何文美
(廣安玖源化工有限公司,四川廣安 638019)
某公司由國外引進一套閑置的合成氨裝置,根據(jù)商檢規(guī)定,設備到達現(xiàn)場后需要開展到貨檢驗工作。經(jīng)具有進出口特種設備檢驗資質(zhì)的省特種設備檢驗研究院檢驗后,給出檢驗意見:“MT檢測發(fā)現(xiàn)面對銘牌,右部管箱筒體與管板相焊接環(huán)縫處經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn)兩條橫向裂紋,屬穿透性裂紋,并且延伸至母材。經(jīng)檢驗,該設備不符合ASME及我國規(guī)范、標準及有關(guān)規(guī)定?!笨紤]設備制造周期長,難以滿足建設期要求,遂考慮先修后更新的方式,在獲得檢驗機構(gòu)的同意后,公司委托檢修單位進行設備檢修。經(jīng)過基本方案討論后,由具有資質(zhì)的檢修單位開展檢修工作,但在檢修單位拆檢中發(fā)現(xiàn)該設備已經(jīng)不具備修復價值,提議公司考慮更新該設備,以保證設備長周期運行。
由設計院出具設備圖紙,公司通過招標,選擇國內(nèi)知名壓力容器制造單位進行設備制造工作,工期140 d(圖1)。制造單位根據(jù)設備圖紙,按期完成制造工作并交貨。在設備投入運行6 d后,設備出現(xiàn)泄漏,裝置被迫停車。經(jīng)與設備制造單位交流,并由該單位現(xiàn)場進行修復,但投用后1個星期,設備繼續(xù)出現(xiàn)泄漏,無法保證公司的正常連續(xù)運行。拆檢設備發(fā)現(xiàn)問題來源于換熱管與管板的角焊縫,以及換熱管伸入管板約1/3處出現(xiàn)裂紋,初步判定為設備制造單位的制造質(zhì)量問題,無法徹底修復。經(jīng)過技術(shù)組討論,確認第一臺設備沒有修復意義,公司開展第二臺設備的訂購工作,并進行相關(guān)索賠工作。
表1 設備基本參數(shù)
為謹慎起見,沒有選在原設備制造單位繼續(xù)制造第二臺設備,而是選擇另一家民企作為設備制造單位,在經(jīng)過技術(shù)交底后,公司最終確認在確?,F(xiàn)有設備、管口尺寸不變的情況下應做以下改進:①將管板堆焊層材料由原來的304改為Inconel600,引進設備就是使用這種堆焊材料;②將換熱管材料由原來的12Cr2Mo1改為304,避免異種鋼焊接,提高焊接質(zhì)量;③換熱管材料更換后對管程、殼程壁溫再次進行熱膨脹核算,是否需要增加膨脹節(jié)依據(jù)核算結(jié)果再定,最終增加膨脹節(jié)(圖2)。
圖1 第一臺設備
圖2 第二臺設備
圖3 第三臺設備
設備制造完成后,在對設備殼程進行4.9 MPa水壓試驗時,發(fā)現(xiàn)膨脹節(jié)發(fā)生上拱變形現(xiàn)象,制造公司分析引起膨脹節(jié)變形的原因是設備管束相對中間筒體為偏心布置,加上兩端的偏心錐,在內(nèi)壓作用下引起筒體中部膨脹節(jié)受力不均,且因膨脹節(jié)自身剛度小,因此在偏心載荷的作用下就首先出現(xiàn)了變形。采取措施處理:①切除殼程與管板間已焊好的焊接接頭,釋放留在管束內(nèi)的壓縮應力后再重新進行組對焊接;②在膨脹節(jié)兩端增設保護套及限位拉桿,在膨脹節(jié)波谷內(nèi)安裝均衡塊。經(jīng)過整改,未發(fā)現(xiàn)異常,經(jīng)噴砂、除銹、防腐后,該設備運抵公司現(xiàn)場。
該設備投入運行中,在管程合成氣及殼程鍋爐水溫度僅有75 ℃左右時,發(fā)現(xiàn)波形膨脹節(jié)上部伸長約5 mm,膨脹節(jié)下部及活動端鞍座均未動,當日設備制造單位來人后認為,活動端鞍座直接放在水泥基礎上,由于摩擦阻力大而引起。后經(jīng)研究決定在活動端鞍座兩邊及管箱法蘭底部各增加一組支撐,支撐與活動鞍座底面及管箱法蘭底間增設滾棒,改活動端鞍座滑動摩擦為滾動摩擦,以減少摩擦力、減輕管程的承重載荷;以及待合成氣、飽和蒸汽壓力、溫度達到正常值時,在膨脹節(jié)上部最大膨脹量位置將膨脹節(jié)上部拉桿螺母鎖緊,以增加膨脹節(jié)上部剛性等保護措施。經(jīng)整改后設備運行穩(wěn)定,鍋爐水電導率穩(wěn)定最低可降至12 μS/cm;設備活動端鞍座能軸向位移,鞍座最大移動量約20 mm(制造公司理論計算值為15 mm);膨脹節(jié)上部最大膨脹量約20 mm,下部最大膨脹量約5 mm,膨脹節(jié)上拱彎曲變形現(xiàn)象還是未得到消除。
