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        機械缺陷導致的機組不平衡振動分析

        2021-04-10 06:18:12姜明利佘建軍
        水電站機電技術(shù) 2021年3期
        關(guān)鍵詞:擺度圓度磁極

        姜明利,佘建軍

        (1.中國水利水電科學研究院,北京 100048;2.玉溪市水利電力勘測設(shè)計院,云南 玉溪 653100)

        1 前言

        水電站水輪發(fā)電機組機械缺陷,會導致機組不平衡振動發(fā)生變化,機組發(fā)電機轉(zhuǎn)子不圓,也是一種機械缺陷,機組發(fā)電機轉(zhuǎn)子不圓造成機組旋轉(zhuǎn)部件質(zhì)量偏心而產(chǎn)生機械不平衡力;同時造成發(fā)電機氣隙間隙不均勻而產(chǎn)生電磁不平衡力,從而導致機組運行產(chǎn)生不平衡振動。

        文章以某水電站水輪發(fā)電機組發(fā)電機轉(zhuǎn)子不圓的機械缺陷引起機組不平衡振動情況進行分析。

        2 基本情況

        電站共裝有4 臺單機容量為300 MW 的立式混流式水輪發(fā)電機組,首臺機組于1998 年12 月投產(chǎn)發(fā)電,3 號機組于1999 年12 月發(fā)電,投產(chǎn)后1 號、2號、4 號機組運行正常,3 號機組多年運行過程中存在振動和擺度偏大的問題。

        3 號機組投產(chǎn)后,于2000 年9 月進行了常規(guī)大修,由于機組振動、擺度偏大,大修期間請主機廠家進行了配重(當時配重380 kg),配重后振動、擺度情況有一定改善,但部分工況還存定偏大超標。

        2006 年5 月,針對3 號機組振動和擺度變大問題,電廠進行了試驗配重,配重量243 kg,方位與2000 年配重方位相差30°左右,配重后振動、擺度情況有較大的改善。

        2013 年12 月,針對3 號機組振動、擺度增大問題,對機組進行了再次的配重,配重量為145 kg,方位與2006 年配重方位相差180°。

        2014 年12 月,3 號機組大修,重新進行了配重,同時對轉(zhuǎn)子圓度進行了調(diào)整檢查。本次大修后,機組振動不平衡情況有所改善,至今運行情況良好。

        3 問題思考

        (1)3 號機組,自1999 年12 月投產(chǎn)發(fā)電,先后于2000 年9 月、2006 年5 月、2013 年12 月 進 行 了3次配重,配重的質(zhì)量和方位每次都有不同。

        (2)每次配重后,機組的振動和擺渡情況都有所好轉(zhuǎn),能滿足機組穩(wěn)定運行的要求,振動和擺度基本在合理的運行范圍,機組的運行情況相對都比較理想,但是,隨著時間的推移和機組的運行,3 號機組的振動和擺度在逐漸的增大,出現(xiàn)振動和擺度超標問題。

        (3)機組的振動和擺度,為什么會隨著時間而逐漸增大:2000 年配重后,振動和擺度情況良好,運行到2006 年,機組的振動擺度明顯增大,出現(xiàn)超標。2006 年5 月配重后,機組振動和擺度達到合格標準,到2013 年又出現(xiàn)超標這樣的問題。

        (4)配重為什么會發(fā)生變化,三次配重的方位變化,特別是2006 年和2013 年12 月的兩次配重的方位相差180°?同時,配重的重量相對偏大,這種變化是有那種原因引起的,是什么樣的不平衡力導致的,這種變化為什么是一種緩慢的變化?電站共裝有4 臺相同的機組,為什么只有3 號機組出現(xiàn)這樣的問題?

        4 數(shù)據(jù)分析

        4.1 盤車數(shù)據(jù)分析

        根據(jù)電站提供的資料,對1999 年機組初期安裝的盤車數(shù)據(jù)、2006 年機組擴大性大修拆機前的盤車數(shù)據(jù)和拆機回裝后的盤車數(shù)據(jù)、以及2014 年11 月機組擴大性大修拆機前的盤車數(shù)據(jù)等機組安裝和檢修過程中的部分盤車數(shù)據(jù)進行整理分析認為:

        (1)機組的歷次盤車數(shù)據(jù)都能很好的反映軸線的情況,盤車數(shù)據(jù)基本滿足標準和機組穩(wěn)定運行的要求,機組軸線情況良好。

        (2)根據(jù)電站在線振擺監(jiān)測系統(tǒng)和幾次的離線振擺檢測試驗數(shù)據(jù)分析,機組的軸線運行軌跡良好,軸線的運行姿態(tài)良好。

        (3)機組三導軸承的運行中心沒有問題,能滿足機組運行穩(wěn)定的要求。

        4.2 配重試驗數(shù)據(jù)分析

        根據(jù)配重前的變轉(zhuǎn)速和變勵磁試驗數(shù)據(jù)分析以及多次試配重情況,發(fā)現(xiàn)機組的振動和擺度受機組勵磁變化影響較大,決定機組最終配重在100%勵磁情況下進行,同時對機組進行變負荷試驗,以觀察機組振動和擺度的變化情況。

