趙華亮
(霍州煤電集團呂梁山煤電公司方山店坪煤礦,山西 方山 033100)
近年來,隨著能源需求量的增加,礦井開采強度也隨之增大。在資源量一定的情況下,只有提高回采率才可以獲得更多的煤炭資源。目前大部分礦井還是采用相鄰工作面回采巷道之間留設(shè)保安煤柱的方法,來保證下一工作面的正常開采。留設(shè)保安煤柱不僅造成煤炭資源的浪費,煤柱內(nèi)部還容易造成應(yīng)力集中,引發(fā)巷道大變形以及安全事故的發(fā)生[1]。何滿潮院士創(chuàng)新性地提出了切頂卸壓自動成巷技術(shù),即在回采巷道內(nèi)使用恒阻錨索支護,支護結(jié)束施工爆破鉆孔,進行聚能爆破,在巷道上方形成一預(yù)裂面,切斷巷道上方頂板應(yīng)力傳導(dǎo)路徑,進一步實現(xiàn)自動成巷無煤柱卸壓開采[2-3]。
山西焦煤霍州煤電集團店坪煤礦,位于山西省大武鎮(zhèn),井田面積約13.5 km2?,F(xiàn)開采9#煤層,煤層厚度2.8~3.4 m,均厚3.1 m,近水平煤層,全區(qū)穩(wěn)定可采。9-100 工作面面長220 m,走向長度1 203 m;工作面開采位于+830 水平,埋深225~360 m。
為提高9#煤層采出率,擬在9-100 工作面回風(fēng)巷應(yīng)用切頂卸壓護巷技術(shù)。設(shè)計巷道為9-100 工作面回風(fēng)巷,巷道尺寸4.8 m×3.0 m,巷道長度1 088 m。
9-100工作面頂?shù)装鍘r性情況見表1。
表1 9-100 工作面煤層頂?shù)装鍘r性情況
目前,切頂卸壓主要采用聚能爆破技術(shù),即在巷道內(nèi)向采空區(qū)側(cè)頂板中布置一系列炮眼,爆破后形成切縫面,頂板將沿該切縫面滑落形成巷幫。由于巖石具有碎脹性,若切縫面沿巷幫垂直向上,既不利于采空區(qū)頂板垮落,又會影響巷道頂板穩(wěn)定性。故切頂裂縫的方向與垂直頂板方向應(yīng)存在一定角度,稱為切頂角度[4]。而切縫面的高度和角度正是切頂卸壓護巷技術(shù)中的關(guān)鍵參數(shù),選取合理的切頂高度和切縫角度,不僅可以及時垮落采空區(qū)頂板,令破碎巖石充滿采空區(qū),還能支撐頂板覆巖,減少采空區(qū)懸露面積,減弱礦山壓力的顯現(xiàn);而且由于采空區(qū)與留巷上方間的頂板被切斷,同時導(dǎo)致頂板之間的應(yīng)力傳遞路徑也被切斷,從而降低了巷道的圍巖應(yīng)力,最終達到卸壓目的。
切頂高度,指通過聚能爆破技術(shù),切割采空側(cè)巷道頂板,所生成切縫的深度,也就是切縫最深處與留巷頂板間的距離。合理的切頂高度,讓垮落下的矸石對上覆回轉(zhuǎn)變形的鉸接巖塊起到良好的支撐作用,為所留巷道提供低應(yīng)力環(huán)境。
直接頂初次跨落后,垮落的破碎巖層無序排列,力學(xué)性質(zhì)與散體類似。受巖石碎脹性的影響,破碎巖體堆積后的高度,會大于原來直接頂巖層的厚度。巖石碎脹系數(shù),與巖石破碎后的塊體大小、排列方式有關(guān)。工作面回采后巖層垮落堆積情況見圖1。
圖1 直接頂初次垮落后采空區(qū)空間
若直接頂厚度為h,則垮落后的破碎巖塊堆積高度為Kh,堆積體與老頂之間的空隙A為:
式中:A為堆積體與老頂之間的空隙高度;h為直接頂巖層的厚度;HC為煤層開采高度;K為巖石碎脹系數(shù)。
在式(1)中,若令A(yù)=0,即冒落的破碎巖塊充滿采空區(qū),則:
合理的切頂高度,需滿足破碎巖塊堆積壓實后,可以有效支撐上覆頂板形成的“大結(jié)構(gòu)”,即垮落的巖石可以充滿采空區(qū),所以切縫深度D 為:
式中:H1為頂板下沉量,m;H2為底板底鼓量,m;K為巖石碎脹系數(shù),一般頂板巖體取1.3~1.5。
針對9-100 工作面,若不考慮頂板的下沉、底板的上鼓,煤層采高取3.1 m,依據(jù)頂板巖性特征,巖石碎脹系數(shù)K取1.4,按式(3)計算可得D=7.75 m,由于該切縫帶有一定角度,垂直深度為7.75 m,換算成傾斜切縫深度為8.02 m,考慮到巖層厚度的變化情況,D值取8 m。
切頂角度是切縫線與采空區(qū)側(cè)豎直方向的夾角,合理的切頂角度,不僅可以避免覆巖在滑落時產(chǎn)生較大的阻力,還能產(chǎn)生較好的卸壓效果。
假設(shè)頂板切縫后形成鉸接結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)關(guān)系見圖2。當(dāng)鉸接結(jié)構(gòu)形成后,塊體B將會向下滑落,但由于受到水平擠壓力TA的作用,塊體A會對塊體B產(chǎn)生摩擦阻力fk,其值為:
圖2 巖塊咬合處的平衡
而塊體B在接觸面產(chǎn)生的下滑力fh為:
若fh≥fk,則鉸接咬合處發(fā)生滑落失穩(wěn),即:
