韓奇生,薛鴻雁,李彩霞,石 超
(1.焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司,河南 焦作454450;2.黃岡市中洲煊達(dá)窯爐有限公司,湖北 黃岡438000)
爐底耐火澆注料采用超微粉技術(shù), 襯體內(nèi)部微孔被充分填充,相對較致密,缺少排氣通道,在烘爐過程中因烘爐曲線不合理或烘爐方案設(shè)計(jì)不完善,造成近年來環(huán)形加熱爐烘爐過程頻繁出現(xiàn)爐底耐火澆注料烘烤爆裂現(xiàn)象, 本文以某設(shè)計(jì)公司在兩個鋼鐵企業(yè)無縫鋼管環(huán)形加熱爐的兩個項(xiàng)目進(jìn)行了對比實(shí)驗(yàn), 分別采用300 ℃以前使用烘爐管預(yù)烘烤,300℃以后切換爐本體燒嘴烘爐, 和直接采用爐本體燒嘴烘爐兩種方式,過程控制有序,基本符合烘爐指導(dǎo)曲線要求,順利完成,效果良好。
新建環(huán)形加熱爐建設(shè)存在計(jì)劃性,建設(shè)周期長,300 ℃以前烘爐一般采用天然氣烘爐管進(jìn)行, 烘爐管布置在爐底, 爐底處于靜止?fàn)顟B(tài);300 ℃保溫以后,適當(dāng)降溫撤出烘爐管,開啟爐本體燒嘴,爐底開始轉(zhuǎn)動,烘爐周期一般15 d 左右,升溫緩慢,極少出現(xiàn)爐襯澆注料爆裂現(xiàn)象;大修項(xiàng)目工期緊,烘爐周期一般8 d 左右,升溫較快,如果曲線不合理或烘爐方案不完善,易出現(xiàn)爐襯澆注料烘烤爆裂的風(fēng)險。
300 ℃以前采用烘爐管烘爐, 烘爐管在爐底支撐墊高抬起,環(huán)繞爐底分布;這種烘爐方式靠烘爐管均勻分布的天然氣噴孔提供熱源, 低溫階段相對可控, 但爐門口和局部死角低溫階段很難達(dá)到烘烤效果, 造成死角的原因是爐門口作為烘爐燃?xì)馊紵峁㎡2的進(jìn)風(fēng)口,溫度提升緩慢,往往出現(xiàn)局部烘烤不到位, 在切換爐本體燒嘴后易出現(xiàn)爐底澆注料爆裂問題。 圖1 為爐門口爐底澆注料爆裂照片。
圖1 爐門口爐底澆注料爆裂照片
直接采用爐本體燒嘴烘烤模式, 爐底自烘爐開始處于轉(zhuǎn)動狀態(tài)。 環(huán)形爐燒嘴主要分布在加熱段和均熱段,預(yù)熱段沒有燒嘴,在中、低溫烘爐階段溫度一直偏低,按照烘爐曲線執(zhí)行,實(shí)際上會出現(xiàn)局部假烘烤,當(dāng)沒有達(dá)到實(shí)際烘烤效果的爐底部位,轉(zhuǎn)動到高溫?zé)靽娍谔帟r,就會出現(xiàn)澆注料爆裂現(xiàn)象;由于燒嘴處溫度偏高,低溫火焰不好掌握,爐底在轉(zhuǎn)動過程中,經(jīng)過高溫段與低溫段脈沖式火焰沖擊,易出現(xiàn)爐底澆注料烘烤爆裂。圖2 為爐底澆注料爆裂照片。
圖2 爐底澆注料爆裂照片
環(huán)形爐溫度監(jiān)測點(diǎn)一般設(shè)計(jì)在側(cè)墻或者頂部,由于烘爐初期上下溫差偏大, 監(jiān)測數(shù)據(jù)不能夠代表爐底實(shí)際烘烤數(shù)據(jù), 按烘爐曲線執(zhí)行往往爐底局部沒有達(dá)到有效烘烤。 根據(jù)圖3 顯示[1],100 ℃以后飽和蒸汽壓隨著溫度增長而倍增, 如果爐底澆注料沒有達(dá)到有效烘烤的部位瞬間接觸高溫, 內(nèi)部蒸汽壓瞬間升高, 襯體內(nèi)部氣孔通道不能有效釋放蒸汽壓力,此時襯體強(qiáng)度達(dá)不到抵抗內(nèi)部蒸汽壓力的能力,爆裂繼而產(chǎn)生。這就充分說明,常規(guī)溫度監(jiān)測點(diǎn)按照規(guī)定曲線所反饋的溫度數(shù)據(jù)不能夠代表全局, 應(yīng)設(shè)置臨時烘爐溫度監(jiān)測點(diǎn)或增加人工監(jiān)測工作。
圖3 水系的蒸汽壓隨溫度變化圖
圖4 為8 d 烘爐曲線,在1000 ℃保溫完畢后自由升溫至1200 ℃,根據(jù)以往數(shù)據(jù)和相關(guān)經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)場烘爐爆裂溫度一般發(fā)生在600 ℃以前, 即便是600℃以后烘烤過程耐材爆裂也屬于600 ℃以前烘烤不得當(dāng), 所以本文對烘烤溫度分析只做到600 ℃保溫完畢,600 ℃以后的數(shù)據(jù)不再做具體分析。
圖4 8 d 的烘爐曲線圖