        分析配重前后變轉(zhuǎn)速,變勵磁試驗數(shù)據(jù)(圖1~圖5):

        (1)配重前變轉(zhuǎn)速試驗數(shù)據(jù)可以看出,上導和下導擺度隨機組轉(zhuǎn)速變化不大,但機組上機架和定子外殼水平振動隨機組轉(zhuǎn)速的升高而增大。

        (2)配重前變勵磁試驗數(shù)據(jù)可以看出,機組上下導及水導擺度受勵磁變化影響不大,但機組的上機架和定子外殼水平振動較沒加勵磁之前有明顯的增大,同時隨著勵磁的變化而變化,說明機組的振動和機組勵磁變化有很大的關(guān)系。

        (3)配重后變轉(zhuǎn)速試驗數(shù)據(jù)可以看出,比較配重前,機組的上下導擺度略有增大,機組的上機架和定子外殼的振動有所減少,但總的變化不大。

        (4)配重后變勵磁試驗數(shù)據(jù)可以看出,比較配重前,機組上導擺度有所增加,下導擺度隨勵磁變化先增加后降低,機組上機架和定子外殼振動明顯降低,說明配重后機組振動情況有明顯好轉(zhuǎn)。

        通過配重前后試驗數(shù)據(jù)分析,可以看到,機組振動和勵磁有直接的關(guān)系,說明機組存在不平衡磁拉力。

        圖1 配重前后擺度隨轉(zhuǎn)速變化對比圖

        圖2 配重前后振動隨轉(zhuǎn)速變化對比圖

        圖3 配重前后擺度隨勵磁變化對比圖

        圖4 配重前后振動隨勵磁變化對比圖

        圖5 配重后擺度及振動隨負荷變化曲線圖

        4.3 轉(zhuǎn)子圓度檢查數(shù)據(jù)分析

        對比1999 年新裝機時轉(zhuǎn)子圓度檢查數(shù)據(jù)和2006 年12 月大修拆機前后的轉(zhuǎn)子圓度檢查數(shù)據(jù),可以看出,1999 年初裝時和2006 年12 月大修拆機前的轉(zhuǎn)子圓度檢查數(shù)據(jù)有很大的差別。

        1999 年初裝時的轉(zhuǎn)子圓度基本情況良好,但是,2006 年12 月份大修拆機前的檢查數(shù)據(jù)顯示,轉(zhuǎn)子最大最小半徑差約1.7~2.09 mm(8 號磁極位置),且半徑分布形式,出現(xiàn)一面偏小,另一面偏大的現(xiàn)象。

        2006 年12 月,3 號機組的大修記錄,對轉(zhuǎn)子圓度進行了調(diào)整,利用專用吊具拆卸、并重新掛裝磁極,通過調(diào)整磁極背后T 型槽內(nèi)墊條的厚度,從而改變轉(zhuǎn)子圓度。調(diào)整后,轉(zhuǎn)子最大最小半徑差0.6 mm,轉(zhuǎn)子最大中心偏差約0.15 mm,且轉(zhuǎn)子半徑分布形式較好,未出現(xiàn)一面偏小,另一面偏大的現(xiàn)象。

        2014年12月,3號機組轉(zhuǎn)子圓度測量數(shù)據(jù)顯示,3 號機組的轉(zhuǎn)子圓度較2006 年大修后的圓度測量數(shù)據(jù)又有很大的變化,轉(zhuǎn)子圓度再次出現(xiàn)一面偏大,一面偏小的現(xiàn)象,9~20 號磁極處轉(zhuǎn)子圓度明顯凸出偏大,轉(zhuǎn)子圓度最大最小偏差:上部1.79 mm,中部2.05 mm,下部2.84 mm(13 號磁極位置)。

        1999 年12 月機組投運到2006 年12 月大修拆機,機組的轉(zhuǎn)子圓度發(fā)生這么大的變化,說明轉(zhuǎn)子的磁極或者磁軛發(fā)生了變化,可能出現(xiàn)了松動或者變形。這將引起轉(zhuǎn)動部分的質(zhì)量不平衡和磁拉力的不平衡,從而引起機組振動和擺度的增大。

        對比2006 年12 月機組大修和2014 年12 月機組大修,兩次拆機測量的轉(zhuǎn)子圓度數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)子圓度呈現(xiàn)相同的變化現(xiàn)象:出現(xiàn)一邊偏大,一邊偏小的情況,而且方位很接近,2006 年12 月偏大的部為在4~15 號磁極處,2014 年12 月圓度偏大位置在9~20號磁極處,轉(zhuǎn)子中心明顯發(fā)生偏移。

        圖6 轉(zhuǎn)子圓度對比分析圖

        4.4 轉(zhuǎn)子磁軛圓度檢查數(shù)據(jù)分析

        對1999 年機組初裝時的測量數(shù)據(jù),2006 年12月機組大修的測量數(shù)據(jù),2014 年12 月機組大修測量數(shù)據(jù)進行對比分析。

