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        立式水輪發(fā)電機(jī)組垂直振動(dòng)的分析及處理

        2021-05-07 13:52:08陳曉明彭祖賢
        水電與新能源 2021年4期
        關(guān)鍵詞:振動(dòng)

        陳曉明,彭祖賢,張 華

        (國電恩施水電開發(fā)有限公司,湖北 恩施 445000)

        水輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)是機(jī)組運(yùn)行中一種非常有害的現(xiàn)象,它嚴(yán)重威脅著機(jī)組的供電質(zhì)量、機(jī)組的使用壽命和安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。引起機(jī)組振動(dòng)的因素很多,主要包括機(jī)械振動(dòng)、水力振動(dòng)和電磁振動(dòng)三類。我國現(xiàn)行的水輪發(fā)電機(jī)允許振動(dòng)值見表1。

        表1 水輪發(fā)電機(jī)組各部位振動(dòng)允許值表 mm

        立式機(jī)組振動(dòng)常見表現(xiàn)為水平振動(dòng)超標(biāo),水平振動(dòng)通過轉(zhuǎn)速試驗(yàn)、動(dòng)平衡試驗(yàn)、勵(lì)磁試驗(yàn)、負(fù)荷試驗(yàn),確定振動(dòng)原因,進(jìn)行有針對性處理可以解決水平振動(dòng)問題。在高水頭立式混流水輪發(fā)電機(jī)組中,因水力因素更加復(fù)雜,導(dǎo)致水輪發(fā)電機(jī)組發(fā)生垂直振動(dòng)超標(biāo)現(xiàn)象,這類垂直振動(dòng)分析處理更加復(fù)雜。

        1 機(jī)組垂直振動(dòng)分析處理實(shí)例

        1.1 基本情況

        某水電站2臺(tái)立式混流水輪發(fā)電機(jī)組,結(jié)構(gòu)型式為懸吊型,額定水頭238 m,單機(jī)額定容量25 000 kW,轉(zhuǎn)速600 r/min。自2012年投運(yùn)以來,1號機(jī)組垂直振動(dòng)值長期超出規(guī)范要求,2號機(jī)組垂直振動(dòng)值在規(guī)范允許值附近。自2014年初至2018年底,電站對1號機(jī)組進(jìn)行了3次A修,重點(diǎn)針對發(fā)電機(jī)及推力軸承檢查分析,針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,先后復(fù)核調(diào)整了機(jī)組高程,發(fā)電機(jī)定子、轉(zhuǎn)子相對高程,對上機(jī)架底部進(jìn)行加固增加剛性,處理更換推力軸承支柱螺栓配合間隙偏大的缺陷[1],完成機(jī)組配重試驗(yàn)并增加配重塊,開展了轉(zhuǎn)速試驗(yàn)、勵(lì)磁試驗(yàn)、負(fù)荷試驗(yàn)等分析,每次檢修后,水平、垂直振動(dòng)能夠降低至規(guī)范附近,但垂直振動(dòng)源未徹底消除,隨著運(yùn)行時(shí)間延長,垂直振動(dòng)值又逐步增大超出規(guī)范要求。

        1.2 振動(dòng)原因分析

        2019年,為徹底解決1號機(jī)組振動(dòng)問題,電站組織對1號機(jī)組進(jìn)行了全面系統(tǒng)分析,再次開展了負(fù)荷試驗(yàn)、配重試驗(yàn),新增了頂蓋排水試驗(yàn)。

        1.2.1 機(jī)組配重及負(fù)荷試驗(yàn)情況

        表2和表3為1號機(jī)組2019年檢修后配重及負(fù)荷試驗(yàn)實(shí)測數(shù)據(jù)。

        表2 配重前振動(dòng)值實(shí)測數(shù)據(jù)表 μm

        表3 配重后振動(dòng)值實(shí)測數(shù)據(jù)表 μm

        從以上數(shù)據(jù)分析,通過機(jī)組動(dòng)平衡配重試驗(yàn),水平振動(dòng)值明顯降低,但垂直振動(dòng)值無明顯改善。

        1.2.2 水力因素分析

        機(jī)組振動(dòng)主要是機(jī)械振動(dòng)、水力振動(dòng)和電磁振動(dòng)三類,綜合前幾次A修對發(fā)現(xiàn)問題的處理分析,排除了機(jī)械和電磁因素導(dǎo)致垂直振動(dòng)大的影響,重點(diǎn)針對水力因素分析。

