李 波
(中海石油天野化工有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古呼和浩特 010070)
天野化工輸煤裝置當(dāng)前控制系統(tǒng)采用的是三菱公司的A1S系列PLC,1995 年投用,2000 年增加了上位機顯示功能。目前存在以下問題:
(1)PLC 硬件備件停產(chǎn),公司無庫存?zhèn)浼?;上位機操作系統(tǒng)為Windows 2000 系統(tǒng),微軟公司已停止服務(wù)。
(2)上位機只能顯示,無操作功能;系統(tǒng)無報表、趨勢記錄功能,煤量、煤倉料位采用二次表顯示,無報警、邏輯控制功能。
采用思維導(dǎo)圖工具,從硬件、軟件、系統(tǒng)功能和工藝操作4個方面進行分析,提出不同的解決措施,通過匯總整理提出以下5 種控制系統(tǒng)改造方案:
(1)采用CENTUM VP DCS 系統(tǒng),保留原按鈕/旋鈕操作臺,Windows 7 系統(tǒng)操作站。
(2)三菱PLC 系統(tǒng),保留原按鈕/旋鈕操作臺,Windows 10系統(tǒng)操作站。
(3)西門子S7-300 PLC 系統(tǒng),保留原按鈕/旋鈕操作臺,Windows 7 系統(tǒng)操作站。
(4)西門子S7-1500 PLC 系統(tǒng),保留原按鈕/旋鈕操作臺,Windows 10 系統(tǒng)操作站。
(5)施耐德Modicon Quantum PLC 系統(tǒng),保留原按鈕/旋鈕操作臺,Windows 10 系統(tǒng)操作站。
通過方案實施的技術(shù)先進性、經(jīng)濟性、操作習(xí)慣的延續(xù)性、人員培訓(xùn)成本、系統(tǒng)的可擴展性5 個方面進行評分,可知采用西門子S7-300 和S7-1500 PLC 進行系統(tǒng)改造為最優(yōu)備選方案。通過西門子S7-300 和S7-1500 的性能對比,決定采用采用西門子S7-1500 PLC 控制系統(tǒng)進行改造。
項目選用了西門子S7-1500 系列的CPU1513-1 作為控制器,組態(tài)軟件采用的是TIA Portal V14 SP1。項目關(guān)鍵配置清單見表1。
TIA Portal V14 軟件由STEP 7 V14 SP1 Professional 和WinCC V14 SP1 Professional 組成,項目使用STEP7 Professional對S7-1500 進行硬件、網(wǎng)絡(luò)配置和編程組態(tài),使用WinCC Professional 軟件實現(xiàn)上位機操作和監(jiān)控。
控制系統(tǒng)采用PLC、工業(yè)顯示器,結(jié)合電氣元件、現(xiàn)場傳感器進行系統(tǒng)的總體控制和監(jiān)視??刂葡到y(tǒng)采用西門子公司最新出品的西門子S7-1500 系列PLC和DELL T5820 工作站構(gòu)成,性能穩(wěn)定可靠,技術(shù)先進。控制系統(tǒng)進行了專門的軟硬件改造和開發(fā),控制系統(tǒng)總的來說具有3 大功能:
表1 項目關(guān)鍵配置清單
(1)控制功能:PLC 根據(jù)現(xiàn)場工況自動控制現(xiàn)場設(shè)備啟停,如皮帶、給煤機、碎煤機等使其達到開車需要的條件;實時監(jiān)視設(shè)備運行狀況;同時也可以通過控制室計算機界面手動啟停相關(guān)設(shè)備、修改運行參數(shù)。
(2)管理功能:監(jiān)控軟件有控制系統(tǒng)的工藝實時動態(tài)圖,提供清晰、友善的人機界面。生動形象地反映設(shè)備運行過程中的實時數(shù)據(jù)、實時報警、歷史報警、歷史數(shù)據(jù)的存儲、顯示和查詢。操作人員通過計算機監(jiān)控系統(tǒng)對整個控制系統(tǒng)設(shè)備實現(xiàn)運行過程狀態(tài)監(jiān)視、數(shù)據(jù)采集、對生產(chǎn)情況進行了解并指導(dǎo),實現(xiàn)生產(chǎn)管理自動化。
(3)通信功能:PLC 系統(tǒng)現(xiàn)場控制站,可以連接符合MODBUS 協(xié)議的通信卡件,組成分布式控制系統(tǒng)。
控制系統(tǒng)的主要顯示及控制功能窗口包括“主畫面窗口”,“計算機手動操作窗口”功能,“歷史曲線窗口”功能和“用戶登錄窗口”功能。
4.1.1 “主畫面窗口”功能
(1)主畫面顯示輸煤機系統(tǒng)設(shè)備運行時工藝流程圖,并對各種運行參數(shù)和實時工況進行數(shù)據(jù)顯示。操作人員對輸煤機系統(tǒng)各設(shè)備的運行情況能一目了然,能根據(jù)實際情況和要求進行相關(guān)調(diào)度和操作。
