楊忠亮,李明,任建春,楊紅軍
(云南云天化紅磷化工有限公司,云南 開(kāi)遠(yuǎn) 661699)
汽輪機(jī)也稱蒸汽透平發(fā)動(dòng)機(jī),是能將蒸汽熱能轉(zhuǎn)化為機(jī)械功的回轉(zhuǎn)式機(jī)械,是一種旋轉(zhuǎn)式蒸汽動(dòng)力裝置,來(lái)自鍋爐的蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)后,依次經(jīng)過(guò)一系列環(huán)形配置的噴嘴和動(dòng)葉,高溫高壓蒸汽穿過(guò)固定噴嘴成為加速的氣流后噴射到葉片上,使裝有葉片排的轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),將蒸汽的熱能轉(zhuǎn)化為汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)的機(jī)械能。同時(shí),對(duì)外做功。在運(yùn)行過(guò)程中,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子一方面需要承受汽流的作用力和葉輪本身離心力所引起的應(yīng)力,另一方面,承受由蒸汽溫差所引起的熱應(yīng)力等,檢維修或操作不當(dāng)容易引起汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生彎曲變形。
紅磷化工80萬(wàn)噸/年硫酸裝置(以下簡(jiǎn)稱裝置)2009年配套安裝一臺(tái)B6-3.3/0.6型、6KW背壓式汽輪機(jī),用于驅(qū)動(dòng)AV80-4軸流壓縮機(jī)以提供裝置升溫、焚硫爐燃燒等生產(chǎn)用氣。2019年6月25日,因裝置酸泵電機(jī)出現(xiàn)故障而使裝置停車,裝置停車時(shí)并未將汽輪機(jī)進(jìn)行停車處理,而是將汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速?gòu)?950轉(zhuǎn)/分鐘逐步降至1000轉(zhuǎn)/分鐘運(yùn)行。約3小時(shí)后裝置恢復(fù)開(kāi)車時(shí)同步提高汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速開(kāi)車運(yùn)行,轉(zhuǎn)速提升過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)進(jìn)汽測(cè)、排汽測(cè)轉(zhuǎn)子振動(dòng)大。趨勢(shì)圖上顯示機(jī)組振動(dòng)逐步上升,轉(zhuǎn)速提升20分鐘時(shí),汽輪機(jī)排汽側(cè)和進(jìn)汽側(cè)振動(dòng)值升至500μm,于是,于當(dāng)天22:03分緊急停下汽輪機(jī)后盤(pán)車。
由于機(jī)輪機(jī)機(jī)組在1000轉(zhuǎn)/分鐘狀態(tài)下運(yùn)行約3小時(shí)未出現(xiàn)振動(dòng)情況,緊急停車后盤(pán)車期間也沒(méi)有找到振動(dòng)大的原因,為進(jìn)一步查找汽輪機(jī)振動(dòng)大的原因,緊急停車30分鐘后于22:35分再次沖轉(zhuǎn)汽輪機(jī)至500~600轉(zhuǎn)/分鐘,此時(shí)汽輪機(jī)振動(dòng)在18~51μm,振動(dòng)值明顯高于大修后開(kāi)車時(shí)10~15μm的振動(dòng)值,為避免汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子變形,汽輪機(jī)在500~600轉(zhuǎn)/分鐘運(yùn)行30分鐘后停機(jī)進(jìn)入盤(pán)車狀態(tài)。經(jīng)技術(shù)人員分析,汽輪機(jī)在低轉(zhuǎn)速運(yùn)行時(shí)間過(guò)長(zhǎng),汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)子、汽缸膨脹不同步,引起局部動(dòng)靜摩擦,產(chǎn)生振動(dòng)大,于是,決定將機(jī)組盤(pán)車3小時(shí)后再?zèng)_轉(zhuǎn)觀察。
汽輪機(jī)于6月26日1:55分再次沖轉(zhuǎn)至500轉(zhuǎn)/分鐘,振動(dòng)值在18~51μm,將轉(zhuǎn)速升至1000轉(zhuǎn)/分鐘,振動(dòng)值最高到110μm,3:30分左右振動(dòng)值降至100μm,機(jī)組運(yùn)行了近1.5小時(shí)振動(dòng)值無(wú)降低趨勢(shì),決定將轉(zhuǎn)速升速過(guò)臨界轉(zhuǎn)速作進(jìn)一步觀察,過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)振動(dòng)超過(guò)250μm時(shí),及時(shí)停機(jī),避免給機(jī)組帶來(lái)更大的損害。