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        定向水平井封堵薄灰殘余出水點技術研究與實踐

        2021-04-09 07:37:56郭慶武
        煤炭與化工 2021年2期
        關鍵詞:施工

        郭慶武

        (冀中能源峰峰集團有限公司,河北 邯鄲 056200)

        1 概 況

        峰峰礦區(qū)是大水礦區(qū),受煤系基底奧灰含水層及薄層灰?guī)r含水層等影響,區(qū)內各礦尤其是老礦井涌水量普遍較大,給礦井排水帶來了很大困難,也不利于地下水資源和環(huán)境保護。積極開展出水點封堵方面的研究,降低礦井涌水量,具有十分重要的安全及環(huán)保意義。過去常用的堵水方法主要有井下施工堵水鉆孔、地面施工垂直鉆孔等。薄層灰?guī)r含水層出水點因含水層厚度較薄、富水性及巖溶裂隙發(fā)育不均一等原因,一直是探查封堵的難點。峰峰礦區(qū)牛兒莊礦56603 工作面出水點水量5.7 m3/min,為過去注漿堵水工程未能實現(xiàn)徹底封堵的殘余出水點,其確切位置等已無法確定,過去地面施工垂直鉆孔探查效率低、準確性及效果差,井下附近出水點附近巷道也早已封閉,已不具備井下施工條件,因此常規(guī)堵水方法很難達到堵水效果。定向水平井技術在煤礦地面區(qū)域治理工程中的應用為該礦堵水提供了新的思路,以牛兒莊礦56603 工作面大青灰?guī)r殘余出水點的封堵為實例,介紹了定向水平井技術在煤系薄層灰?guī)r含水層殘余出水點封堵中的研究應用,以期對類似條件的出水點封堵提供借鑒。

        2 出水點情況

        2.1 突水過程簡述

        牛兒莊礦56603 工作面位于牛兒莊礦一水平南翼六盤區(qū)中部,開采6 號煤,煤厚1.5 m,傾角10°~20°,開采標高-69—-128 m,走向長度610~700 m,傾向長度90~180 m。煤層底板距大青灰?guī)r含水層45 m,大青水位+120 m 左右。構造上,工作面為寬緩背斜構造,運料巷及溜子道分別沿上、下兩條斷層布置,其中與運料巷相鄰的FY1 斷層落差4 m 左右,運料巷基本沿斷層布置,工作面位于斷層上盤,面內地質構造則較為簡單。

        1993 年6 月工作面回采過程中發(fā)生突水,突水水源為煤系薄層大青灰?guī)r水,突水通道為FY1斷層,最大突水量達39.8 m3/min,穩(wěn)定突水量25 m3/min,導致工作面停產。事故發(fā)生后,采用地面動水注漿的方案進行堵水,共施工地面鉆孔12 個,進尺4 217 m。堵水工程結束后,出水量減小了19.3 m3/min,但仍有5.7 m3/min 的殘余水量,導致該工作面長期出水,給礦井的排水及安全生產工作帶來了很大困難,礦井每年因該出水點增加的排水費用約365 萬元。

        2.2 出水點特征

        2.2.1 出水水源

        突水事故發(fā)生后,突水點南北鄰近范圍內,大青水位下降4.5~5.8 m,奧灰水位未發(fā)現(xiàn)任何變化。經水質化驗,出水水質為低礦化重碳酸鹽水,與該地區(qū)大青灰?guī)r水水質一致。堵水鉆孔注6 孔在大青灰?guī)r層位注漿結束后,延深至奧灰含水層,奧灰頂部15 m 范圍內裂隙發(fā)育程度非常微弱,鉆進16 m 后才進入奧灰富水地段,鉆進27 m 做奧灰水聯(lián)通試驗,190 h 后在與該礦相鄰的五礦發(fā)現(xiàn)試劑,該礦始終未發(fā)現(xiàn)試劑。

        通過水位觀測、水質化驗、連通試驗等工作證實,該工作面出水水源為大青灰?guī)r水,奧灰水未參與直接補給。

        2.2.2 出水機理

        56603 工作面西側為FY1斷層,工作面運料巷曾揭露該斷層并沿斷層布置,斷層落差4 m 左右,走向NNE,傾向NEE,工作面位于斷層上盤。斷層面向工作面底板方向延伸,并發(fā)育至大青灰?guī)r。

