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        深圳抽水蓄能電站引水道首次充水試驗(yàn)研究

        2021-05-14 07:16:24潘定才羅佑坤蘇書堅(jiān)
        水力發(fā)電 2021年2期
        關(guān)鍵詞:岔管支洞水閥

        潘定才,章 鵬,羅佑坤,蘇書堅(jiān)

        (1.南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司,廣東 廣州 510630;2.南方電網(wǎng)物資有限公司,廣東 廣州 510630)

        1 工程概況

        深圳抽水蓄能電站位于深圳鹽田區(qū)和龍崗區(qū)內(nèi),電站安裝4臺單機(jī)容量300 MW的可逆式水泵水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量1 200 MW。樞紐工程由上水庫、下水庫、輸水系統(tǒng)(引水道和尾水道)、地下廠房洞室群及開關(guān)站、場內(nèi)永久道路等部分組成。輸水系統(tǒng)采用一洞四機(jī)布置。引水道長3 468 m,由上庫進(jìn)出水口、上游調(diào)壓井、引水隧洞(上平洞、上斜井、中平洞、下斜井、下平洞、引水岔管、引水支管、施工支洞堵頭等組成。引水主洞洞徑9.5 m,主洞和高壓岔管均采用鋼筋混凝土襯砌,襯砌厚度分別為0.6 m和0.8 m,設(shè)計(jì)最大靜水頭531 m。引水支管內(nèi)徑2.3~4.0 m,采用600 MPa級高強(qiáng)鋼板內(nèi)襯,鋼板厚42~46 mm。上游調(diào)壓井升管和大井內(nèi)徑分別為9.5、16 m,襯砌厚0.6 m。尾水道長1 255 m,由尾水支管、尾水岔管、尾水調(diào)壓井、尾水隧洞、下庫進(jìn)出水口、施工支洞堵頭等組成[1]。尾水道2017年7月17日已完成首次充水試驗(yàn),充水一次成功,未進(jìn)行排水放空。輸水系統(tǒng)縱剖面示意見圖1。

        2 充水試驗(yàn)程序

        引水道充水設(shè)施為上庫進(jìn)出水口事故檢修閘門設(shè)置的2個平蓋式充水閥(Φ250 mm),充水閥由固定卷揚(yáng)式啟閉機(jī)操作,通過啟閉機(jī)動滑輪組的升降控制充水閥開度。為防止充水時樹枝、木板等漂浮異物卡住充水閥導(dǎo)致充水閥無法調(diào)節(jié)開度或關(guān)閉[2],充水閥外增設(shè)防護(hù)網(wǎng)罩,確保水道充水工作能夠順利進(jìn)行。

        圖1 輸水系統(tǒng)縱剖面示意

        表1 引水道充水過程水位上升速度及穩(wěn)壓時間

        水道充水前,已通過充水閥放水,完成水道系統(tǒng)的沖洗、清理和檢查工作。

        2.1 計(jì)劃充水程序

        充水時結(jié)合水道布置的特點(diǎn),劃分水頭段分級,確定穩(wěn)壓水位和時長,確認(rèn)監(jiān)測數(shù)據(jù)無異常后進(jìn)行下一水頭段充水。引水道充水控制水位上升速度宜不超過4 m/h[1]。

        第1階段:充下平洞、引水岔管、引水支管,充水閥開度約6 cm。

        第2階段:充下斜井,充水閥開度約0.5 cm。

        第3階段:充中平洞兼穩(wěn)壓,充水閥開度約2.5 cm。

        第4階段:充上斜井(280 m高程以下),充水閥開度約0.5 cm。

        第5階段:關(guān)閉充水閥,穩(wěn)壓48 h,檢查水道滲漏情況,期間進(jìn)行球閥操作水切換,1號機(jī)主軸密封供水和機(jī)組段充水操作。

