常小平
(宣城市宣州區(qū)水利局,安徽 宣城 242000)
一些河床式低水頭電站經(jīng)過多年的運行,由于河道變遷等原因,其運行水頭發(fā)生明顯變化,機組運行工況較大偏離設計工作點,導致水輪機效率低下。分析電站運行情況并有針對性地實施增效節(jié)能技術(shù)改造,將大幅提高電站發(fā)電效率,產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟效益。
佟公壩水利樞紐位于水陽江干流上游與中游交界處,上游46.9 km處建有港口灣水庫,控制面積1 120 km2,總庫容9.41億m3,下游21.2 km處建有宣城水文站。該水利樞紐為有壩引水灌溉工程,攔河壩壩體形式為曲線型實用堰,平面布置形式為“Ω”形迷宮堰,壩高3 m,壩長330 m,灌區(qū)受益面積10萬畝,人口6萬人。
佟公壩水電站興建于本世紀初,為徑流式水電站,依托佟公壩樞紐形成的落差,利用灌溉富余水量發(fā)電。佟公壩上游來水面積3 100 km2,電站總裝機容量4×800 kW,設計最大水頭4.0 m,最小水頭2.5 m,額定水頭3.0 m,設計發(fā)電流量135.2 m3/s,年發(fā)電量1 120萬kW·h。
佟公壩水電站共安裝4臺水輪發(fā)電機組,水輪機型號為GD008—WZ—260φ25°,額定轉(zhuǎn)速119 r/min;轉(zhuǎn)輪模型GD008—φ25°,葉片安裝角為25°;發(fā)電機型號為SFW800—8/1180,額定轉(zhuǎn)速750 r/min。水輪機與發(fā)電機間采用行星齒輪增速器連接,增速比1∶6.3。
根據(jù)《宣城市佟公壩水電站工程初步設計報告》,水電站設計運行水位由佟公壩灌溉樞紐運行條件擬定,佟公壩壩頂高程25.00 m(吳淞高程系,下同),水電站設計運行水位采用24.50 m。設計尾水位由尾水渠參數(shù)及匯入河道處水位分析計算確定,尾水渠設計底寬60 m,縱比降1/3 000,渠首底高程19.50 m(見圖1)。
圖1 尾水渠首H~Q曲線
佟公壩水電站于2004年5月建成發(fā)電,運行初期由于運行管理不善等原因,一度發(fā)電量不足1 000萬kW·h。2008年后逐步達到設計水平,目前由于發(fā)電水頭增加,年發(fā)電量可達1 200~1 300萬kW·h。
近年來,水陽江流域水土保持工作不斷加強,加之河道采沙影響,河床下切,發(fā)電尾水位顯著降低。經(jīng)2019年3月實測,電站1~4臺機組滿負荷運行尾水位分別為19.00、19.50、19.90 m和20.30 m,平均下降約1.2 m。電站投入運行初期,機組滿負荷運行時水輪機導葉開度為80%左右,目前機組出力800 kW狀態(tài)下導葉開度僅50%。根據(jù)電站目前實際運行水頭,按水輪機相似理論計算單位參數(shù)查水輪機轉(zhuǎn)輪模型特性曲線,水輪機運行工況明顯偏離設計工作點,運行效率大幅下降,造成較大的水能資源浪費。經(jīng)分析認為,電站具備增效潛力,對其進行技術(shù)改造將產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。
由于電站運行尾水位下降,發(fā)電水頭加大,水能蘊藏量增加,技改首先分析電站增容的合理性及必要性。
電站設計總裝機容量3 200 kW,年均發(fā)電量1 120萬kW·h,相應設備年利用小時3 500 h,初步設計總裝機容量相對充裕。另外,目前正在實施的國家重點項目港口灣水庫灌區(qū)工程將增加用水量19.8 m3/s,占佟公壩多年平均來水流量的25%,電站可用水量(富余水量)相應減少。
綜合分析認為,電站總裝機容量基本滿足水能開發(fā)利用要求,增容必要性不足,本次技改暫不采取增容措施,僅對水輪機及相關(guān)輔助設備進行增效節(jié)能技術(shù)改造。
電站水輪機型號為GD008—WZ—260φ25°,轉(zhuǎn)速119 r/min,額定水頭3.0 m,流量33.8 m3/s,效率84%,額定功率855 kW(見圖2)。根據(jù)實測尾水位數(shù)據(jù)計算,目前實際運行平均凈水頭4.2 m,導葉開度50%左右即達額定輸出。
圖2 GD008—φ25°轉(zhuǎn)輪特性曲線
根據(jù)水輪機相似理論計算,水輪機轉(zhuǎn)輪初步設計工況單位轉(zhuǎn)速179 r/min,單位流量2.85 m3/s,效率84%;技術(shù)改造前實際運行工況單位轉(zhuǎn)速151 r/min,單位流量2.02 m3/s,效率約73%。
