王海
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根據(jù)國務院出臺的《大氣污染防治行動計劃》,加快推進成品油質量升級國家專項行動,國家質檢總局、國家標準委組織于2013年正式發(fā)布國五車用汽油和柴油標準,自2018年1月1日起在全國范圍內全面實施。
目前,大部分煉油廠仍然采用中高壓加氫精制工藝來處理劣質原料柴油(如催化柴油、焦化柴油),加氫精制能夠有效地脫除原料柴油中的硫、氮等雜質,油品顏色也能得到明顯改善。但密度、十六烷值的改善效果不大,根據(jù)國內各煉廠的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,加氫精制工藝能降低崔柴的密度15—25Kg/m3,十六烷值提升3—5個單位,仍難以達到國五柴油的標準。
為了解決這個問題,安耐吉公司研制出兩段法加氫技術——加氫精制/異構降凝組合技術,將劣質原料油先經過加氫反應,脫除硫、氮、金屬等雜質;再經過異構降凝反應器,在專用催化劑的作用下發(fā)生裂化、異構等反應,較大幅度降低柴油凝點、密度等指標,從而生產出符合國五標準的產品[1]。
催化柴油和焦化柴油的原料品質較差,具體指標見表1。
表1 催化柴油、焦化柴油的具體性質
①采用兩級加氫反應,一級反應器后設熱高分,二級反應器后設冷高分流程;②分餾單元采用三塔流程,汽油進行清晰切割分餾出不同品種的組分油;③采用爐前混氫方案,提高換熱器效率,減緩結焦程度;④采用熱壁結構反應器,床層間設冷氫箱控制床層溫度;⑤催化劑采用器內干法硫化,器外再生;⑥在反應流出物進入空冷器前注入除鹽水,避免NH4HS結晶,引起系統(tǒng)壓降增大;⑦汽提塔和分餾塔頂均加注緩蝕劑,以減輕硫化氫對塔頂系統(tǒng)的腐蝕。
兩個反應器裝填的催化劑理化性質見表2,其中AIG-1為大孔惰性、高空隙率的保護劑,裝填在頂部,改善反應器內物流分布,容納固體雜質,延緩床層壓降上升;AIG-2/AAG-11為保護劑,能捕捉固體雜質的活性空心體,能脫除金屬、硅等雜質,并保護主劑不受污染;AHT-24裝填在第一反應器,具有優(yōu)良的脫硫、脫氮和多環(huán)芳烴飽和性能,促使芳烴飽和成單環(huán)芳烴,避免過度飽和為環(huán)烷烴;AHC-6裝填在第二反應器,具有選擇性開環(huán)、裂化、異構和穩(wěn)定性的特點,提高汽油的辛烷值,同時保留柴油中的長鏈烷烴或側鏈環(huán)烷烴等高十六烷值組分[2]。
表2 催化劑理化性質
加氫/降凝組合技術的反應部分操作參數(shù)見表3,重點控制系統(tǒng)壓力、體積空速、床層溫度、總溫升、氫油比等關鍵指標,防止出現(xiàn)催化劑床層飛溫、異構反應深度不足等異?,F(xiàn)象[3]。
催化柴油和焦化柴油按照54:46的比例混合后,經過加氫精制/異構降凝組合技術加工后,得到的產品主要是汽油和柴油,另外副產少量干氣。其產品質量見表4,將表4與表1進行對比,可以發(fā)現(xiàn)總硫能脫除96%以上,密度降低35Kg/m3,柴油的十六烷值提升10個單位,絕大部分質量指標均達到國五標準。
表4 汽油/柴油產品與國五質量標準的對比
表3 主要操作條件
(1)產品汽油的辛烷值較低,需與高辛烷值的重整汽油調和才能達到國五標準。說明烯烴和芳烴被過度飽和,辛烷值損失較大。
(2)柴油的十六烷值略低于國五標準,添加約100PPm的十六烷值改進劑,就能滿足國五要求。這反映了異構降凝催化劑效果還需改進。
(3)原設計汽油和柴油按照50:50的比例生產,因汽油辛烷值較低,實際按照28:72多產柴油方案執(zhí)行。