尚義華
我公司現(xiàn)有一條4 500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,配套9MW純低溫余熱發(fā)電站,窯尾預(yù)熱系統(tǒng)為雙系列五級旋風(fēng)預(yù)熱器+噴旋式在線分解爐,回轉(zhuǎn)窯φ4.8m×72m。
水泥生產(chǎn)燒成系統(tǒng)提產(chǎn)后,我公司的窯尾煙室存在以下問題:
(1)容積偏小,風(fēng)速過快。
(2)“月亮門”與下料斜坡直線距離偏小,造成煙室通風(fēng)截面積偏小,風(fēng)速高,阻力大。
(3)五級下料管物料與煙室高速上升的窯氣形成對流,造成入窯物料二次揚塵,氣體含塵量增高、阻力加大,部分物料再次入爐形成再循環(huán),導(dǎo)致熱耗增加。
針對以上問題,我們對窯尾煙室進(jìn)行了系統(tǒng)性改造,窯尾煙室拆除改造施工現(xiàn)場見圖1。改造內(nèi)容具體如下:
(1)擴大窯尾煙室容積。頂蓋后端長度向后延伸2 000mm,與斜坡板連接,增加煙室截面積,降低風(fēng)速。擴容后的窯尾煙室見圖2。
圖2 擴容后的窯尾煙室
(2)調(diào)整煙室斜坡角度。斜坡底部角度向下調(diào)整,加高斜坡舌頭圓弧高度200mm,拉長“月亮門”與窯尾斜坡間距,降低煙室斜坡上升氣流的速度。煙室斜坡“舌頭”見圖3。
(3)增設(shè)物料導(dǎo)流槽。在煙室斜坡底部增設(shè)物料導(dǎo)流槽,物料入煙室后順斜坡入窯,避免入窯物料與煙室高速上升的氣流形成對流,減少物料二次飛揚。
(4)合并五級下料管。C5A、C5B下料管在入煙室物料導(dǎo)流槽處,合并為一根下料管,接入煙室斜坡底部,增設(shè)物料導(dǎo)流槽(見圖4)。
(5)調(diào)整煙室頂部縮口直徑。煙室頂部縮口有效直徑控制在2 300mm,防止塌料,加大三次風(fēng)用量,減少三次風(fēng)管積料。
圖3 煙室斜坡“舌頭”圖
圖4 C5A/C5B下料溜子合并入煙室新增物料導(dǎo)流槽
通過對窯尾煙室進(jìn)行綜合技改,解決了窯尾煙室通風(fēng)截面積小,風(fēng)速高,煙室斜坡上升氣流速度高,入窯物料二次揚塵,部分物料再次入爐形成再循環(huán),熟料產(chǎn)量低,熱耗增加等問題。改造后,煙室負(fù)壓由-500Pa變?yōu)?300Pa,窯系統(tǒng)提產(chǎn)200t/d,熟料燒成標(biāo)準(zhǔn)煤耗降低約0.92kg/t熟料,社會效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著。
(1)社會效益。通過窯尾煙室綜合技改,熟料燒成標(biāo)準(zhǔn)煤耗降低約0.92kg/t熟料,年減少煤炭用量1 413t,減少二氧化碳排放約3 000t。
(2)經(jīng)濟(jì)效益。每噸煤按600元、噸熟料節(jié)標(biāo)煤0.92kg計算,年節(jié)煤降低生產(chǎn)費用:600(元)×0.000 92(噸標(biāo)煤)×1.28(折實物煤)×120(萬噸熟料)=84.79萬元。