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        直升機(jī)旋翼轉(zhuǎn)速指示異常故障簡析

        2021-04-12 12:02:26鄒羽順劉曉輝馮佳陽
        航空維修與工程 2021年2期

        鄒羽順 劉曉輝 馮佳陽

        摘要:旋翼轉(zhuǎn)速指示異常是直升機(jī)較為常見的故障,本文針對(duì)兩起較為典型的旋翼轉(zhuǎn)速指示異常故障,從系統(tǒng)原理、故障現(xiàn)象、排除方法等多個(gè)方面進(jìn)行分析并列出故障樹,為后續(xù)裝備保障提供參考。

        關(guān)鍵詞:旋翼轉(zhuǎn)速;跳動(dòng);磁傳感器;主減速器

        Keywords:rotor speed;vibration;magnetic sensor;main speed reducer

        1 系統(tǒng)介紹

        直升機(jī)的旋翼由主減速器帶動(dòng)旋轉(zhuǎn),旋翼的轉(zhuǎn)速也就是主減速器輸出軸的轉(zhuǎn)速,通過測(cè)量主減速器輸出軸的轉(zhuǎn)動(dòng)速度即可知旋翼轉(zhuǎn)速的大小。直升機(jī)上一般包含兩套旋翼轉(zhuǎn)速測(cè)量系統(tǒng):旋翼轉(zhuǎn)速第一測(cè)量系統(tǒng)和旋翼轉(zhuǎn)速第二測(cè)量系統(tǒng)。

        旋翼轉(zhuǎn)速第一測(cè)量系統(tǒng)通過兩個(gè)旋翼轉(zhuǎn)速傳感器測(cè)量轉(zhuǎn)速信號(hào),測(cè)量原理為:兩個(gè)旋翼轉(zhuǎn)速傳感器共軸串聯(lián)安裝在主減速器后面,由主減內(nèi)部同時(shí)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)速傳感器和右液壓泵的雙齒輪傳動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng),產(chǎn)生三相交流電信號(hào),該信號(hào)頻率與轉(zhuǎn)速成正比。其中一個(gè)傳感器直接輸出信號(hào)至旋翼轉(zhuǎn)速指示器的同步電機(jī)帶動(dòng)白指針指示旋翼轉(zhuǎn)速,另一個(gè)傳感器輸出信號(hào)至轉(zhuǎn)速/槳距位置信號(hào)處理機(jī),經(jīng)運(yùn)算、處理后轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),通過RS422A串行通信接口將轉(zhuǎn)換后的數(shù)字信號(hào)傳送至綜合顯示處理機(jī)顯示旋翼轉(zhuǎn)速NR2。

        旋翼轉(zhuǎn)速第二測(cè)量系統(tǒng)通過一個(gè)旋翼轉(zhuǎn)速磁傳感器測(cè)量轉(zhuǎn)速信號(hào),測(cè)量原理為:旋翼轉(zhuǎn)速磁傳感器內(nèi)部有兩個(gè)具有磁性鐵心的感應(yīng)線圈,正對(duì)著主減下端的音輪。當(dāng)主減轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),音輪同時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng),音輪齒牙依次通過磁傳感器兩個(gè)線圈的上方,由于磁路與音輪齒牙間隙周期改變,引起線圈內(nèi)磁場(chǎng)周期變化,又由于兩個(gè)線圈所處的位置不同,故在線圈內(nèi)產(chǎn)生兩個(gè)相位差為90°的交流電動(dòng)勢(shì),該交流電動(dòng)勢(shì)的頻率與旋翼轉(zhuǎn)速成正比,即為兩個(gè)互成90°的單相交流轉(zhuǎn)速信號(hào)。該轉(zhuǎn)速信號(hào)經(jīng)變換器進(jìn)行單一三相變換和放大后,再經(jīng)電阻盒降壓,此時(shí)三相交流電壓的頻率與單相交流轉(zhuǎn)速信號(hào)頻率相等,輸送給指示器內(nèi)同步電機(jī),帶動(dòng)花指針指示旋翼轉(zhuǎn)速。另外,磁傳感器產(chǎn)生的兩路單相交流轉(zhuǎn)速信號(hào),一路直接輸送至轉(zhuǎn)速/槳距位置信號(hào)處理機(jī),經(jīng)運(yùn)算、處理后轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),通過RS422A串行通信接口將轉(zhuǎn)換后的數(shù)字信號(hào)傳送給綜合顯示處理機(jī)顯示旋翼轉(zhuǎn)速NR1,另一路作為備份。圖1、圖2是旋翼轉(zhuǎn)速指示器花指針指示原理和旋翼轉(zhuǎn)速磁傳感器作用原理圖。

