陳治慧,張 波,劉延安,白虎雄
(陜西北元化工集團股份有限公司,陜西 榆林719000)
陜西北元化工集團股份有限公司 (以下簡稱“北元公司”)擁有88 萬t/a 離子膜燒堿裝置。 有A/B/C/D 4 條離子膜電解生產(chǎn)線,每條線有6 臺電解槽,每臺電解槽由200 個單元槽組成, 采用伍德迪諾拉電解槽和杜邦、旭化成、旭硝子離子膜。
出槽堿濃度越高,離子膜含水量越低,羧酸層的導(dǎo)電率下降,膜電阻升高,溶液電阻也升高,導(dǎo)致槽電壓升高。但堿濃度升高后,離子膜中固定離子濃度增加,氫氧根離子反滲透減弱,電流效率上升,濃度高于35%以后電流效率開始下降。 堿濃度降低時電流效率下降,槽電壓也隨之下降,堿濃度低于28%時,離子膜永久性破壞。
杜邦膜出槽堿濃度最佳為30.0%~35.0%, 堿濃度在31.0%~33.0%時電流效率達到極值, 堿濃度每改變1%,單元槽槽電壓改變20~30 mV。旭硝子膜出槽堿濃度最佳操作條件為31.0%~33.0%。 旭化成離子膜出槽堿濃度控制指標(biāo)為31.5%~32.5%。 目前北元公司出槽堿濃度控制指標(biāo)為32.0%~32.5%, 測試前單槽出槽堿濃度分析數(shù)據(jù)見表1。
出槽鹽水濃度越高,離子膜的含水率越低,離子膜收縮,膜電阻升高,槽電壓升高。 出槽鹽水濃度降低時,離子膜內(nèi)含水增加,有利于Na+穿過離子膜進入陰極側(cè),槽電壓降低,但氫氧根離子的反滲透速度增加,電流效率下降,氯離子向陰極滲透作用增強,堿中含鹽升高。 出槽鹽水濃度過低時(<170 g/L),易形成水泡,導(dǎo)致離子膜破損,也會導(dǎo)致槽電壓升高。
表1 單槽出槽堿濃度分析數(shù)據(jù) %
杜邦膜最佳出槽鹽水濃度170~230 g/L,濃度在170~210 g/L 時,耗電量恒定。 旭硝子膜出槽鹽水濃度最佳操作條件為190~210 g/L。旭化成離子膜出槽鹽水控制指標(biāo)205~215 g/L。目前北元公司出槽鹽水濃度控制指標(biāo)為215~225 g/L,測試前單槽出槽鹽水濃度分析數(shù)據(jù)見表2。
表2 單槽出槽鹽水濃度分析數(shù)據(jù) g/L
出槽鹽水pH 值大于2 時,提高加酸量,氫氧化鐵在陽極上的附著量降低,降低槽電壓。 但當(dāng)pH 值小于2 時,離子膜酸化,羧酸層發(fā)生氧化收縮,羧酸層和磺酸層剝離,槽電壓急劇升高。
鹽酸的加入,降低氯酸鹽含量和氯中含氧量,提高氯氣純度,提高陽極電流效率。旭化成離子膜控制陽極液pH 值為2.5~3.5,最高不超過4.0。 目前北元公司陽極液pH 值控制指標(biāo)為3.5~5.5, 測試前單槽陽極液pH 值分析數(shù)據(jù)見表3。
表3 單槽陽極液pH值分析數(shù)據(jù)
槽溫升高, 離子膜的孔隙率增大, 交換容量變大,槽電壓下降,但槽溫過高時,水的氣化增強,槽電壓上升。
槽溫升高后電流效率上升, 每一種電流密度有一個取得最佳電流效率的溫度點, 超過或低于這個溫度時,電流效率都會下降;電流密度越高,最佳電流效率的溫度點也越高。 槽溫低于65 ℃時,電流效率迅速下降,以后即使溫度再上升,電流效率也很難恢復(fù)到以前的水平。
杜邦膜最佳控制槽溫80~95℃,在此范圍內(nèi)槽溫每提高1 ℃,單元槽電壓降低5~10 mV。 溫度超過95 ℃時,氣體大量生成,膜會膨脹并產(chǎn)生褶皺,槽電壓上升。旭硝子膜槽溫最佳操作條件:82~90 ℃。目前該公司槽溫控制指標(biāo)為80~88 ℃,測試前單槽槽溫見表4。
表4 單槽槽溫控制情況 ℃
陰陽極壓力越高,陽極液和陰極液的沸點升高,在同等槽溫下,氣液比下降,溶液電阻下降,槽電壓下降。 因陽極液的電阻高于陰極液,氯氫壓差越高,使離子膜緊靠陽極,降低了溶液電阻,槽電壓下降,對于膜極距電解槽,壓差對槽電壓的影響較小。目前公司氯氣總管壓力控制指標(biāo)12~28 kPa, 氫氣總管壓力控制指標(biāo)14~30 kPa,氯氫壓差(2.2±0.2)kPa,四條線氣相運行指標(biāo)見表5。