針對本電站具體情況,水輪機技術(shù)改造的核心是改變轉(zhuǎn)輪葉片安裝角,同時通過改變增速器增速比調(diào)整水輪機轉(zhuǎn)速,使水輪機在現(xiàn)狀水頭下高效運行,以增加電站發(fā)電量。
3.2.1 技改參數(shù)
(1)水輪機葉輪特性參數(shù)
GD008—WZ—260φ25°水輪機轉(zhuǎn)輪模型為定槳式轉(zhuǎn)輪,欲改變其葉片安裝角,性能參數(shù)只能參照GZ008轉(zhuǎn)槳式轉(zhuǎn)輪模型綜合特性曲線(見圖3)。依據(jù)實測尾水位及設計發(fā)電水位數(shù)據(jù),擬定水輪機技改參數(shù)為額定水頭4.2 m,額定功率855 kW。在擬定的額定參數(shù)工況條件下,通過相似理論換算,選擇葉輪最佳工作點,是水輪機增效節(jié)能技改的技術(shù)核心。查圖3,滿足出力要求的最高效率理論上可達88.8%,單位流量1.69 m3/s,單位轉(zhuǎn)速180 r/min,葉片安裝角10°,由出力公式、相似理論計算,水輪機額定流量23.4 m3/s,額定轉(zhuǎn)速142 r/min。
圖3 GZ008轉(zhuǎn)輪綜合特性曲線
(2)推力軸承復核
由于設計水頭增加,技改后葉輪水推力將由156 kN增大到218 kN,原推力軸承不能滿足技改后工況運行要求,須更換推力軸承;或者優(yōu)化推力軸承運行參數(shù),提升軸承承載力。
水輪機推力軸承為平面滑動推力瓦結(jié)構(gòu),系流體動力潤滑軸承,其承載力為:
F=ηωCp/ψ2=η2πnCp/ψ2
式中,F(xiàn)為承載力;η為潤滑油粘度;n為轉(zhuǎn)速;Cp為承載量系數(shù);ψ為相對間隙。
提高轉(zhuǎn)速可增大軸承承載力。技改前水輪機轉(zhuǎn)速119 r/min,技改后轉(zhuǎn)速166 r/min,可滿足推力軸承承載力要求。由出力公式、相似理論計算,該工況點單位流量1.71 m3/s,單位轉(zhuǎn)速211 r/min;查圖3得,對應葉片安裝角8°,效率87.7%。
(3)增速器參數(shù)
技改前水輪機轉(zhuǎn)速119 r/min,增速器增速比1∶6.3。因水輪機轉(zhuǎn)速改變,為匹配發(fā)電機同步轉(zhuǎn)速,須改變增速器增速比。發(fā)電機額定轉(zhuǎn)速為750 r/min,對應水輪機轉(zhuǎn)速166 r/min,增速器增速比為1∶4.5。
(4)抗氣蝕性能復核
由于尾水位下降,葉片安裝角度調(diào)整以及轉(zhuǎn)速改變,致使葉輪氣蝕余量發(fā)生變化,須對水輪機技改后抗氣蝕條件進行復核??箽馕g性能復核是根據(jù)水輪機的安裝高程復核水輪機的吸出高度,與葉輪氣蝕系數(shù)、大氣壓力、氣溫和設計水頭有關(guān)。根據(jù)GD008轉(zhuǎn)輪氣蝕系數(shù)及相關(guān)工作參數(shù)計算,最大吸出高度為2.8 m。查電站竣工圖資料,水輪機安裝高程為19.60 m,對應現(xiàn)狀最低運行尾水位,吸出高度為0.7 m,本技改方案抗氣蝕性能完全滿足要求。
3.2.2 技改措施
佟公壩水電站為軸伸貫流定槳式水輪機,轉(zhuǎn)輪葉片與輪轂之間為電焊連接,推力軸承為獨立軸承箱結(jié)構(gòu),水輪機與發(fā)電機間由增速器連接。此類水輪發(fā)電不增容技改措施一般為更換葉輪、推力軸承及增速器。
(1)技改措施分析
葉輪改造是本次增效節(jié)能技改的核心。技改參數(shù)分析顯示,葉輪葉片安裝角可選擇10°或8°,前者效率更高,后者對推力軸承工況有利。
軸伸貫流式水輪機推力軸承及軸承箱為獨立結(jié)構(gòu),預埋件澆筑在廠房電機層混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi),總體結(jié)構(gòu)價格較高,安裝調(diào)試施工難度較大;并且二次澆注混凝土周期長,技改設備購置、安裝費用高且施工期發(fā)電損失大。根據(jù)前文中的分析計算,選擇水輪機額定轉(zhuǎn)速166 r/min,可以不更換推力軸承。該方案葉片安裝角8°,效率較安裝角10°略低,年均少發(fā)電約18萬kW·h;但可減少推力軸承設備采購、安裝費及施工期發(fā)電損失共110萬元。經(jīng)經(jīng)濟技術(shù)方案比選,確定不更換推力軸承;與該方案匹配的增速器增速比為1∶4.5。
