尹志華,馮 帥,王繼革
(河鋼集團邯鋼公司邯寶煉鐵廠,河北 邯鄲 056000)
邯鋼西區(qū)1#、2#高爐容積為3200 m3,日產鐵量為16 000 t,渣比按330 kg/t計算,日產渣量5000 t以上,兩座高爐都采用PW公司的INBA法處理爐渣。自開爐以來,運行基本穩(wěn)定,但仍存在以下問題:沖渣壓力難以控制在0.2~0.25 MPa之間。為節(jié)省資金,邯鋼INBA系統(tǒng)采用無變頻水泵進行沖渣,導致沖渣管道和熱水管道流量不匹配,熱水池、冷水池水位難以平衡。轉鼓轉速不能根據渣量、轉矩自動調節(jié),且保證轉鼓不溢水。穿過轉鼓中心的皮帶粘渣嚴重,吹掃裝置效果不佳。轉鼓內提渣網脫落后易卡在機頭下料口內,導致下料不暢甚至劃傷皮帶,造成生產事故[1-4]。
(1)安裝卸壓管。為控制沖渣壓力,在沖渣A管(Φ450 mm)、沖渣B管(Φ450 mm)下安裝a卸壓管(Φ150 mm)、b卸壓管(Φ150 mm),材質為稀土耐磨合金管,如圖1所示。泄壓管伸進?;?200 mm,泄壓管上安裝DN150手動閥門,根據閥門的開度,可調節(jié)沖渣壓力,閥門開度越大,沖渣壓力越小。在沖渣A管、沖渣B管上分別安裝壓力表,可觀察沖渣壓力。同時,卸壓管也能起到攪拌沖渣池的作用,使渣、水充分接觸。
(2)安裝平衡管。為保持熱水池、冷水池水位平衡,在沖渣管道和熱水管道上分別安裝流量計,在熱水管道出口和入口安裝平衡管(Φ250 mm)和DN250平衡閥,平衡閥與PID控制器連接,采用PID調節(jié),根據沖渣管道流量和熱水管道流量差值的大小自動調節(jié),使得沖渣管道流量與熱水管道流量相匹配,保證熱水池和冷水池液位相平衡。在出口方箱內安裝擋水板,材質為不銹鋼,可提高?;臎_渣池水位,使渣、水充分接觸。
(3)安裝自動清理脫落提渣網裝置。渣、水混合物進入脫水轉鼓,轉鼓內的分配器將水渣平均分布至緩沖箱,經過提渣網將渣砂放置在皮帶上。轉鼓內提渣網有前、中、后3組,各28張,共84張。因位置在轉鼓內,空間狹小,蒸汽溫度較高,不易檢查。但提渣網脫落后會隨皮帶運出,卡在機頭下料口內,導致下料不暢,皮帶停機,甚至有劃傷皮帶的風險。安裝自動清理脫落提渣網裝置可以解決此問題,該裝置由橫梁、立柱、鐵鏈、掛鉤組成。具體實施方式為:在托輥支架兩側安裝高為0.9 mm的立柱,上方用長為1.3 mm橫梁連接,5根鐵鏈上端依次安裝在橫梁上,鐵鏈的下端連接掛鉤,掛鉤鉤端與皮帶輸送方向相反,調整鐵鏈長度使得掛鉤緊貼皮帶工作面。實施后效果明顯,掛鉤可以有效攔截脫落的提渣網,杜絕了提渣網卡在下料口或劃傷皮帶,從而造成生產事故。
1-?;?;2-吹制箱;3-沖渣池;4-沖渣A管;5-沖渣B管;6-a泄壓管;7-b泄壓管;8-手動閥門;9-手動閥門;10-出口方箱;11-擋水板;12-轉鼓;13-熱水池;14-平衡管;15-平衡管;16-1#熱水泵;17-2#熱水泵;18-3#熱水泵;19-電動球閥;20-電動球閥;21-電動球閥;22-電動球閥;23-流量計;24-流量計;25-平衡閥;26-平衡閥;27-熱水C管;28-熱水D管;29-1#沖渣泵;30-2#沖渣泵;31-3#沖渣泵;32-電動球閥;33-電動球閥;34-電動球閥;35-電動球閥;36-流量計;37-流量計;38-壓力表;39-壓力表;40-冷水池;46-吹掃裝置 圖1 INBA系統(tǒng)設備改造
