林超青
昌河飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 江西景德鎮(zhèn) 333002
我公司一臺(tái)FZ32五坐標(biāo)高速加工中心在A軸回零過程中,經(jīng)常發(fā)生回零不準(zhǔn)確或回零后零點(diǎn)位置不準(zhǔn)確等問題,需要多次回零或修正系統(tǒng)參數(shù)校正零點(diǎn)。給設(shè)備操作和使用帶來很大的困擾和風(fēng)險(xiǎn),稍不注意就會(huì)造成零件報(bào)廢,但是數(shù)控系統(tǒng)沒有任何報(bào)警和提示,機(jī)床照常運(yùn)行。
FZ32五坐標(biāo)高速加工中心在A軸回零過程中經(jīng)常發(fā)生回零不準(zhǔn)確或回零后零點(diǎn)位置不準(zhǔn)確。主要原因是機(jī)床位置反饋系統(tǒng)工作不穩(wěn)定,回零時(shí)零點(diǎn)信號(hào)出現(xiàn)偏差,導(dǎo)致回零后零點(diǎn)位置不準(zhǔn)確。引起機(jī)床位置反饋系統(tǒng)工作不穩(wěn)定的可能原因涉及軟件和硬件兩方面。軟件方面的原因主要有數(shù)控系統(tǒng)軟件不穩(wěn)定或遭到損壞,有關(guān)機(jī)床回零的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置不合理,PLC程序編寫有漏洞等。硬件方面的原因主要有光柵尺或編碼器(圓光柵)有缺陷,接地或屏蔽不良,電纜及接頭有缺陷,以及伺服驅(qū)動(dòng)的軸控制板有問題等。具體的原因要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行排查和處理。
如果數(shù)控系統(tǒng)軟件內(nèi)部文件丟失,病毒破壞文件數(shù)據(jù),PLC程序編制有漏洞,就會(huì)使機(jī)床運(yùn)行不穩(wěn)定;如果位置測量與反饋有關(guān)參數(shù)設(shè)置不合理,回零誤差大,就可能導(dǎo)致零點(diǎn)位置不準(zhǔn)確。
(1)數(shù)控系統(tǒng)軟件內(nèi)部文件數(shù)據(jù)遭病毒破壞而丟失 該機(jī)床在運(yùn)行過程中,數(shù)控系統(tǒng)多次發(fā)生中病毒事故,導(dǎo)致Windows系統(tǒng)文件丟失,無法進(jìn)入Windows系統(tǒng)。經(jīng)過系統(tǒng)修復(fù)并完善丟失的文件后,Windows才恢復(fù)正常工作。對于機(jī)床回零不準(zhǔn)確的問題是否由數(shù)控系統(tǒng)軟件受損引起的可能性無法排除。
為確認(rèn)和修復(fù)數(shù)控系統(tǒng)軟件的完好性,可以使用數(shù)控系統(tǒng)西門子840D的備份和還原功能,對數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)行修復(fù)。主要步驟是對數(shù)控系統(tǒng)和PLC進(jìn)行清除復(fù)位,然后利用備份壓縮文件進(jìn)行解壓還原,在數(shù)控系統(tǒng)單元中重新安裝數(shù)控系統(tǒng)和PLC文件。對該機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)還原恢復(fù)后,重新起動(dòng)機(jī)床進(jìn)行回零測試,發(fā)現(xiàn)回零位置不準(zhǔn)確的現(xiàn)象依然存在。檢查數(shù)控系統(tǒng)與位置測量、反饋及回零有關(guān)的參數(shù),與設(shè)備出廠的設(shè)置一致,因此參數(shù)設(shè)置變化的可能性可以排除。
為徹底驗(yàn)證回零不準(zhǔn)確的現(xiàn)象是否由數(shù)控系統(tǒng)軟件造成,可以利用該設(shè)備的出廠離線備份文件進(jìn)行系統(tǒng)覆蓋和還原。該機(jī)床交付驗(yàn)收時(shí)進(jìn)行了操作系統(tǒng)Windows和數(shù)控系統(tǒng)的硬盤備份,并制作了備份硬盤。對該機(jī)床更換備份硬盤后,重新起動(dòng)機(jī)床進(jìn)行回零測試,結(jié)果回零位置不準(zhǔn)確的問題沒有消除。因此系統(tǒng)軟件受損或參數(shù)設(shè)置不合理的可能性可以排除。
(2) PLC程序編制有漏洞 編制的PLC程序有漏洞,機(jī)床回零時(shí)動(dòng)作不準(zhǔn)確,也有可能導(dǎo)致回零錯(cuò)誤,出現(xiàn)回零位置誤差。利用西門子S7-300軟件對該機(jī)床的PLC程序進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床的PLC程序并沒有對機(jī)床A軸的回零動(dòng)作進(jìn)行編程,A軸的回零動(dòng)作是由數(shù)控系統(tǒng)軟件和系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置的。因此,該機(jī)床A軸回位置度不準(zhǔn)確的問題是由PLC程序造成的可能性可以排除。
