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        陜西震奧鼎盛鉛鋅礦選礦廠磨礦自動(dòng)化控制系統(tǒng)的應(yīng)用

        2021-04-08 03:24:06周金民趙彥杰張柏春
        現(xiàn)代礦業(yè) 2021年2期
        關(guān)鍵詞:設(shè)備系統(tǒng)

        周金民 趙彥杰 王 洋 張柏春

        (寶雞西北有色七一七總隊(duì)有限公司)

        隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅猛發(fā)展,將選礦過程的技術(shù)參數(shù)通過計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)來監(jiān)測和控制,從而實(shí)現(xiàn)選礦生產(chǎn)的自動(dòng)化,已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的趨勢。我國各大中型選礦廠均不同程度地應(yīng)用了自動(dòng)化控制技術(shù)[1-3],也取得了較好的效果。

        陜西震奧鼎盛礦業(yè)有限公司球磨系統(tǒng)目前仍采用傳統(tǒng)的人工操作、控制方式,為解決技術(shù)落后的現(xiàn)狀,順應(yīng)選礦自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展,對(duì)球磨系統(tǒng)進(jìn)行了自動(dòng)化控制改造。

        1 工藝簡介及存在的問題

        現(xiàn)場一段閉路磨礦采用MQG2100×3000型濕式格子型球磨機(jī),分級(jí)設(shè)備采用FLG-φ2000 型髙堰式單螺旋分級(jí)機(jī),給礦采用DB800 型圓盤給料機(jī),處理能力為21 t/h,溢流細(xì)度-200目占55%~65%。

        通過對(duì)磨礦作業(yè)數(shù)據(jù)分析及過程診斷發(fā)現(xiàn),溢流細(xì)度明顯低于-200 目占70%,影響了精礦質(zhì)量和金屬回收率指標(biāo)。

        2 球磨自動(dòng)化控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原則

        (1)確保所采用的技術(shù)與當(dāng)前發(fā)展趨勢一致,以便未來對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)展、升級(jí)和優(yōu)化,使系統(tǒng)具有較高的先進(jìn)性和較長的生命周期。

        (2)從系統(tǒng)硬件的選型、網(wǎng)絡(luò)層的部署到操作多樣性等多方面進(jìn)行控制。系統(tǒng)具有手動(dòng)、自動(dòng)2種獨(dú)立、互為備份的操作方式,以保證系統(tǒng)有足夠的安全性、可靠性。

        (3)自動(dòng)化系統(tǒng)要具有很強(qiáng)的實(shí)用性,保證系統(tǒng)易于管理、方便維護(hù),操作簡便。

        3 自動(dòng)化控制功能設(shè)計(jì)與應(yīng)用

        由于磨礦作業(yè)影響因素多、參數(shù)相關(guān)性強(qiáng)、機(jī)理復(fù)雜,實(shí)現(xiàn)磨礦作業(yè)的自動(dòng)化控制需要從監(jiān)測顯示手段、數(shù)據(jù)分析、控制技術(shù)等方面進(jìn)行全面的研究[4]。研究與應(yīng)用的主要內(nèi)容包括:給水系統(tǒng)監(jiān)測與控制;自動(dòng)加球機(jī)設(shè)計(jì)應(yīng)用;給料的自動(dòng)控制與監(jiān)測;溢流濃度采集與顯示;磨礦機(jī)聲音采集與顯示;主要設(shè)備電流電壓采集與顯示;皮帶的自動(dòng)糾偏與扶正;設(shè)備的連鎖控制及故障監(jiān)測;主要設(shè)備與監(jiān)控點(diǎn)的視頻監(jiān)控。

        3.1 給水系統(tǒng)監(jiān)測與控制

        在分級(jí)機(jī)返砂口及球磨機(jī)排礦口均安裝自動(dòng)給水測量模塊,通過模塊實(shí)時(shí)監(jiān)測給水量。系統(tǒng)根據(jù)分級(jí)機(jī)溢流濃度計(jì)算給水量,并及時(shí)通過系統(tǒng)調(diào)整給水量,使溢流細(xì)度控制在工藝要求的范圍內(nèi)。

