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        粉體料倉氣錘時序控制改造

        2021-05-21 04:55:04朱朝文萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司山東煙臺264000
        化工管理 2021年13期

        朱朝文(萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司,山東 煙臺 264000)

        0 引言

        粉體裝置相對于常規(guī)液體裝置最大的不同在于整個生產(chǎn)過程中物料狀態(tài)的變化;粉體裝置以SAP 為例,整個生產(chǎn)流程雖然短但是過程中需要經(jīng)過液體—膠體(液體與固體共存)—固體—粉體的變化,尤其到了后期粉體階段,為了提高粉體的某些性能需要將粉體在多個料倉之間進(jìn)行輸送;由于粉體的流動性差的性質(zhì),從料倉下料的過程中容易出現(xiàn)架橋,特別是SAP 粉體一旦吸潮,更容易造成管線堵塞。因此SAP 裝置中的粉體料倉錐部都安裝有下料振打設(shè)備,主要包括兩種,一種是氣錘,一種是電動振打器。

        氣錘由于其結(jié)構(gòu)簡單,通過壓縮空氣的通斷即可實(shí)現(xiàn)振打功能,應(yīng)用更為廣泛。SAP 裝置料倉設(shè)計(jì)之初對氣錘的設(shè)計(jì)沒有重視,認(rèn)為下料問題只是特殊情況下才會出現(xiàn),只是將壓縮空氣通過手閥后引入到氣錘的氣源接口,造成了每次使用氣錘時需要現(xiàn)場開關(guān)手閥并泄氣,氣源手閥大都安裝在離料倉錐部氣錘較近的樓層高處,不易操作而且需要登高,不僅影響工作效率,進(jìn)而影響裝置穩(wěn)定運(yùn)行,而且作業(yè)安全風(fēng)險高,鑒于此背景,決定對氣錘控制進(jìn)行改造。

        1 實(shí)施方案研究的確定

        粉體裝置粉塵處理用到最多的設(shè)備就是布袋除塵器,通過對布袋除塵器濾袋噴吹清灰控制過程進(jìn)行深入學(xué)習(xí)了解,發(fā)現(xiàn)其控制器的功能可以完美的應(yīng)用到氣錘的時序控制。

        袋式除塵器工作原理(圖1):含塵氣體由除塵器下部進(jìn)氣管道,經(jīng)導(dǎo)流板進(jìn)入灰斗時,由于導(dǎo)流板的碰撞和氣體速度的降低等作用,粗粒粉塵將落入灰斗中,其余細(xì)小顆粒粉塵隨氣體進(jìn)入濾袋室,由于濾料纖維及織物的慣性、擴(kuò)散、阻隔、鉤掛、靜電等作用,粉塵被阻留在濾袋內(nèi),凈化后的氣體逸出袋外,經(jīng)排氣管排出[1]。

        濾袋采用壓縮空氣進(jìn)行噴吹清灰,清灰機(jī)構(gòu)由氣包、噴吹管和電磁脈沖控制閥等組成。過濾室內(nèi)每排濾袋出口頂部裝配有一根噴吹管,噴吹管下側(cè)正對濾袋中心設(shè)有噴吹口,每根噴吹管上均設(shè)有一個脈沖閥并與壓縮空氣氣包相通。清灰時,電磁閥打開脈沖閥,壓縮空氣經(jīng)噴由清灰控制裝置(差壓或定時、手動控制)按設(shè)定程序打開電磁脈沖噴吹,壓縮氣體以極短促的時間按次序通過各個脈沖閥經(jīng)噴吹管上的噴嘴誘導(dǎo)數(shù)倍于噴射氣量的空氣進(jìn)入濾袋,形成空氣波,使濾袋由袋口至底部產(chǎn)生急劇的膨脹和沖擊振動,造成很強(qiáng)的清灰作用,抖落濾袋上粉塵[2]。

        圖1 袋式除塵器工作原理示意圖

        2 方案實(shí)施

        2.1 脈沖噴吹控制儀型號確認(rèn)

        經(jīng)過相應(yīng)的案例研究及理論知識的熟悉后,決定采用與裝置現(xiàn)有布袋除塵器規(guī)格相同的上海袋式除塵配件有限公司的第四代產(chǎn)品;該產(chǎn)品除了性能可靠,設(shè)置簡單外,還可以統(tǒng)一現(xiàn)場的備件種類,減少備件庫存,便于后續(xù)的維護(hù)[3]。

        2.2 現(xiàn)場改造實(shí)施

        本文以SAP 裝置立體庫四臺成品粉體料倉氣錘改造的實(shí)施過程為例,詳細(xì)講解現(xiàn)場改造方案的實(shí)施,改造材料清單如表1 所示。

        實(shí)施步驟:

        (1)現(xiàn)場時序控制器安裝在成品料倉中段平臺的承重橫梁上;

        (2)根據(jù)脈沖控制儀尺寸制作合適大小的安裝固定板,根據(jù)安裝孔的尺寸提前開好固定孔,將時序控制器和電磁閥統(tǒng)一安裝在該固定板上;

        表1 改造材料清單

        (3)現(xiàn)場時序控制器的220 V 供電從現(xiàn)場的26EJB-1026控制箱的5~12 端子引出控制;

        (4)經(jīng)控制箱底部槽盒直接引入中段平臺,借用原有槽盒無需重新敷設(shè)槽盒,走線纜方便;

        (5)電磁閥的控制氣源從中段橫梁處儀表風(fēng)管線焊接三通引出,采氣方便;

        (6)棄用原先不銹鋼的氣路輸送,直接使用Φ10 的PU 氣源軟管連接到氣錘的快插接頭上,減少對原先氣源管線的切割改造;

        (7)機(jī)柜間接線,DCS 組態(tài),通過DCS 畫面遠(yuǎn)程操作控制脈沖控制儀供電的通斷。

        3 效果驗(yàn)證

        通過DCS 給現(xiàn)場脈沖控制儀上電后,打開脈沖控制儀的面板,按照相應(yīng)按鈕Cycle Interval pulse Interval pulse width,根據(jù)工藝具體要求通過∧ ∨更改數(shù)值,設(shè)置符合的參數(shù)即可。參數(shù)設(shè)定后,生產(chǎn)過程試用一段時間后,效果良好,達(dá)到預(yù)期的目的。

        4 結(jié)語

        隨著公司產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善,粉體裝置越來越多,SAP 裝置作為公司第一套粉體工業(yè)化生產(chǎn)裝置雖然從開車到現(xiàn)在面臨巨大的困難,但是也為后續(xù)粉體裝置積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn),尤其是在粉體儀表選型方面。本論文的初衷就是為了解決粉體生產(chǎn)過程中粉體料倉下料不暢,人工或DCS 頻繁開關(guān)氣錘的問題。主要是將原來粉體料倉錐部的氣錘由現(xiàn)場人員開關(guān)手閥或者DCS 操作人員來回開關(guān)電磁閥控制借鑒布袋除塵器的自動脈沖噴吹變?yōu)橛蓵r序控制器自動控制。該功能的實(shí)現(xiàn)順應(yīng)了化工企業(yè)自動化水平提升的趨勢,符合公司提出的深化安全管理年的要求。

        SAP 裝置粉體料倉氣錘時序控制改造已經(jīng)在8 臺粉體料倉上全部實(shí)施完成,使用正常,超出預(yù)期效果;裝置作業(yè)人員目前已經(jīng)完全從料倉架橋來回啟動氣錘的工作中解脫出來,提高了工作效率,降低勞動強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)了自動化改造的初衷。雖然看似改造內(nèi)容規(guī)模不大,但是值得推廣應(yīng)用。

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