雷 振,孫鵬昌,盧文波,李福千,聶 攀,陳 明
(1.中國(guó)水利水電第八工程局有限公司,長(zhǎng)沙 410004;2.武漢大學(xué)水資源與水電工程科學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,武漢 430072)
溝槽爆破作為現(xiàn)代工程爆破的重要組成部分,廣泛應(yīng)用于公路和鐵路的路塹開(kāi)挖,水利水電工程中的引水渠道和壩基齒槽開(kāi)挖,城市建設(shè)中的油氣管道、給水排水管道和電纜溝基礎(chǔ)開(kāi)挖,以及高聳建筑物的基坑開(kāi)挖等。溝槽爆破作為一種特殊形式的臺(tái)階爆破,具有如下不同于一般臺(tái)階爆破的典型特征[1-4]:①溝槽狹窄,巖石所受到的夾制作用大,難以一次達(dá)到預(yù)期開(kāi)挖效果;②爆區(qū)范圍長(zhǎng),地質(zhì)條件復(fù)雜多變,設(shè)計(jì)施工時(shí)需不斷調(diào)整爆破參數(shù);③溝槽開(kāi)挖斷面小,首次爆破一般僅有向上的臨空面,為取得理想的爆破效果,常采用延時(shí)控制爆破技術(shù),即利用先爆孔的“掏槽”作用,為后續(xù)炮孔的爆破創(chuàng)造自由面及巖石碎脹空間。
由于溝槽爆破具有不同于一般臺(tái)階爆破的典型特征,實(shí)施溝槽爆破后往往較難獲得預(yù)期的溝槽開(kāi)挖成型效果,參考類(lèi)似工程的溝槽爆破方案設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),有助于改善溝槽爆破開(kāi)挖成型效果。高文學(xué)等[3]基于供水工程溝槽石方爆破,提出了深孔和淺孔結(jié)合、分段裝藥以及延時(shí)起爆等爆破技術(shù)方案,獲得了理想的溝槽爆破效果。張憲堂等[4]結(jié)合西氣東輸工程天然氣輸氣管道溝開(kāi)挖工程的特點(diǎn),探討了溝槽石方爆破的設(shè)計(jì)原則和爆破施工方案,選擇了深孔爆破和淺孔爆破相結(jié)合、分段裝藥和排間延時(shí)起爆等爆破技術(shù)方案,取得了良好的爆破效果。梁志榮等[5]根據(jù)多次爆破試驗(yàn)結(jié)果,針對(duì)不同的開(kāi)挖巖層,采用不同的鉆孔爆破方案,較順利地完成了管溝開(kāi)挖工程。李建科等[6]在油氣管線溝槽爆破中采用了含輔助爆破孔的主爆孔推進(jìn)式起爆網(wǎng)路,取得了良好的爆破效果。胡勤等[7]通過(guò)高層建筑基槽預(yù)裂爆破開(kāi)挖實(shí)踐,驗(yàn)證了預(yù)裂溝槽爆破方法進(jìn)行基礎(chǔ)原槽開(kāi)挖的可行性。張若松等[8]采用分段毫秒延時(shí)爆破等技術(shù)措施獲取得了電纜隧道開(kāi)挖預(yù)期爆破效果。以上溝槽爆破工程提供了溝槽爆破方案設(shè)計(jì)原則和典型溝槽爆破技術(shù)方案,可供一般溝槽爆破工程參考,在參考類(lèi)似工程溝槽爆破方案設(shè)計(jì)原則和經(jīng)驗(yàn)的同時(shí),仍需要開(kāi)展爆破試驗(yàn),以根據(jù)爆破試驗(yàn)效果逐步優(yōu)化設(shè)計(jì)施工時(shí)采用的爆破參數(shù)。
深圳地鐵12號(hào)線赤灣停車(chē)場(chǎng)巖石堅(jiān)硬,溝槽爆破開(kāi)挖工程量大,開(kāi)挖工期緊張,初期確定的爆破方案開(kāi)挖成型效果不夠理想,需進(jìn)行爆后二次處理,在既定工期內(nèi)難以完成溝槽開(kāi)挖。因此,施工前期開(kāi)展了3類(lèi)爆破方案共9次生產(chǎn)性爆破試驗(yàn),以逐步優(yōu)化溝槽爆破參數(shù),從而確定赤灣停車(chē)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)合理的溝槽爆破方案,以確保溝槽開(kāi)挖如期保質(zhì)完工。每次爆破試驗(yàn)后,開(kāi)展溝槽兩側(cè)輪廓面半孔率、欠挖區(qū)域檢測(cè)以及溝槽底板超欠挖測(cè)量,通過(guò)對(duì)比分析不同試驗(yàn)的爆破效果,并綜合考慮施工成本和施工效率,最終優(yōu)選出經(jīng)濟(jì)合理的爆破方案。