        計(jì)算機(jī)通過電磁閥控制閥門開度,由于進(jìn)水量除了與電磁閥開度有關(guān),還與水壓有關(guān),因此系統(tǒng)進(jìn)水量常存在較大誤差。為了減少水量誤差,進(jìn)水執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用閉環(huán)負(fù)反饋控制,使進(jìn)水量符合要求。給水系統(tǒng)流程見圖1,圖1 中給水量是上位機(jī)給定的信號(hào),PID 為控制算法,伺服閥為執(zhí)行機(jī)構(gòu),流量計(jì)為反饋信號(hào)采集單元。

        3.2 自動(dòng)加球機(jī)設(shè)計(jì)應(yīng)用[5]

        設(shè)計(jì)了智能型自動(dòng)加球裝置,其工作原理是通過安裝在滾筒上的球爪進(jìn)行隨機(jī)取球,然后通過光電檢測器進(jìn)行非接觸檢測,并由PLC 進(jìn)行智能辨識(shí)和控制。該裝置的應(yīng)用從根本上解決了以往加球機(jī)存在的鋼球卡、堵問題,對(duì)直徑40 mm 以上的任意鋼球均能順利補(bǔ)加,實(shí)現(xiàn)鋼球補(bǔ)加和控制的智能化和自動(dòng)化。加球機(jī)結(jié)構(gòu)示意見圖2。

        無機(jī)化學(xué)課程的教學(xué)模式對(duì)學(xué)生能否適應(yīng)大學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)以及學(xué)習(xí)主動(dòng)性和科學(xué)思維方式的培養(yǎng)起著至關(guān)重要的作用[4]。筆者調(diào)研發(fā)現(xiàn),72.36%的學(xué)生認(rèn)為提高課堂教學(xué)質(zhì)量的關(guān)鍵因素是教學(xué)方法。因此,教師如何采用新的教學(xué)方式,提高教學(xué)質(zhì)量,激發(fā)學(xué)習(xí)熱情,培養(yǎng)學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力和創(chuàng)新意識(shí),化解教學(xué)學(xué)時(shí)短、教學(xué)內(nèi)容多的矛盾,對(duì)大學(xué)無機(jī)化學(xué)的教學(xué)來說是一個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),更是值得無機(jī)化學(xué)教師思考的問題。

        控制系統(tǒng)采用PLC[6]作為中心控制器,通過控制程序完成電動(dòng)的啟??刂?、檢測信號(hào)的處理、鋼球類型的判斷和加球量的統(tǒng)計(jì)等工作,控制系統(tǒng)框圖見圖3。為了加強(qiáng)人機(jī)交互,同時(shí)為控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)了中文界面的操作員屏幕。操作人員可在屏幕上進(jìn)行加球量、加球周期、鋼球單重等參數(shù)的設(shè)置,并可通過屏幕隨時(shí)了解加球機(jī)累計(jì)加球數(shù)量等數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)鋼球量和鋼球配比的精確管理。

        系統(tǒng)設(shè)計(jì)了手動(dòng)、自動(dòng)和全自動(dòng)3 種控制模式。在手動(dòng)狀態(tài)下,人工可以通過觸摸屏按鈕直接控制加球電動(dòng)機(jī)和擋板電動(dòng)機(jī)的啟停。在自動(dòng)狀態(tài)下,通過觸摸屏設(shè)定每次加球個(gè)數(shù)以及間隔時(shí)間,自動(dòng)控制器按照設(shè)定值,自動(dòng)開停機(jī)。在全自動(dòng)狀態(tài)下,可以通過上位機(jī)傳送的實(shí)時(shí)礦量及現(xiàn)場工藝條件等數(shù)據(jù)自動(dòng)算出每個(gè)小時(shí)的加球量,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)加球。

