宋德寬 毛衛(wèi)崗
(1.中國原子能研究院;2.天華化工機械及自動化研究設(shè)計院有限公司)
在我國諸多環(huán)境問題中,大氣污染是最突出的問題之一,而工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生的廢氣是大氣污染物最主要的來源。 當(dāng)前我國大氣環(huán)境局勢非常嚴峻,經(jīng)濟發(fā)展與資源環(huán)境的矛盾日趨尖銳,大眾對環(huán)境凈化效果反響激烈[1]。 大氣污染直接影響到國家的可持續(xù)發(fā)展,危害著人民的身心健康。
2015 年4 月16 日國家環(huán)境保護部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合頒布《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準》(GB 31571—2015), 標(biāo)準規(guī)定新建企業(yè)自2015 年7 月1 日起, 現(xiàn)有企業(yè)自2017年7 月1 日起,水污染物和大氣污染物排放控制按本標(biāo)準的規(guī)定執(zhí)行,其中乙烯裂解爐屬于額定單臺功率不小于14MW 的工藝加熱爐,必須滿足的煙氣環(huán)保指標(biāo)為NOx小于150mg/Nm3, 爐膛溫度大于850℃時加熱爐執(zhí)行指標(biāo)為NOx小于180mg/Nm3。 但是針對特別地區(qū),煙氣指標(biāo)中NOx小于100mg/Nm3, 上海地區(qū)執(zhí)行指標(biāo)為NOx小于100mg/Nm3。
上海石化公司2#烯烴裝置共有14 臺裂解爐[2],其中新區(qū)4 臺原LUMMUS 與中石化合作的SL-2 型裂解爐 (BA-2101~2104),2012 年采用國產(chǎn)CBL 技術(shù)改造為CBL-Ⅲ型爐。 老區(qū)共有10 臺裂解爐,其中BA-101~108 原為美國LUMMUS 公司設(shè)計的SRT-Ⅲ型和SRT-Ⅰ型裂解爐(BA-108);BA-110 為國內(nèi)翻版的SRT-Ⅲ型爐;BA-111為GK-Ⅴ型爐[3]。 2002~2003 年采用TECHNIP 公司GK-Ⅵ型爐技術(shù)對BA-101 和BA-102 進行了擴能改造;2007 年又采用同樣技術(shù)對BA-105、BA-106 和BA-110 進行了擴能改造,改造后單爐能力由年產(chǎn)4.5 萬噸提高到年產(chǎn)6.2 萬噸,BA-103/104/107/108 也進行了改造,裂解爐生產(chǎn)能力保持不變。按照指標(biāo),上海石化乙烯裂解爐的NOx都屬于超標(biāo)情況, 需要進行技術(shù)改造才能滿足NOx的排放要求。
根據(jù)NOx的生成機理,大致可將氮氧化物的減排技術(shù)分為3 類:燃燒前脫氮、燃燒中控制和燃燒后降低。
燃燒前脫氮可通過燃料脫氮和控制空氣預(yù)熱溫度實現(xiàn)。 由于化工系統(tǒng)工業(yè)爐所用燃料為經(jīng)過分離工藝處理過的甲烷氫或補充的天然氣等氣體燃料,組成較為穩(wěn)定,氮的化合物含量極低,因此燃料脫氮不予考慮;控制空氣預(yù)熱溫度是裂解爐底部燃燒器使用空氣預(yù)熱器對進入爐膛的空氣進行預(yù)熱,利用裝置富裕的熱量,減少燃料氣的消耗。 經(jīng)實際驗證,預(yù)熱溫度過高會導(dǎo)致高溫?zé)煔庵械趸锏呐欧旁黾樱粶囟冗^低則起不到節(jié)能的作用。
