(中交隧道局華中工程有限公司,湖北武漢 430013)
綜合管廊采用立式模板澆筑完成后,在滿足蒸養(yǎng)條件下混凝土強度達到75%,即可拆模進行吊裝轉移至管廊翻轉區(qū),利用翻轉臺對其翻轉后轉運至存放區(qū)進行養(yǎng)護。翻轉臺利用翻轉機通過集裝翻轉鉸鏈和底座進行連接,將管廊進行90°翻轉,由立式轉變?yōu)榕P式,具有結構簡單、工作效率高、安全可靠等特點??紤]到預制廠場地具有局限性,管廊翻轉后超高,在運輸過程中存在風險,將綜合管廊運輸至施工現(xiàn)場進行翻轉和拼裝作業(yè),在現(xiàn)場翻轉過程中使用了自制了吊具,操作簡單,節(jié)約了預制廠成本。本文以雪松路(一期)管廊預制節(jié)翻轉為實例,對其自制翻轉吊具的設計及應用進行介紹。
本項目位于湖南省長沙市湘江新區(qū)梅溪湖國際新城,工程范圍包括雪松路、梧桐路、紅楓路、金菊路、櫻花路、鈴蘭路、百合路,新建7條道路的地下綜合管廊及1座綜合管廊控制中心,綜合管廊長約15.2 km。
為完成施工生產(chǎn)任務,綜合管廊預制廠共采購12套鋼模板,污水艙管廊采用臥式模板進行澆筑,共3套;紅楓路管廊、雪松路管廊及櫻花路管廊均采用立式模板進行澆筑,共9套。預制管廊工程數(shù)量如表1所示。
表1 預制管廊工程數(shù)量表
雪松路(一期)預制管廊結構尺寸為2 m(長)×7.4 m(寬)×3.55 m(高),為便于綜合管廊吊裝及翻轉,澆筑前在其短向兩側壁對稱位置預埋吊運吊釘及翻轉吊釘,吊運吊釘6個,橫向間距2.45 m,縱向間距1.2 m;翻轉吊釘2個,采用偏心設計預埋位置在管廊重心上端20 cm,其轉動軸軸線與綜合管廊預制構件的對應側面垂直。
吊釘平面布置如圖1所示,吊釘平面示意圖如圖2所示。
圖1 吊釘平面布置圖(單位:m)
圖2 吊釘平面示意圖
根據(jù)構件自重選擇其預埋吊釘,吊裝安全系數(shù)為1.5。管廊預埋吊釘型號如表2所示。
表2 管廊預埋吊釘型號
在拼裝現(xiàn)場將綜合管廊翻轉并進行拼裝時,現(xiàn)場技術人利用杠桿原理,結合在綜合管廊已預埋好的翻轉吊釘,翻轉前構件重心不在同一鉛垂面上,翻轉后與構件的重心在同一鉛垂面上,通過起吊吊具,利用其自重作用力下繞翻轉吊釘緩慢進行翻轉。其結構簡單易于操作,翻轉后無須再次落鉤,可直接進行綜合管廊的拼裝作業(yè),提高了工作效率,并且適用于不同結構尺寸構件的翻轉。
鋼扁擔采用350 mm×175 mmH型鋼與2 cm厚鋼板焊接而成,總長8.2 m,寬0.4 m,高0.7 m。扁擔主梁增加斜撐,在其兩端分別焊接端頭板,確保在翻轉過程中受力均勻,不發(fā)生彎折變形。
主梁下端通過兩個對稱的吊裝孔與鋼絞線連接預制構件,上端通過起吊口與鋼絲繩連接履帶吊。
鋼扁擔尺寸左視圖如圖3所示,鋼扁擔尺寸前視圖如圖4所示。
圖3 鋼扁擔尺寸左視圖
圖4 鋼扁擔尺寸前視圖
根據(jù)綜合管廊預制構件的尺寸大小,在其相對應的位置預留對稱吊孔,為保證在翻轉過程中防止鋼絲繩與混凝土面接觸摩擦發(fā)生破損,制作過程中鋼扁擔下端翻轉孔尺寸兩側各大于管廊尺寸15 cm。
鋼扁擔制作如圖5所示。
圖5 鋼扁擔的制作
為保證翻轉過程中綜合管廊預制構件承插口無污染、無受力破損現(xiàn)象,在翻轉前將構件放置緊貼沙堆旁,翻轉過程在沙堆中進行操作。翻轉后的綜合管廊可落在已鋪好細砂的基坑旁,可直接吊入基坑進行管廊拼裝作業(yè)。
鋼扁擔的應用如圖6所示。
圖6 鋼扁擔的應用
(1)內力計算。
根據(jù)自制鐵扁擔工作的性質和情況,分析預制管廊在吊裝過程中受力形式如圖7所示。
圖7 鋼扁擔受力示意圖
管廊自重:
式中:L——翻轉吊具總長(m);q——所受外力。
代入數(shù)據(jù),所受外力為54.39 kN/m。
在這種情況下,P點所受彎矩、剪力最大,可以定位剛性節(jié)點,在自重和外力作用下的彎矩如圖8所示。
圖8 自重與外力作用下彎矩示意圖
式中:M2——最不利承受荷載質量(kg);L1——翻轉吊具長度(m);F1、F2——最不利荷載下所承受的最大重量。
代入數(shù)據(jù),得457.15 kN。
(2)截面積算。
最小截面示意圖如圖9所示。
圖9 最小截面示意圖
查表可知Ix為4 265 cm2;截面模量為487.428。在H型鋼焊接均勻加勁鋼板,可將力均勻傳遞與分布,可視為1根整體截面構件。
(3)強度計算。
式中:f——垂直于截面的拉(壓)力;X——翻轉吊具長度;M——彎矩。
代入數(shù)據(jù),彎矩為104.797 kN/m,去掉自重產(chǎn)生的彎矩為352.35 kN/m。
(4)剛度計算。
式中:V——剛度;E——截面積。
承受彎矩力為鋼扁擔承受彎矩力的0.36;最不利狀態(tài)下所承受的重量為30.93 t;
綜上所述,鋼扁擔滿足施工要求,安全系數(shù)為1.93。
在自制翻轉吊具未使用前,管廊翻轉主要依靠履帶吊鋼絲繩直接掛鉤于翻轉吊釘上,起吊過程中掛鉤與鋼絲繩夾角較小,鋼絲繩受力直接作用于預制構件承插口,翻轉過程中摩擦阻力較大,難以將其順利翻轉,且對承插口砼接觸面造成破損。
自制吊具未使用前翻轉情況如圖10所示。
圖10 自制吊具未使用前翻轉情況
在使用自制吊具進行翻轉后,由于其工具簡單、操作方便,提高了工作效率,提升了預制管廊混凝土外觀質量,降低了施工成本,提高了成品一次合格率、一次優(yōu)良率。
自制吊具使用后翻轉作業(yè)如圖11所示。
圖11 自制吊具使用后翻轉作業(yè)
自制吊具在綜合管廊預制構件翻轉過程中的成功應用,為以后類似的工程提供了施工經(jīng)驗,其利用了預埋翻轉吊釘?shù)脑O計,使其通過構件自身的重力進行翻轉,提高了工作效率,節(jié)約了成本,有效保護了混凝土構件的外觀質量。自制吊具設計靈活、適用性強,一套吊具可滿足不同尺寸預制構件的使用,在使用過程中操作簡單,其整體受力均勻,不易產(chǎn)生彎曲變形,掛鉤采用反扣,使翻轉和起吊過程不脫鉤、平穩(wěn)、安全。