        初始應力狀態(tài)下,F(xiàn)Y1斷層及次生裂隙被泥質充填膠結,斷層面不構成導通大青灰?guī)r和工作面的通道,所以工作面運料巷在掘進揭露該斷層時并未發(fā)生出水現(xiàn)象。隨著工作面的推進,圍巖應力狀態(tài)重新分布,底板應力釋放,使采空區(qū)部分泄壓,采壁邊緣及上下兩巷煤幫側內部增壓,產生的剪應力使底板巖層產生剪切變形和錯位。自然狀態(tài)下,工作面采動造成的底板破壞深度較小,不會導通下伏的大青含水層,所以工作面接近FY1斷層前并未發(fā)生出水情況。但當工作面接近該斷層時,F(xiàn)Y1斷層逐步成為剪應力最為集中的地段,斷層面相對比較薄弱,其上下盤便產生錯動,使兩盤由膠結狀態(tài)轉化為張開狀態(tài),為大青水沿斷層面上升提供了通道。由于底板大青灰?guī)r水水頭高度遠高于工作面標高(高190 m 左右),在礦山壓力和底板高承壓水的聯(lián)合作用下,大青灰?guī)r水沿著斷層面導升并進入工作面發(fā)生突水。隨著大青灰?guī)r水對斷層裂隙的不斷沖刷,原本充填于斷層裂隙的物質被水流帶走,突水通道進一步擴大,導致突水量不斷增加。

        2.2.3 殘余出水點位置較分散

        56603 工作面第一次進行堵水共施工地面鉆孔12 個,總進尺4 217 m,注水泥4 893 t,水玻璃552 t,石子 313.86 m3,砂 1 209.2 m3,布條 603 kg,共減少水量19.3 m3/min,殘余水量5.7 m3/min,堵水效率77%。由于基本完成了堵水任務,殘余出水通道主要為漿液未覆蓋到的小型通道,這些通道過水流量小,位置較為分散且難以確定。如果繼續(xù)施工堵水鉆孔,探查治理難度極大,經濟上也不合理,因此堵水工程結束。

        3 堵水方案的提出

        原堵水工程已經證明,如果仍采用地面垂直鉆孔對殘余出水通道進行探查封堵,探查封堵難度極大。出水點所在采區(qū)也早已開采完畢,已不具備施工井下鉆孔的條件。

        定向水平井技術在煤層底板含水層治理方面得到了廣泛的應用,該技術實現(xiàn)了鉆孔在目標層位的長距離順層鉆進,提高了對導含水裂隙的探查效率。該礦堵水項目引入該技術對殘余出水點實施封堵具有以下優(yōu)勢:①本區(qū)地層產狀較為穩(wěn)定,大青灰?guī)r沿斷層走向沿斷層走向方向連續(xù)性較好,有利于鉆孔孔沿大青灰?guī)r長距離鉆進;②大青導水裂隙以高角度裂隙為主,一般貫穿大青含水層頂底面,且水平方向延展較遠,水平孔沿大青灰?guī)r順層鉆進幾乎能夠揭露鉆孔附近所有導水裂隙;③大青灰?guī)r厚度僅5 m 左右,而水平孔的注漿擴散半徑一般在30~40 m,遠大于大青灰?guī)r厚度,通過注漿能在鉆孔周圍夠形成長距離連續(xù)注漿帷幕??赏ㄟ^利用水平鉆孔對斷層附近導水裂隙實施探查封堵,對附近大青灰?guī)r進行改造,截斷周圍向斷層的過水通道,可以達到堵水目標。

        因此,此次堵水確定采用定向水平井技術對FY1斷層周邊的導水裂隙進行探查封堵,以實現(xiàn)封堵出水點的目的。

        4 堵水方案

        4.1 布孔方案

        如圖1 所示,本次堵水工程布置1 口地面主井注1 井,以大青灰?guī)r含水層為目標層,以FY1斷層突水點附近大青灰?guī)r為治理區(qū)域,分支水平孔沿與斷層走向平行方向布置,斷層兩側各布置2 個分支,自東向西分別為注1-1、注1-2、注1-3、注1-4 孔,為保證注漿堵水的封堵效果,水平孔間距適當縮小,取15~20 m。