于6月26日3:30分對(duì)汽輪機(jī)進(jìn)行提升轉(zhuǎn)速操作,3:35分轉(zhuǎn)速升到1600轉(zhuǎn)/分左右,發(fā)現(xiàn)振動(dòng)值快速上升,進(jìn)氣側(cè)B點(diǎn)軸振動(dòng)值為480μm左右時(shí),立即按下緊急停車按鈕停車,機(jī)組停車后隨即盤(pán)車。在停車過(guò)程中,聽(tīng)見(jiàn)汽輪機(jī)后軸承方向有金屬摩擦聲音,聲音隨即消失,為找到聲音發(fā)出的位置,在停機(jī)過(guò)程中,聽(tīng)見(jiàn)后汽封處有汽體往外噴出的聲音,用聽(tīng)棒測(cè)聽(tīng)沒(méi)有明顯的金屬摩擦聲,只發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)軸靠近后軸承座擋汽板處有明顯的亮點(diǎn)。
汽輪機(jī)6月26日3:35分開(kāi)始升轉(zhuǎn)速情況見(jiàn)曲線圖:
圖1 升轉(zhuǎn)速情況曲線圖
注:根據(jù)曲線圖顯示:2019年6月26日3:35分20秒時(shí),汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速為1632.893轉(zhuǎn)/分鐘,氣輪機(jī)進(jìn)氣側(cè)B點(diǎn)軸振動(dòng)值為483.076μm、進(jìn)氣側(cè)A點(diǎn)軸振動(dòng)值為406.222μm,氣輪機(jī)排氣側(cè)A點(diǎn)軸振動(dòng)值為417.740μm。
考慮到再繼續(xù)升速將對(duì)汽輪機(jī)產(chǎn)生破壞性作用,于是,放棄過(guò)臨界轉(zhuǎn)速(臨界轉(zhuǎn)速1906轉(zhuǎn)/分鐘)的計(jì)劃,停機(jī)對(duì)汽輪機(jī)進(jìn)行檢查。汽輪機(jī)盤(pán)車?yán)鋮s至7月1日,拆除汽輪機(jī)上蓋,吊出轉(zhuǎn)子檢查,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子及缸體多處擦傷。對(duì)轉(zhuǎn)子做低速動(dòng)平衡檢測(cè),發(fā)現(xiàn)第6組葉輪圍帶處彎曲值達(dá)到0.55mm,判斷轉(zhuǎn)子已產(chǎn)生變形。
汽輪機(jī)磨損情況見(jiàn)圖2。
下汽缸磨損情況:
圖2 汽輪機(jī)磨損情況
(1)轉(zhuǎn)子在低轉(zhuǎn)速1000轉(zhuǎn)/分中運(yùn)行時(shí)間過(guò)長(zhǎng),運(yùn)行時(shí)蒸汽處于放空狀態(tài),蒸汽管道因熱膨脹產(chǎn)生的熱應(yīng)力作用于氣缸上,使缸體變形、轉(zhuǎn)子產(chǎn)生熱變形,汽輪機(jī)動(dòng)靜部分的同心度及間隙受到破壞,造成缸體和轉(zhuǎn)子產(chǎn)生動(dòng)靜碰擦、轉(zhuǎn)子局部過(guò)熱,汽輪機(jī)振動(dòng)加劇,是造成轉(zhuǎn)子產(chǎn)生彎曲變形的直接原因。
(2)操作人員對(duì)汽輪機(jī)低轉(zhuǎn)速運(yùn)行時(shí)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生熱變形帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估不足,汽輪機(jī)進(jìn)汽測(cè)、排汽測(cè)振動(dòng)大時(shí)未停機(jī)查找原因并采取有效措施消除振動(dòng),而是多次強(qiáng)行沖轉(zhuǎn)汽輪機(jī),從而引起強(qiáng)烈振動(dòng),使得汽輪機(jī)動(dòng)靜間隙消失,引起轉(zhuǎn)子與靜止部分發(fā)生摩擦,摩擦部分的轉(zhuǎn)子局部過(guò)熱,以致使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生永久性彎曲變形,這是轉(zhuǎn)子產(chǎn)生彎曲變形的又一直接原因。
(3)裝置聯(lián)鎖未按規(guī)程投用,管理不完善,設(shè)備異常時(shí)未起到保護(hù)作用,導(dǎo)致了事故進(jìn)一步擴(kuò)大,是造成產(chǎn)生彎曲變形的間接原因:汽輪機(jī)減轉(zhuǎn)速過(guò)程中解除汽輪機(jī)振動(dòng)聯(lián)鎖,在提升轉(zhuǎn)速過(guò)臨界轉(zhuǎn)速時(shí)未投入聯(lián)鎖,導(dǎo)致汽輪機(jī)機(jī)組振動(dòng)值超過(guò)設(shè)定100μm的聯(lián)鎖跳停值時(shí)汽輪機(jī)未及時(shí)聯(lián)鎖停機(jī)。