(2)技改方案實施
需要改造的部件為葉輪與增速器兩部分,經(jīng)與水輪機制造廠溝通,更換葉輪造價高、工期長。結(jié)合本電站現(xiàn)場技術(shù)條件和經(jīng)濟狀況,為進一步節(jié)約費用且縮短工期,最終采取現(xiàn)場直接更改葉片安裝角的實施方案。水輪機葉輪共有3片葉片,葉片、輪轂分別為不銹鋼、碳鋼材質(zhì),兩者之間為電焊連接。施工時先將欲調(diào)整的葉片旋轉(zhuǎn)至向上位置,在葉片外緣中心(葉片軸線位置)焊接1個轉(zhuǎn)軸,利用套管和支架將轉(zhuǎn)軸固定在水輪機導水喉管上;然后用等離子切割機將葉片與輪轂之間的電焊切開。根據(jù)葉片幾何尺寸計算調(diào)整角度參數(shù),并精確定位后,再用二氧化碳保護焊機將葉片與輪轂焊接牢固,將焊點表面打磨光滑、葉片外圓修整平順,完成1片葉片角度調(diào)整。用同樣的方法分別調(diào)整另外2片葉片,即完成葉輪技改。
增速器改造,施工難點是安裝調(diào)試。經(jīng)與原設備制造廠溝通,確定的設備技改方案為:重新設計、制造內(nèi)部齒輪和軸承,通過更新傳動零件參數(shù)改變增速比,外殼和相關(guān)連接部件仍用原件。此方案下設備外觀尺寸和安裝參數(shù)維持不變,安裝調(diào)試過程極大簡化。
先對1、2號機組進行技改,經(jīng)與未改造的3、4號機組對比運行,改造后機組效率顯著提高。依據(jù)運行工況分別查GD008—φ25°、GZ008轉(zhuǎn)輪特性曲線,技改前水輪機效率約73%,技改后達88%。經(jīng)現(xiàn)場實測,當進水口水位為24.2 m時,1、2號機組1、2臺滿負荷運行尾水位分別為18.90、19.35 m;3、4號機組1、2臺滿負荷運行時尾水位分別為19.00、19.50 m。在電站上游基本沒有來水的情況下,利用壩前蓄水量發(fā)電,壩前水位24.5 m時,1、2號機組2臺滿負荷運行1.5 h實測壩前水位降低0.26 m;同樣情況3、4號機組運行降低0.31 m。
查尾水渠現(xiàn)狀H~Q曲線,技改后1、2號機組實際單機流量為23 m3/s左右,未技改的3、4號機實際單機流量為28 m3/s左右;技改前后機組運行實測壩前水位的下降速度,也印證了機組流量的變化。技改后機組效率提升20%。
經(jīng)1、2號機組技改完成后1年多的運行觀測,效果完全達到設計要求,運行正??煽?,檢查葉輪、推力軸承,未發(fā)現(xiàn)氣蝕、不正常磨損等現(xiàn)象。隨后,對3、4號機組進行了技術(shù)改造,技術(shù)參數(shù)和施工方案與1、2號機組相同。
佟公壩水電站技改前、后發(fā)電引用流量分別為112 m3/s與92 m3/s,單位電能耗水量分別為126 m3/kW·h和104 m3/kW·h,年均灌溉富余水量20.4億m3,水量利用率略有降低。技改前、后電站水量利用率分別為77%和75%,但發(fā)電量顯著增加,相應年均發(fā)電量分別為1 247萬kW·h和1 471萬kW·h。
佟公壩水電站節(jié)能增效技改工程葉輪改造人工費和材料費每臺13萬元,增速器材料購買和安裝費12.5萬元,包括其他費用,總計每臺費用28萬元,4臺機組合計112萬元,年均增加發(fā)電量224萬kW·h,技改產(chǎn)生的經(jīng)濟效益十分顯著。
水輪發(fā)電機組技術(shù)改造涉及水工結(jié)構(gòu)、水能轉(zhuǎn)換、機械動力傳遞、電機電氣等多專業(yè),技術(shù)復雜施工要求高。每座水電站的實際情況不盡相同,技改方案的擬定應充分考慮電站的結(jié)構(gòu)特點、現(xiàn)場條件和施工水平。
佟公壩水電站水輪機增效節(jié)能技改方案充分考慮了推力軸承工作條件,同時對增速器進行了最為經(jīng)濟可行的配套改造,并仔細復核了推力軸承的溫升和水輪機安裝高程;核心措施為調(diào)整轉(zhuǎn)輪葉片安裝角度,以優(yōu)化水輪機工作點、提高運行效率。改造過程中采用現(xiàn)場加工取代返廠制造的方式,具有造價低、工期短的優(yōu)勢;但需要注意的是該方案施工技術(shù)要求高、重復性差。
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