姚亞虎
(中煤科工集團重慶研究院有限公司,重慶 400037)
超高壓水力割縫增透技術可以提高鉆孔周邊煤體透氣性,擴大鉆孔抽采半徑,快速高效的實現(xiàn)煤層瓦斯預抽達標[1]。國內(nèi)眾多學者對該技術進行了大量試驗研究[2-6],發(fā)現(xiàn)該技術即能消除水力沖孔帶來的應力集中、瓦斯聚集難題,又能消除水力壓裂帶來的應力集中、壓裂盲區(qū)難題,在區(qū)域瓦斯治理方面具有顯著的技術優(yōu)勢;但是針對低透強吸附性煤層,該技術措施的增透效果如何,尚缺乏研究。
近幾年,云南省老廠礦區(qū)部分礦井開采的C7+8煤層具有低透氣性、高瓦斯含量、強吸附瓦斯能力等特征,煤層抽采瓦斯工作越發(fā)困難,礦井安全高效生產(chǎn)受到嚴重制約。
本文以老廠礦區(qū)某煤礦3采區(qū)C7+8煤層回風上山為試驗區(qū),開展超高壓水力割縫增透試驗,并對割縫合理技術參數(shù)及增透效果進行了系統(tǒng)的考察研究,相關成果為同類型煤層增透實踐提供重要參考。
老廠礦區(qū)位于富源縣老廠鎮(zhèn)、十八連山鎮(zhèn),儲存約30億t的無煙煤,分布有24對礦井,主要開采二疊紀龍?zhí)督M的C2、C3、C7+8、C9、C13、C16等煤層,煤層間距為10~35m,煤層間巖層以泥巖、砂質泥巖為主。礦井內(nèi)各煤礦均采用下行式多煤層開采,其中C7+8煤層具有透氣性低、瓦斯含量高、吸附瓦斯能力強等典型特征(表1),生產(chǎn)中瓦斯防治工作面臨很多困難,主要表現(xiàn)在以下方面。
1)預抽鉆孔間距為1.5~2.5m,施鉆過程中時常發(fā)生串孔,壓風排渣易于堵塞鄰近鉆孔。
2)預抽達標時間長達2~4個月,作業(yè)點接續(xù)失調(diào)。
3)孔口負壓大,鉆孔瓦斯?jié)舛鹊?,抽采支管表面凹陷破損。
4)落煤瓦斯涌出量大,落煤期瓦斯監(jiān)控曲線臺階式陡增,掘進面風速達到2.5~3.5m/s,作業(yè)環(huán)境差。
表1 老廠礦區(qū)C7+8煤層瓦斯特征參數(shù)
1)煤層透氣性差,鉆孔抽、排半徑小,造成預抽達標時間長、排放效果差。
2)煤層吸附瓦斯能力強[7-8],煤層裂隙不發(fā)育且貫通性差,憑借孔口高負壓促使煤層瓦斯解吸,使得管道負壓過大而壓癟凹陷。
3)抽采效果差造成殘余瓦斯含量高,落煤瓦斯涌出量大、稀釋風量大。
超高壓水射流在鉆孔中旋轉切割孔壁煤體并將煤屑沖排至孔外,形成半徑達1.5~2.5m、厚度達3.0~6.0cm扁平縫槽,促使煤體均勻卸壓增透,具體原理為[9-10]:①縫槽擴大了鉆孔周邊煤體的暴露面積;②縫槽間隔分布,縫間煤體在地應力作用下向縫槽內(nèi)變形移動,促進煤體裂隙拓展、形成瓦斯解吸、滲流的貫通通道;③縫槽直徑較大,擴大了鉆孔徑向煤體增透范圍;④縫槽位置可控、厚度較小、促使鉆孔周邊煤體均勻卸壓。
GF-100型超高壓水力割縫成套裝備主要包括超高壓清水泵、高壓遠程操作臺、超高壓軟管、超高壓旋轉水尾、淺螺旋耐高壓鉆桿、高低壓轉換割縫器、金剛石鉆頭等裝置(表2)。
本次GF-100型超高壓水力割縫增透試驗實施的主要工藝流程如下。
1)將金剛石鉆頭、高低壓轉換割縫器、淺螺旋耐高壓鉆桿、普通旋轉接頭依次連接,接入靜壓水使用鉆機將鉆孔施工至設計深度,充分沖洗鉆孔后停鉆。