        正常情況下,旋翼轉(zhuǎn)速第一測(cè)量系統(tǒng)與旋翼轉(zhuǎn)速第二測(cè)量系統(tǒng)測(cè)量的轉(zhuǎn)速值應(yīng)始終一致,即旋翼轉(zhuǎn)速指示器上的白指針和花指針應(yīng)始終重合,綜合顯示器上的NR1和NR2數(shù)值應(yīng)基本相同。實(shí)際使用過程中,旋翼轉(zhuǎn)速第一測(cè)量系統(tǒng)(白指針、NR2)因傳感器與主減速器是齒輪連接,產(chǎn)生的交流電動(dòng)勢(shì)較穩(wěn)定,旋翼轉(zhuǎn)速指示也較穩(wěn)定,故障率低;旋翼轉(zhuǎn)速第二測(cè)量系統(tǒng)(花指針、NR1)主要通過音輪與磁傳感器之間切割磁力線產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)來指示旋翼轉(zhuǎn)速的大小,由于能對(duì)該信號(hào)產(chǎn)生干擾的因素較多,導(dǎo)致旋翼轉(zhuǎn)速指示不穩(wěn)定的故障率較高。旋翼轉(zhuǎn)速故障屬于不可放行故障,對(duì)直升機(jī)的正常試飛有較大影響,因此需要盡快排除。

        2 故障案例

        以下介紹兩起曾經(jīng)出現(xiàn)的旋翼轉(zhuǎn)速指示不穩(wěn)定的故障。兩起故障的排除都耗時(shí)較長,但最終都確認(rèn)了故障機(jī)理,找準(zhǔn)了故障原因,對(duì)今后的排故工作具有較大的啟示意義。

        2.1 旋翼轉(zhuǎn)速指示器花針下掉

        一架某型直升機(jī)在試飛時(shí),旋翼轉(zhuǎn)速指示器花針從207r/min突然下掉至50r/min,但此時(shí)直升機(jī)飛行姿態(tài)未發(fā)生改變,且旋翼轉(zhuǎn)速指示器內(nèi)部白針指示仍為207r/min。因機(jī)上兩塊旋翼轉(zhuǎn)速指示器故障現(xiàn)象一樣,基本可以排除指示器的問題。按照排故程序更換了旋翼轉(zhuǎn)速磁傳感器。第二天,地面試車時(shí)旋翼轉(zhuǎn)速指示正常,飛行一個(gè)半小時(shí)左右指示仍正常,但一個(gè)半小時(shí)后旋翼指示器花針依然下掉到50r/min。更換變換器和電阻盒后再次飛行,故障仍然存在。

        檢查系統(tǒng)線路,未發(fā)現(xiàn)異常。檢查旋翼轉(zhuǎn)速磁傳感器與音輪之間的間隙為1.3mm,技術(shù)文件上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)間隙為1.3±0.1mm。該間隙一方面是確保音輪在轉(zhuǎn)動(dòng)的過程中不會(huì)與磁傳感器相碰,另一方面,該間隙的大小會(huì)直接影響磁傳感器感受到的磁力,進(jìn)而影響磁傳感器產(chǎn)生的感應(yīng)電壓,雖然直接影響轉(zhuǎn)速指示數(shù)值的是電壓頻率,但感應(yīng)電壓的幅值是判別磁傳感器輸出信號(hào)是否為有效信號(hào)的依據(jù)。將磁傳感器與音輪的間隙調(diào)整為1.2mm后,故障消失。

        針對(duì)旋翼轉(zhuǎn)速指示器花針下掉而白針正常的故障,單獨(dú)從附件及線路上查找較難排除。磁傳感器輸出的感應(yīng)電壓幅值會(huì)隨著磁傳感器與音輪的間隙變化而變化,在同一轉(zhuǎn)速下,該間隙越小,輸出的感應(yīng)電壓幅值越大。因此,為保證信號(hào)的有效性,在安裝磁傳感器時(shí),應(yīng)在保證磁傳感器與音輪不會(huì)觸碰的情況下盡可能減小其與音輪的間隙。

        2.2 綜合顯示器上旋翼轉(zhuǎn)速NR1跳動(dòng)

