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        氨法脫硫工程技改案例解析

        2021-05-10 12:31:54折鵬飛吳振山
        肥料與健康 2021年1期
        關(guān)鍵詞:氨法循環(huán)泵硫酸銨

        高 磊,折鵬飛,劉 忠,吳振山

        (1.內(nèi)蒙古伊泰煤制油有限責(zé)任公司 內(nèi)蒙古鄂爾多斯 010300;2.合肥中科聚能工程科技有限公司 安徽合肥 230601)

        1 項(xiàng)目背景

        某企業(yè)(以下簡稱建設(shè)方)在2010年新建3臺140 t/h的燃煤鍋爐。鑒于設(shè)計煤種中硫含量高的特征,采用可資源化的氨法脫硫技術(shù),設(shè)計年副產(chǎn)硫酸銨67 kt,硫酸銨作為農(nóng)用化肥直接出售。方案中3臺燃煤鍋爐共用1套煙氣脫硫裝置,脫硫島內(nèi)設(shè)置濃縮塔、吸收塔等SO2吸收設(shè)備,脫硫漿液經(jīng)過氧化中和、液固分離、離心分離、烘干、包裝,可實(shí)現(xiàn)對硫資源的回收。

        在工程建設(shè)中,建設(shè)方曾先后委托多家企業(yè)對該項(xiàng)目實(shí)施工程建設(shè)、工藝系統(tǒng)升級改造,截至2014年4月23日,脫硫塔煙囪“拖尾”現(xiàn)象持續(xù)存在,SO2排放質(zhì)量濃度為150~280 mg/m3(標(biāo)態(tài)),高于地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的SO2允許排放質(zhì)量濃度100 mg/m3(標(biāo)態(tài))[1],建設(shè)方的環(huán)保壓力大。筆者受邀至建設(shè)方項(xiàng)目現(xiàn)場對煙氣脫硫系統(tǒng)進(jìn)行技改指導(dǎo),煙氣SO2的排放達(dá)到了超低標(biāo)準(zhǔn),為建設(shè)方解決了存在的環(huán)保問題,并帶來了一定的經(jīng)濟(jì)效益。

        2 脫硫機(jī)理

        2.1 反應(yīng)原理

        相對于石灰石-石膏法脫硫,氨法煙氣脫硫過程機(jī)理更復(fù)雜,已有文獻(xiàn)[2-6]對氨法脫硫工藝機(jī)理的闡述多與工程脫節(jié)?;诠I(yè)化的氨法脫硫工藝機(jī)理研究分析后認(rèn)為,在正常脫硫期間主脫硫劑為亞硫酸銨,而非相關(guān)文獻(xiàn)中報道的NH3(g)或NH3·H2O(aq),脫硫過程貫穿濃縮塔、吸收塔及氧化槽,脫硫機(jī)理主要涉及式(1)~(9)等化學(xué)反應(yīng)過程,物化過程機(jī)理見式(1)~(10)。其中吸收塔是吸收SO2的主要場所,式(1)、(3)、(7)等主要發(fā)生在吸收塔內(nèi);式(4)、(5)、(8)、(9)、(10)等主要發(fā)生在濃縮塔內(nèi);式(2)、(6)在濃縮塔和氧化槽中的反應(yīng)程度基本相當(dāng)。

        2NH4HSO3(aq)+O2(g)→2NH4HSO4(aq)

        (1)

        2(NH4)2SO3(aq)+O2(g)→2(NH4)2SO4(aq)

        (2)

        NH3(g)+H2O(l)→NH3·H2O(aq)

        (3)

        NH3·H2O(aq)+NH4HSO3(aq)→(NH4)2SO3(aq)+H2O(l)

        (4)

        NH3·H2O(aq)+NH4HSO4(aq)→(NH4)2SO4(aq)+H2O(l)

        (5)

        (NH4)2SO4(aq)(NH4)2SO4(s)

        (6)

        (NH4)2SO3(aq)+SO2(g)+H2O(l)→2NH4HSO3(aq)

        (7)

        2NH3(g)+SO2(g)+H2O(g)→(NH4)2SO3(s)