深圳地鐵12號(hào)線赤灣停車(chē)場(chǎng)位于深圳市南山區(qū)赤灣山西南角,停車(chē)場(chǎng)地塊基本呈長(zhǎng)方形,長(zhǎng)約1 050 m,最寬處約370 m,最窄處約90 m。停車(chē)場(chǎng)工程內(nèi)包括運(yùn)用庫(kù)區(qū)、咽喉區(qū)、綜合樓以及洗車(chē)庫(kù)等單體結(jié)構(gòu),其平面布置如圖1所示。停車(chē)場(chǎng)運(yùn)用庫(kù)區(qū)的絕大部分場(chǎng)地的基礎(chǔ)類(lèi)型為大型承臺(tái)加連梁基礎(chǔ),承臺(tái)尺寸主要為長(zhǎng)×寬×高=7.8 m×6.6 m(5.9 m)×5.0 m,承臺(tái)頂面標(biāo)高為4.8 m,現(xiàn)場(chǎng)施工開(kāi)挖面標(biāo)高為4.8 m,即承臺(tái)基坑需開(kāi)挖至標(biāo)高-0.3 m,開(kāi)挖深度為5.1 m,其中10 cm為墊層厚度。承臺(tái)基坑采用溝槽爆破并輔以機(jī)械破碎敲除欠挖區(qū)域的方案進(jìn)行開(kāi)挖。前期開(kāi)展的溝槽爆破效果欠佳,普遍存在欠挖現(xiàn)象,而溝槽寬度最小僅為5.9 m,破碎機(jī)械作業(yè)范圍受到較大限制。因此,需確定經(jīng)濟(jì)合理的溝槽爆破方案,改善溝槽成型效果,降低施工成本,提高施工效率,保障施工安全和進(jìn)度。
圖1 赤灣停車(chē)場(chǎng)平面布置
表1 赤灣停車(chē)場(chǎng)巖體物理力學(xué)參數(shù)
運(yùn)用庫(kù)區(qū)標(biāo)高4.8 m以下巖體以微風(fēng)化花崗巖為主,節(jié)理裂隙較發(fā)育,以陡傾角節(jié)理為主,平均間距0.2~1.6 m,巖體基本質(zhì)量等級(jí)為Ⅱ~Ⅲ類(lèi),開(kāi)挖區(qū)內(nèi)巖體主要物理力學(xué)參數(shù)如表1所示。由于受到上層深孔梯段臺(tái)階爆破的影響,運(yùn)用庫(kù)區(qū)標(biāo)高4.8 m以下約0.5~1.5 m范圍內(nèi)的巖體受爆破荷載沖擊作用強(qiáng)烈,導(dǎo)致該部分巖體次生裂隙較發(fā)育、多松動(dòng)破碎、整體性較差。
赤灣停車(chē)場(chǎng)溝槽開(kāi)挖前期共進(jìn)行了9次生產(chǎn)性試驗(yàn),以確定經(jīng)濟(jì)合理的溝槽爆破方案,這9次生產(chǎn)性試驗(yàn)可分為48 mm孔徑、76 mm孔徑以及76 mm孔徑含導(dǎo)向孔3類(lèi)爆破方案,每次爆破試驗(yàn)的具體爆破參數(shù)會(huì)根據(jù)前次爆破試驗(yàn)效果進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。溝槽設(shè)計(jì)開(kāi)挖深度為5.1 m,所有炮孔均鉆設(shè)為垂直炮孔,溝槽輪廓面成型采用預(yù)裂爆破技術(shù),每次試驗(yàn)布置6~7排主爆孔,各次試驗(yàn)具體采用的爆破參數(shù)如表2所示。爆破方案中涉及到的導(dǎo)向孔是指兩相鄰預(yù)裂孔間的不裝藥空孔,其作用在于誘導(dǎo)預(yù)裂成縫[9-10]。此外,有3次爆破試驗(yàn)采用了復(fù)合消-聚能爆破技術(shù),該技術(shù)的詳細(xì)原理、裝藥結(jié)構(gòu)以及實(shí)施方法等可參考文獻(xiàn)[11-12]。
表2 溝槽爆破方案分類(lèi)及具體參數(shù)