在裝置發(fā)生緊急停車時,進入設備的合成氣溫度從430 ℃降至256 ℃左右、壓力從10.93 MPa降至5.65 MPa左右,此時經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)該設備活動端鞍座收縮了約6 mm(此數(shù)據(jù)并不是最大收縮量),活動鞍座離開滾棒約0.8 mm,其余未發(fā)現(xiàn)異常。生產(chǎn)恢復正常后活動鞍座又恢復原位與滾棒相接觸,但鍋爐水電導率卻一直居高不下,最低只能降至40 μS/cm。經(jīng)分析,103J表冷器NH3含量均≥70 mg/L,確認該設備換熱管已發(fā)生泄漏。
隨后,裝置再次發(fā)生緊急停車。當管程進氣壓力、溫度及殼程飽和蒸汽壓力、溫度降到最低時,活動鞍座收縮了約10 mm;膨脹節(jié)上部未動,下部收縮了約3 mm,兩側(cè)收縮了約2 mm;活動鞍座離開滾棒的現(xiàn)象同樣存在。生產(chǎn)恢復正常后,活動鞍座再次恢復原位與滾棒相接觸,鍋爐水電導率進一步上升;103J表冷器NH3含量在170~190 mg/L,不凝氣H2%含量在20%~30%。
之后,連續(xù)又連續(xù)發(fā)生兩次裝置停車,最后一次生產(chǎn)恢復正常后,103J表冷器NH3含量上升至在230~250 mg/L,不凝氣H2%含量上升至29%~31%。
事故發(fā)生后,公司及時聯(lián)系設備制造單位,就設備發(fā)生泄漏事項展開討論并提出處理意見,具體如下:
公司一直認為該設備在偏錐筒體上設置膨脹節(jié),存在設計問題。由于殼程存在偏錐,在工作狀態(tài)下殼程產(chǎn)生附加彎矩力,導致膨脹節(jié)受力不均。而膨脹節(jié)剛性又相對較弱,故膨脹節(jié)發(fā)生了相對彎曲變形,且活動端的來回軸向移動只能靠管束的膨脹變形力來進行推、拉,管束與管板間焊接接頭將長期存在推、拉應力。當溫度發(fā)生變化,管束膨脹應力無法將活動端推、拉動時,能量集聚后會發(fā)生焊接接頭頂裂或拉脫現(xiàn)象。制造單位當初在制造過程中對殼程進行強度水壓試驗時就發(fā)生過膨脹節(jié)上供彎曲變形現(xiàn)象,后來才增設保護套及拉桿,雖然進行了整改,但投入運行后膨脹節(jié)上拱彎曲變形問題還是未得到解決。從目前的情況看,膨脹節(jié)保護套還存在卡塞現(xiàn)象,阻礙管束的自由收縮。制造單位認為,為滿足換熱管材料更改后管、殼程溫差引起的熱膨脹量不同,在筒體上設計膨脹節(jié)是按國家相關(guān)標準進行計算,結(jié)論是合格的;造成活動端鞍座無法靈活移動的原因,在于當初將鞍座放置在水泥基礎上摩擦力大,以及氣體出口管約束力大。
為徹底了解該設備存在的問題,公司組織人員收集國外設備技術(shù)資料、國內(nèi)設計資料和制造資料,經(jīng)過對比,發(fā)現(xiàn)以下差異:①設計院更新設計的折流板數(shù)量較國外少,國外為13塊,國內(nèi)為9塊;③國內(nèi)更新設計時取消了脫鹽水進液分布槽;③國內(nèi)在操作中出現(xiàn)低液位,即設備上部換熱管出現(xiàn)干燒現(xiàn)象。針對以上現(xiàn)象,公司邀請設備制造單位、設計院和行業(yè)專家一起討論更新方案,最終決定采用國外原設計結(jié)構(gòu),采用國內(nèi)已經(jīng)成熟的耐熱鋼制造,管板與換熱管同材料,取消堆焊層(圖3)。經(jīng)過重新制造,設備投用至今未發(fā)現(xiàn)任何問題。
回顧該設備的更新之路,值得總結(jié)的經(jīng)驗教訓有以下3點:①引進設備要嚴格檢修,特別是引進的利舊設備,應該充分消化該設備的歷史檢修數(shù)據(jù),為項目建設做好提前量;②嚴格對比引進設備的更新方案,深入討論修改的部分,防止因國內(nèi)外設計結(jié)構(gòu)差異造成設備投用問題;③充分論證設備的更新設計,僅設計單位、制造單位或業(yè)主單方面改變設計方案,容易造成不可挽回的損失。