燃燒中控制NOx排放的方式 主要有[4]:改善燃燒狀態(tài)、供熱方式優(yōu)化和蒸汽注入。 低氮燃燒器在設(shè)計時考慮煙氣中的氧含量、燃燒溫度及煙氣在高溫區(qū)的停留時間等參數(shù),通過對燃燒區(qū)域參數(shù)的合理調(diào)整, 破壞NOx生成的有利環(huán)境,最終達到降低污染物排放的目的。 同時,由于底部燃燒器通常采用擴散式的燃燒方式,因此可以采用空氣分級、燃料分級及煙氣再循環(huán)等技術(shù)降低燃燒區(qū)火焰溫度, 達到降低NOx排放水平的目的。
NOx生成后的脫除技術(shù)主要是通過添加化學(xué)還原劑,使之與NOx發(fā)生化學(xué)反應(yīng),轉(zhuǎn)化為N2和H2O[5],常見的氮氧化物脫除技術(shù)有低氮燃燒法、選擇性催化還原法(SCR)、選擇性非催化還原法(SNCR)和臭氧氧化吸收法[6]。
目前,已實施低NOx燃燒器改造的企業(yè)選用的技術(shù)供應(yīng)商有7 家,國內(nèi)有南京天華化學(xué)工程有限公司(南京天華)、北京航天十一所、中航世新燃氣輪機有限公司(中航世新)、北京北航先進技術(shù)研究院(北京北航);國外有John Zink(約翰新科)、Callidus(凱勒特)和ZEECO,均為美國公司。
但從目前國內(nèi)乙烯裂解爐的實際運行情況看,無論是國內(nèi)還是國外的技術(shù),均在不同程度上存在一定問題,在裂解爐正常運行期間,結(jié)合操作的調(diào)整,NOx排放基本能達到小于100mg/Nm3的標(biāo)準,但抗干擾性較差,在負荷波動、燃料氣波動等擾動情況下容易超標(biāo)。 為滿足NOx排放要求,基本上都需要對裂解爐操作作出調(diào)整,如調(diào)整爐膛氧含量、調(diào)整底部和側(cè)壁供熱比例、停用空氣預(yù)熱、 熄滅部分長明燈及降低燃料氣壓力等,然而這些措施難免會影響到裂解爐的熱效率甚至加工負荷。
上海石化通過與南京天華、北京航天十一所及外方的John Zink、Callidus 等交流可以看出,燒嘴技術(shù)商在對裂解爐燒嘴的研發(fā)方面,都能夠滿足裂解爐正常運行期間的NOx達標(biāo)排放, 其中John Zink 公司在世界范圍內(nèi)成功改造的乙烯裂解爐總共有100 多臺,這些爐子涵蓋了在中國應(yīng)用廣泛的LUMMUS 的SRT-Ⅰ型、SRT-Ⅲ型、SRT-Ⅳ型、SRT-Ⅵ型 爐 和 KBR、SW、KTI、LINDE、TECHNIP 等專利商的其他爐型。 Callidus 也有較多業(yè)績可以借鑒。 燒嘴技術(shù)商沒有提供在擴能裂解爐上的改造應(yīng)用, 但通過初步核算均認為可行。確定在上海石化公司2#氫烴裝置老區(qū)裂解爐BA-110 分別采用北京航天十一所的低氮燃燒器技術(shù)進行工業(yè)選擇性試驗, 新區(qū)裂解爐BA-2104上則采用南京天華的低氮燃燒器技術(shù)。
圖1 新老區(qū)裂解爐示意圖
上海石化公司新老區(qū)裂解爐示意圖如圖1所示。 老區(qū)裂解爐BA-110(圖1a)于1990 年建成投用, 原為LUMMUS 公司的SRT-Ⅲ型爐。 2007年采用TECHNIP 公司專利技術(shù)進行了擴能改造,改為GK-Ⅵ型爐,改造后單爐產(chǎn)能由年產(chǎn)4.5萬噸提高到年產(chǎn)6.2 萬噸。經(jīng)過擴能之后,整個輻射室爐膛尺寸保持不變, 但爐膛熱負荷提高了44%,對應(yīng)容積熱負荷也提高了4%,造成NOx排放量明顯上升。 經(jīng)過監(jiān)測,BA-110 的NOx排放量為180mg/Nm3。 新區(qū)裂解爐BA-2104 (圖1b)于2002 年建設(shè)投用, 原先為SL-Ⅵ裂解爐, 負荷為10 萬噸,2012 年采用CBL 技術(shù)改造為CBL-Ⅲ裂解爐,負荷保持不變,熱效率得到有效提升。