電流密度在1.5~5.0 kA/m2時,其變化對電流效率幾乎沒有影響, 當(dāng)電流密度小于1.5 kA/m2時,氫氧根離子向陽極擴散速率增加,電流效率下降;當(dāng)電流密度大于5.0 kA/m2時,如果循環(huán)量不足,離子膜表面局部會出現(xiàn)氯化鈉濃度過低的現(xiàn)象, 導(dǎo)致膜損壞,槽電壓上升,電流效率下降。
杜邦膜最佳的電流密度1.5~6.0 kA/m2, 旭硝子膜最佳的電流密度3.0~7.0 kA/m2。目前該公司電解槽在正常運行過程中電流密度穩(wěn)定在5.5~6.0 kA/m2。
陰陽極循環(huán)量主要影響槽電壓,循環(huán)量越大,電解液中氣泡的停留時間越短, 電極和離子膜上氣泡的附著量減少,槽電壓降低。 同時,循環(huán)量增大后有利于將離子膜上的沉積物沖刷下來,降低槽電壓,且能減緩頂部集液槽附近離子膜水泡和鹽泡產(chǎn)生。 在具體操作中, 陰陽極循環(huán)量的調(diào)整會影響出槽堿濃度和出槽鹽水濃度, 在進槽鹽水濃度和堿濃度一定時,陰極循環(huán)量提高后出槽堿濃度降低,二者對槽電壓的影響趨勢一致; 陽極循環(huán)量提高后出槽鹽水濃度升高,二者對槽電壓的影響趨勢相反,因此測試陽極循環(huán)量時須控制出槽鹽水濃度不變才能測試其對槽電壓的影響。
表5 四條線氣相運行指標(biāo)
該公司進槽堿液流量控制指標(biāo)大于56 m3/h,測試前因電解槽性能差異控制約為58 m3/h;進槽鹽水流量與電流串級控制,計算公式為Q=0.015 4×k×I×n,其中,k 為校正系數(shù),I 為電流,n 為單元槽數(shù)。測試前進槽鹽水流量約為46 m3/h。
鹽水中的雜質(zhì)對槽電壓和電流效率起決定性作用, 影響槽電壓和電流效率的雜質(zhì)主要有Ca、Mg、Sr、Ba、Na2SO4、I、Al、SiO2、Fe、TOC 等。 其 中Ca、Mg、Sr、Ba會沉積在膜上,導(dǎo)致槽電壓升高、電流效率下降,Ca超標(biāo)會導(dǎo)致電流效率降低到80%;Na2SO4濃度超過10 g/L會引起電流效率下降;I在陽極液中極易氧化成碘酸鹽進入膜后氧化成高碘酸鹽,濃度高時,高碘酸鈉會沉積于離子膜上,造成膜損傷,超標(biāo)后導(dǎo)致電流效率降低為原來的80%~85%;酸性狀況下,Al會溶解,形成硅酸鋁沉積在離子膜上,會將電流效率降低為原來的90%~93%;Fe在陽極液中以氧化鐵形式存在,聚集在陽極和膜表面上,引起陽極堵塞,電壓增加并使電流效率降到低于90%;TOC會使離子膜膨脹,增加電壓、降低電流效率、離子膜永久損壞。
通過對影響電解槽槽電壓和電流效率的因素分析,結(jié)合目前電解槽運行情況,對出槽堿濃度、出槽鹽水濃度、陽極液pH 值、槽溫、陰陽極壓力和壓差、陰陽極循環(huán)量進行測試, 因電流密度和鹽水質(zhì)量受外界因素影響較大且不易調(diào)整,所以不進行測試。
測試過程:選擇出槽堿濃度最高的C 線作為測試對象(堿濃度32.22%),在進槽堿流量不變時,通過調(diào)整純水加入量, 將所有電解槽的出槽堿濃度降至32.10%,跟蹤每臺電解槽槽電壓平均下降約0.9 V;將出槽堿濃度降至32.05%時,槽電壓無明顯下降但蒸發(fā)工段的蒸汽單耗有上升趨勢, 因此將堿濃度恢復(fù)至32.10%。 測試陰極循環(huán)量: 出槽堿濃度保持32.10%不變,將進槽堿液流量提高2 m3/h,全部提到60 m3/h 以上時,槽電壓在原來基礎(chǔ)上下降約0.3 V。在堿濃度調(diào)整過程中,電流效率整體保持平穩(wěn)。
測試結(jié)論: 精準(zhǔn)控制單槽出槽堿濃度為32.10%,進槽堿液流量在60 m3/h 時,每臺電解槽槽電壓下降約1.2 V,電流效率無下降。