        1)機(jī)組結(jié)構(gòu)分析。圖1為機(jī)組導(dǎo)水機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)輪裝配局部結(jié)構(gòu)圖。

        圖1 機(jī)組導(dǎo)水機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)輪裝配局部結(jié)構(gòu)圖

        從結(jié)構(gòu)圖中可見,為減少水輪機(jī)容積損失,轉(zhuǎn)輪上冠、下環(huán)均設(shè)計(jì)有梳齒式止漏環(huán)結(jié)構(gòu),其中,轉(zhuǎn)輪直徑1.63 m,轉(zhuǎn)輪上冠、下環(huán)止漏環(huán)單邊間隙設(shè)計(jì)為1~1.2 mm,上下梳齒單邊間隙設(shè)計(jì)值為0.85~1 mm,在上下梳齒至轉(zhuǎn)輪上冠、下環(huán)止漏環(huán)之間,分別有A、B兩腔,機(jī)組運(yùn)行過程中,受上下梳齒止水的影響,A、B兩腔均會(huì)產(chǎn)生水壓,B腔水壓對轉(zhuǎn)輪形成向上頂托力,抵消部分軸向水推力,同時(shí)產(chǎn)生1個(gè)水平徑向分力,該結(jié)構(gòu)常應(yīng)用于較高水頭混流式機(jī)組結(jié)構(gòu)中。在上梳齒后,設(shè)有6根頂蓋排水管,通過轉(zhuǎn)輪上冠上部設(shè)置的泵板,排除上梳齒漏水[2]。

        2)水力分析及驗(yàn)證。該結(jié)構(gòu)中,A、B兩腔壓力值受上下梳齒間隙值及同心度影響,其中B腔若存在壓力不均勻,就可能產(chǎn)生不均勻的向上頂托力,引發(fā)水力自激振動(dòng),導(dǎo)致機(jī)組垂直振動(dòng)[3]。因A、B兩腔均未設(shè)計(jì)測壓管,現(xiàn)場難以新增。為驗(yàn)證垂直振動(dòng)可能來源于B腔壓力脈動(dòng),研究確定在6根排水管上增加閥門,通過減少頂蓋排水管泄流量,調(diào)整上梳齒后部壓力值,改變軸向水推力,測量機(jī)組在不同工況下的振動(dòng)值進(jìn)行綜合分析。不同工況對比如表4。

        表4 不同階段振動(dòng)、擺度測量表 μm

        第一階段:關(guān)閉頂蓋2根排水管,負(fù)荷10 MW工況數(shù)據(jù)。

        第二階段:關(guān)閉頂蓋4根排水管,負(fù)荷25 MW工況數(shù)據(jù)。

        第三階段:最后兩根排水管閥門關(guān)閉1/2,負(fù)荷25 MW工況數(shù)據(jù)。

        第四階段:最后兩根排水管閥門關(guān)閉3/4,負(fù)荷25 MW工況數(shù)據(jù)。

        通過4個(gè)階段分析,隨著頂蓋排水管過流面減少,壓力上升,增大了轉(zhuǎn)輪向下的軸向水推力,導(dǎo)致振動(dòng)、擺度略微下降。

        圖2為水導(dǎo)擺度變化趨勢圖。

        圖2 水導(dǎo)擺度變化趨勢圖(第二、第三、第四階段)

        從圖2分析,每次閥門操作后,機(jī)組振動(dòng)、擺度值迅速下降,在此工況下運(yùn)行3~4 min,振動(dòng)、擺度值又恢復(fù)到以前數(shù)據(jù),第四階段工況,機(jī)組振動(dòng)、擺度值下降明顯。通過以上數(shù)據(jù)分析,減少頂蓋排水泄流量、增加轉(zhuǎn)輪上部水壓,可改善機(jī)組運(yùn)行工況,初步確認(rèn)了垂直振動(dòng)源來自于A、B腔壓力脈動(dòng),通過增大轉(zhuǎn)輪上部水壓,可抵消部分壓力脈動(dòng),降低垂直振動(dòng)值。