        圖1 鉆孔布置Fig.1 Borehole layout

        4.2 鉆孔結構

        鉆孔采用二開井身結構。一開采用φ311.15 mm 牙輪鉆頭,進入穩(wěn)定基巖10 m 后,下入φ244.5 mm 的表層套管;二開采用φ215.9 mmPDC 鉆頭/三牙輪鉆頭鉆至造斜點后開始定向鉆進,進入大青灰?guī)r后完成造斜,下入φ177.8 mm 二級套管;三開采用φ152.4 mm 鉆頭,開始大青灰?guī)r順層鉆進,并對漏失點進行注漿加固。預計整體工作量為1 470 m,其中直井段130 m,造斜段370 m,水平段969 m,4 個分支工程量分別為注1-1 分支274 m,注1-2 分支231 m,注1-3分支251 m,注1-4 分支213 m。

        4.3 注漿方案

        水平鉆進過程中,采用分段下行式注漿法注漿,即遇漏失則進行注漿,根據漏失量大小確定注漿參數,待注漿壓力及泵量達到結束標準后即可停止注漿,然后繼續(xù)掃孔鉆進,直至完成設計進尺??紤]到工作面一側斷層受力比較集中,對底板破壞大,導水通道位于該側的可能性較高,首先施工作面一側的M1 分支,如果堵水成功則工程結束,否則繼續(xù)施工下一分支,直至堵水成功。

        5 施工過程

        首先施工注1-1 分支,一開用φ311.15 mm 鉆進至56.45 m 后進入基巖,下套管φ244.5 mm 石油套管56 m。二開定向鉆進至孔深352.17 m 時發(fā)生漏失,經堵漏后仍發(fā)生漏失,經分析為漏失點位于野青巷道上方,因此未能堵漏成功。隨后封固200~352.17 m 孔段,從200 m 處重新側鉆,在該野青巷道上方上提10 m 繞開野青巷道,鉆進至450.29 m 進入大青灰?guī)r,下入φ177.8 mm×8.05 mm 石油套管450 m,二開完鉆。

        水平鉆進過程中,注1-1 分支共揭露3 處較大大青灰?guī)r漏失點,位置分別為477.56、649.13、676.92 m,其中477.56m處注水泥40t,砂子7t;648 m處注水泥830t;676.92m處注水泥5790t,該處注漿后井下涌水量減小4m3/min,說明該處應為出水點的主要過水補給通道。鉆進至801m完成設計工程量后對全鉆孔進行注漿,共注水泥1410 t。注漿后經井下涌水量觀測,出水點已無涌水,實現(xiàn)徹底封堵。

        由于注1-1 分支完成后已實現(xiàn)出水點的徹底封堵,達到堵水目標,故沒有繼續(xù)施工其他3 個分支。整個工程共完成主孔進尺56 m,造斜孔進尺472 m,1 個分支水平孔進尺351.69 m,共注水泥8 030 t,沙子、料石等骨料約40 t。

        6 結 論

        (1) 經現(xiàn)場測定,56603 工作面 5.7 m3/min 的殘余水量實現(xiàn)全部封堵,堵水率100%。

        (2) 利用定向水平井技術堵水僅需施工1 口主井,然后通過造斜分支,可實現(xiàn)多個水平孔探查導水通道,解決了過去堵水工程中往往需要施工多個垂直井,施工工程量大的問題。

        (3) 定向水平井技術實現(xiàn)了對薄層灰?guī)r含水層的連續(xù)順層鉆進,增加了對薄層灰?guī)r導含水裂隙的探查效率。

        (4) 通過對水平分支孔周圍大青灰?guī)r導含水裂隙進行注漿治理,能夠截斷周邊水源與斷層的水力聯(lián)系,實現(xiàn)對出水點有效封堵,解決了過去在封堵薄層灰?guī)r出水時不掌握出水點確切位置就難以實現(xiàn)出水點有效封堵的難題。

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