劉建君
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)公司,山西 大同 037001)
塔山煤礦三盤區(qū)2305 巷位于三盤區(qū)以西,巷道從三盤區(qū)輔運(yùn)巷以5°仰角上山掘進(jìn),巷道仰斜掘進(jìn)170 m 且揭露2#煤層后沿2#煤層頂?shù)装迤叫芯蜻M(jìn),2305 巷道設(shè)計(jì)總長度為2600 m,巷道設(shè)計(jì)斷面規(guī)格為寬×高=4.5 m×3.1 m。
2305 巷掘進(jìn)的石炭系2#煤層,均厚為3.05 m,平均傾角為4°,煤層結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜,煤層成層狀結(jié)構(gòu),夾雜2~3 層以泥巖為主的矸石。2#煤層無偽頂,直接頂為混合巖層,平均厚度為4.9 m,從下往上依次為炭質(zhì)泥巖(厚度為2.1 m)、煤層(厚度為0.4 m,不可采)、砂質(zhì)泥巖(厚度為2.4 m);基本頂主要為粗砂巖,平均厚度為11.7 m;直接底主要為炭質(zhì)泥巖,平均厚度為2.7 m。2305 巷采用綜合機(jī)械化掘進(jìn)工藝,截至目前巷道已掘進(jìn)至452 m。
地測資料顯示,2305 巷掘進(jìn)區(qū)域水質(zhì)條件復(fù)雜,地質(zhì)構(gòu)造主要以斷層為主,在400~540 m 段共計(jì)富含21 條斷層,形成斷層群構(gòu)造區(qū),斷層最大落差為1.5 m,最小落差為0.7 m,以正斷層為主。2305巷掘進(jìn)至452 m 處已揭露4 條正斷層,受斷層影響巷道在421~452 m 段巷道頂板穩(wěn)定性差,應(yīng)力顯現(xiàn)嚴(yán)重,主要表現(xiàn)為頂板破碎、下沉等現(xiàn)象,頂板最大下沉量達(dá)0.47 m,且局部頂板支護(hù)失效現(xiàn)象嚴(yán)重,威脅著巷道安全掘進(jìn)。
原巷道頂板采用“錨桿(索)網(wǎng)+W 型鋼帶”聯(lián)合支護(hù)。
(1)頂板錨桿。頂板錨桿采用高強(qiáng)度螺紋鋼錨桿,錨桿長度為2.5 m,直徑為22 mm,錨桿間排距為1.0 m。錨桿采用加長錨固方式,錨固長度為0.95 m,錨固力為190 kN。
(2)頂板鋼帶。采用長度4.4 m、寬度0.25 m的“W”型鋼帶,鋼帶抗壓強(qiáng)度為420 MPa/m2,鋼帶上均勻布置5 個錨桿支護(hù)圓孔,孔間距為1.0 m。
(3)頂板錨索。錨索采用長度為5.3 m、直徑為17.8 mm 鋼絞線,延展率為12%。錨索采用端頭錨固方式,錨固長度為1.5 m,錨固力為220 kN,每排布置3 根錨索,錨索間距為1.5 m,排距為3.0 m。
由于2305 巷直接頂主要以混合巖層為主,巖體整體成層狀結(jié)構(gòu),局部鱗狀結(jié)構(gòu),混合巖體平均單軸抗壓強(qiáng)度低于27 MPa,在斷層應(yīng)力作用下,直接頂破碎嚴(yán)重,裂隙發(fā)育充分,在頂板內(nèi)形成圍巖松動圈,在應(yīng)力持續(xù)作用下,對裂隙帶產(chǎn)生擴(kuò)張破壞作用,從而進(jìn)一步擴(kuò)大松動圈范圍,破壞了頂板整體穩(wěn)定性,降低了頂板承載能力。
(1)支護(hù)錨固效果差。原頂板錨索采用端頭錨固,錨固長度1.5 m,錨桿盡管采用了加長錨固,但錨固長度僅0.95 m,錨桿(索)的錨固端均位于頂板裂隙松動圈內(nèi),該處巖體破碎嚴(yán)重,導(dǎo)致錨固效果差,降低了支護(hù)效果。
