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        W12y20×2500型四輥卷板機(jī)液壓系統(tǒng)串聯(lián)油缸同步系統(tǒng)的改進(jìn)

        2021-04-24 09:38:00黃生慶
        化工裝備技術(shù) 2021年2期
        關(guān)鍵詞:卷制液壓缸串聯(lián)

        黃生慶* 石 艷

        (寶鈦集團(tuán)寶鈦裝備制造(寶雞)有限公司)

        0 前言

        四輥卷板機(jī)具有可不借助其他設(shè)備直接對(duì)金屬板材兩端部進(jìn)行預(yù)彎作業(yè),剩余直邊?。?.5 ~2倍板厚),薄板卷制不打滑,操作靈活便捷等優(yōu)點(diǎn),其在壓力容器制造行業(yè)被廣泛應(yīng)用。某公司現(xiàn)有1 臺(tái)19 世紀(jì)80 年代生產(chǎn)的W12y-25×2000 型液壓四輥卷板機(jī),由于受到技術(shù)局限,該設(shè)備下輥及兩根側(cè)輥的升降運(yùn)動(dòng)均采用工作輥兩端油缸串聯(lián)同步的控制方式,該控制方式存在一定不足:(1)同步精度低;(2)工作輥在反復(fù)升降動(dòng)作后的累積位移誤差較大,給金屬板材的卷制質(zhì)量造成不利影響。而且該設(shè)備不顯示工作輥兩端的位移值,需依靠操作人員的眼力和工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行調(diào)整,加工效率低下,無法滿足現(xiàn)有圓柱形筒體、錐型筒體類零件的卷制加工要求。該設(shè)備的控制精度不高,因此對(duì)操作人員的工作經(jīng)驗(yàn)和對(duì)機(jī)床性能熟悉程度要求較高,導(dǎo)致該設(shè)備利用率不高,沒有發(fā)揮應(yīng)有的效能,長(zhǎng)期處于閑置狀態(tài)。通過對(duì)該設(shè)備液壓系統(tǒng)控制原理進(jìn)行分析,并結(jié)合設(shè)備的實(shí)際情況對(duì)其工作輥升降同步系統(tǒng)進(jìn)行改造,將串聯(lián)油缸改成并聯(lián)油缸控制,并輔助電控糾偏系統(tǒng),較好地保證了工作輥較高的位移精度和同步精度。

        1 設(shè)備傳動(dòng)形式簡(jiǎn)介

        液壓四輥卷板機(jī)傳動(dòng)形式為:四輥卷板機(jī)上輥固定,下輥和兩側(cè)輥可以上下移動(dòng);上輥為主驅(qū)動(dòng)輥,通過其旋轉(zhuǎn)為板材卷制提供扭矩,兩側(cè)輥為被動(dòng)輥;通過上、下輥夾持金屬板材,控制側(cè)輥升降使板材變形來完成板材的預(yù)彎和卷制工作。其結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

        圖1 四輥卷板機(jī)工作輥布局及運(yùn)動(dòng)形式

        2 設(shè)備改造前存在的問題分析

        設(shè)備下輥(側(cè)輥)串聯(lián)液壓控制原理如圖2 所示。工作輥由輥?zhàn)觾啥说膬蓚€(gè)串聯(lián)液壓缸活塞支撐,當(dāng)三位四通電磁換向閥1DT 電磁鐵通電左位處于工作狀態(tài)時(shí),液壓泵輸出的壓力油進(jìn)入左液壓缸無桿腔推動(dòng)活塞向上運(yùn)動(dòng),其有桿腔排出的油液進(jìn)入右液壓缸的無桿腔。當(dāng)左油缸有桿腔的環(huán)形面積SA1與右油缸的無桿腔面積SA2相等時(shí),左、右油缸活塞可以實(shí)現(xiàn)串聯(lián)控制同步完成工作輥的升降動(dòng)作。

