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        螺旋焊管機(jī)組回轉(zhuǎn)車自動(dòng)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

        2021-04-29 01:56:16周書亮王立民袁華麗李汝江孫志剛崔明亮
        焊管 2021年3期
        關(guān)鍵詞:輥道觸摸屏組態(tài)

        周書亮, 王立民, 袁華麗, 李汝江,孫志剛, 江 淵, 崔明亮

        (渤海裝備華油鋼管有限公司, 河北 青縣062658)

        1 概 述

        回轉(zhuǎn)車是螺旋焊管機(jī)組主要設(shè)備之一, 其目的是將切割的鋼管從機(jī)組區(qū)域輸送到精整區(qū)域,具有鋼管輸送、 倒運(yùn)的作用。 華油鋼管有限公司螺旋焊管生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)車設(shè)備采用手動(dòng)操作方式,正常工作過程中, 當(dāng)運(yùn)管車把鋼管放到回轉(zhuǎn)車輥道上時(shí), 操作人員在回轉(zhuǎn)車的起點(diǎn)位置操作旋鈕, 回轉(zhuǎn)車的兩組走輪分別在行走輥道1 和行走輥道2 上行走。 運(yùn)行到終點(diǎn)位置時(shí), 鋼管從回轉(zhuǎn)車的輥道輸送到清渣區(qū)域, 操作人員再操作回轉(zhuǎn)車返回到起點(diǎn)位置, 完成整個(gè)流程。 回轉(zhuǎn)車的結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

        圖1 焊管機(jī)組回轉(zhuǎn)車結(jié)構(gòu)示意圖

        以生產(chǎn)Φ813 mm×14.2 mm 規(guī)格螺旋焊管為例, 切割一根鋼管的平均時(shí)間約為8.3 min, 回轉(zhuǎn)車完成一個(gè)運(yùn)行流程的時(shí)間約為3 min, 在手動(dòng)操作方式下, 需要專人值守, 勞動(dòng)強(qiáng)度大, 工作效率低。 回轉(zhuǎn)車設(shè)備如果發(fā)生故障, 維修時(shí)間過長, 容易造成焊管機(jī)組停機(jī), 影響正常生產(chǎn)。因此, 設(shè)計(jì)一種回轉(zhuǎn)車自動(dòng)控制及故障預(yù)警系統(tǒng), 實(shí)現(xiàn)回轉(zhuǎn)車自動(dòng)運(yùn)行以及異常狀況故障預(yù)警, 進(jìn)而提前維護(hù)處理, 對提高生產(chǎn)效率、 保障焊管機(jī)組正常運(yùn)行具有重要意義。

        2 回轉(zhuǎn)車自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2.1 運(yùn)行過程

        回轉(zhuǎn)車運(yùn)行具有手動(dòng)/自動(dòng)兩種控制模式, 自動(dòng)控制模式下, 在回轉(zhuǎn)車起點(diǎn)位, 當(dāng)回轉(zhuǎn)車上的傳感器檢測到鋼管并且運(yùn)管車的托料勾在下限位時(shí), PLC 程序發(fā)出指令, 控制回轉(zhuǎn)車向終點(diǎn)位運(yùn)行。 回轉(zhuǎn)車經(jīng)過減速限位、 停止限位后, 到達(dá)終點(diǎn)位, 地面輥道有料傳感器向PLC 發(fā)出信號, 以判斷輥道上有無鋼管, 若有鋼管, 回轉(zhuǎn)車在終點(diǎn)位等待; 若無鋼管, 回轉(zhuǎn)車上輸送輥道運(yùn)行, 把鋼管送到地面輥道。 當(dāng)鋼管脫離回轉(zhuǎn)車時(shí), 回轉(zhuǎn)車自動(dòng)返回到起點(diǎn)位, 完成一個(gè)控制流程。

        2.2 控制原理

        回轉(zhuǎn)車自動(dòng)控制系統(tǒng)功能如圖2 所示。 現(xiàn)場控制系統(tǒng)為西門子控制元件, 采用PROFINET主從控制模式。 以西門子S7-1500PLC 作為PLC主站, ET200MP 分站與主站建立通訊, 完成采集信號處理、 冗余運(yùn)算、 邏輯控制及觸摸屏通訊[2]; 西門子SM521 模塊完成傳感器檢測信號的采集, 并將信號傳遞給PLC 主站; 觸摸屏完成設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)顯示及故障預(yù)警功能。

        圖2 回轉(zhuǎn)車自動(dòng)控制系統(tǒng)功能圖

        2.3 安全措施

        (1) 在回轉(zhuǎn)車起點(diǎn)位, 當(dāng)運(yùn)管車把鋼管放到回轉(zhuǎn)車上時(shí), 若鋼管長度超出地面檢測傳感器位置, 則PLC 程度控制回轉(zhuǎn)車輥道反轉(zhuǎn), 直到鋼管到達(dá)后退限位; 若鋼管到達(dá)后退限位后, 鋼管的另一端未脫離地面檢測傳感器位置, 則在觸摸屏上顯示報(bào)警提示。