        自動(dòng)加球機(jī)安裝在皮帶機(jī)頭,實(shí)現(xiàn)了鋼球的定量添加與統(tǒng)計(jì),減輕操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度,提高磨礦效率。

        3.3 給料的自動(dòng)監(jiān)測與控制

        在皮帶中段安裝一臺(tái)電子皮帶秤??梢灾庇^統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)量,為生產(chǎn)任務(wù)及生產(chǎn)計(jì)劃提供可靠依據(jù);同時(shí)皮帶秤所測數(shù)據(jù)通過系統(tǒng)分析后,聯(lián)動(dòng)圓盤給料機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)頻率控制給礦量,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)球磨機(jī)的負(fù)荷控制,最大限度提高磨礦作業(yè)生產(chǎn)效率。

        圓盤給料機(jī)附搭配自動(dòng)給料控制模塊,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)給料機(jī)的遠(yuǎn)程及現(xiàn)場啟??刂疲`活調(diào)整設(shè)備給料大小,避免操作人員往復(fù)走動(dòng)調(diào)整。

        3.4 溢流濃度采集與顯示

        在原礦緩沖箱內(nèi)安裝濃度采集模塊,濃度采集模塊由傳感器及變送器組成。通過對(duì)分級(jí)機(jī)溢流礦漿濃度的監(jiān)測,判斷磨礦濃度是否在工藝要求范圍內(nèi),一旦監(jiān)測數(shù)值不符合生產(chǎn)工藝要求,系統(tǒng)將及時(shí)自動(dòng)調(diào)整進(jìn)礦量及進(jìn)水量。

        3.5 磨礦機(jī)聲音采集與顯示

        球磨機(jī)發(fā)出的噪音與球磨機(jī)內(nèi)的物料存量有關(guān),噪音信號(hào)較大時(shí),反映球磨機(jī)負(fù)荷較大[7-8],在球磨機(jī)側(cè)方安裝1個(gè)磨音采集傳感器,讀數(shù)儀固定在磨礦DCS 控制單元內(nèi)。通過接收球磨機(jī)發(fā)出的噪音,定量地檢測球磨機(jī)負(fù)荷的大小,操作人員可以根據(jù)磨音的高低控制進(jìn)料。

        3.6 主要設(shè)備電流電壓采集與顯示

        在球磨機(jī)、分級(jí)機(jī)、圓盤給料機(jī)、皮帶輸送機(jī)、原礦渣漿泵等5個(gè)主要設(shè)備的控制箱內(nèi)安裝電流、電壓采集模塊。通過對(duì)以上關(guān)鍵設(shè)備的電流電壓的監(jiān)測與分析,實(shí)現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵設(shè)備工作狀態(tài)的分析和報(bào)警,保障設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行,最大限度提高磨礦作業(yè)效率。

        3.7 皮帶的自動(dòng)糾偏與扶正

        在皮帶輸送機(jī)的機(jī)頭與機(jī)尾位置分別安裝皮帶自動(dòng)扶正裝置。皮帶扶正裝置分為上糾偏和下糾偏。在生產(chǎn)過程中一旦檢測到皮帶發(fā)生偏離將自動(dòng)對(duì)皮帶進(jìn)行校正糾偏,從而實(shí)現(xiàn)全天候無人自動(dòng)糾偏,確保設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,減輕操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度,提高生產(chǎn)率。

        3.8 主要設(shè)備與監(jiān)控點(diǎn)的視頻監(jiān)控

        在球磨機(jī)、分級(jí)機(jī)、圓盤給料機(jī)、皮帶輸送機(jī)機(jī)尾、自動(dòng)加球機(jī)、原礦渣漿泵等6 處安裝攝像機(jī)。全天候?qū)δサV分級(jí)作業(yè)主要控制點(diǎn)的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控,操作人員在控制室內(nèi)完成對(duì)所有設(shè)備的監(jiān)控,保障設(shè)備的運(yùn)行安全、減輕操作人員巡查強(qiáng)度。