        圖2 下輥(側(cè)輥)串聯(lián)液壓控制系統(tǒng)圖

        由于受到活塞制造誤差、摩擦阻力及油液泄漏等因素的影響,串聯(lián)液壓缸的同步精度會(huì)降低。當(dāng)卷板機(jī)下輥同步精度較差時(shí),金屬板料與上下輥的接觸面積減小,影響板料在卷制過程中的夾持力,設(shè)備操作人員可以上輥為基準(zhǔn),單端升高較低位置端的液壓缸活塞進(jìn)行補(bǔ)償。當(dāng)前、后側(cè)輥同步精度較差,且工作輥兩端沒有位置數(shù)值顯示時(shí),側(cè)輥產(chǎn)生的傾斜不易察覺,導(dǎo)致筒體卷制合口時(shí)單邊合攏或上下交替扭曲形變,使筒體無法按要求合攏,后續(xù)需要反復(fù)修正側(cè)輥的實(shí)際位置,進(jìn)行多次校正卷制,這樣既影響工件的成型質(zhì)量又降了加工效率。工件采用單一材質(zhì)時(shí)對(duì)工件的最終卷制和焊接質(zhì)量影響不大,工件為復(fù)合材料時(shí)經(jīng)過過多道次的校正卷制工序后易產(chǎn)生復(fù)層和基層的剝離,產(chǎn)生不可逆的影響。該設(shè)備未加裝串聯(lián)液壓缸的補(bǔ)償裝置,工作輥經(jīng)過多次移動(dòng)后的累積位移誤差較大,導(dǎo)致工作輥的同步精度偏差變大。使設(shè)備利用率和開機(jī)率較低。因此,為了提高設(shè)備的利用率,發(fā)揮設(shè)備應(yīng)有的效能,擬將現(xiàn)串聯(lián)液壓缸同步控制系統(tǒng)改為并聯(lián)缸同步系統(tǒng)。

        3 工作輥受力分析

        3.1 串聯(lián)油缸承載能力分析

        當(dāng)卷制同一個(gè)工件時(shí)工作輥的受力及串、并聯(lián)液壓系統(tǒng)壓力如圖3,圖4 所示。

        由圖3 串聯(lián)油缸工作時(shí)的受力分析圖可知:

        圖3 串聯(lián)油缸時(shí)工作輥受力分析

        圖4 并聯(lián)油缸時(shí)工作輥受力分析

        3.2 串聯(lián)油缸承載能力的分析

        由圖4 中并聯(lián)油缸工作時(shí)的受力分析圖可知:

        式中:p2——并聯(lián)缸液壓系統(tǒng)壓力;

        p0——減壓閥調(diào)整壓力。

        由式(1)和式(2)可知:p1>p2,所以液壓系統(tǒng)在相同負(fù)載下,并聯(lián)液壓缸的系統(tǒng)壓力比串聯(lián)液壓缸的系統(tǒng)壓力小。根據(jù)系統(tǒng)受力平衡及實(shí)際測(cè)量現(xiàn)有大、小油缸及活塞的相關(guān)尺寸可知:SA-SA2=SA2,p2=(F/2)/SA2=(F/2)/SA+p0=(F/2)/ 2SA2+p0=1/2p2+p0=2p0

        在同一負(fù)荷下:p1=2p2。綜上所述,在負(fù)載相同的情況下,并聯(lián)缸系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)壓力為串聯(lián)缸的一半;在液壓泵流量保持不變的情況下,2 個(gè)全等缸徑的并聯(lián)缸的活塞速度為串聯(lián)缸的一半?,F(xiàn)設(shè)備大小油缸的面積比為2:1,因此,在工作輥原有升降速度不變的情況下液壓泵的系統(tǒng)流量應(yīng)增加50%,但系統(tǒng)壓力可降低到原體統(tǒng)壓力的一半,且整個(gè)液壓系統(tǒng)的輸入功率還有盈余。若忽略工作輥升降速度的降低對(duì)工作效率的影響,系統(tǒng)的液壓泵可不做改變。

