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        INDRA二次雷達典型故障分析與維修

        2021-04-12 01:44:36民航云南空管分局陳永照孫中路李雪鋒
        電子世界 2021年5期
        關(guān)鍵詞:控制箱馬達繼電器

        民航云南空管分局 陳永照 孫中路 李雪鋒

        本文結(jié)合INDRA二次雷達天線控制及驅(qū)動系統(tǒng)的實際情況,將維修中遇到的典型故障作詳細的分析,并針對INDRA二次雷達天線馬達出現(xiàn)不定時停機的故障進行了簡述,以供同行參考。

        1 故障現(xiàn)象

        INDRA二次雷達天線馬達出現(xiàn)不定時停機,停機后天線控制箱PCB面板上的“drive1 failure”、“drive2 failure”故障紅色指示燈亮起,“startup warning”橙色指示燈亮起,雷達天線停止轉(zhuǎn)動(如圖1所示)。本地重啟馬達,馬達無法開啟,將PCB斷電重啟,馬達正常啟動,雷達恢復(fù)正常。檢查本地監(jiān)控告警信息為馬達停止和開啟告警,PCB中告警信息顯示為“電網(wǎng)欠壓254.9V”(如圖2所示)。

        圖1 PCB面板顯示

        圖2 變頻器故障顯示

        2 故障分析

        (1)針對面板顯示的“欠壓故障”故障,檢查UPS系統(tǒng)歷史記錄和PCB供電線路;目的是排除供電欠壓故障及PCB供電線路接觸不良問題。

        (2)根據(jù)PCB內(nèi)部24V供電線路流程得知,天線控制箱PCB內(nèi)部24V直流供電模塊故障將會導(dǎo)致PLC和繼電器均無供電,從而導(dǎo)致變頻器輸入繼電器跳開。由于變頻器前端的濾波器中有LC電路,濾波器中的電壓不能突變,變頻器輸入電壓監(jiān)控模塊檢測到突變電壓而造成“欠壓故障”。

        (3)可編程控制器PLC與相應(yīng)設(shè)備連接的CAN總線接觸不良而導(dǎo)致出現(xiàn)欠壓故障。

        (4)天線控制箱PCB中的安全繼電器控制鏈路出現(xiàn)故障,馬達溫度檢測系統(tǒng)(PTC)告警,緊急按鈕出現(xiàn)漏電而拉低繼電器供電電平導(dǎo)致馬達關(guān)斷,天線控制箱PCB內(nèi)可編程控制器PLC出現(xiàn)程序死機或者給出錯誤的指令(或電平),安全繼電器出現(xiàn)故障;從而出現(xiàn)上述故障。

        (5)由于變頻器輸入電壓檢測靈敏度過高,電網(wǎng)有輕微的跳變而出現(xiàn)“欠壓故障”告警,從而關(guān)斷變頻器。

        3 故障檢修過程

        (1)檢查UPS供電,查看臺站UPS歷史告警信息,未能發(fā)現(xiàn)UPS輸出有欠壓等故障現(xiàn)象出現(xiàn)。本地監(jiān)控系統(tǒng)主機、雷達機柜也未出現(xiàn)斷電現(xiàn)象。證明此次天線不定時停機故障不是由于供電故障而造成的“欠壓故障”。

        (2)測試天線控制箱PCB內(nèi)部的24V直流供電

        ①關(guān)斷PCB內(nèi)24V直流供電空開1,24V直流供電由直流供電模塊2單獨供電;關(guān)斷24V直流供電空開2,24V直流供電由直流供電模塊2單獨供電;上述測試均未出現(xiàn)馬達關(guān)斷現(xiàn)象。

        ②同時關(guān)斷24V直流供電空開1和空開2;PCB內(nèi)部無24V直流供電,面板無告警,所有指示燈均熄滅。開啟24V直流供電后天線控制箱PCB面板恢復(fù)正常,變頻器故障記錄里面顯示“欠壓告警”,欠壓電壓為254.9V,與真實故障現(xiàn)象中的電壓完全吻合。

        通過上述測試可以得出以下結(jié)論:

        ①兩個24V直流供電模塊互為主備,不可能兩個模塊同時出現(xiàn)故障;由此證明24V直流電源模塊故障導(dǎo)致繼電器跳開,從而出現(xiàn)故障為錯誤推斷。

        圖3 PCB內(nèi)部部分框圖

        ②通過步驟(2)證明之前推斷:兩個變頻器的繼電器同時跳開,導(dǎo)致變頻器前端濾波器電壓不能突變而造成變頻器檢測到“欠壓故障”為正確推斷。

        (3)斷開PCB內(nèi)部CAN連接線后,變頻器上出現(xiàn)“CAN OPEN”告警;但在出現(xiàn)天線停轉(zhuǎn)故障時未出現(xiàn)“CAN OPEN”告警,故排除CAN線路故障的可能性。