        數(shù)據(jù)顯示,1999 年初裝時轉(zhuǎn)子圓度情況相對較好;2006 年大修時,數(shù)據(jù)偏少,但也呈現(xiàn)出一邊大一邊小的現(xiàn)象,磁極16 號位置相對最大(最大最小差1.2 mm);2014 年12 月的磁軛測量數(shù)據(jù),比較明顯,10~20 號磁極處明顯偏大(16 號磁極最大最小差上部1.6 mm,中部1.54 mm,下部2.39 mm)。

        2006 年12 月的大修,對磁軛基本沒有處理,根據(jù)大修記錄,磁軛的處理方案為:鑒于磁軛外圓的現(xiàn)狀,請在安裝時注意高點的打磨工作。也就是說,2006 年12 月的大修,基本上沒有對磁軛進行處理。

        2014 年12 月的數(shù)據(jù)顯示:磁軛上中下3 個斷面的直徑并不一致,變形量也不同,呈上大下小的錐形,同時還存在一定的傾斜。

        圖7 轉(zhuǎn)子磁軛圓度對比分析

        4.5 轉(zhuǎn)子圓度與磁軛圓度情況對比

        將2014 年轉(zhuǎn)子圓度和磁軛圓度的測量數(shù)據(jù)進行對比分析,可以發(fā)現(xiàn),磁軛圓度和轉(zhuǎn)子圓度的軌跡基本相同,偏大偏小的方位基本一致。說明,轉(zhuǎn)子整體圓度的變化和磁軛的變化之間有一定的關(guān)系,但具體的變形量還是有一些差別。

        圖8 轉(zhuǎn)子圓度與磁軛圓度對比分析

        4.6 數(shù)據(jù)分析結(jié)論

        將轉(zhuǎn)子圓度、磁軛圓度圖進行對比,2006 年5月的配重位置在轉(zhuǎn)子圓度和磁軛圓度的偏小方位,2013 年12 月的配重位置在轉(zhuǎn)子圓度和磁軛圓度偏大的方位。

        根據(jù)這個現(xiàn)象推斷,2000 年機組配重后,機組轉(zhuǎn)動部分的質(zhì)量、磁拉力處在平衡的位置,機組運行平穩(wěn),隨著機組的運行,轉(zhuǎn)子磁極和磁軛發(fā)生相對的運動和變形,由此產(chǎn)生了新的質(zhì)量不平衡和磁拉力不平衡,造成機組的振動和擺度增大,不平衡力增加的方位就在轉(zhuǎn)子和磁軛相對位置凸出的方位,也就是在10~20 磁極號的方位,2006 年5 月的配重,正好也就處在了10~20 號磁極對應的反方向位置(32~34 號磁極的位置)。

        2006 年12 月3 號機組進行大修,大修期間,沒有對磁軛進行處理,只是在磁極的掛裝的時候,調(diào)整了磁極的T 型鍵,對松動的拉桿螺栓進行了調(diào)整,保證了轉(zhuǎn)子外圓的相對圓度,從根本上并沒有改變轉(zhuǎn)動部分的質(zhì)量和磁拉力的變化。

        2006 年12 月大修后至2013 年12 月期間,機組運行過程中造成轉(zhuǎn)子的磁軛和磁極產(chǎn)生新的松動和變形,產(chǎn)生新的質(zhì)量不平衡和磁拉力不平衡。

        2014 年轉(zhuǎn)子磁軛圓度,呈上大下小的錐形,同時,還有一定的傾斜現(xiàn)象。磁軛圓度的變化應該是造成2013 年12 月配重的原因。

        根據(jù)以上的數(shù)據(jù)和現(xiàn)象分析,造成3 號機組振動變化的原因,應該就是轉(zhuǎn)子磁軛和磁極的變形以及松動造成的,機組大修處理的重點也是處理磁極和磁軛,分析磁極和磁軛變形和松動的原因,并進行磁極和磁軛的調(diào)整和處理。

        2014 年的機組大修,針對機組振動問題,對轉(zhuǎn)子進行了調(diào)整檢查,通過調(diào)整間隙、磁極拉桿螺栓拉緊等措施,盡量減少轉(zhuǎn)子的不圓度,同時在機組帶100%勵磁情況下進行了配重,本次大修后,機組振動情況有所改善,至今運行情況良好。

        5 結(jié)束語

        通過對該電站3 號機組振動數(shù)據(jù)的分析及多次機組檢修處理情況來看,造成機組振動及振動隨時間變化的根本原因是不平衡磁拉力,該不平衡磁拉力的產(chǎn)生是由于機組轉(zhuǎn)子磁軛的不圓以及磁極松動導致的轉(zhuǎn)子不圓等機械缺陷造成的,說明機組在設(shè)計、制造、安裝等環(huán)節(jié)還存在問題,在以后機組的運行和檢修過程中需要引起注意和重視。

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