        3)壓力脈動(dòng)產(chǎn)生來源。從圖1的機(jī)組結(jié)構(gòu)中可看出,機(jī)組實(shí)施A級檢修時(shí),現(xiàn)場只能測量、控制轉(zhuǎn)輪上冠、下環(huán)止漏環(huán)間隙,對于上下梳齒間隙值,安裝就位后現(xiàn)場不能測量。上梳齒的間隙值及同心度需要頂蓋加工確保,下梳齒的間隙值需要加工確保,而同心度需要現(xiàn)場安裝調(diào)整確保[4]。也就是該結(jié)構(gòu)型式,在機(jī)組安裝時(shí),除需保證頂蓋、底環(huán)兩處止漏環(huán)部位同心度外,還需保證下固定梳齒、頂蓋梳齒、頂蓋止漏環(huán)、底環(huán)止漏環(huán)4部位同心度,在前3次A修過程中,均未檢查復(fù)核下固定梳齒同心度。因上下固定梳齒均可能存在同心度超標(biāo),導(dǎo)致上下梳齒間隙不均勻,A、B腔內(nèi)形成壓力振蕩,引發(fā)水力自激振動(dòng)。

        1.3 處理及試運(yùn)行

        2019年底,再次對1號機(jī)組A修檢查處理。拆卸過程中,發(fā)現(xiàn)頂蓋梳齒、轉(zhuǎn)輪下環(huán)梳齒及下固定梳齒對稱側(cè)有明顯磨損痕跡,進(jìn)一步證實(shí)了我們的分析。將頂蓋、轉(zhuǎn)輪、下固定梳齒、底環(huán)等過水部件修復(fù)加工,實(shí)測各梳齒配合間隙尺寸,參考《水輪機(jī)設(shè)計(jì)手冊》[5]設(shè)計(jì)值,將轉(zhuǎn)輪上冠、下環(huán)止漏環(huán)單邊間隙增大至1.9 mm左右,梳齒單邊間隙值增大至1.5 mm左右。頂蓋與上梳齒在廠內(nèi)固定后,同鏜加工,整體運(yùn)輸,現(xiàn)場不再拆卸,轉(zhuǎn)輪復(fù)測葉片節(jié)距、開口值,消除葉片之間水力不平衡的影響,對轉(zhuǎn)輪作靜平衡試驗(yàn)。因下固定梳齒就位后無法調(diào)整,優(yōu)化現(xiàn)場回裝工序,以下固定梳齒為基準(zhǔn),重新復(fù)核調(diào)整頂蓋止漏環(huán)、底環(huán)止漏環(huán)同心度在規(guī)程范圍內(nèi),檢修完成后,機(jī)組運(yùn)行振動(dòng)測試數(shù)據(jù)表5。

        表5 檢修后振動(dòng)值實(shí)測數(shù)據(jù)表 μm

        通過調(diào)整上下梳齒、上下止漏環(huán)間隙值及同心度,機(jī)組各類工況下振動(dòng)值均較以前降低,進(jìn)一步明確了機(jī)組垂直振動(dòng)根源。相對于中低水頭混流式機(jī)組,該機(jī)組垂直振動(dòng)值雖然在規(guī)程范圍內(nèi),但仍然偏大,分析主要原因?yàn)樯舷率猃X間隙難以完全均勻,A、B兩腔壓力脈動(dòng)始終存在難以徹底消除,只是振動(dòng)量值及對機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性影響有所減小。該機(jī)組經(jīng)過半年多時(shí)間運(yùn)行,振動(dòng)值無明顯變化,運(yùn)行情況良好。

        2 結(jié) 語

        高水頭混流式機(jī)組,為減小軸向水推力,在機(jī)組局部結(jié)構(gòu)上,往往和中低水頭機(jī)組存在細(xì)微差別,通過本次機(jī)組垂直振動(dòng)的處理,在同類型機(jī)組結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及安裝階段,可以進(jìn)行以下優(yōu)化:

        1)設(shè)計(jì)階段增加A、B腔測壓管及壓力監(jiān)測,其中B腔可考慮增設(shè)外圍環(huán)管,起到B腔周邊聯(lián)通均壓作用[5],在上梳齒后增加壓力監(jiān)測。

        2)規(guī)范高水頭混流式機(jī)組梳齒間隙取值,適當(dāng)降低A、B兩腔運(yùn)行期間壓力值,降低壓力脈動(dòng)幅值。

        3)頂蓋上部梳齒在制造廠內(nèi)同鏜加工后,整體運(yùn)輸,不再拆卸。

        4)導(dǎo)水機(jī)構(gòu)預(yù)裝階段,應(yīng)以下固定梳齒為基準(zhǔn),定位底環(huán)和頂蓋,嚴(yán)格控制預(yù)裝階段同心度偏差值,該類型機(jī)組,偏差值應(yīng)較中低水頭混流式水輪機(jī)安裝標(biāo)準(zhǔn)更小,盡量降低梳齒間隙不均勻值。

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