康 健
(潞安化工集團(tuán)慈林山煤業(yè)有限公司夏店煤礦,山西 長治 046000)
在煤礦回采巷道的掘進(jìn)施工過程中,經(jīng)常會遇到斷層及破碎帶等地質(zhì)條件較差的區(qū)域,這些區(qū)域的巖層具有低強(qiáng)度、透水性高、易于變形等軟巖特征[1-3],也造成了這些地方是圍巖變形嚴(yán)重、圍巖破碎、維護(hù)困難、直接影響安全的地帶[4-5],是巷道圍巖控制的重難點(diǎn)區(qū)域。夏店煤礦31 采區(qū)2#回風(fēng)巷道的掘進(jìn)過程中穿越F2 斷層破碎帶,巷道圍巖變形較大,頂板掉矸嚴(yán)重,片幫量大。經(jīng)過現(xiàn)場研究,采用超前管棚支護(hù)+噴射混凝土作為臨時支護(hù),可以提供一個安全穩(wěn)定的工作空間,采用錨桿+錨索+金屬網(wǎng)+型鋼梁作為永久支護(hù),可以長期地保證巷道變形量在規(guī)定范圍內(nèi),取得了很好的工程效果。
31 采區(qū)2#回風(fēng)巷開口位置在31 采區(qū)2#回風(fēng)巷出煤聯(lián)巷口向北109 m(正中)處的巷道西幫,開口以方位角282°38′46″向前掘進(jìn)403 m,再以方位角192°38′46″沿煤層頂板向南掘進(jìn)116 m,最后再以方位角102°38′46″繼續(xù)掘進(jìn)15 m 后與31 采區(qū)皮帶巷末端貫通。該巷道南面為31 采區(qū)專回,北面和西邊為未開采的煤體,東面為31 采區(qū)2#回風(fēng)巷出煤聯(lián)巷。
巷道所在煤層為山西組中下部3#煤層,煤層厚度穩(wěn)定,煤層含一層夾矸。巷道正前方存在F2 斷層,在巷道掘進(jìn)約240 m 處開始進(jìn)入斷層影響范圍。巷道斷面為矩形,毛斷面寬5.2 m,高3.5 m,凈斷面寬5 m,高3.5 m,設(shè)計(jì)長度534 m。巷道開口采用人工風(fēng)鎬開口,開口掘進(jìn)約15 m 后,將綜掘機(jī)移機(jī)至巷內(nèi),以機(jī)掘方式繼續(xù)向前掘進(jìn)。
在巷道掘進(jìn)進(jìn)入斷層破碎區(qū)之前,巷道支護(hù)的方式為臨時支護(hù)+永久支護(hù)的方案。
(1)臨時支護(hù)為管式前探梁臨時支護(hù)。采用2根前端增加一套防片幫裝置的4 m 長3.3 m 加厚鋼管,每個防片幫的裝置上有3 組T 型掛鉤,用于安設(shè)逼幫板。在前進(jìn)方向左右?guī)偷诙敯邋^桿上用4 套特制鋼卡將逼幫板吊掛在該處,并將一塊和逼幫板規(guī)格相同的護(hù)頂板放在前探梁頂部,使之隨前探梁前移而前移,臨時支護(hù)完畢后護(hù)頂板必須可靠絞頂。
(2)永久支護(hù)采用金屬網(wǎng)+錨桿+錨索+鋼筋托梁聯(lián)合支護(hù)。頂板支護(hù)中錨桿長度2400 mm,直徑22 mm,采用端頭錨固的方式,錨桿打設(shè)與頂板(節(jié)理面)垂直,兩側(cè)角錨桿與巷道頂板成80°。設(shè)計(jì)排距1000 mm,每排6 根錨桿,間距900 mm,靠近幫上的一根頂錨桿距巷幫250 mm。鋼筋托梁采用Ф16 mm 的鋼筋焊接而成,寬度80 mm,長度4800 mm。金屬網(wǎng)采用10#鐵絲編制而成,網(wǎng)孔規(guī)格50 mm×50 mm,網(wǎng)片規(guī)格5400 mm×1100 mm,用14#鉛絲聯(lián)接,頂幫搭接200 mm,長幫對接,雙絲雙扣,孔孔相聯(lián)。錨索直徑為21.8 mm,長度為7300 mm,端頭錨固,布置排距為1000 mm,居中布置(2-3-2-3-2)。第一排第一根打設(shè)在距巷道左幫1 m 處,第二根打設(shè)在距巷道右?guī)? m 處,第三根打設(shè)在巷道正中,第二排第一根打設(shè)在距巷道左幫1.5 m 處,第二根打設(shè)在距巷道左幫1.5 m 處,第二根打設(shè)在距巷道右?guī)?.5 m 處。
巷幫支護(hù)中錨桿長2000 mm,直徑為20 mm,錨桿排距為1000 mm,每排每幫4 根錨桿,間距為1000 mm。錨桿打設(shè)與巷幫垂直,最下部一根、最上部一根與巷道幫部夾角為80°。鋼筋托梁采用Ф16 mm 的鋼筋焊接而成,寬度80 mm,長度3300 mm。網(wǎng)片采用10#鐵絲編制的金屬網(wǎng),網(wǎng)孔規(guī)格50 mm×50 mm,網(wǎng)片規(guī)格3200 mm×1100 mm,用14#鉛絲聯(lián)接,頂幫搭接200 mm,長幫對接,雙絲雙扣,孔孔相聯(lián)。
支護(hù)方案如圖1。
