朱 明, 劉吉祥, 李書昌, 劉友龍
(蘭州有色冶金設(shè)計研究院有限公司, 甘肅 蘭州 730000)
錫鐵山鉛鋅礦位于青海省海西州大柴旦行委錫鐵山鎮(zhèn),現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模為4 000 t/d,采用平硐+豎井+斜坡道聯(lián)合開拓,分段空場法開采。隨著生產(chǎn)的進行及開采深度的增加,礦山遇到深部圍巖條件變差、空區(qū)較難及時處理、保安礦柱難以回收、礦石貧化損失嚴重、現(xiàn)有尾礦庫容積不足等一些列問題。為確保生產(chǎn)作業(yè)安全,充分回收礦產(chǎn)資源,踐行綠色發(fā)展理念,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益,礦山?jīng)Q定將原空場采礦法變更為充填采礦法,并建設(shè)了相應(yīng)的充填系統(tǒng)以滿足礦山整體生產(chǎn)需要。本文對該充填系統(tǒng)的設(shè)計及在礦山的應(yīng)用情況做簡要介紹。
礦體賦存于下盤大理巖與上盤綠泥石英片巖之間或賦存于大理巖、綠泥石英片巖之中,形態(tài)為層狀、似層狀與透鏡狀,傾角為25°~88°,厚度為1.0~108.0 m。礦石、大理巖穩(wěn)定性較好,綠泥石英片巖在遇水或構(gòu)造復(fù)雜部位其穩(wěn)定性較差,除混合井和主斜坡道需要保護外,地表允許陷落,水文地質(zhì)條件簡單。經(jīng)綜合比選,對過渡銜接期間已做好采切工程且賦存于大理巖中的礦塊,按原分段空場法開采,并適當加大礦柱尺寸;對賦存于綠片巖中,地質(zhì)品位大于開采臨界品位的中厚礦體,采用小分段空場嗣后充填法進行開采,個別極其破碎區(qū)域采用上向進路充填采礦法進行開采。
錫鐵山鉛鋅礦選廠尾砂年產(chǎn)量約80×104t/a,尾砂濃度20%,經(jīng)充填試驗確認,其中-200目含量占47%,顆粒較粗,顆粒均勻度系數(shù)為26.51,尾砂的粒級分布較好,自然沉降極限濃度最大為66.7%,屬于較理想的充填材料。根據(jù)廠區(qū)物資供應(yīng)條件,膠凝材料選用昆侖山42.5普通硅酸鹽水泥。
1) 坍落度試驗
尾砂充填料漿濃度為72%以下時,流動性能較好;當料漿濃度在68%以上時,料漿的和易性較好,保水性能良好,不易分層離析,利于輸送。
2) L型管道輸送模擬試驗
當尾砂料漿濃度≥74%時料漿的屈服剪切應(yīng)力和黏性系數(shù)較大,相應(yīng)的輸送阻力較大,難以實現(xiàn)自流輸送,而當料漿濃度低至72%時,料漿的剪切應(yīng)力及黏性系數(shù)急劇降低,有利于實現(xiàn)自流輸送。
結(jié)合坍落度和L型管道輸送模擬試驗成果,推薦礦山充填重量濃度為70%~72%。
3) 充填材料強度試驗
根據(jù)充填配比試驗結(jié)果,推薦配比參數(shù)如下:
①打底或膠面:灰砂比為1∶5,濃度70%~72%,7天充填體強度≥1.0 MPa;
②一步采礦柱:灰砂比為1∶6,濃度70%~72%,7天充填體強度≥0.6 MPa;
③二步采礦房充填及嗣后充填:灰砂比為1∶12~1∶15,濃度70%~72%,7天充填體強度≥0.3 MPa。
1) 充填工藝