        第6階段:充上斜井(280 m高程以上),充水閥開度約0.5 cm。

        第7階段:充上平洞和上游調(diào)壓井(486.25 m高程以下),充水閥開度開度約4.5 cm。

        第8階段:充通氣孔和上游調(diào)壓井(486.25 m高程以上),充水至上庫水位,充水閥開度約0.5 cm,進(jìn)行中平洞2號施工支洞堵頭排水閥及1號球閥上游排水閥試驗(yàn)。

        2.2 實(shí)際充水過程

        電站引水道充水自2017年8月15日0∶55開始,29日20∶15充至上庫水位508.2 m,29日20∶30關(guān)閉上庫充水閥,31日20∶30穩(wěn)壓48 h結(jié)束,總歷時約475.3 h。為了控制水道水位上升速度、逐步抬升山體地下水位、降低水道內(nèi)外水頭差,鑒于實(shí)際充水過程中充水閥靈活可控,充水時增加了穩(wěn)壓次數(shù),充水期間共穩(wěn)壓7次,穩(wěn)壓總時間221 h。水道不同部位水位平均上升速率見表1,僅下斜井水位平均上升速度超過4.0 m/h的設(shè)計(jì)控制要求,其余充水部位均滿足要求,鑒于充下斜井時下平洞、高岔段承受的內(nèi)壓水頭不足100 m,因此實(shí)際充水過程可控,與計(jì)劃充水程序基本一致。電站引水道充水完成后,經(jīng)檢查分析,相關(guān)水工建筑物和機(jī)電設(shè)備無異常,引水道未進(jìn)行排水放空。

        3 主要觀測數(shù)據(jù)分析

        3.1 滲水量

        在施工支洞堵頭、廠房排水廊道等部位布設(shè)量水堰,監(jiān)測成果見表2。充水時隨水位增高,施工支洞堵頭和廠房排水廊道、尾閘室等部位陸續(xù)出現(xiàn)滲水點(diǎn),充水完成后滲水量逐漸穩(wěn)定,總滲水量不大。

        表2 主要滲水量監(jiān)測成果統(tǒng)計(jì)結(jié)果 L/s

        1號施工支洞堵頭在水道水位430m穩(wěn)壓結(jié)束后開始測得讀數(shù),后隨水道水位上升逐漸增大,在8月30日測得最大滲漏量277 mL/s,后滲漏量回落并趨于穩(wěn)定,滲漏量保持在184 mL/s左右。2號施工支洞堵頭在水道水位329 m穩(wěn)壓結(jié)束后開始測得讀數(shù),后隨水道水位逐漸上升,在水道充滿水后滲漏量達(dá)到最大277 mL/s,后逐漸回落至218 mL/s。3號施工支洞堵頭充水后隨水道水位上升滲漏量逐漸增大,在水道水位231 m測得最大滲漏量1 340 mL/s,后逐漸回落至1 000 mL/s。充水后針對1號、2號、3號施工支洞堵頭滲漏點(diǎn)進(jìn)行了化學(xué)灌漿處理,處理完成后滲漏量分別為128、128、500 mL/s,處理效果明顯。

        水道充水完成后,關(guān)閉上游充水閥穩(wěn)壓48 h,通過水道水位變化測算出水道系統(tǒng)滲水量約19.2 m3/h。從測值分析,水道滲漏量在可控范圍內(nèi)。

        3.2 滲壓計(jì)

        在高壓岔管至地下廠房區(qū)域布置了7支針對斷層的滲壓計(jì)(PS3~PS9),具體位置如圖2所示。滲壓計(jì)觀測數(shù)據(jù)如表3、圖3所示。在水道充水水位超過300 m高程后,滲壓計(jì)測值均隨水位快速上升,充水完成10 d后基本穩(wěn)定,PS3、PS4、PS7、PS8測值變幅超過100 m,其余滲壓計(jì)測值變化較小。PS3在高岔帷幕前,PS5、PS6、PS9在高岔帷幕后,從滲壓計(jì)測值可以看出引水支管附近防滲帷幕效果良好。PS4、PS7、PS8距離引水支管防滲帷幕較遠(yuǎn),滲壓計(jì)測值變幅反而偏大。充水期間PS7測值增長最快,充水完成約10 d后趨于穩(wěn)定且略有下降,表明水道高壓水可能經(jīng)f369、f380、f381等斷層繞過防滲帷幕,滲入引水支管中部。地下滲流場實(shí)測水壓力小于引水鋼支管抗外壓設(shè)計(jì)值,壓力鋼管在水道放空情況下也是安全的。7支滲壓計(jì)水位測值較好的反應(yīng)了高壓岔管附近圍巖滲流場在充水期間變化情況。截至2019年底,各滲壓計(jì)測值與充水1月后測值相差不大,表明高壓水道附近地下滲流場充水完成1月后已經(jīng)形成新的平衡。