光柵尺或編碼器(圓光柵)有缺陷,接地或屏蔽不良,電纜及接頭有缺陷,以及伺服驅(qū)動(dòng)的軸控制板有問題等,都有可能導(dǎo)致機(jī)床位置反饋系統(tǒng)工作不穩(wěn)定,回零時(shí)零點(diǎn)信號(hào)出現(xiàn)偏差,回零后零點(diǎn)位置不準(zhǔn)確。具體的原因要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行排查和處理。
(1)光柵尺或編碼器(圓光柵)有缺陷 如果光柵尺或編碼器(圓光柵)有缺陷,會(huì)導(dǎo)致回零信號(hào)出現(xiàn)誤差,回零位置不準(zhǔn)確。檢查機(jī)床A軸的編碼器(見圖1)和電纜,其外觀干凈無破損,線纜也沒有折損。因此,編碼器(圓光柵)和電纜機(jī)械受損的可能性可以排除。
用海德漢光柵尺測試儀PWT18對編碼器(圓光柵)進(jìn)行信號(hào)測試(見圖2),測試結(jié)果發(fā)現(xiàn)該編碼器的信號(hào)波形完好無畸變,幅值正常,在1V左右?;亓銜r(shí)零點(diǎn)信號(hào)標(biāo)志穩(wěn)定正常,并且信號(hào)幅值也符合要求。因此,光柵尺或編碼器(圓光柵)有缺陷導(dǎo)致回零位置誤差的可能性可以排除。
圖1 海德漢編碼器
圖2 海德漢編碼器信號(hào)測試
圖3 配電柜地線和零線
(2)接地或屏蔽不良 如果屏蔽層、接地線安裝不正確,或使用過程中屏蔽層、接地線接觸不良,那么屏蔽層、接地線和大地有可能構(gòu)成閉合環(huán)路,在變化磁場的作用下,屏蔽層內(nèi)有時(shí)會(huì)出現(xiàn)感應(yīng)電流,通過屏蔽層與芯線之間的耦合,干擾信號(hào)回路。如果系統(tǒng)接地與其他接地(見圖3、圖4)處理混亂,所產(chǎn)生的接地環(huán)流就可能在地線上產(chǎn)生不等電位分布,從而影響邏輯電路和模擬電路的正常工作。
檢查設(shè)備的地線與電網(wǎng)配電柜地線之間的連接:連接良好,兩者之間的電阻為0。因此,設(shè)備的地線與電網(wǎng)配電柜地線之間的連接沒有問題。
檢查編碼器(圓光柵)的接地與電網(wǎng)配電柜地線之間的連接:連接良好,兩者之間的電阻為0。因此,編碼器(圓光柵)的接地與電網(wǎng)配電柜地線之間的連接沒有問題。
檢查編碼器(圓光柵)的屏蔽層與電網(wǎng)配電柜地線之間的連接:連接良好,兩者之間的電阻為0。因此,編碼器(圓光柵)的屏蔽層與電網(wǎng)配電柜地線之間的連接沒有問題。
經(jīng)過檢查,接地或屏蔽不良導(dǎo)致回零位置誤差的可能性可以排除。
(3)伺服驅(qū)動(dòng)的軸控制板有問題 對于西門子611D伺服驅(qū)動(dòng),光柵尺或編碼器(圓光柵)的電纜及信號(hào)都是接到驅(qū)動(dòng)模塊的軸控制板上,由軸控制板進(jìn)行相應(yīng)的處理后把數(shù)據(jù)送到數(shù)控系統(tǒng)。如果西門子611D伺服驅(qū)動(dòng)的軸控制板有缺陷,也會(huì)造成位置測量與反饋出現(xiàn)誤差,導(dǎo)致回零位置不準(zhǔn)確。
為檢查軸控制板的可靠性,對該伺服驅(qū)動(dòng)更換一個(gè)同型號(hào)的軸控制板進(jìn)行測試。測試結(jié)果發(fā)現(xiàn),更換新的軸控制板后,回零位置不準(zhǔn)確的問題依舊存在。因此,軸控制板存在問題而導(dǎo)致回零位置誤差的可能性可以排除。
(4)電纜及接頭有缺陷 如果編碼器(圓光柵)電纜存在拉伸或折損現(xiàn)象,電纜接頭焊接或壓接不良會(huì)導(dǎo)致編碼器(圓光柵)讀數(shù)頭與軸控制板接頭之間的電阻增大,編碼器(圓光柵)的輸出信號(hào)將衰減。若軸控制板接收到的信號(hào)強(qiáng)度處于臨界狀態(tài),那么軸控制板和數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理時(shí)就有可能造成誤差。如果軸控制板與數(shù)控系統(tǒng)對位置測量和反饋數(shù)據(jù)處理得不精確,就會(huì)導(dǎo)致坐標(biāo)軸無法準(zhǔn)確回零。
檢查編碼器(圓光柵)電纜,從編碼器(圓光柵)接頭開始一直到軸控制板,電纜沒有破損或折損現(xiàn)象。檢查編碼器(圓光柵)電纜接頭:編碼器(圓光柵)電纜是由兩段線連接而成,編碼器(圓光柵)自帶一段電纜(稱為電纜1)和接頭,另一段電纜(稱為電纜2)是與編碼器(圓光柵)自帶電纜連接,另一頭接到軸控制板。結(jié)果發(fā)現(xiàn)電纜2與編碼器(圓光柵)相連插頭的一個(gè)針腳虛接。對該針腳進(jìn)行處理后,對機(jī)床進(jìn)行測試,結(jié)果故障消除,機(jī)床每次回零動(dòng)作都準(zhǔn)確,零點(diǎn)角度都符合參數(shù)設(shè)置要求。
因此可以確定,該機(jī)床回零位置不準(zhǔn)確是由于插頭的針腳虛接造成的,插頭針腳虛接會(huì)造成電阻增大,信號(hào)衰減,最終致使回零位置出現(xiàn)差錯(cuò)。
圖4 機(jī)床接地
對于數(shù)控機(jī)床位置測量和反饋的軟故障,回零或機(jī)床運(yùn)行時(shí)坐標(biāo)軸無規(guī)律地出現(xiàn)差錯(cuò),這類故障一般都是由位置測量和反饋系統(tǒng)受到信號(hào)干擾或電纜、屏蔽層、接地線等接觸不良引起的。分別對造成故障的各種可能性進(jìn)行排查,才能最終找到產(chǎn)生故障的原因,并排除故障,才會(huì)取得比較好的效果。