夏金星
東風井關(guān)農(nóng)業(yè)機械有限公司 湖北襄陽 441000
彈簧是往復(fù)運動機構(gòu)的重要組件之一,采取合適的方法對彈簧進行壓縮是實現(xiàn)往復(fù)運動機構(gòu)安裝的重中之重。目前了解到,多數(shù)往復(fù)運動機構(gòu)都設(shè)計選用了較小簧徑和彈力的彈簧,該類彈簧的壓縮和安裝也通常是運用杠桿原理,利用改制的夾鉗類工具進行操作實現(xiàn)的。
圖1 伸縮機構(gòu)
我公司某機型伸縮機構(gòu)的爆炸圖如圖1所示,該機構(gòu)也是由彈簧組成的往復(fù)運動機構(gòu),但不同的是,該機構(gòu)采用了直徑達14mm的彈簧鋼做成的重型彈簧,其設(shè)計圖樣如圖2所示,最大彈力可達11500N。巨大的彈力對安裝方法提出了更高的要求。經(jīng)過測量統(tǒng)計各組件的尺寸和裝配關(guān)系發(fā)現(xiàn),彈簧在自由狀態(tài)下尺寸為87mm,小墊圈與彈簧墊圈厚度和為9mm,所有組件都安裝的情況下,如圖3中A狀態(tài)所示,內(nèi)六角螺栓M10×35mm與液壓缸內(nèi)螺紋相距3mm,彈簧不壓縮是無法安裝內(nèi)六角螺栓的。
圖2 彈簧設(shè)計圖
圖3 機構(gòu)剖視(裝配尺寸計算)
起初想到的是設(shè)計變更,將內(nèi)六角螺栓換選成較長規(guī)格的,但是仍面臨三大難題:①小墊圈的厚度,但設(shè)計者首先從使用壽命和強度上給予了否定。②內(nèi)六角螺栓長度變化,該零件選用了高強度12.9級的內(nèi)六角螺栓,如果采用長40mm規(guī)格的螺栓,在A狀態(tài)時,僅有1個螺距(M10螺栓粗牙螺距1.5mm)的配合,極不穩(wěn)妥;如果采用長45mm規(guī)格的螺栓,液壓缸的螺紋孔又設(shè)計太淺,螺栓緊固后,襯瓦有4mm軸向活動間隙,這是堅決不允許的;如果將標準螺栓改成特制件,標準件廠家又會增加新的投入,周期延長,成本也隨之增加,仍舊沒有通過。③液壓缸螺紋加深6mm,配合選用長45mm的螺栓,雖能滿足設(shè)計上的裝配要求,但實際上也無法達成,液壓缸是進口件,而且是其公司的成熟品,廠家也無意再作修改。以上3種設(shè)計變更的思路均未通過。
之后改從墊圈著手考慮,經(jīng)過計算,如果先用3mm的墊圈臨時代替小墊圈和彈簧墊圈,此時螺栓配合部分有3mm(2個螺距),然后使用氣動沖擊扳手安裝內(nèi)六角螺栓壓縮彈簧到一定位置后,用一剛性支撐頂住伸縮機構(gòu)總成(見圖4),最后再使用氣動工具拆掉螺栓和臨時墊圈換裝成設(shè)計的小墊圈和彈簧墊圈。思路和操作都很簡單,運用該方法進行試裝,最終雖能達到設(shè)計預(yù)期的安裝效果,但耗時較長。在更換一批其他部品拆機作業(yè)時發(fā)現(xiàn),最為擔心的問題——螺紋結(jié)構(gòu)的損壞還是發(fā)生了。其實,在安裝時已有所察覺,用最大力矩可達200N·m的氣動沖擊扳手安裝時,螺栓旋入的速度異常緩慢,這時頭部的螺紋由于受力過大,已開始出現(xiàn)損傷,因此在拆卸時,損傷的外螺紋部分引起更多的內(nèi)螺紋損壞,高達50%的螺栓無法拆卸,最終導(dǎo)致進口液壓缸因螺紋破壞而不得不報廢,損失巨大。因此,該方法只能就此放棄。
圖4 伸縮機構(gòu)總成與支撐
克服巨大的彈力,運用簡單的杠桿原理就需要很長的力臂,設(shè)計該類工裝不僅占用空間大,而且也很難起到省力的效果,傳統(tǒng)的方法只能摒棄。結(jié)合平時的生產(chǎn)應(yīng)用,經(jīng)過討論研究,發(fā)現(xiàn)重型臺虎鉗采用T形螺紋副進行夾持和自鎖,完全能滿足組裝需求。結(jié)合液壓缸總成的結(jié)構(gòu),將臺虎鉗進行了改制,如圖5所示(件1~件8組成液壓缸部分,件10~件18組成伸縮機構(gòu),件19~件25組成臺虎鉗部分)。從中可看出,設(shè)計采用2件活動插銷與液壓缸固定座將伸縮機構(gòu)的液壓缸牢固地固定在臺虎鉗的固定鉗座上,改制的活動鉗口中部留有足夠空間便于內(nèi)六角螺栓安裝。在使用臺虎鉗T形螺紋副進行旋轉(zhuǎn)夾緊時,需要使用較長的加長桿旋轉(zhuǎn),雖能實現(xiàn)彈簧的壓縮,保證內(nèi)六角螺栓無損安裝,但效率極為低下,仍耗時耗力。因此,純機械結(jié)構(gòu)操作,已不能滿足高效省力的安裝需求,而穩(wěn)定可靠的液壓控制系統(tǒng)的需求,越發(fā)明顯。為此,我們將庫存中無法消耗的直徑為40mm、最大壓力可達21MPa的雙向液壓缸經(jīng)過計算校驗又重新派上了用場。根據(jù)公式P=F/S,可計算出該液壓缸能達到的最大壓力F=21×π×202=26376(N)>11500(N),液壓缸達到43%的壓力即可滿足使用。結(jié)合現(xiàn)有液壓站,依照圖6所示的最傳統(tǒng)的液壓控制圖開始設(shè)計和制作。調(diào)速閥可以對液壓缸伸縮的速度進行控制,截止閥與壓力表可以實現(xiàn)對壓力進行控制,調(diào)節(jié)至大于彈簧最大壓力20%即可實現(xiàn)壓縮,同時,也保證了其他組件的安全。所有元件到位后,對臺虎鉗原有的螺紋副機構(gòu)進行了拆除,換裝上設(shè)計的液壓控制系統(tǒng),如圖7所示。經(jīng)過30臺份小批量的試裝,證實了預(yù)期計算校核的正確性,液壓控制系統(tǒng)帶動改制的臺虎鉗能輕松高效地對該伸縮機構(gòu)進行壓縮,并實現(xiàn)內(nèi)六角螺釘?shù)臒o損安裝。雖然臺虎鉗結(jié)構(gòu)本身還需要克服活動鉗口與液壓缸落差的力矩,但當調(diào)節(jié)液壓缸壓力為17MPa時即可輕松完成對該機構(gòu)的組裝,效率較之前大幅提升,并極其省時省力,達到了改進的預(yù)期。
圖5 液壓夾具機械部分與伸縮機構(gòu)
圖6 液壓系統(tǒng)
圖7 液壓夾具試裝
該伸縮機構(gòu)組裝方法的改進,是機械和液壓相關(guān)知識在傳統(tǒng)臺虎鉗夾緊裝置的綜合運用,為類似重型彈簧機構(gòu)的組裝提供了一種新的思路,也為類似彈簧伸縮機構(gòu)的設(shè)計提供了有益的參考。