測試過程:測試前C 線單槽出槽鹽水濃度平均220 g/L,在進槽鹽水流量不變時,通過給進槽鹽水補純水,將出槽鹽水濃度降到215~216 g/L 時,槽電壓下降約0.2 V,但是因補純水量小,波動較大,純水和鹽水混合不均, 出槽鹽水濃度容易超出指標(biāo)范圍(215~225 g/L),所以停止補純水,通過降低進槽鹽水流量降低出槽濃度, 進槽鹽水流量降低后槽電壓與原來持平(循環(huán)量降低槽電壓升高),整條線鹽水流量共降低約2 m3/h。 在出槽濃度調(diào)整過程中,電流效率整體保持平穩(wěn),無下降趨勢。
測試結(jié)論:進槽鹽水濃度不變時,出槽鹽水濃度由220 g/L 降至215.0~216.0 g/L,槽電壓和電流效率無下降趨勢。
測試過程: 測試前進槽堿液溫度比進槽鹽水溫度高約6 ℃, 溫差過大容易使離子膜因伸縮程度不同導(dǎo)致分層,B 線和D 線槽溫偏差較大,測試時將槽溫偏高的電解槽切換至單槽鹽水換熱器保持槽溫,將槽溫偏低的電解槽利用精鹽水換熱器提高進槽鹽水溫度,進槽鹽水溫度提高后,電解槽槽溫平均上升0.5 ℃,進槽堿液溫度和進槽鹽水溫度溫差縮小到1 ℃以內(nèi),通過跟蹤槽電壓,平均下降約1 V,電流效率無明顯變化。
測試結(jié)論: 通過提高進槽鹽水溫度將槽溫控制接近88 ℃,槽溫每提高0.5 ℃,槽電壓下降1 V。
測試過程: 測試前A 線陽極液pH 值平均4.1左右,逐步提高電解槽加酸流量,將陽極液pH 值降至3.8 左右,觀察槽電壓無明顯變化,但單槽氯氣純度平均提高0.3%,單槽氯氣純度最高98.9%,最低98.6%;氯中含氧平均降低0.15%,單槽氯中含氧最低0.58%,最高0.78%。 因氯氣中的氧氣進入合成爐后與氫氣發(fā)生反應(yīng),消耗部分氫氣,氯中含氧較高時導(dǎo)致氫氣量供應(yīng)不足,增加了液氯產(chǎn)量,通過計算,電流16 kA 時,將陽極液pH 值降到3.8 后,每月可少產(chǎn)液氯5.274 t。
測試結(jié)論: 將陽極液pH 值控制在3.8 左右,氯氣純度進一步提高,氯中含氧降低,槽電壓無明顯變化, 但降低陽極液pH 值可以避免同等條件下槽電壓的升高, 幾種微小影響因素的疊加對槽電壓的下降起到一定作用。同時減少合成爐中氫氣的消耗,降低液氯產(chǎn)量,降低生產(chǎn)系統(tǒng)固有風(fēng)險。
測試過程:將A 線氯氣總管壓力24.26 kPa 提至25.46kPa,C 線氯氣總管壓力由25.5kPa 提至26.0kPa,D 線氯氣總管壓力由25.4 kPa 提至25.9 kPa (指標(biāo)12~28 kPa),氫氣總管壓力隨之提高,觀察槽電壓無明顯下降趨勢。
測試結(jié)論: 陰陽極的壓力提高后槽電壓無明顯下降趨勢,對槽電壓影響較小,但提高壓力可以避免同等條件下槽電壓的升高, 幾種微小影響因素的疊加對槽電壓的下降起到一定作用。
測試在5 月進行, 測試結(jié)束后對測試前后數(shù)據(jù)匯總對比,同等電流(16.2 kA)下4 月和5 月各項指標(biāo)對比見表6。
表6 測試前后系統(tǒng)運行指標(biāo)對比
從表6 數(shù)據(jù)可以看出,5 月測試后4 條線的堿產(chǎn)量和電流效率均上漲,4 條線噸堿耗電較4 月變化情況分別為:A 線上漲9.54 kW·h,B 線上漲4.61 kW·h,C 線下降9.81 kW·h,D 線上漲4.54 kW·h。C 線噸堿耗電下降的原因:C 線在測試前出槽堿濃度為32.22%,測試時出槽堿濃度降到32.10%,因調(diào)整幅度較大,所以噸堿耗電出現(xiàn)下降趨勢,其他3 條線的出槽堿濃度只進行了微調(diào),變化較小,所以噸堿耗電自然上漲。根據(jù)測試結(jié)果、控制難度及穩(wěn)定性確定電解槽經(jīng)濟運行指標(biāo)見表7。
表7 電解槽經(jīng)濟運行指標(biāo)
氯堿行業(yè)產(chǎn)能日趨飽和,產(chǎn)業(yè)布局逐漸穩(wěn)定,要想在激烈的市場競爭中立于不敗之地, 必須精細化控制運行指標(biāo),加強成本控制管理,才能實現(xiàn)利潤最大化,增強企業(yè)的競爭力。