        3.9 設(shè)備連鎖控制及故障監(jiān)測

        在系統(tǒng)中按照標(biāo)準(zhǔn)的操作規(guī)程設(shè)置好開停機(jī)順序及設(shè)備開停機(jī)的時(shí)間間隔,實(shí)現(xiàn)磨礦分級(jí)作業(yè)的順序控制、聯(lián)鎖控制、優(yōu)化控制,確保整個(gè)磨礦系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效地運(yùn)行。

        自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)置故障報(bào)警模塊。磨礦系統(tǒng)某臺(tái)設(shè)備出現(xiàn)輕微故障時(shí),會(huì)立即報(bào)警并將信息上報(bào)到控制系統(tǒng),提示操作人員及時(shí)處理,出現(xiàn)嚴(yán)重故障時(shí)立即報(bào)警并停車。故障停車時(shí)要按照特定的聯(lián)鎖方式停止與其相關(guān)的設(shè)備,即故障設(shè)備的后續(xù)設(shè)備進(jìn)行局部的聯(lián)鎖控制,按一定順序延時(shí)停車,而其前端的設(shè)備則立即停車,防止物料擠壓皮帶或者損壞其他設(shè)備。確保整個(gè)磨礦系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效地運(yùn)行。

        3.10 中心控制室

        將球磨自動(dòng)化系統(tǒng)主機(jī)、控制單元、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)安裝在球磨隔音室內(nèi)。球磨自動(dòng)化系統(tǒng)主機(jī)、控制單元通過網(wǎng)線與交換機(jī)連接,可同時(shí)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程設(shè)備啟停及各傳感器控制。球磨自動(dòng)化系統(tǒng)主機(jī)將所采集數(shù)據(jù)通過顯示器顯示。各視頻監(jiān)控點(diǎn)所采集信號(hào)通過網(wǎng)線與交換機(jī)連接并匯入硬盤錄像機(jī),通過顯示器時(shí)時(shí)顯示監(jiān)測畫面。操作人員只用在控制室內(nèi)通過查看系統(tǒng)信息,有無報(bào)警及數(shù)據(jù)異常即可實(shí)現(xiàn)設(shè)備控制及遠(yuǎn)程操作。同時(shí)通過視頻監(jiān)控系統(tǒng)可及時(shí)查看各生產(chǎn)點(diǎn)狀況,大大提高生產(chǎn)效率,降低勞動(dòng)強(qiáng)度。

        4 軟件設(shè)計(jì)

        本自動(dòng)化控制系統(tǒng)在軟件設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮到功能的實(shí)用性、操作的便捷性與信息的可視化,并支持生產(chǎn)信息的記錄與輸出。因此設(shè)計(jì)并應(yīng)用了以下幾種主要功能:

        (1)系統(tǒng)主畫面的元素顯示功能。系統(tǒng)主畫面可以根據(jù)用戶需要,在菜單中選擇、設(shè)置將某一元素項(xiàng)在主畫面中顯示或隱藏。系統(tǒng)中主要顯示的畫面元素有動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)跟蹤曲線、PLC所有模塊采集信息顯示、模擬量輸出與虛擬儀表基本操作、顯示隱藏日期時(shí)間信息面板、顯示隱藏設(shè)備開關(guān)控制按鈕、顯示隱藏智能儀表控制面板。

        (2)模擬量輸出與虛擬儀表功能。系統(tǒng)完全通過PLC來管理控制整個(gè)磨礦自動(dòng)化設(shè)備,將整個(gè)PLC劃分成若干個(gè)虛擬設(shè)備,本窗口中按虛擬設(shè)備顯示整個(gè)磨礦設(shè)備自動(dòng)化的所有采集與控制量信息和數(shù)據(jù)。用戶可以通過此窗口一覽整個(gè)設(shè)備的運(yùn)行狀況。