采用這種支護(hù)方案在進(jìn)入斷層破碎區(qū)后,頂板掉矸嚴(yán)重,片幫現(xiàn)象嚴(yán)重,臨時支護(hù)已經(jīng)無法保證安全的工作空間。通過對頂板和兩幫變形的監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)在原永久支護(hù)措施下,巷道頂板和兩幫的位移嚴(yán)重。因此,需要對斷層破碎區(qū)的巷道支護(hù)方案進(jìn)行調(diào)整,以適應(yīng)地質(zhì)條件變化造成的不良影響。
圖1 31 采區(qū)2#回風(fēng)巷掘進(jìn)過程中的原支護(hù)方案
(1)針對原臨時支護(hù)方案的不足,通過研究,決定采用超前管棚支護(hù)+噴射混凝土作為臨時支護(hù)。其目的是利用噴射混凝土增加破碎區(qū)煤塊之間的粘結(jié)性,增加巷道圍巖整體性,并利用混凝土層和管棚增強(qiáng)圍巖的力學(xué)性能。施工參數(shù)為:在巷道掘進(jìn)面前方施工直徑為50 mm、深度為6000 mm 鉆孔,向上傾斜5°,并掃孔。掃孔結(jié)束后再向內(nèi)打入長度為7000 mm 鋼管,鋼管間距為300 mm,外露長度為500 mm。將外露端部固定在后方的永久支護(hù)鋼架上。由于前方掘進(jìn)煤體較為破碎,管棚的前方在煤巖體上的長度最小控制在2 m,巷道每次掘進(jìn)4.5 m,之后進(jìn)行混凝土噴射,噴射混凝土標(biāo)號為C20,厚度為50 mm。隨后再開始進(jìn)行永久支護(hù)的施工。
(2)永久支護(hù)方案在原支護(hù)方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),變?yōu)榻饘倬W(wǎng)+錨桿+錨索+型鋼梁聯(lián)合支護(hù)。具體改進(jìn)之處為:
① 頂板錨索的數(shù)量由3 個變?yōu)? 個,間距改為1000 mm。增加錨索的數(shù)量是利用懸吊理論,將圍巖中破碎的塊體更多的與圍巖深處的穩(wěn)定的巖體連接為一體,增加圍巖的穩(wěn)定性;
② 將錨桿的間距由900 mm 改為600 mm,并將錨桿的直徑由22 mm 改為26 mm,降低每個錨桿所承受的剪應(yīng)力并提高其抗剪強(qiáng)度;
③ 將原支護(hù)方案中的鋼筋托梁變?yōu)棣行弯摿?,并將?型鋼梁作為錨桿、錨索的托板,增加整個支護(hù)方案的整體性,利用π 型鋼梁中的柱梁來被動抵抗巷道頂板的向下位移。π 型鋼梁中頂梁采用工字鋼,柱梁采用圓柱形鋼。
改進(jìn)后的支護(hù)方案示意圖如圖2。
圖2 31 采區(qū)2#回風(fēng)巷掘進(jìn)過程中的改進(jìn)支護(hù)方案
在巷道掘進(jìn)過程中,對巷道頂板和兩幫的變形量進(jìn)行為期30 d 的監(jiān)測,并將每天的變形量進(jìn)行記錄分析。圖3 為斷層破碎區(qū)內(nèi)采區(qū)巷道在300 m處和340 m 處變形圖。從圖中可以看出,改進(jìn)支護(hù)方案后,頂板和兩幫的變形量最大分別為25 mm、49 mm,分別降低為原支護(hù)方案下變形量的9.9%、15.3%。除此之外,采用改進(jìn)后的支護(hù)方案,巷道頂板的掉矸現(xiàn)象幾乎不再出現(xiàn),片幫現(xiàn)象變?yōu)榕加邪l(fā)生。在臨時支護(hù)的作用下,掘進(jìn)工作和永久支護(hù)的施工工作均可以安全高效快速地完成。
截至2020 年6 月11 日, 31 采區(qū)2#回風(fēng)巷道的工作面已經(jīng)掘進(jìn)至380 m 處,順利通過了F2 斷層破碎帶區(qū)域,巷道圍巖整體性增強(qiáng)。如圖4 所示為巷道在斷層破碎區(qū)改進(jìn)支護(hù)方案前后的頂板和兩幫的最大變形量。
圖3 31 采區(qū)2#回風(fēng)巷在300 m 處和340 m 處變形規(guī)律圖
圖4 31 采區(qū)2#回風(fēng)巷在破碎區(qū)改進(jìn)支護(hù)方案前后最大變形量對比圖
在夏店煤礦31 采區(qū)2#回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面經(jīng)過斷層破碎帶時,采用開挖后才進(jìn)行施工的管式前探梁臨時支護(hù)和金屬網(wǎng)+錨桿+錨索+鋼筋托梁聯(lián)合永久支護(hù)出現(xiàn)了許多工程問題,不利于工程安全和高效進(jìn)行。經(jīng)過分析,采用超前的管棚支護(hù)+開挖后噴射混凝土的臨時支護(hù),并對永久支護(hù)中的錨索數(shù)量等進(jìn)行了改進(jìn),取得了良好的工程效果。