(2)畫面設(shè)備狀態(tài)定義:①設(shè)備狀態(tài):綠色表示選中且停止,灰色表示未選中且停止,紅色表示運行中;②儀表:儀表數(shù)值,顯示煤倉料位;③時鐘:顯示當(dāng)前時間;④PLC COM:顯示顯示器與PLC 之間的通信狀態(tài)。每秒鐘累加一個數(shù)據(jù),到10 000 時自動回零,如此循環(huán)。
4.1.2 “設(shè)備操作窗口”功能說明
頁面按照設(shè)備的分類,排列了各個相關(guān)設(shè)備的單臺啟動操作窗口。當(dāng)屏幕左上方設(shè)備操作選擇為“計算機”且綠色時,方可操作設(shè)備。點擊“啟動”“停止”按鈕即可啟停設(shè)備。
當(dāng)上方選擇框為灰色時,表示此條件不滿足。當(dāng)上方選擇框為綠色時,表示此條件滿足。當(dāng)設(shè)備方框中顏色為紅色時,表示此設(shè)備運行中。
4.1.3 “歷史曲線”功能
歷史曲線為生產(chǎn)控制、統(tǒng)計、工藝參數(shù)的整定、事故、報警追憶提供了可靠的參考數(shù)據(jù)。
控制系統(tǒng)為多用戶系統(tǒng),為了系統(tǒng)的安全,必須制定不同安全級別的用戶名稱和密碼,用戶名稱和密碼級別決定了允許的操作權(quán)限。如果操作員進行越限操作,軟件將不執(zhí)行操作。顯示器系統(tǒng)涉及到設(shè)備啟停操作的地方,已經(jīng)做了特殊處理,需在彈出窗口進行二次確認(rèn)操作,防止了誤操作。
(1)控制室操作臺,主令開關(guān)設(shè)置成手動。
(2)在配電室電氣柜上按啟/停按鈕操作設(shè)備。
(1)控制室操作臺,主令開關(guān)設(shè)置成手動。
(2)在操作柱上按啟/停按鈕操作設(shè)備。
(1)控制室操作臺,主令開關(guān)設(shè)置成手動。
(2)在控制室計算機顯示屏上,找到“設(shè)備操作選擇開關(guān)”,應(yīng)顯示“操作臺”灰色文字,用鼠標(biāo)雙擊此按鈕。
(3)顯示屏彈出密碼輸入窗口,鍵盤輸入“111”,然后鼠標(biāo)點擊確定。
(4)再次用鼠標(biāo)雙擊“設(shè)備操作選擇開關(guān)”,則開關(guān)切換到“計算機”綠色文字狀態(tài)。
(5)將畫面切換到“設(shè)備操作”畫面,此畫面排列有輸煤相關(guān)的各個設(shè)備。
(6)按相應(yīng)設(shè)備的啟動或停止按鈕,即可操作此設(shè)備。
(1)控制室操作臺,主令開關(guān)設(shè)置成自動。
(2)操作臺選擇開關(guān)向上,選擇A 系統(tǒng)允許(或B 系統(tǒng)允許),此時計算機畫面上,A 系統(tǒng)(或B 系統(tǒng))相應(yīng)的設(shè)備選中變?yōu)榫G色。
(3)操作臺選擇開關(guān)向上,根據(jù)情況,選擇轉(zhuǎn)運站允許(或禁止)。此時計算機畫面上,地斗給煤機(或1#皮帶)相應(yīng)的設(shè)備選中變?yōu)榫G色。按墻上的電鈴,提示現(xiàn)場準(zhǔn)備啟動設(shè)備。
(4)操作臺選擇開關(guān)向上,按下選擇A 系統(tǒng)啟動按鈕(或B系統(tǒng)啟動按鈕),此時PLC 控制器自動按順序間隔啟動4#皮帶、碎煤機A、2#皮帶、1#皮帶(或5#皮帶、碎煤機B、3#皮帶、1#皮帶)。
(5)1#皮帶啟動后大約10 s,待計算機屏幕上方文字“可以啟動給煤機M-01”變?yōu)榫G色后,可根據(jù)實際情況手動啟動給煤機M-01A、M-01B 或M-01C。
(6)M-01 三臺給煤機此時可任意切換,但要結(jié)合現(xiàn)場情況防止堆料。程序中,每個時刻只允許一臺給煤機運行,下一臺給煤機啟動的同時,前一臺給煤機會自動停止。
以上為輸煤自動啟動過程。全部啟動需要30 s。
(1)控制室操作臺,主令開關(guān)設(shè)置成自動;輸煤完畢,各個設(shè)備仍處于運行中,此時按操作臺上的紅色停止按鈕,則PLC 控制器將依照程序,按給煤順序自動停止相關(guān)設(shè)備。
(2)自動停止時,PLC 柜內(nèi)的蜂鳴器發(fā)出7 聲鳴響提示。
(3)A 系統(tǒng)停止順序為:M-01,2#皮帶,碎煤機A,4#皮帶,間隔(2~3)min,全部停止共需要8 min。
(4)B 系統(tǒng)停止順序為:M-01,3#皮帶,碎煤機B,5#皮帶,間隔(2~3)min,全部停止共需要8 min。
(5)輸煤停機完畢后,為安全起見,可將主令開關(guān)設(shè)置為中間位置,則手動、自動都將無法操作。
自2019 年10 月系統(tǒng)改造完成以來,該套控制系統(tǒng)運行穩(wěn)定、可靠性強,能保證化工生產(chǎn)的連續(xù)運行,達到了技術(shù)改造的目的和要求。