        (8)

        (NH4)2SO3(s)→(NH4)2SO3(aq)

        (9)

        H2O(l)→H2O(g)

        (10)

        2.2 過程熱效應(yīng)

        根據(jù)文獻(xiàn)[7]計算、整理得出氨法脫硫工藝中主要化學(xué)反應(yīng)或物相轉(zhuǎn)化過程的熱效應(yīng)數(shù)據(jù),見表1。

        表1 氨法脫硫工藝中主要化學(xué)反應(yīng)或物相轉(zhuǎn)化過程的熱效應(yīng)數(shù)據(jù)匯總表 kJ/mol

        由表1可知,氨法脫硫中涉及的主要化學(xué)反應(yīng)均為放熱反應(yīng),系統(tǒng)熱平衡主要通過水的汽化實(shí)現(xiàn),沖洗水用量及氨水濃度是維持系統(tǒng)液相平衡的關(guān)鍵。

        3 脫硫工藝

        3.1 工藝流程描述

        鍋爐煙氣氨法脫硫主工藝流程見圖1。

        1.濃縮塔 2.濃縮泵 3.吸收塔 4.吸收循環(huán)泵 5.水洗循環(huán)槽 6.水洗循環(huán)泵 7.漿液泵 8.氧化槽 9.硫酸銨泵 21.母液 22.氨水 23.待脫硫煙氣 24.氧化風(fēng) 25.硫酸銨漿液 26.沖洗水圖1 鍋爐煙氣氨法脫硫主工藝流程

        鍋爐煙氣經(jīng)預(yù)處理后進(jìn)入脫硫系統(tǒng)煙道,在引風(fēng)機(jī)的作用下與來自濃縮泵的硫酸銨漿液混合后在文氏管內(nèi)發(fā)生強(qiáng)烈的物質(zhì)遷移和熱量轉(zhuǎn)移,然后氣流進(jìn)入濃縮塔被來自于另一臺濃縮泵逆流噴淋的硫酸銨漿液進(jìn)一步吸收,隨后進(jìn)入吸收塔。在吸收塔內(nèi),煙氣中的SO2被堿性吸收劑充分吸收,完成SO2的脫除,脫除SO2的煙氣再經(jīng)水洗除霧后從塔頂煙囪排入大氣。吸收塔內(nèi)設(shè)置3層噴淋吸收層和1層水洗吸收層(水洗吸收層為改造后新增),水洗吸收層位于噴淋吸收層的正上部;噴淋吸收層的吸收漿液分別來自3臺吸收循環(huán)泵,并通過外加氨水或經(jīng)離心機(jī)分離后的硫酸銨母液、沖洗水等,調(diào)節(jié)吸收塔底部的漿液酸堿度、漿液濃度、漿液含固量等參數(shù);吸收飽和的漿液通過溢流管轉(zhuǎn)移至濃縮塔。

        在濃縮塔內(nèi),漿液被待處理煙氣冷卻,漿液中水分汽化,水蒸氣隨待處理煙氣經(jīng)吸收塔擴(kuò)散至外部大氣。同時,位于濃縮塔底部的氧化風(fēng)在漿液中鼓泡并將S4+氧化成S6+,再用氨水調(diào)節(jié)漿液pH至5.6~6.5,待漿液含固質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到10%~15%時,由漿液泵轉(zhuǎn)移至氧化槽。

        在氧化槽內(nèi),漿液經(jīng)氧化風(fēng)和氨水的共同作用生成硫酸銨熟料,硫酸銨熟料由硫酸銨泵送至離心機(jī)分離出濕硫酸銨和硫酸銨母液。濕硫酸銨送至干燥包裝系統(tǒng)制得目標(biāo)產(chǎn)品硫酸銨,母液返回吸收塔重復(fù)利用。

        3.2 系統(tǒng)配置

        氨法脫硫系統(tǒng)中的固液分離、濕料干燥、產(chǎn)品包裝及氨水制備等環(huán)節(jié)均為常規(guī)單元操作,技術(shù)成熟度高,各企業(yè)采用的技術(shù)大同小異,但核心的吸收反應(yīng)系統(tǒng)差異性較大。本工程中吸收反應(yīng)系統(tǒng)的主要設(shè)備配置見表2。