        (2) 在回轉(zhuǎn)車自動(dòng)運(yùn)行區(qū)域人員出入口裝有安全光幕傳感器, 在自動(dòng)運(yùn)行下, 當(dāng)有人員進(jìn)入時(shí), 安全光幕傳感器向PLC 發(fā)出信號, PLC 程序自動(dòng)切斷自動(dòng)模式, 只能手動(dòng)操作回轉(zhuǎn)車, 從而保證人員和設(shè)備運(yùn)行的安全。

        3 硬件組成

        3.1 檢測機(jī)構(gòu)

        回轉(zhuǎn)車自動(dòng)控制檢測機(jī)構(gòu)主要由鋼管有料傳感器、 管頭檢測傳感器、 管尾檢測傳感器、鋼管脫離檢測傳感器、 超長檢測傳感器、 回轉(zhuǎn)車實(shí)時(shí)位置檢測編碼器及傳感器支架組成。 開關(guān)量檢測采用電感式接近傳感器, 檢測距離為0~75 mm[3-4], 傳感器支架為伸縮帶高度可調(diào)機(jī)構(gòu), 可根據(jù)生產(chǎn)不同規(guī)格鋼管對傳感器高度進(jìn)行調(diào)整[5]; 編碼器安裝在回轉(zhuǎn)車走輪上, 用來測量回轉(zhuǎn)車運(yùn)行的實(shí)時(shí)位置。

        鋼管有料傳感器安裝在回轉(zhuǎn)車中間位置, 檢測有無鋼管; 管頭和管尾傳感器通過PLC 程序邏輯判斷鋼管是否位置放偏; 鋼管脫離傳感器控制回轉(zhuǎn)車自動(dòng)返回動(dòng)作; 超長傳感器安裝在地面上, 檢測到鋼管信號時(shí), 控制回轉(zhuǎn)車輥道電機(jī)執(zhí)行反轉(zhuǎn)動(dòng)作, 使鋼管在安全范圍內(nèi)運(yùn)行。

        3.2 PLC 控制系統(tǒng)

        PLC 控制系統(tǒng)主要由CPU 模塊、 SM521 信號輸入模塊、 SM522 信號輸出模塊、 ET200MP(從站) 模塊和G120 變頻器組成, 主要完成傳感器信號的采集運(yùn)算、 回轉(zhuǎn)車行走、 輥道電機(jī)運(yùn)行等控制。

        本研究中PLC 系統(tǒng)為S7-1500 系列1513 產(chǎn)品, 采用新型的背板總線技術(shù)、 高波特率和高傳輸協(xié)議, 信號處理速度更快。 S7-1513 PLC 集成PROFINET 接口, 可實(shí)現(xiàn)低成本快速組態(tài)的現(xiàn)場級通信和公司網(wǎng)絡(luò)通信, 便于車間層控制網(wǎng)絡(luò)與生產(chǎn)管控層網(wǎng)絡(luò)的融合, 大大減少了通訊協(xié)議轉(zhuǎn)換的工作量。

        3.3 觸摸屏

        觸摸屏實(shí)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)顯示及故障預(yù)警功能, 便于維護(hù)人員及時(shí)了解回轉(zhuǎn)車設(shè)備狀況, 出現(xiàn)異常時(shí)報(bào)警提示。 本系統(tǒng)采用西門子SIMATIC 精智TP1200 觸摸屏, 支持USB、MPI、 PROFIBUS-DP 和Ethernet 通 訊, 可 直 接與西門子S7 系列PLC 建立通訊并進(jìn)行變量連接。 TP1200 自帶報(bào)警系統(tǒng), 可用博途軟件對其進(jìn)行組態(tài)。 PLC 與觸摸屏采用PROFINET 通訊方式。

        4 軟件設(shè)計(jì)

        4.1 檢測控制

        為了避免干擾信號造成設(shè)備誤動(dòng)作情況發(fā)生, PLC 系統(tǒng)采用檢測信號導(dǎo)通后定時(shí)器延時(shí)觸發(fā)控制邏輯, 消除瞬間擾動(dòng)信號的影響。 鋼管放到回轉(zhuǎn)車體上時(shí), 由于鋼管直度、 橢圓度等形貌的影響, 出現(xiàn)管頭、 管尾與輥道輸送線存在一定夾角的情況, 在輥道輸送過程中, 鋼管容易偏離輸送輥道掉落地面。 為避免這種情況發(fā)生, 在輸送輥道中心線上對應(yīng)的鋼管管頭、 管尾處各設(shè)置一組檢測傳感器, 只有這兩組傳感器同時(shí)檢測到鋼管信號時(shí), 才允許執(zhí)行輸送指令, 確保系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行的可靠性。

