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        尾管固井回接筒銑錐限位清銑及修復技術

        2021-05-24 09:10:36劉德平廖富國
        天然氣技術與經(jīng)濟 2021年2期
        關鍵詞:外筒段長尾管

        劉德平 付 燾 楊 璨 廖富國 董 宇 楊 林

        (中國石油集團川慶鉆探工程有限公司川東鉆探公司,重慶 401147)

        0 引言

        深井套管固井一般采用先尾管再回接的固井技術,177. 8 mm 懸掛器回接外筒喇叭口壁厚只有5 mm,位于回接外筒頂部(圖1),在鉆井作業(yè)中比較容易被損壞[1-13]。盡管尾管坐掛后要實探喇叭口井深,也要求送尾管鉆具不能倒換,由于種種原因仍然可能損壞回接外筒上部喇叭口,近年來發(fā)生了GS001-H20 等3 井次損壞回接外筒上部喇叭口的事件,其中GS001-H20 井固井施工損失時間為12 d、MX009-H13井固井施工損失時間為8 d。

        圖1 回接外筒示意圖

        1 現(xiàn)狀及存在的問題

        1.1 技術現(xiàn)狀

        現(xiàn)在所使用的回接固井工具由回接外筒和回接插入筒組成[14-17],回接插入筒外有4 道高強度密封件,有效密封面從底部往上2. 5m 以內均布(圖2)?;亟油馔灿啥汤瓤诤兔芊饷鏄嫵?,常用的?177.8 mm 尾管回接外筒上部喇叭口長度為50mm,喇叭口外徑為?210 mm,內徑從?200 mm 逐漸過渡到回接外筒密封面內徑?186 mm+,回接筒外筒結構如圖2 所示?;亟庸叹安捎弥鶢钽婂F(最大外徑為?186 mm),清銑密封面柱狀銑錐如圖3 所示。如果回接外筒上部喇叭口損壞,柱狀銑錐清銑無法修復回接外筒上部喇叭口。

        圖2 回接筒結構示意圖

        圖3 柱狀銑錐結構示意圖

        1.2 存在的問題

        回接外筒喇叭口損壞后,通常采用?200 mm 普通銑錐(圖4)清銑、修復回接外筒喇叭口[18-21],由于回接外筒喇叭口短,長度只有50 mm,要么清銑不到位造成回接內筒進不去、要么可能銑壞密封面造成密封失效。

        圖4 普通銑錐示意圖

        GX2 井銑喇叭口未到位回接固井失敗。出于保護喇叭口的考慮,以前尾管固井后一般喇叭口上水泥塞預留0.3~0.5 m 不鉆完,由于鉆具誤差實際水泥塞達2 m以上,形成了2 m以上水泥環(huán),回接固井前用?200 普通銑錐銑了近1 m,由于未銑到喇叭口,回接固井失敗,采用永久式封隔器完井。

        GS001-H20 井回接外筒密封面銑壞。該井下柱狀銑柱銑喇叭口,下回接外筒+套管柱進行試回接,下至回接外筒喇叭口處,通過多次旋轉換、上提下放回接筒無法插入回接外筒,開泵下放仍無法通過,泵壓也無變化。①再次下銑柱清銑喇叭口:下銑柱至井深2 680.08 m遇阻50 kN,磨銑喇叭口,工具磨銑位置在2 680. 08 m 處,10 h 后起鉆完成。②再次試回接:再次下回接筒至井深2 680.08 m 試回插,關井反憋2次均無套壓,正眼冒泥漿。開泵轉動鉆具下探,泵壓、扭矩無變化,回接筒插入不成功。分析認為可能是套管變形或者回接外筒喇叭口損壞。③下普通銑錐(圖4)磨銑喇叭口:下?200 mm普通銑錐磨銑井段2 680.18~2 682.70 m,循環(huán)返出大量絲狀鐵屑,無水泥顆粒返出。經(jīng)電測實際上由于長度(深度)誤差銑錐已銑通了長2.80 m內徑?186 mm密封面(圖5),平均內徑為?196.57 mm,后經(jīng)加工特殊插入筒完成回接固井作業(yè)。

        2 技術改進的必要性

        回接外筒上部喇叭口壁厚只有5 mm,在鉆上水泥塞、起下鉆等鉆井作業(yè)中容易損壞。專用柱狀銑柱和普通銑錐結構不一樣、功能不一樣、清洗或修復的部位也不一樣。專用柱狀銑柱主要清銑回接外筒密封面。普通銑錐可以清銑、修復回接外筒上部喇叭口部分,由于長度(深度)誤差可能銑壞回接外筒密封面,造成密封失效。

        2.1 柱狀銑錐

        圖5 電測解釋數(shù)據(jù)

        專用柱狀銑柱是清銑回接外筒密封面,密封面近段長為2.8 m,清銑后下入帶有4 道密封環(huán)的回接筒實現(xiàn)管柱密封(圖3)。

        2.2 普通銑錐

        普通銑錐沒有限位裝置,采用普通銑錐清銑、修復回接外筒喇叭口(圖4),由于長度(深度)誤差清銑過回接外筒喇叭口后仍可以繼續(xù)向下銑,銑壞回接筒外筒密封面造成密封失效。

        3 技術改進

        3.1 工藝限位

        第一步下鉆頭或者磨鞋實探喇叭口深度。第二步采用普通銑錐(圖4)限段長清銑、修復回接外筒喇叭口。

        3.2 限位銑錐設計

        改進普通銑錐結構、增加限位裝置(圖6),設計限位銑錐。從工具層面上實現(xiàn)限段長清銑、修復回接外筒上部喇叭口。短喇叭口長度為50 mm,設計的限位銑錐清銑、修復段長最多為110 mm。

        圖6 限位銑錐結構示意圖

        4 現(xiàn)場應用

        4.1 工藝限位清銑、修復

        GS001-H27 等井在回接外筒喇叭口變形或者損壞,采用工藝限位清銑、修復回接外筒喇叭口。該井下銑柱鉆至井深2 657.35 m提前探得喇叭口(鉆塞探得喇叭口為2 659.02 m,此次誤差1.67 m);然后下215.9 mm 牙輪鉆頭鉆至井深為2 659.57 m 探得喇叭口起鉆完;下普通銑錐(圖4)限段長為0. 20 m 清銑、修復回接外筒喇叭口至井深為2 659.77 m,回接筒插入順利、密封可靠、固井成功。

        4.1 限位銑錐清銑、修復

        MX001-H13井177.8 mm尾管固井后實際回接外筒喇叭口井深為2 715.82 m,下?186 mm-柱狀銑錐(圖3)至井深2 715.98 m遇阻無法通過。下加工的限位銑錐(圖6)至井深2 716.03 m遇阻,清銑、修復至井深2 716. 18 m,清銑、修復段長為0. 15 m。經(jīng)清銑、修復后回接筒插入順利、密封可靠、固井成功。

        5 結論與建議

        回接外筒喇叭口壁厚僅有5 mm,在固井后鉆喇叭口以上水泥塞以及起下鉆作業(yè)中容易受到損壞。通過工藝限位、限位銑錐限位都可以實現(xiàn)限段長清銑、修復回接外筒上部喇叭口,從可靠性來講采用限位銑錐可靠性更高,建議可以根據(jù)不同尺寸的回接筒加工相應尺寸的限位銑錐。

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