當(dāng)切縫角度θ1滿足式(4)的條件時,頂板形成的鉸接結(jié)構(gòu)在切頂作用下,必然會沿著切縫面發(fā)生滑落。依據(jù)9#煤層地質(zhì)條件,經(jīng)過實驗,得到老頂?shù)膬?nèi)摩擦角Φ為32°,經(jīng)計算G2=250 kN,TA=800 kN,最終求θ1≥14.65°。
結(jié)合以往現(xiàn)場經(jīng)驗,綜合考慮現(xiàn)場施工環(huán)節(jié),選定合理的切頂角度為15°。切頂卸壓方案見圖3。
圖3 切頂卸壓方案
爆破采取雙向聚能爆破技術(shù),將爆破孔布置在采空區(qū)側(cè)巷道與頂板夾角處,炮孔孔徑48 mm,間距500 mm。在每個鉆孔中安裝4 根BTC-1500 型聚能管,聚能管外徑42 mm,內(nèi)徑36.5 mm,長度1 500 mm,并將聚能管放置在鉆孔底部。使用三級礦用乳化炸藥,炸藥規(guī)格為Φ35 mm×200 mm/卷,每孔5 卷,孔口采用炮泥封孔,封孔長度2.5 m,炮孔布置方式見圖4。
圖4 炮孔布置方式
基于以上切頂及爆破參數(shù),對9-100 工作面回風(fēng)巷采空區(qū)側(cè)頂板進行爆破切縫施工。根據(jù)方案設(shè)計,施工的回風(fēng)巷長度1 088 m,施工位置為超前工作面50 m范圍之內(nèi),并隨工作面的推進持續(xù)使用鉆機進行鉆孔施工,鉆孔布置在同一直線上。采用聚能拉張切縫爆破方法,爆破后及時對爆破效果進行監(jiān)測、分析。
為驗證護巷效果,對該工作面回采過程中實施巷道頂?shù)装逡平勘O(jiān)測、兩幫移近量監(jiān)測。
(1)巷道頂?shù)装逡平?/p>
使用YHU200 型頂?shù)装逡平勘O(jiān)測儀對9-100工作面回風(fēng)巷300 m范圍內(nèi)的巷道頂?shù)装逡平窟M行監(jiān)測,10 m安設(shè)一個測站,共安設(shè)30 個測站。監(jiān)測結(jié)果見圖4。由圖可以看出工作面回風(fēng)巷道頂?shù)装逡平吭?00 mm左右,超前工作面距離越遠,頂?shù)装逡平吭叫。?dāng)超前工作面距離大于20 m后,巷道表面位移極小,基本不受工作面回采的影響; 最大頂?shù)装逡平砍霈F(xiàn)在工作面后方140 m處,約為280 mm,處于安全范圍之內(nèi)。這是因為工作面后方140 m后上覆巖層運動已經(jīng)趨于穩(wěn)定,巷道圍巖變形進入穩(wěn)定階段,護巷效果良好。
圖5 頂?shù)装逡平壳€
(2)巷道兩幫移近量
同樣在工作面回風(fēng)巷300 m范圍內(nèi)對巷道兩幫移近量進行監(jiān)測,10 m安設(shè)一個測站,共安設(shè)30 個測站。監(jiān)測結(jié)果見圖6。在回采工作面后方30 m范圍內(nèi),圍巖變形最為劇烈,靠近工作面附近兩幫移近量均達60 mm,但由于該范圍內(nèi)進行了加強支護,故巷道斷面收縮較小,滿足安全生產(chǎn)的需要;工作面后方30~140 m范圍內(nèi),巷道圍巖變形趨于穩(wěn)定,主要是經(jīng)歷了前期的巷道圍巖強變形階段后,積聚于巖石中的能量已經(jīng)逐漸釋放。工作面前方20 m后,兩幫移近量很小,不受回采影響。
圖6 兩幫移近量曲線
1)監(jiān)測結(jié)果表明,巷道頂?shù)装遄畲笞冃渭s280 mm,兩幫最大移近量約300 mm; 滯后工作面140 m左右,頂板和兩幫變形不再變化;留巷穩(wěn)定,可以滿足下一工作面正?;夭伞,F(xiàn)場試驗驗證了所留回風(fēng)巷的可靠性,圍巖變形可控,護巷效果良好。
2)9-100工作面回風(fēng)巷應(yīng)用切頂卸壓無煤柱護巷開采技術(shù)后,能回收約0.026 Mt煤炭資源,獲得1 040 萬元效益的同時,依2019年煤巷掘進成本8 500 元/m計算, 也可節(jié)約924.8 萬元掘進成本,經(jīng)濟效益十分可觀。
1)以店坪煤礦9-100 工作面開采為工程實例,通過理論計算確定切頂高度8 m,切頂角度為偏向采空區(qū)側(cè)15°,并在該工作面回風(fēng)巷進行了現(xiàn)場試驗。
2)通過對回風(fēng)巷頂?shù)装逡平亢蛢蓭鸵平繉崪y,巷道頂?shù)装遄畲笞冃瘟考s280 mm,頂?shù)装鍓嚎s率約為9%,兩幫的最大移近量約為300 mm,兩幫壓縮率約為6%,均在安全范圍之內(nèi)。實踐表明,切頂卸壓技術(shù)關(guān)鍵參數(shù)選取科學(xué)、合理,留巷穩(wěn)定可靠。
3)該工作面采用切頂卸壓無煤柱護巷技術(shù)后,能多回收約2.6 萬t煤炭資源,獲得1 040 萬元效益的同時,可節(jié)約924.8 萬元巷道掘進成本,效益可觀。
4)對沿空留巷技術(shù)進行了有益探索,也可為類似礦井提供經(jīng)驗借鑒。