(4)改進皮帶吹掃裝置。原吹掃裝置長為1300 mm,直徑為15 mm,材質為普通鐵管。該吹掃管孔眼磨損較快,孔眼變大,壓力不足,吹掃效果差。水渣的溫度較高,形狀不規(guī)則,成分中含有酸性物質,吹掃管腐蝕較為嚴重,半個月就得停機更換一根,影響正常運輸水渣,增加人工勞動強度。
改進的吹掃裝置如圖2所示,安裝在機頭滾筒下部。吹掃管(Φ=40 mm,壁厚3 mm,L=1300 mm)為不銹鋼材質,兩頭焊接細管(Φ=15 mm),其中頭部焊接的細管連接膠皮管,使用圓環(huán)條固定;尾部焊接的細管,安裝手閥,定期排除吹掃管內雜質。連接管(Φ=20 mm)一端焊接在吹掃管本體上,一端套有絲扣,安裝噴吹嘴,依次排列,共26組。噴吹嘴頂部設有噴吹孔(Φ=3 mm),可以定期拆除,并清理噴吹嘴內積渣,噴吹孔摩擦變大時,只更換噴吹嘴即可,不必更換整個吹掃裝置。實施后,皮帶吹掃效果明顯,返程皮帶無積渣,減少了托輥和滾筒的磨損,降低了備件的消耗,延長了皮帶的使用壽命。吹掃裝置具有耐磨、耐高溫、耐腐蝕的特性,壽命由原來不到半個月延長到半年以上,減少了停皮帶的次數,保證了正常運輸水渣。吹掃管的噴吹孔可以靈活拆除,噴吹孔摩擦變大時,只更換噴吹嘴即可,不必更換整個吹掃裝置,減少了備件的消耗。
41-圓環(huán)條;42-膠皮管;43-細管;44-手閥;45-皮帶;46-吹掃裝置;47-噴吹孔;48-連接管;49-噴吹嘴 圖2 改進的吹掃裝置
(5)安裝高爐沖渣水余熱再利用設備。邯鋼1#、2#高爐爐渣溫度在1500 ℃以上,沖渣后水溫平均在75 ℃左右,出鐵后期渣量變大,水溫能達到90 ℃以上。沖渣水熱量一部分由冷卻塔的冷卻風機排走,一部分由?;熗才湃氪髿?,造成熱量浪費。邯鋼與北京億瑋坤節(jié)能科技有限公司合作,冬季采暖期間進行余熱再利用項目,以1#高爐為例,INBA系統(tǒng)的熱水泵將水送入換熱器,經換熱再回到冷水池,均流泵將高溫熱水輸入總站,循環(huán)泵將總站低溫水排回換熱器,反復循環(huán);補水泵根據水壓、流量進行補水。換熱器共8臺(6用2備),材質為鈦板加納米涂層。實施后,沖渣水進水溫度以75 ℃為基準,沖渣水回水溫度為55 ℃,冷水側進水溫度50 ℃,冷水側供水溫度68~70 ℃之間,換熱效率較高。?;熗舶惭b乏汽回收裝置,乏汽溫度由97 ℃冷卻至75 ℃,進入換熱器,在采暖水進水溫度為50 ℃的情況下,采暖水出水溫度能達到65~68 ℃。
(1)沖渣壓力控制工序。經實踐驗證,邯鋼INBA系統(tǒng)沖渣壓力控制在0.2~0.25 MPa之間,可以避免壓力太小,產生大量泡渣,堵塞連接件、分配器等設備,嚴重時發(fā)生爆炸。也可以避免壓力太大,水渣粒度小,產生細渣和綿渣堵塞濾網,降低轉鼓過濾能力,還會穿過濾網進入熱水池,磨損沖渣泵、熱水泵、底流泵、管道等設備。
操作時,打開1#、2#沖渣泵(3#沖渣泵備用),觀察沖渣A管、沖渣B管壓力,此時壓力在0.3 MPa以上。分別打開a、b泄壓管上的手閥,隨著手閥開度的增加,沖渣壓力開始降低,控制壓力在0.2~0.25 MPa時,固定手閥不動,渣砂粒度可控制在2~3 mm之間,不會產生泡渣和細渣。
(2)沖渣流量控制。在沖渣泵、熱水泵無變頻控制情況下,沖渣管道熱水管道流量不匹配,熱水池、冷水池水位難以平衡。而且INBA法冷水池和熱水池容積較小,合計只有900 m3左右,如水量不平衡,就會造成一邊水池抽干另一水池溢水的情況,無法正常生產。