48 mm孔徑和76 mm孔徑爆破方案中,主爆孔均徑向不耦合、軸向連續(xù)裝藥,預(yù)裂孔則徑向不耦合、軸向不連續(xù)裝藥,且預(yù)裂孔底加強(qiáng)裝藥。76 mm孔徑含導(dǎo)向孔爆破方案中,與預(yù)裂孔相鄰的兩列主爆孔徑向不耦合、軸向分段裝藥,其余主爆孔及預(yù)裂孔的裝藥結(jié)構(gòu)與48 mm孔徑和76 mm孔徑爆破方案的裝藥結(jié)構(gòu)類(lèi)似。48 mm孔徑爆破方案均布置5列主爆孔,76 mm孔徑爆破方案均布置3列主爆孔,76 mm孔徑含導(dǎo)向孔爆破方案均布置4列主爆孔,典型的爆區(qū)炮孔橫剖面如圖2所示。主爆孔內(nèi)均采用雙發(fā)MS9導(dǎo)爆管雷管起爆,主爆孔段間采用MS3導(dǎo)爆管雷管延時(shí),預(yù)裂孔采用導(dǎo)爆索傳爆,典型的起爆網(wǎng)路如圖3所示。
圖2 典型炮孔橫剖面(B2)
圖3 典型起爆網(wǎng)路(B1)
各次爆破試驗(yàn)出渣完成后,對(duì)溝槽南北兩側(cè)的輪廓面成型效果進(jìn)行宏觀檢測(cè),主要檢查的項(xiàng)目包括輪廓面的半孔率、欠挖分布區(qū)域和上部巖體完整性。典型輪廓面成型效果如圖4所示?,F(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)得到的各次爆破試驗(yàn)輪廓面成型效果如表3所示。
圖4 典型爆破試驗(yàn)輪廓面開(kāi)挖效果(C3)
表3 各次爆破試驗(yàn)輪廓面成型效果
由于受到上層深孔梯段臺(tái)階爆破的影響,溝槽上部巖體整體性較差,因此主要以輪廓面半孔率和欠挖區(qū)域大小評(píng)價(jià)溝槽爆破開(kāi)挖成型效果。比較表3中各次爆破試驗(yàn)輪廓面成型效果可知,A2、B3、C1、C3爆破試驗(yàn)的輪廓面成型效果較好。上述輪廓面成型效果較好的幾組試驗(yàn)中,預(yù)裂孔間距均較小或設(shè)置了導(dǎo)向孔,預(yù)裂孔間距減小0.15 m左右或設(shè)置導(dǎo)向孔,溝槽兩側(cè)輪廓面半孔率提高20%以上;且除48 mm孔徑爆破方案外,預(yù)裂孔單孔藥量均不低于1.95 kg,主爆孔超深0.7~0.9 m,預(yù)裂孔超深0.4~0.6 m。
各次爆破試驗(yàn)出渣完成后,采用RTK測(cè)量溝槽底板高程,由于受降雨天氣、現(xiàn)場(chǎng)排水條件以及欠挖清除作業(yè)等客觀條件限制,測(cè)量得到B1、B2、B3、C2、C3爆破試驗(yàn)的爆后底板高程,其結(jié)果如表4所示。
表4 各次爆破試驗(yàn)底板超欠挖測(cè)量結(jié)果
由表3、表4可知,對(duì)于76 mm孔徑爆破方案,在B1、B2、B3爆破試驗(yàn)中,B3爆破試驗(yàn)溝槽底板的開(kāi)挖效果最好,B2爆破試驗(yàn)溝槽底板的開(kāi)挖效果次之,B1爆破試驗(yàn)溝槽底板的開(kāi)挖效果不夠理想,這與B1、B2、B3爆破試驗(yàn)?zāi)媳眱蓚?cè)輪廓面成型效果相對(duì)應(yīng),兩側(cè)輪廓面成型效果越好,其底板超欠挖控制得越好。上述認(rèn)識(shí)與現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行欠挖處理的經(jīng)驗(yàn)一致,溝槽兩側(cè)輪廓面成型效果在很大程度上反映了其底板的超欠挖狀態(tài),因此,對(duì)于條件限制而未能進(jìn)行溝槽底板測(cè)量的其他試驗(yàn)區(qū)域,采用其兩側(cè)輪廓面成型效果表征其底板超欠挖狀態(tài)基本上是可行的。
根據(jù)表4,對(duì)于76 mm孔徑含導(dǎo)向孔爆破方案,C2爆破試驗(yàn)溝槽底板的開(kāi)挖效果較C3爆破試驗(yàn)溝槽底板的開(kāi)挖效果好,總體而言,兩者均較76 mm孔徑爆破方案的溝槽底板開(kāi)挖效果好,可見(jiàn)復(fù)合消-聚能爆破加強(qiáng)了孔底平面處局部應(yīng)力,增加了孔間巖體破碎,有助于獲得平整度滿足工程要求的水平建基面[11-12]。
