趨勢,未壓實赤泥液處理后是呈下降的趨勢;處理按壓實赤泥液∶未壓實赤泥液=7∶3比例混合的混合液時,沉淀效果較好,COD、色度脫除和懸浮物去除效果好,能夠達到要求;處理混合液(壓實赤泥液∶未壓實赤泥液=7∶3)和濕法庫滲濾液進行不同比例的二次混合液時,試驗① 處理后的水體COD達不到排放要求,試驗②、試驗③ 處理后水體均可以達到排放要求,但二次混合液比例為 3∶1 時處理后出水的 COD 更低,且與各堆場滲濾液的水量平衡。

        針對本赤泥堆場回水的實際情況,結(jié)合實驗室試驗結(jié)果,綜合考慮占地、處理效果、污泥處理、能耗、藥劑成本等因素,建議本工程設(shè)計中采用“混合液(壓實赤泥液∶未壓實赤泥液=7∶3)和濕法庫滲濾液比例為3∶1的二次混合液+酸調(diào)節(jié)pH+混凝沉淀過濾+二次高級氧化”工藝可以達到很好的赤泥堆場回水處理效果。

        本次赤泥堆場回水處理方案的試驗研究為實現(xiàn)赤泥堆場回水處理后達標排放提供了可靠的技術(shù)支持,能有效解決了赤泥堆場內(nèi)存水嚴重、氧化鋁廠區(qū)回水困難的實際問題,有利于實現(xiàn)赤泥堆場真正的干法堆存,對保障赤泥堆場的安全、環(huán)保具有重要的意義。

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