張生林
(廣州軌道交通建設(shè)監(jiān)理有限公司)
隨著經(jīng)濟的發(fā)展,盾構(gòu)工程越來越多,盾構(gòu)始發(fā)和到達端在不同地層,加固方案也各異,本項目受場地和時間的限制,選用水平前進式注漿加固方案。
盾構(gòu)到達端從上而下地層主要為<1>、<4-1>、<3-2>、<3-3>、<4-1>、<6>和<7>。右線隧道范圍內(nèi)主要有<3-2>、<3-3> 和<4-1>,其上方為<3-2>、<4-1> 和<1>,隧道覆土10m,見圖1。
圖1 到達端地質(zhì)剖面圖
<3-2>中粗砂層:主要由中砂、粗砂組成,含粘粒,級配較差,標(biāo)貫:中砂平均15 擊,粗砂平均14 擊。
<3-3>礫砂層:主要由礫砂、圓礫組成,含粘粒,級配較差,標(biāo)貫平均17 擊。
<4-1>沖積~洪積土層:主要由粉質(zhì)粘土、粘土組成,含少量砂粒,標(biāo)貫平均12 擊。
地下水穩(wěn)定水位埋深0~6.1m,平均埋深2.9m。
到達端加固待車站主體結(jié)構(gòu)做完才進場施工,盾構(gòu)距到達端1000m 時,加固仍無施工場地。方案比選見表1。
表1 方案比選
水平前進式注漿方案:在地連墻上安裝孔口管,注漿,往前鉆孔,再注漿,延長鉆孔,漿液在富水砂層擴散,起充填膠結(jié)作用,達到堵水目的。沿洞門周邊布23 個水平孔,深10m(見圖2,圖示空心圓),環(huán)向間距0.7m;下部布19 個斜孔(見圖2,圖示實心圓),深見圖3。
圖2 注漿孔布置圖 (單位:m)
圖3 斜孔角度和長度示意圖
右線到達端水平注漿:雙液漿配合比(質(zhì)量比):水:水泥:水玻璃=1:1:1.44,用水泥568.1T,38 波美度的水玻璃818T。
垂直和水平檢查加固體有無明水與流砂、加固體的連續(xù)性及注漿擴散半徑,見表2。
表2 檢測項目和數(shù)量
垂直孔深17m,水平孔進加固體不少于2.5m,水平取芯4m,孔位見圖4 和圖5。
圖4 垂直孔位示意圖
圖5 水平孔位示意圖
檢 測 孔Y1:10.6 ~11.3m、12 ~13.2m 和14.5 ~15.3m 水泥膠結(jié)體,11.3~12m 松散砂層夾水泥膠結(jié)體,13.2~14.5m 砂柱,底部為粘土層,見圖6。
檢測孔Y2:8.4~12.4 水泥膠結(jié)體夾砂礫。12.4~15.2 柱狀水泥固化砂塊,見圖7。
圖6 Y1 孔芯樣照片
圖7 Y2 孔芯樣照片
檢測孔Y3:8.3~10.8m、14.5~15.1m 和15.6 ~16.2m 水泥膠結(jié)體,10.8~14.5m 松散砂層夾破碎水泥膠結(jié)體,15.1~15.6m 松散中粗砂,下部為粘土層,見圖8。
檢測孔Y4:8.3~8.8m 和14.8~15.3m 水泥膠結(jié)體,8.8 ~10m 粗 砂,10 ~11.2m 破 碎 水 泥 塊,11.2 ~12.6m 松散砂,12.6~13.5m 破碎水泥膠結(jié)體,13.5~14.8m 松散砂夾破碎水泥膠結(jié)體,下部為粘土層,見圖9。
圖8 Y3 孔芯樣照片
圖9 Y4 孔芯樣照片
Y5 孔處堆材料未做。
水平取芯孔R0:0~0.8m 地連墻;0.8~1.4m 較完整水泥柱;1.4~2.5m 松散砂層夾水泥塊,2.5~4.0m 破碎水泥柱夾130mm 的砂層,見圖10。
圖10 R0 孔芯樣照片
第一次水平孔情況見表3。
表3 水平孔記錄
第一次水平檢查7 孔見水,為進一步了解加固體質(zhì)量,加深9 個水平檢查孔并注漿,壓力3MPa,注漿量見表4,再檢查加固體,見表5。
表4 加深水平檢查孔記錄
表5 水平復(fù)查孔記錄
右線盾構(gòu)機刀盤抵到地連墻時停機,從前盾、中盾徑向孔注350Kg 聚氨酯,二次注漿堵水,注水泥20T,經(jīng)查堵住了盾尾后方來水,但輸送機出碴口流清水,15~20m3/h;漏水點可能在右線加固體洞門處6 點至9 點范圍,從洞門注聚氨酯300kg,壓力0.5MPa,從地面埋袖閥管5 根,見圖11。
補強后,進土倉觀察刀盤周邊土體,僅在左下角有一微小滲水點,其余砂均被膠結(jié),加固良好。
8 月19 日通過盾構(gòu)機出洞節(jié)點條件驗收后開始破洞門。
圖11 袖閥管布置示意圖
8 月25 日0:30,土倉內(nèi)涌水涌沙,此時0.8m 地連墻外側(cè)已破鑿0.5m,水和沙從被鑿穿處涌出。立即搶險,及時阻止流砂,仍流清水(見圖12)。漏水點在第一次漏水的部位,漏水主要原因是左線到達端加固一直未停止注漿,漿液竄流到右線,穿透聚氨酯膠體形成新的漏水通道。
圖12 袋裝水泥堵住涌沙處
8 月26 日用0.2m 厚混凝土墻封閉已鑿洞門(見圖13),8 月27 日洞門不流水;8 月28 日地面垂直和洞門水平注雙液漿,至9 月2 日完成堵漏。垂直注漿用水泥25T,水平注漿用水泥24T。
圖13 C20 砼封堵已鑿洞門
9 月7 日,在洞門3 點~8 點位置,鉆6 個斜孔,進加固體0.7m,無滲水,堵漏成功。
盾構(gòu)機安全出洞,水平注漿方案在富水砂層盾構(gòu)機到達端加固施工中需完善的方面,主要有三個方面:
⑴漿液擴散不是均勻的向四周擴散,有的地方是膠結(jié)的水泥脈,有的地方是未膠結(jié)和擠密的沙,在盾構(gòu)機掘進的擾動下,未膠結(jié)部分易產(chǎn)生新的漏水通道,漏水的概率增大,出洞風(fēng)險很大。對策:先試驗,優(yōu)選注漿材料,優(yōu)化注漿參數(shù),實現(xiàn)漿液向四周均勻滲透,形成膠結(jié)體。
⑵水平注漿如何控制地面隆起?本項目地面隆起0.4~0.5m。對策:在加固范圍外鉆豎向空孔,以減少地面隆起量。
⑶漿液壓力在土層中傳遞沒有明確的方向,對已做主體結(jié)構(gòu)有不利影響,見圖14。對策:提高漿液的流動性,在較低的壓力下具可灌性,實現(xiàn)端頭加固,避免對主體結(jié)構(gòu)產(chǎn)生不利影響。
圖14 水平注漿致端墻產(chǎn)生裂縫