溝槽兩側(cè)輪廓面上部巖體的完整性主要與巖體本身性質(zhì)、上層深孔梯段爆破有關(guān),因此評(píng)價(jià)溝槽爆破開(kāi)挖成型效果主要以南北兩側(cè)輪廓面半孔率、欠挖區(qū)域大小以及底板超欠挖情況為依據(jù),為分析不同爆破參數(shù)對(duì)溝槽爆破開(kāi)挖成型效果的影響,已將各次試驗(yàn)的參數(shù)及效果統(tǒng)計(jì)于表2~表4中。分析表2~表4,可得到如下幾點(diǎn):①預(yù)裂孔間距對(duì)溝槽兩側(cè)輪廓面成型有重要影響,預(yù)裂孔間距越小,溝槽輪廓成型效果越好,且在兩相鄰預(yù)裂孔間鉆設(shè)導(dǎo)向孔有利于改善輪廓面成型效果;②主爆孔超深在0.7 m以上才能取得較好的爆破效果,適當(dāng)增加主爆孔超深有利于改善爆破效果;③預(yù)裂孔底部加強(qiáng)段裝藥越大,溝槽爆破效果越好;④主爆孔單孔藥量對(duì)溝槽爆破效果影響不大。
實(shí)際上,在優(yōu)選爆破參數(shù)時(shí),除了考慮爆破開(kāi)挖成型效果外,還需兼顧施工可行性、施工成本和施工效率,因此,有如下4點(diǎn)考慮。
1)由于采用48 mm直徑鉆桿鉆孔效率低下,成本較高[13],在現(xiàn)場(chǎng)施工工期較為緊張的情況下,不考慮48 mm直徑炮孔的爆破方案。
2)對(duì)于鉆設(shè)導(dǎo)向孔,在取得相同爆破開(kāi)挖成型效果的條件下,預(yù)裂炮孔的鉆孔數(shù)量是不設(shè)置導(dǎo)向孔時(shí)的1.6倍,鉆孔成本和施工效率均受到影響,因此不建議采用鉆設(shè)導(dǎo)向孔的方式布置預(yù)裂孔。
3)對(duì)于主爆孔沿溝槽軸線方向布置3列和4列2種方案,在取得相同爆破開(kāi)挖成型效果的條件下,兩者炸藥消耗量基本相同,但是布置4列方案的鉆孔數(shù)量是布置3列方案的1.3倍,雷管用量也相應(yīng)提高0.3倍,且施工人員現(xiàn)場(chǎng)裝藥填塞聯(lián)網(wǎng)的工作量變大,施工成本和和效率均受到影響,因此建議采用主爆孔沿溝槽軸線方向布置3列的方案。
4)在取得相同爆破開(kāi)挖成型效果的條件下,考慮到復(fù)合消-聚能爆破能夠減小底板欠挖,且炮孔超深也可一定程度的減小,欠挖處理和鉆孔成本有相當(dāng)大幅的降低,而復(fù)合消-聚能爆破新增的成本相當(dāng)?shù)土瑢?duì)正常的爆破施工作業(yè)基本沒(méi)有影響,能節(jié)省一定的施工成本。
綜上所述,考慮現(xiàn)場(chǎng)鉆孔機(jī)械配置和溝槽開(kāi)挖寬度為5.9 m,在輪廓面成型效果較好的幾組爆破試驗(yàn)參數(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合施工效率和施工成本的考量,優(yōu)選2組爆破開(kāi)挖成型效果較好、施工成本相對(duì)較低、施工效率較高的爆破參數(shù)(見(jiàn)表5)。
表5 優(yōu)選的爆破參數(shù)
1)深圳赤灣停車(chē)場(chǎng)溝槽爆破參數(shù)的確定是一個(gè)逐步試驗(yàn)優(yōu)化的過(guò)程,在對(duì)比分析爆后溝槽兩側(cè)輪廓面半孔率、欠挖區(qū)域以及底板超欠挖狀態(tài)的基礎(chǔ)上,考慮施工成本和效率,優(yōu)選出2種經(jīng)濟(jì)合理的爆破方案。這種試驗(yàn)優(yōu)選的過(guò)程可為類(lèi)似工程提供參考。
2)預(yù)裂孔間距、預(yù)裂孔底部藥量和炮孔超深對(duì)溝槽爆破開(kāi)挖成型效果起主要作用。預(yù)裂孔間距減小0.15 m左右或設(shè)置導(dǎo)向孔,溝槽兩側(cè)輪廓面半孔率提高20%以上;預(yù)裂孔底部加強(qiáng)段藥量大于1.2 kg和主爆孔超深適當(dāng)增加至0.7 m以上均能有效改善底板超欠挖效果。