2)調(diào)換超高壓旋轉接頭,使用超高壓軟管連接超高壓清水泵,接入超高壓水流。
表2 GF-100型超高壓水力割縫主要裝置性能
3)啟動鉆機維持低速旋轉狀態(tài),啟動超高壓清水泵,梯度式加壓至合理割縫壓力后維持割縫一定時間,待排屑顯著減少后關停超高壓清水泵,完成此縫槽割縫作業(yè)。
4)后退鉆桿一定距離,重復步驟(3),完成鄰近縫槽割縫作業(yè)。
5)繼續(xù)后退鉆桿一定距離,重復步驟(3),直至最后一個縫槽割縫完畢,退出鉆桿。
6)孔內(nèi)下管、封孔、接抽。
老廠礦區(qū)某煤礦3采區(qū)C7+8煤層回風上山、運輸上山屬于準備巷道,以平行狀態(tài)沿煤層頂板布置在C7+8煤層中,設計斷面均為3.0m×4.2m,巷道間煤柱寬40m,埋深約430m,采用綜掘作業(yè);運輸上山已經(jīng)掘進至設計位置,回風上山未掘進。該處C7+8煤層結構及瓦斯參數(shù)見表3。
在3采區(qū)C7+8煤層運輸上山中布置順層平行鉆孔預抽C7+8煤層回風上山條帶瓦斯,選擇3個條帶按照表4中的參數(shù)布置鉆孔(圖1)。
表3 3采區(qū)C7+8煤層結構及瓦斯參數(shù)
圖1 割縫增透試驗鉆孔布置
表4 不同條帶鉆孔設計參數(shù)
1號條帶、3號條帶鉆孔施工完畢后,及時接抽,封孔深度為17m;2號條帶鉆孔施工到設計深度后,按照5m的間距由孔底向孔口依次進行水力割縫,單孔割縫9個,相鄰鉆孔交叉割縫;鉆孔割縫完畢及時接抽,封孔深度為17m。
3.3.1 割縫壓力、單縫排屑量確定
2號條帶預抽鉆孔割縫初期,對不同割縫壓力及單縫排屑量進行實驗測量(表5)。
由表5分析可知:
1)割縫壓力小于60MPa時,水射流對孔壁煤體的破壞力不足,縫槽的深度不足、煤屑量較小,縫槽周邊煤體的卸壓范圍及卸壓幅度較小,無法有效的實現(xiàn)孔壁煤體大范圍卸壓增透效果。
2)割縫壓力處于60~80MPa之間時,水射流對孔壁煤體的破壞力較強,割縫深度及煤屑量顯著增高,縫槽周邊煤體的卸壓范圍及卸壓幅度較大,確保了孔壁煤體在較大范圍內(nèi)的卸壓增透;同時孔壁煤體維持較好的穩(wěn)定性,利于瓦斯解吸、滲流、擴散。
3)割縫壓力大于80MPa時,水射流對孔壁煤體造成嚴重破壞,增加割縫深度的同時也帶來嚴重的塌孔埋鉆風險,使得割縫的施工難度大幅增加;同時孔壁煤體穩(wěn)定性嚴重破壞堵塞了裂隙通道,不利于瓦斯解吸、滲流、擴散。
鑒于以上情況,綜合權衡增透效果、割縫施工操作等因素,確定C7+8煤層合理割縫壓力為80MPa,單縫合理排屑量為0.35t,估算縫槽半徑為1.76m。
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表5 不同割縫壓力、單縫排屑量實驗結果
3.3.2 單縫割縫時間、縫槽間距確定
使用80MPa割縫壓力時,單縫割縫5~7min后,孔口排屑量顯著減小,返水顯著變清,此時水射流對煤體的破壞深度已達極限,該處及更深處煤體的抵抗拉剪破壞的能力逐漸大于水射流的破壞力,煤體難以被進一步破壞,排屑量不足,如此確定單縫合理割縫時間為7min。
