文_劉浩 程濟慈 煤炭工業(yè)太原設(shè)計研究院集團有限公司
煤礦礦井水是在煤炭井下開采過程中受到污染排放到環(huán)境水體的一種工業(yè)廢水。常規(guī)的礦井水處理及回用流程是井下涌水經(jīng)巷道匯至井下中央水倉,再由排水泵提升至地面礦井水處理站。經(jīng)礦井水處理站凈化處理后通過供水泵送到地面靜壓水池,依靠靜壓供給煤礦井下作為消防、防塵、 設(shè)備冷卻和綜采工作面乳化液配制用水等。地面設(shè)置礦井水處理站在實際運行中存在以下問題:①礦井水從井下提升至地面處理后再回用于井下,需消耗大量的電能,而且由于井下環(huán)境復(fù)雜多變、輸水線路遠(yuǎn),存在較大的不安全因素。②部分地區(qū)礦井水排出地面需繳納高額水資源費。③占地面積大,施工周期較長。④井下水倉清挖勞動強度大,易出現(xiàn)工傷事故。⑤處理效果受氣候環(huán)境影響大。
礦井水處理設(shè)在井下,可節(jié)約地面占地,減少礦井排水電耗,降低排水管路磨損,避免頻繁的清倉工作。下面以某煤礦實際工程案例進(jìn)行闡述。
該煤礦井下水處理站處理規(guī)模2400m3/d,井下水經(jīng)處理后回用于井下消防、灑水用水量1200m3/d,剩余部分提升至地面后用于洗煤廠生產(chǎn)用水及澆灑綠化,實現(xiàn)了礦井水的零排放。其原水各水質(zhì)指標(biāo)表1,處理后的出水指標(biāo)應(yīng)達(dá)到《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。
由于傳統(tǒng)的混凝、沉淀、過濾工藝由于受巷道平面及高度限制,各單體構(gòu)筑物處理能力較小,承受沖擊負(fù)荷能力差,處理站處理效果一般,運行費用較高。因此不作為本次工藝考慮。近年來應(yīng)用較多的新工藝主要有超磁分離技術(shù)、陶瓷膜凈化技術(shù)等。超磁分離技術(shù)的原理是向待處理的水體中加入磁種,磁種作為絮體的凝結(jié)核使非磁性懸浮物形成帶有磁性的絮凝體顆粒。含有磁性絮凝體顆粒的水體經(jīng)過超磁分離機時,將磁性絮凝體吸附,實現(xiàn)水質(zhì)凈化。該技術(shù)具有較好的經(jīng)濟性和安全性,但對礦井水中可溶性污染物處理效果不好,運行費用偏高。陶瓷膜凈化技術(shù)對進(jìn)水水質(zhì)要求比較寬泛,預(yù)處理系統(tǒng)簡單,出水水質(zhì)好,水質(zhì)穩(wěn)定。尤其是無需添加任何藥劑,不會造成陰離子表面活性劑的額外超標(biāo),對石油類物質(zhì)的存在不敏感,膜管易清洗,再生能力強,施工周期短和易于后期擴容。超磁分離技術(shù)相對陶瓷膜凈化技術(shù)工藝稍顯復(fù)雜,所配電氣設(shè)備較多,井下電氣設(shè)備均需防爆,造成超磁工藝的投資較大。且超磁分離技術(shù)出水水質(zhì)較低。因此本次工藝設(shè)計選擇陶瓷膜凈化技術(shù)為主要核心處理工藝。
其井下水處理站整體工藝流程如圖1。
圖1 井下水處理站工藝流程圖
工藝布置方面在傳統(tǒng)的井下中央水倉和排水泵房中間增設(shè)水處理硐室、原水配水巷、清水巷等構(gòu)筑單元,水處理硐室內(nèi)布置原水提升泵、陶瓷膜凈化設(shè)備、機械清洗裝置、化學(xué)清洗裝置、消毒裝置、PLC電控柜、變頻氣壓供水裝置等處理設(shè)備。主、副水倉與原水配水巷之間設(shè)置配水閘門,原水配水巷與排水配水巷之間設(shè)置排水配水閘門,清水巷與排水配水巷之間設(shè)置清水配水閘門。水處理設(shè)備之間均通過工藝管道連接,配水閘門及各設(shè)備進(jìn)出口閥門均采用手、電兩動控制,正常情況通過PLC控制可以實現(xiàn)無人值守,特殊情況恢復(fù)手動控制,保證裝置整體穩(wěn)定運行。
井下水處理站主要處理構(gòu)筑物及設(shè)備如下。
①中央水倉一座,共包含主、副水倉各一座,總有效調(diào)節(jié)容積1200m3,內(nèi)設(shè)刮吸泥機2臺,寬B=4.0m,N=5.0kW。