目前,國內(nèi)礦山應(yīng)用較為廣泛的膠結(jié)充填工藝主要為分級尾砂充填及全尾砂充填工藝[1]。由于礦山尾礦庫需采用尾砂筑壩,若采用分級尾砂充填,排入尾礦庫的細粒級尾砂不利于筑壩安全。根據(jù)充填試驗結(jié)果,全尾砂粒級分布滿足充填要求,因此設(shè)計采用全尾砂膠結(jié)充填工藝。該工藝具有尾砂利用率高、料漿濃度高、均勻性和流動性好、充填成本相對較低等突出優(yōu)點[2]。
2) 系統(tǒng)參數(shù)
設(shè)計充填處理礦量為100×104t/a,礦石密度為3.5 t/m3,日均充填體積866 m3/d,按采充比1.0、沉縮比1.15、充填料流失系數(shù)1.05計算[3],則日平均充填量為1 045 m3/d,考慮到部分已有采空區(qū)的處理需要,充填不均衡系數(shù)取1.2,設(shè)計充填能力為1 255 m3/d。
充填系統(tǒng)年工作330 d,每天工作12 h,結(jié)合上述試驗及計算結(jié)果,設(shè)計采用一套充填制備系統(tǒng),其具體參數(shù)如下:料漿制備與輸送能力設(shè)定為100~120 m3/h,充填料漿濃度為70%~72%。
根據(jù)充填配比試驗推薦參數(shù),礦山采用灰砂比為1∶5~1∶15。礦山日平均充填量為1 045 m3/d,日均消耗水泥135.2 t,尾砂1 325.7 t。全尾砂年均消耗量為43.7×104t,占尾礦排放量的54.5%。
1) 尾砂濃密系統(tǒng)
國內(nèi)外大中型尾砂充填礦山一般采用立式砂倉方案或深錐濃密機方案[4]。當采用全尾砂充填時,由于尾砂中含有大量細顆粒,使用立式砂倉將影響濃縮沉降效果,放砂濃度較難控制;而采用深錐濃密機濃密可實現(xiàn)連續(xù)放漿,底流濃度達70%以上,溢流水含固量≤300 ppm,可直接回水至生產(chǎn)系統(tǒng)再次使用,具有放砂濃度穩(wěn)定、沉砂效率高、設(shè)備維護費用低、項目建設(shè)周期短等突出優(yōu)點。隨著國內(nèi)高效濃密機自主研發(fā)、生產(chǎn)能力的提高,高效濃密設(shè)備價格不再高不可攀,深錐濃密機在礦山充填中應(yīng)用日趨成熟[5]。兩種濃縮方式投資比較見表1,可以看出,深錐濃密機方案較立式砂倉方案節(jié)省約267萬元。錫鐵山鉛鋅礦充填能力大,要求的充填凝固時間短,更適宜采用放砂濃度高、性能穩(wěn)定,技術(shù)先進,經(jīng)濟合理的深錐濃密機尾砂濃縮方案。充填工藝流程如圖1所示。
根據(jù)類似礦山數(shù)據(jù),濃密機設(shè)計選取單位面積處理量為0.5~1.0 t/h·m2。當全天連續(xù)充填低強度充填體料漿時,濃密機處理量最大,最大尾砂處理量為56.4 t/h(干重,濃密設(shè)備按24 h連續(xù)運轉(zhuǎn)考慮),需處理面積112 m2左右,計算濃密機直徑約為12 m。設(shè)計選用NGT-12型深錐膏體濃密機,該濃密機可以連續(xù)儲料,并設(shè)多個放砂口,分別接至事故池、攪拌系統(tǒng)和剪切泵內(nèi)部循環(huán)系統(tǒng)。
尾砂具體濃密及輸送流程:在選廠20%濃度全尾砂經(jīng)柱塞泵泵送至深錐濃密機的同時,向機內(nèi)添加絮凝劑。機內(nèi)排出的溢流水自流至充填站供水水箱,多余的溢流水返回選廠處理利用。尾砂經(jīng)動態(tài)沉降后得到高濃度漿體,計量控制后,由錐體下面的放砂口放出,經(jīng)管路排入攪拌桶。
表1 兩種濃縮方式投資比較表