        (3)動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)跟蹤曲線功能。顯示當(dāng)前磨礦自動(dòng)化設(shè)備實(shí)際運(yùn)行過程中采集的動(dòng)態(tài)溫度、壓力、流量跟蹤曲線。系統(tǒng)對(duì)各傳感器的實(shí)際樣板數(shù)據(jù)值進(jìn)行周期采樣,并且將采樣數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)顯示出來,表示當(dāng)前一段時(shí)間的溫度、壓力、流量趨勢圖,從此圖可以看出設(shè)備內(nèi)的運(yùn)行實(shí)際狀態(tài)參數(shù)。所有數(shù)據(jù)形成一個(gè)隊(duì)列,每當(dāng)采樣一組數(shù)據(jù),系統(tǒng)首先將隊(duì)列所有數(shù)據(jù)組向后平移,淘汰處于末尾的一組數(shù)據(jù),并且系統(tǒng)將新的一組數(shù)據(jù)放在隊(duì)列頭部。

        (4)記錄數(shù)據(jù)的瀏覽與打印功能。本窗口提供瀏覽當(dāng)前實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)或歷史記錄數(shù)據(jù)的功能。窗口的標(biāo)題欄同時(shí)顯示所瀏覽數(shù)據(jù)的文件名和儲(chǔ)存路徑。本窗口同時(shí)提供瀏覽局部數(shù)據(jù)及打印數(shù)據(jù)表格的功能,該功能可根據(jù)各班次及時(shí)間打印符合要求的報(bào)表。

        (5)查看歷史運(yùn)行跟蹤曲線。運(yùn)行命令后,在文件夾中顯示要查看的記錄文件。本命令支持同時(shí)顯示多個(gè)跟蹤曲線窗口,對(duì)各曲線以顏色進(jìn)行區(qū)分,并加以比較。曲線的橫坐標(biāo)為時(shí)間,縱坐標(biāo)為溫度值、流量值或壓力值。

        (6)PLC 調(diào)試窗口。本系統(tǒng)中PLC 負(fù)責(zé)整個(gè)控制系統(tǒng)的順序邏輯及諸多開關(guān)量控制,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)給水、自動(dòng)進(jìn)料、自動(dòng)加球、數(shù)據(jù)監(jiān)測、故障報(bào)警與安全保護(hù)。本窗口提供了可以查看PLC 內(nèi)部任一變量區(qū),并且可以修改其參數(shù)值的功能。

        5 經(jīng)濟(jì)效益分析

        (1)金屬回收產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。自動(dòng)化系統(tǒng)應(yīng)用后,溢流細(xì)度由-200 目占55%~65%提高并穩(wěn)定至68%~72%;使得浮選指標(biāo)改善,金屬回收率提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。公司年產(chǎn)鉛金屬按3 500 t、鋅金屬16 000 t計(jì),鉛單價(jià)按1萬元/t、鋅單價(jià)1.3萬元/t計(jì),則每年增加銷售收入3 500 t/a×0.1%×1 萬元/t+16 000 t/a×0.1%×1.3萬元/t=24.3萬元/a。

        (2)降低選礦成本產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。自動(dòng)化系統(tǒng)應(yīng)用后,選礦成本降低0.15 元/t,按年處理礦石30萬t 計(jì),則年生產(chǎn)成本下降0.15 元/t×30 萬t/a=4.5 萬元/a。

        因此,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益為24.3 萬元/a+4.5 萬元/a=28.8萬元/a。

        6 結(jié) 論

        (1)震奧鼎盛礦業(yè)有限公司建設(shè)磨礦自動(dòng)化控制系統(tǒng)后,球磨機(jī)處理能力略有提高,球磨溢流細(xì)度由-200 目占55%~65%提高并穩(wěn)定至68%~72%,有用礦物的解離度得到顯著提高。

        (2)鉛鋅金屬回收率提高、選礦生產(chǎn)單位成本下降等產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益達(dá)28.8萬元/a。

        (3)磨礦系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的改善減輕了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了職工職業(yè)病危害及安全危害系數(shù)。

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