②水處理硐室一座,尺寸:L×B×H=26×4×4(H)m。內(nèi)設(shè):原水提升泵2臺,1用1備,型號TQW300-300A,Q=660m3/h,H=24m,N=55kW;無機陶瓷膜過濾裝置2套,一用一備,Q=100 m3/h,膜面積 2000m2,膜通量 50L/(m2·h);化學(xué)清洗裝置1套,含:清洗水箱1只,V=3.0m3;耐腐泵2臺,1用1備,型號為 CKR10,Q=10m3/h,H=22m,N=7.5kW;機械清洗裝置1套,含:儲氣罐1臺,V=2.0m3;膜在線清洗器1臺,型號LMSOC-800;自清洗裝置1臺,型號HMfc-3。二氧化氯發(fā)生器2臺,1用1備,型號為KW-100,Q=100g/h,N=1.5kw;防爆電磁流量計2臺。
③煤泥處理硐室一座,尺寸:51×4×4(H)m。內(nèi)設(shè):壓濾機入料泵3臺,2用1備,型號KYLZ65-33,Q=40m3/h,H=75m,N=45kW;煤礦專用板框壓濾機1臺,型號XMZ100-1250-30,Q=15~60m3/h,N=90kW;自動加藥裝置1套,型號為JY-1,N=2.0kW。
④清水巷一座,尺寸:18.0×1.4×2.0(H)m。內(nèi)設(shè):變頻氣壓供水設(shè)備1套,含:供水泵3臺,2用1備,型號D25-50×3,Q=25m3/h,H=150m,N=22kW;立式隔膜式氣壓罐1臺,型號為φ400×1800-0.6;液位計一套。
項目安裝后,經(jīng)過一段時間的調(diào)試,出水水量較為穩(wěn)定,膜通量基本維持在50~60L/(m2·h),單臺設(shè)備總產(chǎn)水量115m3/h。實測出水水質(zhì)詳見表1。
表1 出水主要水質(zhì)一覽表
氨氮 mg/L 1.2 0.506 1.0 達(dá)標(biāo)總磷 mg/L ND ND 0.2 達(dá)標(biāo)石油類 mg/L 0.51 ND 0.05 達(dá)標(biāo)陰離子表面活性劑 mg/L 0.25 0.142 0.2 達(dá)標(biāo)
由表1可看出,處理后的主要出水水質(zhì)指標(biāo)滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
①工程投資方面:礦井水處理站在井下設(shè)置工程投資更高,主要原因是井下巷道施工難度大,井下電氣設(shè)備具有防爆要求導(dǎo)致設(shè)備費用偏高。
②運行費用方面:根據(jù)礦井實際運行數(shù)據(jù)顯示,井下水處理站噸水運行費用約0.5元/t。
③水資源費方面:井下、地面分別設(shè)置相同處理工藝的井下水處理站不影響礦井總體的排水量,按照《山西省水資源費征收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,采礦排水收費標(biāo)準(zhǔn)按1.2元/m3執(zhí)行,礦井水處理站井下就地設(shè)置可每年節(jié)省約105萬元的水資源費。
④礦井水提升費方面:該礦井井下消防灑水量約1000m3/d,井下就地處理回用于井下后,每天可減少4h的主排水泵工作時間,主排水泵運行功率900kW,則節(jié)省電耗3600kWh/d,每年節(jié)電130萬kWh,工業(yè)用電平均電價按0.8元/kWh考慮,每年可以節(jié)省礦井水提升費104萬元。
⑤礦井水就地處理后,可減少主排水泵和排水管路的磨損,延長其使用壽命,減少設(shè)備維修費用。
①本工程案例通過將中央水倉泵房和井下水處理站有機結(jié)合,合理布置,工藝流程簡單,僅通過增加少量的井巷工程量即可實現(xiàn)正常情況井下廢水處理后就地回用,多余清水提升外排,應(yīng)急情況井下水處理站停用,井下排水系統(tǒng)恢復(fù)應(yīng)急排水功能。
②該工藝技術(shù)主體工藝陶瓷膜凈化裝置處理效率高,出水水質(zhì)優(yōu),設(shè)備占地面積小,節(jié)省工程投資。處理站運行過程不需投加藥劑,僅原水提升泵消耗一定的電能,運行費用低。
③同傳統(tǒng)井下排水系統(tǒng)相比,該工藝井下排水泵僅需提升井下回用后多余的清水,排水提升時間大幅縮短,提升水質(zhì)改善減少了井下排水泵及管路的磨損和堵塞,延長了設(shè)備使用壽命。
④該工藝技術(shù)的應(yīng)用可以減少煤炭企業(yè)水資源費用,達(dá)到節(jié)能減排目的。