劉 新,任永忠,解鳳強(qiáng),牛春如,王文勝
(中國(guó)石油獨(dú)山子石化分公司設(shè)備檢修公司,新疆克拉瑪依 833699)
供排水二循裝置除臭設(shè)施是隨著環(huán)保達(dá)標(biāo)新建的裝置,除臭泵房C-101風(fēng)機(jī)的作用是將二循隔油池上方揮發(fā)出的工業(yè)廢氣抽送到生物除臭單元,通過微生物轉(zhuǎn)化成二氧化碳和水。因?yàn)榻橘|(zhì)含有輕烴、氨氮和硫化氫等氣體,除臭風(fēng)機(jī)作為主要環(huán)保設(shè)施,對(duì)于密封的可靠性和安全性要求較高,不允許泄漏。自開工以來,該風(fēng)機(jī)存在迷宮軸封泄漏情況,介質(zhì)泄漏,使泵房VOC(Volatile Organic Compounds,揮發(fā)性有機(jī)化合物)濃度達(dá)到(90~150)×10-6,標(biāo)準(zhǔn)為VOC濃度≤2×10-6,嚴(yán)重超標(biāo),影響安全生產(chǎn)。通過分析采取有效措施解決問題,使設(shè)備正常運(yùn)行,保證裝置生產(chǎn)的平穩(wěn)進(jìn)行。
該風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)形式為單級(jí)懸臂式,軸封原設(shè)計(jì)為迷宮密封,加氮?dú)獗Wo(hù)(圖1)。迷宮密封結(jié)構(gòu)本身就不能達(dá)到完全密封,與該風(fēng)機(jī)使用工況不符,該風(fēng)機(jī)介質(zhì)組分是硫化氫、氨、氨、輕烴易揮發(fā)等氣體,運(yùn)行工況不允許泄漏,該軸封形式無法滿足工況要求。
圖1 原裝迷宮密封
由于軸封不能完全起到密封效果,致使泵房VOC濃度嚴(yán)重超標(biāo),達(dá)到(90~150)×10-6,影響安全生產(chǎn),必須設(shè)法整改解決。
將原來的阻力迷宮密封改造成多片四氟密封,在密封槽加裝圓形四氟擋片,擋片內(nèi)徑與軸間隙控制在0.1 mm,外徑與密封槽配合,間隙為0 mm(圖2,圖3)。
圖2 改進(jìn)后的密封
圖3 改進(jìn)后的密封效果
圖4 改進(jìn)前的軸頸效果
圖5 加壓膠槍
原來與迷宮密封配合的是葉輪軸頸,現(xiàn)在將與原密封配合的葉輪軸頸切除,使新密封直接與風(fēng)機(jī)軸配合,增大密封腔的容積,為四氟擋片騰出密封空間(圖4)。
在四氟擋片中間加注填料密封,使用膠槍將泥狀填料加壓至10~15 MPa后注入密封腔(圖5,圖6)。泥狀填料在高壓下變成液體,將密封腔內(nèi)的空間間隙全部充滿,保持動(dòng)態(tài)平衡,即可保證風(fēng)機(jī)軸正常運(yùn)轉(zhuǎn),又能有效防止介質(zhì)泄漏。下次再補(bǔ)充填料時(shí),可在開機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)行,添加到密封不泄漏為止,十分方便快捷。
圖6 填料
通過對(duì)供排水二循除臭泵房風(fēng)機(jī)軸封故障分析其原因,并針對(duì)分析結(jié)果采取適當(dāng)?shù)慕鉀Q方法,消除了設(shè)備在運(yùn)行中常出現(xiàn)的軸封泄漏情況:2臺(tái)風(fēng)機(jī)中,1臺(tái)VOC濃度達(dá)到2×10-6,1臺(tái)達(dá)到0×10-6,符合現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)保要求。改造的成果使得設(shè)備能長(zhǎng)周期運(yùn)行,確保了裝置生產(chǎn)的平穩(wěn)運(yùn)行。