李晶晶
(河北峰煤焦化有限公司,河北 峰峰 056202)
焦炭可起到還原劑、熱源和骨架的作用。在生產(chǎn)焦炭的過程中,將氣煤、肥煤、焦煤和瘦煤按照一定的比例合成混合煤,然后,在焦爐中進行高溫煉焦。
在煉焦過程中,混合煤配比的準確度將直接影響焦炭的質(zhì)量,因此,提高煉焦配煤的準確度對于降低焦炭的成本有著極其重要的意義。
河北峰煤焦化公司生產(chǎn)準備車間承擔著為焦爐制備裝爐煤的任務。由貯煤場運來的單種煤,在配煤倉頂經(jīng)可逆帶式輸送機分別布入16 個φ8 m 的雙曲線斗嘴配料槽內(nèi)。配煤槽雙排布置,每排8個,均勻的分布在A、B 兩列皮帶上。
配煤槽總貯存量約為8 800 t,相當于頂裝焦爐一晝夜的用煤量。配煤秤下料口設置自動配煤裝置,每套裝置由電子秤稱量帶式輸送機、自動控制系統(tǒng)等組成。
由于焦炭硫分的指標波動較大,故選用硫分差百分比作為衡量依據(jù),硫分差百分比=(配合煤實際硫分—配合煤理論硫分) /配合煤理論硫分,當硫分差百分比≥10%時,視為超標。
針對存在的單種煤水分、下料口、空氣炮、皮帶、配煤比例等因素影響自動配煤系統(tǒng)的問題進行了分析。
由于各單種煤的產(chǎn)地和貨源不同,其水分的指標波動最大,一般在8%~14%。當煤種的水分偏大時,極易在配煤倉中出現(xiàn)粘煤現(xiàn)象,電子秤會顯示下煤間斷,故需使用空氣炮對其進行吹掃。
在冬天時,更易出現(xiàn)倉凍現(xiàn)象,即使使用空氣炮也吹不下粘煤,致使無備用倉,導致頻繁地更換煤種配比。
配煤倉電子秤皮帶寬度為1 000 mm,其下料口為錐形收口,當煤種配比較大時,下料口處會出現(xiàn)堵塞不下煤、電子皮帶秤尾部余煤多等現(xiàn)象,直接影響了配煤的準確性。
通過對比一期的配料秤,生產(chǎn)準備車間的電子秤皮帶存在寬度較窄、收口較小的問題,與其儲存能力不相符,大大影響了下煤速度。
煤料在配煤倉中易出現(xiàn)起拱、粘煤、掛煤、堵塞等情況,嚴重影響了配煤的連續(xù)性,最終影響了配煤的準確性。
在配煤倉現(xiàn)場,當空氣炮按鈕下煤不利時,需現(xiàn)場人員走至該倉空氣炮處進行振動。由于下煤不利的配煤倉多,而現(xiàn)場配備的人員少,導致對空氣炮的振動不及時,使得下煤的時間長,影響了配煤的準確性。
電子皮帶秤的計量是一種極其復雜的動態(tài)計量,影響其稱量準確度的因素主要包括皮帶的速度和跑偏、皮帶的彈力模量隨溫度和使用時間的變化情況、對皮帶的管理和維護等。
皮帶跑偏會導致電子秤零點計量的偏差,從而影響下煤的準確性。生產(chǎn)準備車間皮帶跑偏現(xiàn)象嚴重,每班生產(chǎn)結束后,使用中的14 個配煤倉70%以上都會出現(xiàn)跑偏現(xiàn)象。
由于防跑偏裝置全部安裝在防護罩附近,當電子皮帶秤跑偏時,防護罩會阻擋跑偏輪的校正,導致無法實現(xiàn)跑偏的自動調(diào)整。
由于配煤的比例直接影響其準確度,因此,配比量越小,電子秤產(chǎn)生波動,下料量不穩(wěn)定;配比量越大,電子秤上下限差值增大,誤差率偏高。
針對影響配料秤準確性和穩(wěn)定性的情況,從以下幾個方面進行改進。
(1) 嚴控進廠煤的指標,科學管理煤場,從源頭上控制單種煤的水分。新來煤種不直接上倉,經(jīng)控水一段時間后再上倉。
(2) 參照一期配料秤的上煤穩(wěn)定度,將原配料秤寬度為1 000 mm 的皮帶改為1 100 mm,加寬了受煤面積。把配料秤下料口由原來的錐形收口,改為方形直口,加大了下料口,減少了堵料現(xiàn)象。
(3) 針對空氣炮使用頻繁、現(xiàn)場人員看顧不及時的情況,將在配料秤現(xiàn)場操作的空氣炮安裝到中控室進行配合操作,縮短了因下煤不利影響運行的時間。
(4) 針對因皮帶跑偏而影響配料秤稱重準確性的因素進行改造,從上皮帶防跑偏安裝改到下皮帶防跑偏安裝,從而保證了配料秤的準確性。
(5) 針對配煤比的影響,首先,選用頻率范圍較大的電機,可以保證下煤的連續(xù)性。其次,優(yōu)化配煤比,設定適宜的配煤比范圍(6%~28%),保證了上煤的準確度。
2020 年3 月,利用生產(chǎn)間隙對配料秤下料口進行了改造,正常上煤時段,現(xiàn)場皮帶工操作空氣炮的單班次數(shù)由400 多次減少為中控操作的1~2次,現(xiàn)場操作為0 次。
本公司科技研發(fā)中心統(tǒng)計的數(shù)據(jù)對比見表1。
表1 數(shù)據(jù)對比Table 1 Data comparison
由表1 可以看出:入爐煤硫份>10%的煤樣,其波動數(shù)據(jù)明顯降低,入爐煤硫份波動率由2019年全年的11.71%減少為2020 年全年的3.97%,配煤的精準性得到了有效提升,焦炭質(zhì)量的穩(wěn)定性進一步加強,為公司減少了不必要的經(jīng)濟損失。
(1) 超過正常范圍的硫份平均值降低了6.78%。2019 年5、6、7 月超過正常范圍的硫份平均值為11.37%,2020 年5、6、7 月超過正常范圍的硫份平均值為4.59%,所以,硫份平均值降低11.37%-4.59%=6.78%。
(2) 每天減少硫份不合格焦炭量為420 t。即212 孔×39 t×0.75×6.77%=420 t。
(3) 按照焦炭銷售合同結算方式,焦炭硫份每超0.01%每t 扣5 元計算,全年最低創(chuàng)效約76.65 萬元。即 420 t×365 d×5 元 /t=76.65 萬元。
煉焦過程中煤種配比的準確性直接影響焦炭產(chǎn)品的質(zhì)量,影響配煤準確度的因素很多。通過采取控制來煤水分、優(yōu)化配煤比例、改造下料口及擴大電子秤皮帶寬度、減少皮帶跑偏、強化員工素質(zhì)、加強設備管理等措施,使入爐煤硫份波動率由2019 年全年的 11.71%減少為 2020 年全年的3.97%,配煤的精準性得到了有效提升,收益提升約65 萬元。