        4 液壓系統(tǒng)改進(jìn)及計(jì)算

        W12y-20×2500 型液壓四輥卷板下輥及前、后側(cè)輥并聯(lián)液壓油缸同步系統(tǒng)的改進(jìn)措施。

        4.1 液壓系統(tǒng)的改進(jìn)

        液壓原理圖如圖5 所示。

        圖5 下輥(側(cè)輥)并聯(lián)液壓控制系統(tǒng)圖

        為了減少改造的成本,僅對(duì)液壓控制系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),6 個(gè)液壓缸的安裝位置及結(jié)構(gòu)保持不變。

        改造前準(zhǔn)備工作應(yīng)以一側(cè)輥的實(shí)際測(cè)繪尺寸為例進(jìn)行計(jì)算。實(shí)測(cè)側(cè)輥大油缸內(nèi)徑為 200 mm,活塞桿直徑為 140 mm;小油缸內(nèi)徑為 140 mm,活塞桿直徑為 100 mm。對(duì)兩缸的有桿腔和無桿腔面積進(jìn)行校核,前油缸有桿腔環(huán)形面積為:SA1=(π/4)·(2 002-1 402)=5 100πmm2。后油缸無桿腔面積為:SA2=(π/4)·1 402=4 900πmm2。

        由上述計(jì)算結(jié)果可知,有桿腔環(huán)形面積大于無桿腔活塞面積。二者面積不相等是2 個(gè)串聯(lián)油缸不同步的主要原因。在二者面積相等的情況下,其直徑應(yīng)按照最接近的密封圈尺寸來取值,采用標(biāo)準(zhǔn)序列的密封圈可減少非標(biāo)密封圈定制的成本;且在設(shè)備維修時(shí)更便于購(gòu)置密封圈,減少設(shè)備維修成本。

        由于兩缸直徑不相等,并聯(lián)供油時(shí)存在較大的速度差,系統(tǒng)無法使用。因此,在小缸徑油缸進(jìn)、回油油路上加裝調(diào)速閥,通過調(diào)整調(diào)速閥控制進(jìn)入小缸的油量,使大、小油缸活塞的升、降速率基本保持一致,調(diào)試時(shí)使小缸徑活塞升降速率略大于大油缸活塞的升降速率。工作時(shí),以大缸運(yùn)動(dòng)為基準(zhǔn),小缸為從動(dòng)缸,根據(jù)電控系統(tǒng)給定的同步精度由電氣糾偏系統(tǒng)控制電磁鐵3DT,4DT 的通斷保證工作輥的升降控制精度,使四輥卷板機(jī)工作輥升降的精度同步,滿足工件卷制工藝對(duì)設(shè)備的要求。

        4.2 工作輥兩端位移顯示及對(duì)液壓系統(tǒng)閥組的控制

        在下輥及前、后側(cè)輥兩端分別加裝拉線式旋轉(zhuǎn)編碼器或光柵尺來采集工作輥軸端的位置數(shù)據(jù),通過電控系統(tǒng)運(yùn)算可實(shí)時(shí)顯示輥端的位置數(shù)據(jù)。同時(shí)電控糾偏控制系統(tǒng)根據(jù)系統(tǒng)給定的工作輥升降同步精度值,實(shí)時(shí)控制電磁換向閥相應(yīng)閥位,從而實(shí)現(xiàn)較高精度的工作輥升降同步。

        5 結(jié)論

        通過對(duì)W12y-25×2000 型液壓四輥卷板下輥及前、后側(cè)輥并聯(lián)液壓油缸同步系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),較好地解決了原控制系統(tǒng)工作輥同步精度不高的弊端,使老舊設(shè)備重新發(fā)揮效能,經(jīng)濟(jì)成效顯著。同時(shí),可為同類老舊設(shè)備的改造提供參考。

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