        4 實(shí)施過程

        4.1 改造方案

        鑒于現(xiàn)有設(shè)備及尾氣排放情況,對吸收塔進(jìn)行改造,具體方案如下。

        (1)從吸收塔的24 m處水平切斷,植入直徑8.0 m、高6.8 m的碳鋼筒體,原24 m以上塔體段隨之抬高6.8 m。植入的碳鋼筒體采用玻璃鱗片防腐,內(nèi)部設(shè)置集液盤、填料、噴淋層等組件,并增設(shè)水洗循環(huán)槽、水洗循環(huán)泵等工藝設(shè)備。改造后的吸收塔被分割成吸收段和水洗段,吸收段采用原設(shè)計參數(shù),水洗段利用水洗循環(huán)泵和除霧器沖洗水的噴淋,完成對逃逸氨、逃逸硫酸銨液滴、硫酸銨粉塵等可溶性鹽的二次吸收。

        表2 吸收反應(yīng)系統(tǒng)的主要設(shè)備配置

        (2)沿塔體周邊增加16根200#槽鋼,材質(zhì)為Q235-B,螺栓連接固定在原塔體環(huán)形鋼板上。

        (3)將吸收塔補(bǔ)氨管線調(diào)整至第3級吸收循環(huán)泵進(jìn)口,將濃縮塔補(bǔ)氨管線調(diào)整至濃縮泵進(jìn)口,工藝調(diào)整點(diǎn)見圖1(b)中2(濃縮泵)入口處22(氨水)。

        (4)將出氧化槽的氧化風(fēng)從濃縮塔噴淋段調(diào)整至原煙氣管道進(jìn)濃縮塔前3 m位置的正上方,工藝調(diào)整點(diǎn)見圖1(b)中8(氧化槽)頂部的出氣管線。

        (5)將濃縮塔的操作液位提高30~50 cm。

        4.2 改造效果

        (1)環(huán)保成效。改造后煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)上傳數(shù)據(jù)顯示,出脫硫塔尾氣中SO2、粉塵、氨逃逸等參數(shù)較改造前均呈現(xiàn)降低趨勢,現(xiàn)場觀察脫硫塔煙囪“拖尾”現(xiàn)象消失?;谏蟼鞯腃EMS數(shù)據(jù)計算,SO2排放量減少860~1 270 t/a,粉塵排放量減少10~50 t/a,氨排放量減少60~176 t/a。改造前后主要性能參數(shù)對比見表3。

        (2)經(jīng)濟(jì)效益。參照地方排污標(biāo)準(zhǔn)[8],改造后僅以污染物減排量及能耗節(jié)省量的加權(quán)值進(jìn)行理論計算,每年可為建設(shè)方節(jié)省支出391.62~764.34萬元。經(jīng)濟(jì)效益分項(xiàng)匯總見表4。

        5 結(jié)語

        經(jīng)分析,本項(xiàng)目脫硫塔煙囪出現(xiàn)“拖尾”的主要原因:①建設(shè)方初期選定的設(shè)備供應(yīng)商沒有完全掌握該工藝技術(shù);②建設(shè)方?jīng)]有委派專業(yè)的技術(shù)負(fù)責(zé)人來主持項(xiàng)目;③首次改造過程中建設(shè)方與施工單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人均沒有項(xiàng)目決策權(quán)。筆者結(jié)合多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為,氨法脫硫工藝是一種理論權(quán)重遠(yuǎn)大于工程業(yè)績的技術(shù),有些擁有專利產(chǎn)品的供應(yīng)商不一定完全掌握該套工藝及工藝機(jī)理,企業(yè)在遴選供應(yīng)商時,應(yīng)多與專業(yè)技術(shù)人員交流,最好與供應(yīng)商協(xié)商指派特定設(shè)計經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施。

        表3 改造前后主要性能參數(shù)對比

        表4 經(jīng)濟(jì)效益分項(xiàng)匯總

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