圖1 充填工藝流程圖
2) 膠凝材料存儲設(shè)備與輸送系統(tǒng)
系統(tǒng)每天平均水泥用量為135.2 t/d。經(jīng)計算,需水泥倉1座,直徑6 m,高13.5 m。水泥倉容量473 t,滿足3~4 d的水泥用量,倉體為鋼板結(jié)構(gòu),板厚12 mm,滿足連續(xù)充填42 h的需要。水泥倉購置成品設(shè)備,由廠家現(xiàn)場拼裝,附近配備移動式空壓機一臺,作為散裝水泥輸送備用氣源。倉底設(shè)TGG25S型雙管螺旋輸送機,其流量范圍為2~22.4 t/h,計量設(shè)備選用TGG35單管螺旋,流量范圍為4~30 t/h,水泥按設(shè)計配比經(jīng)螺旋輸送機計量給料至攪拌桶。
3) 調(diào)濃供水系統(tǒng)
充填站設(shè)一條供水管道,用于沖洗設(shè)備、管道及調(diào)節(jié)充填料漿濃度,用水由充填站水箱供給。調(diào)濃水量由電磁流量計計量,電動調(diào)節(jié)閥進行調(diào)節(jié)。
4) 料漿制備系統(tǒng)
攪拌設(shè)備設(shè)計采用φ2.6 m×3 m高濃度強力攪拌桶。尾砂漿、水泥及適量調(diào)濃水進入攪拌桶攪拌均勻后,制備成濃度適中、流動性良好且滿足配比要求的充填料漿,料漿通過管道自流進入充填鉆孔下料斗。為了防止大塊進入充填鉆孔,下料斗設(shè)有格篩及沖洗水閥[6]。
5) 料漿輸送系統(tǒng)
充填系統(tǒng)設(shè)計時,計劃主要服務(wù)2 642 m中段以下礦體的開采,其充填倍線最大為6.0,滿足自流充填要求。根據(jù)料漿流速及壓力要求,井下水平巷道內(nèi)充填主管采用φ159 mm×δ12 mm聚乙烯管,采場內(nèi)支管采用φ133 mm×δ8 mm聚乙烯增強塑料管,水平管道之間用快速接頭連接。充填管道通過充填鉆孔接入井下。
2017年底,充填系統(tǒng)基本建成,如圖2所示。2018年3月,完成調(diào)試工作,系統(tǒng)運行近2年多以來,充填能力滿足設(shè)計要求,料漿濃度穩(wěn)定,充填體強度滿足采礦要求。項目的建成極大地改善了礦山井下安全作業(yè)條件,并為其帶來了較好的經(jīng)濟效益,環(huán)境效益[7-8]:
圖2 充填站全景圖
(1) 工作面的地壓顯現(xiàn)顯著減弱,提高了安全開采系數(shù)、礦塊利用系數(shù),可實現(xiàn)上下中段同時生產(chǎn),緩解了采掘接替緊張局面,提高了工作效率。
(2) 貧化率最大由14%降低至8%左右,減少了進入選廠的廢石量,降低了選礦費用。
(3) 由于回收率的提高,可多回收鉛金屬3.3×104t,鋅金屬7.7×104t,年均增量銷售收入約8 157.69萬元。
(4) 項目年消耗尾砂43.7×104t/a,大幅提高了尾礦庫服務(wù)年限,減輕了礦山環(huán)保工作壓力,為企業(yè)綠色礦山建設(shè)工作打下了扎實基礎(chǔ)。
錫鐵山鉛鋅礦為青海省首家采用全尾砂膠結(jié)充填系統(tǒng)的大型有色礦山。充填工程的實施,使礦山在保證安全生產(chǎn)的同時,提高了資源利用水平,為礦山創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟效益與環(huán)境效益,對青海省乃至西北地區(qū)綠色礦山建設(shè)工作具有較好的示范效應(yīng)。