沖渣壓力控制在0.2~0.25 MPa后,觀察沖渣A管、沖渣B管流量計,流量計顯示為1100~1200 m3/h。打開1#、2#熱水泵(3#熱水泵備用),觀察熱水C管、熱水D管流量為1200~1300 m3/h。平衡閥采用PID調節(jié),當熱水管道流量高于沖渣管道10 m3/h以上時,平衡閥打開。熱水管道流量高于沖渣管道越大,平衡閥閥門開度越大,水量返回到熱水管道入口越多,熱水管道流量也就越??;熱水管道流量接近沖渣管道流量時,平衡閥閥門開度越小,水量返回到熱水管道入口越少,直至開度為零。兩根熱水管道流量分別和兩根沖渣管道流量相匹配,實現(xiàn)了冷水池和熱水池水位的平衡。
(3)轉鼓轉速自動控制。一定的渣量或轉矩下,轉鼓轉速過慢,渣堆積在轉鼓內,將轉鼓壓死無法轉動。轉速過快,水過濾不凈,皮帶上帶水帶渣多,磨損滾筒、托輥、皮帶等設備。根據高爐渣量、轉矩自動調節(jié)轉鼓轉速,具體函數關系如式(1)所示:
V=0.285 06+0.001 61T+0.000 011T2(10≤T≤220)
(1)
V為轉鼓轉速;T為轉鼓轉矩。隨著轉鼓轉矩的提高,轉速自動提高,避免壓停轉鼓的同時,盡最大可能實現(xiàn)渣水分離,減少渣中含水量。實施后,根據設定的轉矩—轉速曲線,轉速可自動調節(jié),轉鼓運行平穩(wěn),函數關系好,滿足生產工藝要求。
(4)堅持倒泵操作。1套INBA系統(tǒng)中有3臺沖渣泵和3臺熱水泵,正常沖渣時,開二備一。由于INBA系統(tǒng)循環(huán)水中含有極細的渣砂,堆積在備用管道、閥門處,時間一長容易板結,造成管道面積減小,閥門開關不能到位。再次使用備用泵時,水泵流量、電流降低,無法滿足沖渣要求。因此,必須堅持倒泵操作,白班使用1#、2#沖渣泵和熱水泵,夜班使用1#、3#沖渣泵和熱水泵(特殊情況下可以臨時使用備用泵),避免渣砂板結的現(xiàn)象發(fā)生。為節(jié)約用電,在高爐見渣前20 min單機運轉(開一臺沖渣泵、一臺熱水泵),見渣后雙機運轉(開兩臺沖渣泵、兩臺熱水泵)。高爐堵口后單機運轉設備,20 min后根據皮帶上的渣量的情況,與高爐聯(lián)系確認無渣后,陸續(xù)停止沖渣泵、熱水泵、轉鼓、轉鼓清洗水、轉鼓清洗氣、皮帶等設備,節(jié)約能源消耗。
(5)皮帶電機電流設定異常報警程序。1#、2#高爐共9條皮帶,皮帶跑偏甚至停車如不能及時發(fā)現(xiàn),會造成事故擴大化。1#高爐南場為101皮帶,北場為102皮帶,103皮帶為共用皮帶;2#高爐北場為201皮帶,南場為202皮帶,203皮帶、204皮帶、205皮帶為共用皮帶;104為兩座高爐共用皮帶。以空皮帶運轉為最低電流值,以高爐渣量達到峰值(12 t/min)為最高電流值,設定報警程序。101皮帶、102皮帶、201皮帶、202皮帶電機電流正常值為55~60 A;103皮帶、203皮帶、204皮帶、205皮帶電機電流正常值為55~63 A;104皮帶電機(高壓)電流正常值為8~10 A,超出范圍發(fā)出報警,發(fā)現(xiàn)設備異??杉皶r處理。
通過以上設備、工藝的改進,沖渣壓力能夠控制在要求范圍內,熱水池和冷水池的水位達到了平衡,轉鼓轉速自動調節(jié)得以實現(xiàn),用電量消耗、備件消耗也大幅度降低,生產秩序進一步改觀。