使用80MPa割縫壓力時,縫槽間距小于3.5m時時常發(fā)生嚴重夾鉆現(xiàn)象,此時相鄰縫槽間煤體的塑性破壞區(qū)相互貫通,煤體穩(wěn)定性較差,易于塌孔,造成夾鉆及排屑困難且堵塞了解吸瓦斯的滲流擴散通道;縫槽間距處于3.5~5.0m時偶有發(fā)生輕微夾鉆現(xiàn)象,此時相鄰縫槽間煤體的塑性破壞區(qū)被中間的彈性變形區(qū)分隔,煤體維持較好的穩(wěn)定性及承載能力,不易塌孔,排屑順暢,極易于瓦斯解吸、滲流、擴散;縫槽間距大于5.0m時未發(fā)生夾鉆現(xiàn)象,此時相鄰縫槽間煤體的塑性破壞區(qū)被中間的彈性變形區(qū)分隔,但彈性變形區(qū)范圍較大,造成縫槽間煤體難以形成交叉貫通的裂隙通道,制約了縫槽的增透效果。如此確定合理縫槽間距為5.0m。
1號、2號、3號條帶瓦斯抽采濃度及瓦斯純量測定數(shù)據(jù)如圖2所示。
(a)瓦斯?jié)舛茸兓€ (b)瓦斯純量變化曲線
由圖2分析可知:
1)1號普通條帶抽采瓦斯?jié)舛茸兓秶鸀?7.2%~44.7%,平均為35.9%;2號割縫條帶抽采瓦斯?jié)舛茸兓秶鸀?7.6%~75.4%,平均為66.5%;3號普通條帶抽采瓦斯?jié)舛茸兓秶鸀?8.0%~32.4%,平均為25.2%。
3)割縫增透后,條帶抽采瓦斯?jié)舛认鄬?m間距鉆孔的普通條帶提高了1.64倍,相對2m間距鉆孔的普通條帶提高了0.85倍;條帶抽采瓦斯純量相對5m間距鉆孔的普通條帶提高了3.2倍,相對2m間距鉆孔的普通條帶提高了0.5倍。
某煤礦規(guī)定本礦的抽采達標指標—殘余瓦斯含量為7m3/t。
1)1號普通條帶抽采達標時間為26.97d,2號增透條帶瓦斯抽采達標時間為15.40d,3號普通條帶抽采達標時間為105.75d。
2)割縫后,條帶抽采達標時間相對5m間距鉆孔的普通條帶縮短了85.4%,相對2m間距鉆孔的普通條帶縮短了42.9%。
條帶抽采達標后,工作面供風量為400m3/min,正常掘進期間各個條帶瓦斯數(shù)值變化情況如下。
1)1號普通條帶的T2傳感器數(shù)值為0.34~0.76,平均0.55,期間發(fā)生2次瓦斯超限;2號割縫條帶的T2傳感器數(shù)值為0.14~0.33,平均0.24,期間未發(fā)生瓦斯超限;3號普通條帶T2傳感器數(shù)值為0.45~0.90,平均0.68,期間發(fā)生4次瓦斯超限。
2)割縫后,條帶掘進面瓦斯?jié)舛绕骄迪鄬?m間距鉆孔的普通條帶減小了64.7%,相對2m間距鉆孔的普通條帶減小了56.3%。
1)超高壓水力割縫技術利用超高壓水射流在孔壁中精準割縫,可促使煤體均勻卸壓、增透,快速實現(xiàn)瓦斯抽采達標,提高瓦斯防治工作水平。
2)現(xiàn)場實驗考察表明,老廠礦區(qū)某煤礦C7+8煤層合理割縫壓力為80MPa,單縫合理排屑量為0.35t,縫槽半徑約為1.76m,單縫合理割縫時間為7min,縫槽合理間距為5m。
3)老廠礦區(qū)某煤礦C7+8煤層煤巷條帶割縫后,條帶相較于2m間距鉆孔的普通條帶,抽采瓦斯?jié)舛?、瓦斯純量提高約0.85、0.5倍,抽采達標時間縮短約42.9%,掘進面瓦斯?jié)舛绕骄禍p小了56.3%,極大的提高了瓦斯治理水平。