(2)支護(hù)效果差。錨桿(索)支護(hù)主要作用為懸吊作用以及組合梁作用,而原頂板破碎嚴(yán)重,整個頂板出現(xiàn)失穩(wěn)現(xiàn)象,錨桿(索)支護(hù)變?yōu)辄c(diǎn)性支護(hù),支護(hù)范圍小,且無法形成穩(wěn)固的組合梁,起不到預(yù)期的支護(hù)效果。
(1)中空注漿錨索主要由中空錨索體、止?jié){塞、鋼性注漿管、柔性注漿管等部分組成,如圖1。2305巷采用的注漿錨索型號為SKZ160-1/1770,錨索直徑為21.8 mm,錨索破斷力740 kN,延展率為18%。
(2)注漿材料:采用A、B 兩種成分混合雙性聚氨酯材料。該材料遇水后能夠快速形成泡沫狀固結(jié)體,遇水后膨脹率達(dá)25%,凝固時間為15 min,凝固后抗壓強(qiáng)度達(dá)70 MPa。
(3)錨索托盤。為了提高注漿錨索支護(hù)效果,錨索配套“JW”型鋼梁,鋼梁長度為3.2 m,寬度為0.35 m,厚度為5 mm,鋼梁上均勻布置兩個錨索孔,孔間距為2.2 m。
(1)原巷道頂板錨桿支護(hù)間距不變,支護(hù)排距變?yōu)?.2 m,頂板錨索更換為中空注漿錨索,每排2 根,錨索間距為2.2 m,排距為3.6 m。
(2)首先采用液壓錨桿鉆機(jī)在相鄰兩排錨桿之間施工兩個錨索鉆孔,孔間距為2.2 m,孔徑為28 mm,鉆孔深度為6.0 m。錨索鉆孔施工完后,對鉆孔內(nèi)裝一根中空注漿錨索。
(3)中空注漿錨索安裝后,將雙液注漿泵、注漿管與錨索尾部連接,并采用連接套固定,然后進(jìn)行注漿施工。注漿壓力控制在0~1.5 MPa 范圍內(nèi),單孔注漿時間為15 min,注漿完成后及時采用止?jié){塞進(jìn)行堵孔。
(4)同一排中空注漿錨索注漿1.5 h 后,在錨索外露端安裝一根“JW”型鋼梁,并采用鎖具進(jìn)行預(yù)緊,預(yù)緊力不低于320 kN。
圖1 中空注漿錨索結(jié)構(gòu)示意圖
(1)降低了支護(hù)成本。2305 巷破碎頂板采用中空注漿錨索代替了傳統(tǒng)普通錨索,每百米巷道頂板可減少錨索數(shù)量45 根、錨桿數(shù)量80 根,減少了頂板支護(hù)數(shù)量,降低支護(hù)成本費(fèi)用達(dá)1.25萬元/百米。
(2)支護(hù)效果好。與傳統(tǒng)錨索支護(hù)相比,中空注漿錨索支護(hù)實(shí)現(xiàn)了錨索支護(hù)作用與注漿加固作用同步進(jìn)行。注漿加固了裂隙圍巖穩(wěn)定性,控制了圍巖裂隙擴(kuò)張破壞作用,保證了錨索錨固作用,提高了支護(hù)效果。
(3)降低了頂板擾動破壞。頂板采用中空注漿錨索支護(hù)后,減少了頂板支護(hù)鉆孔數(shù)量,從而避免了鉆孔施工時對不穩(wěn)定頂板產(chǎn)生擾動破壞作用。
(4)實(shí)用性強(qiáng)。該支護(hù)不僅可用于采掘工作面破碎頂板中,而且還可用于橋梁、隧道等領(lǐng)域中,應(yīng)用區(qū)域廣,實(shí)用性強(qiáng)。
2305 巷掘進(jìn)至455 m 時對巷道頂板采用了中空注漿錨索支護(hù),該支護(hù)有效控制了頂板破碎現(xiàn)象,巷道在后期掘進(jìn)過程中頂板下沉量控制在0.12 m 以下,大大提高了應(yīng)力區(qū)頂板整體穩(wěn)定性,頂板支護(hù)失效率由原來的14%降低為2%,保證了巷道安全快速掘進(jìn),取得了較好效果。