        一架某型直升機(jī)在地面開車時(shí),當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)油門手柄由地慢推至空慢過程中,綜合顯示器上旋翼轉(zhuǎn)速NR1跳動(dòng)較大。當(dāng)旋翼轉(zhuǎn)速NR2指示110~180r/min,NR1最大波動(dòng)到300r/min;當(dāng)旋翼轉(zhuǎn)速NR2超過180r/min時(shí),NR1基本可以和NR2保持一致;當(dāng)油門達(dá)到空慢狀態(tài)時(shí),NR1和NR2可以穩(wěn)定在207r/min,但將總距提至10°左右時(shí)NR1會(huì)產(chǎn)生跳動(dòng),范圍在198~200r/min;空中飛行時(shí),NR1偶爾也存在跳動(dòng)現(xiàn)象,幅度在±20r/min左右。查看飛參,可以看到NR1的曲線與故障現(xiàn)象一致,如圖3所示。整個(gè)過程中,旋翼轉(zhuǎn)速指示器(機(jī)械表)上白指針和花指針指示均正常,且基本重合,無跳動(dòng)。

        因NR1與機(jī)械表上的花指針信號(hào)來源相同,都是磁傳感器提供,而花指針無跳動(dòng)現(xiàn)象,所以考慮磁傳感器應(yīng)無問題,更大可能是信號(hào)處理電路出了問題。NR1與花指針信號(hào)處理電路不同,前者是通過轉(zhuǎn)速/槳距位置信號(hào)處理機(jī)將磁傳感器輸出信號(hào)經(jīng)運(yùn)算、處理后轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),再傳輸給綜合顯示系統(tǒng),后者是通過變換器、電阻盒將磁傳感器輸出信號(hào)經(jīng)三相變換、放大、降壓后傳輸至機(jī)械表,所以首先串用了轉(zhuǎn)速/槳距位置信號(hào)處理機(jī)。第二天開車,故障現(xiàn)象仍然存在。

        后續(xù)采取串換磁傳感器和音輪、多次調(diào)整磁傳感器與音輪的間隙、制作新電纜以及增加接地線等措施,故障仍未排除。通過采用示波器直接測(cè)量磁傳感器輸出至轉(zhuǎn)速/槳距位置信號(hào)處理機(jī)的信號(hào),發(fā)現(xiàn)在推油門的過程中磁傳感器的輸出信號(hào)波形嚴(yán)重失真,如圖4所示(圖5為正常信號(hào)),該波形與NR1跳動(dòng)現(xiàn)象吻合,可以判斷問題出在信號(hào)源。因磁傳感器及音輪已經(jīng)串用過,且間隙也已多次調(diào)整,所以只可能是主減速器的原因。串用另一架直升機(jī)主減速器,再次開車后,故障消失。

        主減速器內(nèi)部由多個(gè)變速齒輪構(gòu)成,主減速器旋翼軸直接由齒輪帶動(dòng),隨著工作時(shí)間增加,齒輪以及相關(guān)軸承會(huì)出現(xiàn)一定的磨損。當(dāng)磨損達(dá)到一定程度后,會(huì)出現(xiàn)主減速器旋翼軸在旋轉(zhuǎn)時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)不穩(wěn)定、不在同一個(gè)平面的情況,致使音輪與磁傳感器之間的間隙一直在跳變,磁傳感器感受到的磁場(chǎng)信號(hào)不穩(wěn)定,導(dǎo)致磁傳感器輸出信號(hào)波動(dòng)。由于機(jī)械表反應(yīng)較為遲鈍,指針式指示存在一定的滯后性,無法實(shí)時(shí)跟蹤旋翼轉(zhuǎn)速的變化,因此出現(xiàn)同一個(gè)信號(hào)源情況下數(shù)字式指示跳動(dòng)而機(jī)械式指示正常的故障。

        3 結(jié)束語

        經(jīng)過上述分析,總結(jié)出造成旋翼轉(zhuǎn)速指示異常的可能因素,如圖6所示。

        旋翼轉(zhuǎn)速是衡量直升機(jī)飛行狀態(tài)是否正常的重要參數(shù),旋翼轉(zhuǎn)速指示系統(tǒng)出現(xiàn)故障較普遍,大部分情況是系統(tǒng)本身附件或線路出了問題。本文介紹的兩起故障屬于比較罕見的案例,造成故障的原因較為特殊,一是由于磁傳感器的間隙引起,一是主減速器內(nèi)部的旋翼轉(zhuǎn)軸引起,排查難度較大。通過對(duì)這兩起故障的分析和介紹,可幫助維修人員積累經(jīng)驗(yàn),以縮短排故周期,及時(shí)保障裝備完好率。

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