        (4)根據(jù)上述幾步測試及出現(xiàn)的現(xiàn)象,查看INDRA相關(guān)技術(shù)資料和天線控制箱PCB內(nèi)部鏈路分析得。

        圖4 安全繼電器流程圖

        圖3為根據(jù)PCB內(nèi)部連線做的線路流程圖,圖4為INDRA廠家提供的資料圖。

        ①經(jīng)過檢查,安全繼電器接線緊固。

        ②檢查變頻器歷史告警信息,發(fā)現(xiàn)變頻器里面并無PTC告警信息。

        ③安全開關(guān)出現(xiàn)漏電拉低繼電器供電電平,造成變頻器供電繼電器跳開,導(dǎo)致變頻器無供電,從而出現(xiàn)上述故障。

        ④天線控制箱PCB內(nèi)部PLC出現(xiàn)程序死機或者給出錯誤的指令(或電平)。控制箱內(nèi)部PLC的SD15腳將給出低電平,通過126、127這兩條線連接至安全繼電器(如圖3所示),導(dǎo)致安全繼電器聯(lián)動,造成變頻器1和2的三相供電輸入繼電器跳開,變頻器前端三相供電濾波器中LC電路上的電壓不能突變,造成短時間低電壓,出現(xiàn)“欠壓故障”的告警。在這種情況下“drive1 failure”、“drive2 failure”故障紅色指示燈亮起,“startup warning”指示燈亮起,馬達關(guān)斷,天線停止轉(zhuǎn)動。繼電器處于PLC的后端,停機信號不會通過PLC送至變頻器,變頻器電壓檢測模塊將一直監(jiān)測輸入電壓的情況,變頻器前端濾波器中LC電路的電壓不能突變而出現(xiàn)“欠壓故障”告警。通過查詢安全繼電器相關(guān)的資料得知,安全繼電器在出現(xiàn)動作后,需要人為復(fù)位后才能重新恢復(fù)到正常工作狀態(tài);這與真實情況下出現(xiàn)故障后,需要重啟天線控制箱PCB的供電才能恢復(fù)到正常工作狀態(tài)相吻合。

        ⑤天線控制箱內(nèi)部的安全繼電器出現(xiàn)問題而導(dǎo)致馬達關(guān)斷的故障。如果安全繼電器在長時間運行過程中不定時出現(xiàn)故障,導(dǎo)致24V供電電位被拉低而不能驅(qū)動繼電器或者直接接地。在這種情況下,由于安全繼電器的聯(lián)動,將導(dǎo)致變頻器的三相供電輸入繼電器跳開,“drive1 failure”、“drive2 failure”故障告警紅色指示燈亮起,“startup warning”告警指示燈亮起,天線停止轉(zhuǎn)動,雷達數(shù)據(jù)中斷。繼電器處于PLC的后端,停機信號將不會通過PLC送至變頻器,變頻器電壓監(jiān)測模塊將一直檢查輸入電壓的情況,由于變頻器前端濾波器中LC電路的電壓不能突變而出現(xiàn)“欠壓故障”告警。通過查詢安全繼電器相關(guān)的資料得知,安全繼電器在出現(xiàn)動作后,需要人為復(fù)位后才能重新恢復(fù)到正常工作狀態(tài);這與真實情況下出現(xiàn)故障后,需要重啟天線控制箱PCB的供電才能恢復(fù)到正常工作狀態(tài)相吻合。

        綜上所述:只有步驟④和⑤中,也就是PLC出現(xiàn)程序死機或者給出錯誤的指令(或電平)以及安全繼電器長時間運行出現(xiàn)不定時故障導(dǎo)致變頻器輸入繼電器斷開,造成變頻器前端濾波器的LC電路電壓不能突變,且急停信號均不能送到變頻器而產(chǎn)生“欠壓故障”告警。在步驟④和⑤中,所有的故障現(xiàn)象均與實際情況中雷達出現(xiàn)故障時完全一樣。

        (5)假設(shè)為變頻器的輸入電壓檢測靈敏度過高所致。如果電網(wǎng)有輕微的跳變,那么經(jīng)過變頻器前端濾波器后不會對變頻器造成影響,而且這與變頻器“欠壓故障”歷史告警信息中254.9V的低電壓相矛盾。故排除這種可能性。

        只有在步驟(4)中的④和⑤兩種情況下,所出現(xiàn)的現(xiàn)象均與真實故障情況下一樣。從經(jīng)驗上來說,PLC是比較穩(wěn)定的,出現(xiàn)程序死機的概率很低,所以故障點為安全繼電器的概率更高。

        4 故障的處理

        由于PLC出現(xiàn)死機概率低,而安全繼電器出現(xiàn)故障的可能性比較大,同時對安全繼電器的檢測比較復(fù)雜且費用比較高,所以我們采取更換安全繼電器的方式嘗試排除故障。更換安全繼電器后,故障消除。這也證明了此次故障是由于安全繼電器出現(xiàn)不定時故障而導(dǎo)致的天線馬達停機。

        5 通過此次排故,得出以下體會

        (1)必須熟練掌握信號流程圖以及輸入、輸出信號的特點,才能在維修過程中及時、準確的判斷故障點。

        (2)必須充分發(fā)揮主觀能動性,認真分析,結(jié)合實際情況,進行必要的測試和試驗,要多方位多角度思考,制定可行性步驟,才能及時準確的排除故障。

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