如圖2 所示是4 月22 日NOx等信息的CEMS 采集數(shù)據(jù)趨勢,從改造效果來看,當(dāng)裂解爐處于正常運行狀態(tài)時,航天十一所的低氮燃燒器可以使裂解爐煙氣排放穩(wěn)定達標(biāo)。 老區(qū)裂解爐的建設(shè)時間均比較長,爐型較老,航天十一所的低氮燃燒器能夠根據(jù)不同的裂解爐進行模擬測算和調(diào)整。 因此經(jīng)過討論決定老區(qū)11 臺裂解爐上采用航天十一所的低氮燃燒器。 從新區(qū)BA-2104裂解爐的試驗情況來看, 在裂解爐正常運行期間,NOx都能達標(biāo)排放。
圖2 CEMS 采集數(shù)據(jù)趨勢
按照上海市的要求,裂解爐在完整工況都要達標(biāo)排放,為此在本次試驗期間對低氮燒嘴在裂解爐燒焦期間的NOx數(shù)據(jù)同步進行了監(jiān)測。 同時,由于CEMS 計算NOx的公式需要將實際氧含量折算為3%,折算公式為:NOx(計算)=(21-3)/(21-實際氧含量)×NOx(實測),所以當(dāng)氧含量超過3%時,折算后的NOx數(shù)據(jù)會變高。
4 月29 日,BA-110 下料燒焦, 運行周期45天,具體數(shù)據(jù)如圖3 所示。
從圖3 所示數(shù)據(jù)趨勢來看,在裂解爐開始退料時,NOx開始增長, 實測的NOx大約為120~150mg/Nm3,此時氧含量大約為6%,折算為3%氧含量大約為170~190mg/Nm3,當(dāng)開始燒焦時,由于氧含量達到了12%~13%, 實測的NOx大約為160~200mg/Nm3, 折算為3%氧含量后,NOx為260~320mg/Nm3。
圖3 BA-110CEMS 趨勢(燒焦)
在BA-2104 試驗期間, 發(fā)現(xiàn)了同樣的問題,并且在BA-2104 燒焦期間,嘗試對裂解爐氧含量進行調(diào)整以達到降低氧含量的目的,但是效果依舊不是很理想,甚至影響到了裂解爐的正常燒焦程序。 氧含量調(diào)整前后工藝數(shù)據(jù)如圖4 所示。
圖4 BA-2104CEMS 趨勢(燒焦)
從圖4 所示數(shù)據(jù)趨勢可以看出,折算前燒嘴燃燒的NOx已經(jīng)超過了100mg/Nm3, 經(jīng)過3%的氧含量折算后,NOx普遍超過了300mg/Nm3,無法達到環(huán)保標(biāo)準。 而且,在降低氧含量的操作過程中, 裂解爐的超高壓蒸汽溫度從515℃下降至480℃,橫跨段溫度從640℃降低到580℃,無法進行有效的燒焦作業(yè)。 為了滿足上海市全工況下NOx都必須達標(biāo)排放的環(huán)保要求, 需要借助其他的脫硝手段。
綜上所述,從工業(yè)試驗和脫硝模塊的技術(shù)論證來看,低氮燃燒已經(jīng)能夠使裂解爐在正常運行工況下保證NOx達標(biāo)排放,但是通過燃燒技術(shù)的控制是無法滿足過??諝庀禂?shù)過高情況下的NOx達標(biāo)排放, 考慮到低NOx燒嘴無法滿足所有工況,而環(huán)保要求為必須保證全過程達標(biāo)排放,SCR技術(shù)使用了催化劑,可以有效脫除NOx,達到要求的排放值。 為了保證接下來裂解爐的煙氣能夠滿足環(huán)保要求,必須對裂解爐進行“SCR+低氮燒嘴”的結(jié)合,屆時能夠使裂解爐的煙氣達標(biāo)排放。