        編碼器用來檢測回轉(zhuǎn)車的實(shí)時(shí)位置以及起點(diǎn)和終點(diǎn)的精確定位。 為避免回轉(zhuǎn)車主動(dòng)輪打滑對編碼器測量精度的影響, 編碼器安裝在被動(dòng)輪上。在PLC 硬件組態(tài)中, 設(shè)置編碼器為連續(xù)計(jì)數(shù)模式,計(jì)數(shù)范圍為-2 147 483 648~2 147 483 647, PLC 程序通過SM550 模塊對采集的信號進(jìn)行運(yùn)算[6], 轉(zhuǎn)換為回轉(zhuǎn)車行走位置, 計(jì)算程序如圖3 所示。

        在回轉(zhuǎn)車送管完畢返回起點(diǎn)時(shí), 采用雙重信號檢測方式, 只有車體以及地面輥道都檢測不到鋼管信號時(shí), 才允許回轉(zhuǎn)車執(zhí)行返回動(dòng)作, 避免因檢測傳感器失效、 鋼管管尾還沒有脫離回轉(zhuǎn)車時(shí), 回轉(zhuǎn)車自動(dòng)返回情況的發(fā)生。

        PLC 程序通過對檢測傳感器信號的邏輯判斷, 控制回轉(zhuǎn)車自動(dòng)執(zhí)行送管、 返回動(dòng)作, 實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)流程控制[7-8], 自動(dòng)控制程序模塊如圖4所示。

        圖3 回轉(zhuǎn)車位置計(jì)算程序

        圖4 回轉(zhuǎn)車自動(dòng)控制程序模塊

        4.2 觸摸屏組態(tài)

        (1) 觸摸屏組態(tài)軟件采用博途V15.1, 是西門子發(fā)布的一款全新的集成自動(dòng)化軟件, 也是業(yè)內(nèi)首個(gè)采用統(tǒng)一的工程組態(tài)和軟件項(xiàng)目環(huán)境的自動(dòng)化軟件, 用戶能夠快速、 直觀地開發(fā)和調(diào)試自動(dòng)化系統(tǒng), 可對西門子全集成自動(dòng)化中所涉及的所有自動(dòng)化和驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)行組態(tài)、 編程和調(diào)試,適合所有工業(yè)領(lǐng)域的解決方案, 支持多語言, 可以集成到所有自動(dòng)化解決方案內(nèi)。

        (2) 在本設(shè)計(jì)中, 博途V15.1 通過PROFINET與PLC 主站建立變量連接, 變量表見表1。

        表1 連接變量表

        在博途軟件組態(tài)設(shè)置界面中, 觸摸屏通訊地址設(shè)置為192.168.66.22, 訪問點(diǎn)為S7ONLINE,經(jīng)過參數(shù)設(shè)置后, 與PLC 主站建立通訊連接[9-10],圖5 為組態(tài)通訊界面。

        圖5 組態(tài)通訊界面

        (3) 通過博途軟件組態(tài)界面和PLC 主站的通訊連接, 將PLC 的參數(shù)讀取到軟件中。 為了便于查找設(shè)備自動(dòng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的故障, 設(shè)計(jì)了故障自診斷預(yù)警系統(tǒng), 該系統(tǒng)經(jīng)過傳感器采集設(shè)備運(yùn)行信息, 進(jìn)行多條件邏輯組合判斷, 實(shí)現(xiàn)故障提示、 易損件 (如軸承、 走輪) 定期維護(hù)保養(yǎng)提示和故障預(yù)警 (溫度、 振動(dòng)量異常等),達(dá)到對于設(shè)備故障及異常狀況進(jìn)行報(bào)警和預(yù)警提示[11-12]的效果, 圖6 為回轉(zhuǎn)車控制系統(tǒng)界面。

        圖6 回轉(zhuǎn)車控制系統(tǒng)界面

        4.3 應(yīng)用效果

        回轉(zhuǎn)車自動(dòng)控制系統(tǒng)改造完成后, 實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)無人值守作業(yè), 縮短了鋼管運(yùn)送流程時(shí)間,在降低了故障率的同時(shí), 提高了設(shè)備有效作業(yè)率。 表2 為回轉(zhuǎn)車控制系統(tǒng)改造前后對比情況?;剞D(zhuǎn)車控制系統(tǒng)改造完成后, 已安全、 穩(wěn)定運(yùn)行16 122 h, 合并操作崗位1 個(gè)。

        表2 回轉(zhuǎn)車控制系統(tǒng)改造前后效果對比

        5 結(jié)束語

        焊管機(jī)組回轉(zhuǎn)車自動(dòng)控制系統(tǒng)采用關(guān)鍵控制指令雙重檢測方式、 檢測信號延時(shí)觸發(fā)控制邏輯、 區(qū)域安全防護(hù)保障措施、 PLC 邏輯判斷以及控制硬件單元自動(dòng)執(zhí)行運(yùn)行指令, 實(shí)現(xiàn)回轉(zhuǎn)車全自動(dòng)流水線作業(yè), 確保了系統(tǒng)運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性。 同時(shí), 通過傳感器采集設(shè)備運(yùn)行信息和控制算法, 實(shí)現(xiàn)了故障報(bào)警、 保養(yǎng)預(yù)警提示等功能, 提高了設(shè)備有效作業(yè)率, 系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、 可靠。

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