原烘爐溫度檢測設(shè)備分布在爐頂, 相對整個爐頂分布并不均勻, 靠爐頂溫度監(jiān)測設(shè)備的數(shù)據(jù)執(zhí)行烘爐曲線,低于10 d 的烘爐曲線且采用爐本體燒嘴的烘爐方案,爐底澆注料經(jīng)常出現(xiàn)爆裂。本方案采用在內(nèi)環(huán)、 外環(huán)各溫度區(qū)域均勻布置臨時烘爐溫度檢測點(diǎn),測溫點(diǎn)布置在距爐底200 mm 高度(見圖5),增加出鋼段人工爐底檢測點(diǎn)(采用量程為-50~1150℃的紅外測溫儀), 禁止火焰直接噴吹測溫監(jiān)測設(shè)備,制定完善的烘爐方案,目的是使?fàn)t底澆注料的實(shí)際烘烤溫度符合或更接近于指導(dǎo)曲線, 避免出現(xiàn)死角,在較短的烘烤時間內(nèi)達(dá)到烘爐效果。
圖5 環(huán)形爐分區(qū)及測溫監(jiān)測設(shè)備布置示意圖
圖6 為300 ℃以前采用烘爐管烘爐方式的溫度曲線圖。本階段爐底是靜止?fàn)顟B(tài),爐頂溫度高于爐底溫度,爐底溫度曲線更貼近于理論曲線。對比各溫度段實(shí)際溫度曲線與指導(dǎo)曲線, 發(fā)現(xiàn)爐頂溫度略高于指導(dǎo)曲線20 ℃左右,符合控制要求。 烘爐管均勻分布,依靠爐底溫度檢測點(diǎn)執(zhí)行指導(dǎo)曲線,消除了過去爐底與爐頂較大溫差而帶來的底部烘烤死角問題,所以整個過程烘爐實(shí)際溫度曲線符合烘爐曲線要求,溫度上升平穩(wěn),操控靈活。
圖6 300 ℃以前烘爐管烘爐各監(jiān)測點(diǎn)溫度數(shù)據(jù)分析圖(項(xiàng)目一)
根據(jù)圖7 中(a)、(d)數(shù)據(jù)分析圖顯示,預(yù)熱段、出鋼段實(shí)際溫度低于指導(dǎo)溫度, 主要因?yàn)閮蓞^(qū)域沒有燒嘴提供熱源, 要靠加熱段和均熱段的升溫來帶動;圖7(b)、(c)數(shù)據(jù)分析圖顯示,加熱段、均熱段溫度基本符合曲線要求。升溫過程爐頂溫度偏高,初期上下溫差偏大, 爐底與爐頂溫度偏差達(dá)60 ℃左右,隨著保溫時間延長,爐襯逐步蓄熱,上下溫差逐步縮小,基于前期已經(jīng)過了300 ℃的烘爐管烘烤,雖有波動,但也處于安全、可控狀態(tài)。 600 ℃保溫完畢后基本度過了澆注料烘烤爆裂風(fēng)險期。
直接采用爐本體燒嘴烘爐,爐底處于轉(zhuǎn)動狀態(tài);通過圖8 中(a)、(d)分析圖顯示,實(shí)際溫度曲線均低于指導(dǎo)曲線,同樣為兩區(qū)域沒有燒嘴提供熱源,要靠加熱段和均熱段的升溫來帶動。圖8 中(b)、(c)分析圖顯示,爐頂溫度明顯高于指導(dǎo)溫度,爐底基本符合指導(dǎo)曲線要求。
圖7 300 ℃以后開啟爐本體燒嘴烘爐各監(jiān)測點(diǎn)溫度數(shù)據(jù)分析圖(項(xiàng)目一)
采用8 d 烘爐曲線, 通過對測溫點(diǎn)合理均勻布置,在低溫階段靈活控制,避免數(shù)據(jù)誤導(dǎo)出現(xiàn)的假烘烤,使?fàn)t底澆注料真正實(shí)現(xiàn)了有效烘烤,同樣達(dá)到了烘爐效果。
通過現(xiàn)場烘爐實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示, 低溫階段采用烘爐管烘爐, 升溫過程爐底與爐頂溫差在20 ℃左右,相對平穩(wěn),實(shí)際溫度曲線與指導(dǎo)曲線基本一致;采用爐本體燒嘴烘烤時, 升溫過程爐底與爐頂?shù)臏夭羁蛇_(dá)60 ℃左右, 需要緩慢蓄熱保溫來縮小相對溫差;顯然采用爐本體燒嘴烘爐火焰較為猛烈, 容易帶來瞬間溫差,溫度瞬間變高時,使?fàn)t襯澆注料內(nèi)部水分蒸汽壓瞬間變大, 澆注料內(nèi)部微孔通道不能夠滿足水蒸氣有效釋放, 并且澆注料強(qiáng)度已達(dá)不到束縛內(nèi)部蒸汽壓力的能力,是出現(xiàn)爆裂的根源。不管采用前期烘爐管烘爐的方式還是直接采用爐本體燒嘴烘爐方式,通過改變以往傳統(tǒng)的烘爐溫度檢測點(diǎn),均勻布置合理的烘爐溫度監(jiān)測位置,控制好低溫階段烘爐,能夠避免因數(shù)據(jù)失真帶來的烘爐死角, 采用較短的烘爐曲線可以實(shí)現(xiàn)有效烘爐。 兩種烘爐方式相比,300 ℃以前采用烘爐管烘烤的曲線更平穩(wěn), 更安全可靠。
(1)環(huán)形加熱爐烘爐,300 ℃以前采用烘爐管烘烤,300 ℃以后再切換爐本體燒嘴烘烤的烘爐方式相對比較安全、可靠。
(2)環(huán)形加熱爐烘爐溫度監(jiān)測設(shè)備安裝在靠近爐底處, 以爐底澆注料為烘爐主線可以采用爐本體燒嘴進(jìn)行烘爐,能夠達(dá)到良好的烘爐效果。
圖8 直接采用爐本體燒嘴烘爐各監(jiān)測點(diǎn)溫度數(shù)據(jù)分析圖(項(xiàng)目二)