經(jīng)聯(lián)系汽輪機(jī)生產(chǎn)廠家,要求將變形轉(zhuǎn)子返該公司檢測(cè)后才能確定是否具有修復(fù)價(jià)值。變形轉(zhuǎn)子裝車返汽輪機(jī)生產(chǎn)廠檢測(cè),軸彎曲最大值為0.7mm,汽輪機(jī)聯(lián)軸器端有扭曲,轉(zhuǎn)子材質(zhì)具備應(yīng)有的強(qiáng)度,具有修復(fù)價(jià)值。修復(fù)方法為采用加工高點(diǎn)的方法來(lái)修復(fù)轉(zhuǎn)子,修復(fù)時(shí)固定兩端頂針孔來(lái)加工轉(zhuǎn)子高點(diǎn),并通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)子做動(dòng)平衡試驗(yàn)、臨界轉(zhuǎn)速試驗(yàn)和超高轉(zhuǎn)速飛錘試驗(yàn),試驗(yàn)合格后,測(cè)量前軸瓦軸頸跳動(dòng)值為0.005mm,后軸瓦(聯(lián)軸器端)軸頸跳動(dòng)值為0.045mm。修復(fù)后的轉(zhuǎn)子運(yùn)回裝置安裝使用,運(yùn)行一年,未出現(xiàn)轉(zhuǎn)子異常振動(dòng)情況。
(1)裝置停車時(shí),汽輪機(jī)同步停車,嚴(yán)禁汽輪機(jī)在低轉(zhuǎn)速下長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行。
(2)優(yōu)化汽輪機(jī)開(kāi)車:
①汽輪機(jī)暖管、暖機(jī)沖轉(zhuǎn)前,開(kāi)機(jī)時(shí)進(jìn)汽溫度應(yīng)不低于425℃;
②嚴(yán)格控制上下缸溫差小于50℃,最佳控制小于35℃以下;
③汽輪機(jī)嚴(yán)禁在低轉(zhuǎn)速下長(zhǎng)時(shí)間暖機(jī),暖機(jī)時(shí)間控制在態(tài)不能超過(guò)20分鐘,熱態(tài)不能超過(guò)10分鐘;
④重視汽輪機(jī)暖機(jī)排氣溫度變化情況,把汽輪機(jī)暖機(jī)排氣溫度納入操作管理。
按轉(zhuǎn)速分段設(shè)置聯(lián)鎖控制,開(kāi)車前投用聯(lián)鎖。
(1)汽輪機(jī)安裝或檢維修時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)參數(shù)調(diào)整動(dòng)靜部件間隙,汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)前的轉(zhuǎn)子振動(dòng)值、上下缸溫差、主蒸汽及再熱蒸汽的溫度等必須符合有關(guān)規(guī)定,否則,禁止啟動(dòng)。
(2)停機(jī)后應(yīng)立即投入盤(pán)車,當(dāng)盤(pán)車電流比正常值大,振動(dòng)或聲音異常時(shí),應(yīng)及時(shí)分析處理。自動(dòng)盤(pán)車當(dāng)軸封摩擦嚴(yán)重時(shí),應(yīng)先改為手動(dòng)方式盤(pán)車180°,待摩擦基本消失后,投入連續(xù)盤(pán)車。
(3)汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)前應(yīng)進(jìn)行充分盤(pán)車,一般不少于4小時(shí),盡可能避免中間停止盤(pán)車。若盤(pán)車中斷,應(yīng)重新計(jì)時(shí)。
(4)熱態(tài)啟動(dòng)前,應(yīng)檢查停機(jī)記錄并與正常停機(jī)曲線比較,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理。
(5)熱態(tài)啟動(dòng)時(shí),應(yīng)先投軸封后抽真空,高壓軸封使用的高溫汽源需與軸封金屬溫度相匹配,軸封蒸汽管道應(yīng)充分暖管、疏水,防止水或冷氣從軸封進(jìn)入汽輪機(jī)。
(6)對(duì)操作規(guī)程和檢修維護(hù)規(guī)程進(jìn)行清理和完善,編制檢修和操作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)指導(dǎo)作業(yè)。
汽輪機(jī)是現(xiàn)代火力發(fā)電廠的主要設(shè)備,也用于冶金工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、艦船動(dòng)力裝置中,統(tǒng)計(jì)表明,86%的汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子彎曲事故是由于轉(zhuǎn)子碰擦引起的,而其中80%以上是機(jī)組熱態(tài)啟動(dòng)時(shí)發(fā)生的,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子一旦發(fā)生彎曲變形,將使企業(yè)和社會(huì)產(chǎn)生巨大經(jīng)濟(jì)損失。規(guī)范汽輪機(jī)檢維修和汽輪機(jī)操作,提高設(shè)備維修人員和操作人員的工作技能,能有效預(yù)防汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子發(fā)生變形事故,對(duì)企業(yè)維持正常的生產(chǎn)次序、降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益起到積極的作用。