        表3 滲壓計(jì)監(jiān)測成果統(tǒng)計(jì)結(jié)果 m

        圖2 地下滲流場(高壓岔管區(qū)域)滲壓計(jì)平面布置

        圖3 充水前后地下滲流場(高壓岔管區(qū)域)滲壓計(jì)測值變化曲線

        3.3 鋼筋計(jì)

        在高壓岔管和下平洞布置了鋼筋計(jì),充水后鋼筋計(jì)監(jiān)測成果見表4,過程曲線見圖4。鋼筋計(jì)監(jiān)測最大值出現(xiàn)在高岔頂拱R5-2。R5-2在充水初期測值由-5.05 MPa(受壓)緩慢上升至10 MPa,在充水水位230 m穩(wěn)壓時測值緩緩回落,當(dāng)水道充水至280 m高程時測值由3.96 MPa突變至85.58 MPa,之后測值微微回落后保持平穩(wěn),推測此處混凝土出現(xiàn)開裂,鋼筋瞬間測值則突變。其余鋼筋計(jì)測值未發(fā)現(xiàn)明顯突變,但鋼筋計(jì)充水前大部分受壓,說明水道高壓固結(jié)灌漿對鋼筋混凝土襯砌施加了一定的預(yù)壓應(yīng)力[2]。充水后鋼筋計(jì)拉應(yīng)力遠(yuǎn)小于鋼筋抗拉強(qiáng)度,說明鋼筋混凝土襯砌結(jié)構(gòu)在高內(nèi)水壓力下是安全的。

        表4 鋼筋計(jì)監(jiān)測成果統(tǒng)計(jì)結(jié)果

        圖4 充水前后高壓岔管區(qū)域鋼筋計(jì)測值變化曲線

        4 結(jié) 語

        (1)深圳抽水蓄能電站引水道通過上游充水閥控制充水速率,順利完成首次充水。充水完成后,滲壓計(jì)、鋼筋計(jì)等各類安全監(jiān)測儀器數(shù)據(jù)基本正常,總滲水量不大,相關(guān)水工建筑物和機(jī)電設(shè)備均無異常,充水一次成功。充水完成至今,引水道各主體工程狀態(tài)正常,引水道設(shè)計(jì)合理,施工質(zhì)量良好,結(jié)構(gòu)安全可靠。

        (2)充水過程控制可供類似工程借鑒。采用充水閥充水,以往工程多次出現(xiàn)充水閥被異物卡住情況,本項(xiàng)目對充水閥外增設(shè)了防護(hù)罩,確保了啟閉靈活可靠,充水過程中成功實(shí)現(xiàn)了多次水道穩(wěn)壓。

        (3)各類監(jiān)測數(shù)據(jù)充分反映了鋼筋混凝土透水襯砌的技術(shù)特性與文獻(xiàn)[2]的結(jié)論基本一致。

        (4)高壓水道區(qū)域針對斷層埋設(shè)滲壓計(jì)非常必要,本項(xiàng)目的滲壓計(jì)監(jiān)測對指導(dǎo)水道的充水起到了十分重要的作用,類似工程可借鑒。監(jiān)測數(shù)據(jù)揭示出斷層在水道出露處的灌漿處理工作仍有缺陷,類似工程應(yīng)予以重視。

        (5)施工支洞堵頭的施工質(zhì)量控制還需進(jìn)一步加強(qiáng)和完善。

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